王立偉
冀中能源峰峰集團(tuán)大社礦,河北邯鄲,056200
破損鉆孔位于峰峰集團(tuán)大社礦井下-120水平,由峰四勘探注漿有限責(zé)任公司于2008年4月14日~2008年7月1日施工,孔口坐標(biāo)(X:4045831,Y:38521501,Z:-120),終孔孔深160.3m,開孔層位為山青1號(hào)小煤與2號(hào)小煤之間粉砂巖,終孔進(jìn)入奧灰50.1m,終孔水量6.6m3/min,水壓2.45MPa。該破損鉆孔編號(hào)為小屯2#供水孔,擔(dān)負(fù)著峰峰集團(tuán)小屯礦工人村生活用水。
0~26m, Φ223mm開孔下Φ219*8mm(即套管外徑為219mm,套管壁厚為8mm,后同),孔口管長25.2m;
26~74.1m,Φ173mm孔徑下Φ168*8mm,套管長72.6 m;
74.1~109.7m,Φ146mm孔徑下Φ140*8mm,套管長109.6 m;
109.7~160.3m,Φ91mm孔徑裸孔。
2014年6月6日21:50分,大社礦機(jī)電區(qū)二水平治水泵房開泵司機(jī)發(fā)現(xiàn)小屯2#供水孔鉆窩底板出水,并向機(jī)電區(qū)及礦調(diào)度室進(jìn)行匯報(bào)。調(diào)度室立即通知相關(guān)水文技術(shù)人員下井對(duì)鉆孔進(jìn)行檢查,并向集團(tuán)公司進(jìn)行了匯報(bào)。
通過現(xiàn)場觀測,發(fā)現(xiàn)該孔鉆窩內(nèi)底板已經(jīng)出現(xiàn)底鼓,底鼓高度為0.4m,為防止鉆窩內(nèi)底板進(jìn)一步受到破壞,采取將鉆孔孔口與供水管道連接部分拆開,使鉆孔內(nèi)水充分流出,減少底板承受壓力,經(jīng)現(xiàn)場實(shí)測底板出水量及水流冒高,計(jì)算鉆孔出水量7.5m3/min(其中底板出水量3.0m3/min)。
2014年6月7日夜班至6月8日夜班先后使用Φ108mm、Φ89mm、套管進(jìn)行探孔,探明供水孔內(nèi)2m、15m位置發(fā)生斷裂錯(cuò)位。
探孔經(jīng)過:
0~2m下Φ108mm套管,在2m處頂套管,確定2m位置發(fā)生斷裂錯(cuò)位。
2~49m下Φ89mm套管,在15m處浮力增大,確定15m位置發(fā)生斷裂錯(cuò)位。
根據(jù)供水孔探明結(jié)果,礦決定對(duì)供水孔進(jìn)行封堵。6月9日上午向集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了請(qǐng)示,集團(tuán)公司同意對(duì)供水孔進(jìn)行封堵。
經(jīng)過探查發(fā)現(xiàn)該孔破損嚴(yán)重,不具備恢復(fù)條件,決定進(jìn)行封堵。新屯礦2#供水孔位于大社礦西翼地塹水文條件復(fù)雜單元,奧灰水資源豐富,遭到破壞后,涌水量接近-120m水平泵房最大排水能力,如不及時(shí)進(jìn)行封堵,有可能造成-120m水平泵房被淹,并殃及整個(gè)礦井。
方案一:向鉆孔內(nèi)直接注骨料(花生、黃豆、綠豆、海帶、鋸末、編織袋條)及水泥漿進(jìn)行封堵,為防止封堵時(shí)孔口裝置及上部套管射出,孔口裝置用4寸鐵管壓點(diǎn)柱固定。
封堵期間發(fā)現(xiàn)底板周圍多處串漿,并伴有花生、海帶等骨料被直接沖出,鉆窩底板進(jìn)一步底鼓,孔口裝置壓點(diǎn)柱鐵管彎曲。為防止底板進(jìn)一步破碎,孔口裝置及上部套管噴出,造成更大的事故,決定放棄該方案。
原因分析:
(1) 骨料被沖出,說明底板破壞嚴(yán)重,導(dǎo)水裂隙大于骨料直徑,骨料起不到封堵作用,下部應(yīng)考慮減小底板導(dǎo)水裂隙。
(2) 鉆窩底板底鼓,孔口裝置壓點(diǎn)柱鐵管彎曲,說明鐵管壓點(diǎn)柱強(qiáng)度低于孔內(nèi)水的壓力,應(yīng)重新考慮孔口裝置固定。
方案二:先用化學(xué)漿對(duì)鉆孔周圍底板進(jìn)行加固,減小底板導(dǎo)水裂隙,然后再對(duì)鉆孔進(jìn)行封堵?;瘜W(xué)漿具有化學(xué)反應(yīng)速度快,能縮短施工時(shí)間,采用化學(xué)漿進(jìn)行加固,加固眼用氣腿式鑿巖機(jī)施工。
施工過程中,因底板破碎,加固眼只能施工3m左右。注化學(xué)漿時(shí),化學(xué)漿還沒有凝固就被水直接沖出,后調(diào)整縮短化學(xué)漿凝固時(shí)間,仍不能起到加固作用,反而加固眼成了新的出水點(diǎn),決定放棄該方案。
原因分析:
(1)加固眼孔深淺,終孔位置在鉆窩底板導(dǎo)水裂隙帶中,在水流作用下,化學(xué)漿不向深部移動(dòng)。
(2)鉆窩底板底板出水量大,化學(xué)漿漿液被稀釋,減弱化學(xué)漿的化學(xué)反應(yīng),化學(xué)漿還沒有凝固就被被沖出。
方案三:先對(duì)鉆窩進(jìn)行澆筑和對(duì)鉆窩外附近巷道底板加固,然后利用預(yù)埋引水管進(jìn)行注漿再加固,最后對(duì)鉆孔封堵。
預(yù)埋Φ108mm和Φ89mm引水管,將鉆窩底板出水引出;接Φ168mm管路,將鉆孔水引出。用37cm磚在鉆窩外口閉墻,鉆窩下半部用鋼筋混凝土澆筑,上半部用木頭擺架后再用水泥漿灌注。為防止封堵時(shí)水沿裂隙從鉆窩外巷道涌出,選用化學(xué)漿對(duì)鉆窩外附近14m巷道底板進(jìn)行加固,并每隔2m施工一個(gè)木底梁和木點(diǎn)柱。加固眼施工順序采用"由外向內(nèi)"的方法,即先加固鉆窩外兩側(cè)巷道,再加固鉆窩口巷道。
鉆窩外附近巷道底板加固施工過程中,由于底板破碎,加固眼深度3m~4m左右。預(yù)埋引水管進(jìn)行注漿再加固時(shí),發(fā)現(xiàn)水從巷道加固段外側(cè)涌出,同時(shí)加固段巷道底板來壓,為防止巷道底板大面積破壞,決定停止注漿加固。
原因分析:
(1)受底板破碎影響和氣腿式鑿巖機(jī)能力限制,加固眼孔深度未能到底板破碎底部。
(2)因供水孔位于水文條件復(fù)雜單元,奧灰水資源豐富,供水孔水量達(dá)7.5m3/min,鉆孔Φ89mm套管達(dá)不到泄壓作用,從預(yù)埋引水管注漿時(shí),水壓仍較大,無法到達(dá)封堵底板導(dǎo)水裂隙的目的。
方案四:直接封堵供水孔,在骨料中加入木模塊。木模塊作為大骨料,花生、黃豆、綠豆、海帶、鋸末作為中小骨料,為防止木模塊堆積堵孔,每次控制加入木模塊的數(shù)量,且與中小骨料均勻加注。
模塊材料的選擇:模塊材料的特點(diǎn),比重略小于水的比重最好,強(qiáng)度足以抵抗水壓破壞力,具有加工方便,同時(shí)價(jià)格相對(duì)便宜,通過對(duì)比,確定用松木作為模塊材料。
木模塊形狀選擇:木模塊做大了容易堆積堵孔,做小了有可能從鉆孔破損處沖出,確定木模塊加工為長柱狀。
木模塊柱高的確定:木模塊既要便于從Φ89mm注漿套管壓進(jìn)去,又要便于進(jìn)入Φ89mm套管與Φ140mm套管之間的空隙中。
Φ89mm套管外徑d1=89mm,內(nèi)徑d2=89mm-12mm=77mm,外半徑r1=89/2=44.5mm,內(nèi)半徑r2=77mm/2=38.5mm;Φ140mm套管外徑D1=140mm,內(nèi)徑D2=140mm-16mm=124mm,外半徑R1=140mm/2=70mm,內(nèi)半徑R2=124mm/2=62mm。
木模塊的斷面長寬的確定:Φ89mm套管與Φ140mm套管之間最小間隙為Φ140mm套管內(nèi)半徑R2與Φ89mm套管外半徑r1之差,R2-r1=17.5 mm,木模塊的斷面長寬必須小于17.5mm,否則木模塊不能進(jìn)入Φ89mm套管與Φ140mm套管之間,確定木模斷面長寬10~15 mm。
封堵初期,仍發(fā)現(xiàn)花生、黃豆、綠豆、海帶、鋸末小骨料沖出,但沒有發(fā)現(xiàn)木模、海帶。繼續(xù)加注骨料封堵,發(fā)現(xiàn)水量減小后,不再加木模與海帶,但仍加花生、黃豆、綠豆、鋸末骨料進(jìn)行封堵。不出水后,直用稠水泥漿直接向供水孔內(nèi)施壓進(jìn)行封堵。由于鉆孔位于富水單元,鉆孔水量大,注漿上壓困難,通過計(jì)算孔內(nèi)體積約1.5m3,決定對(duì)鉆孔注完6噸水泥后將不繼續(xù)注漿。至此對(duì)鉆孔封堵全部結(jié)束,歷時(shí)18天。
(1)高壓大水量鉆孔發(fā)生破損后,在高壓大水量沖涮作用下,套管斷裂裂縫進(jìn)一步加大,鉆窩底鼓造成底板破碎加劇,導(dǎo)水通道更加暢通。
(2)堵水骨料花生、黃豆、綠豆、海帶在高壓大水量作用下,會(huì)壓碎壓爛。
(3)受底板破碎影響和氣腿式鑿巖機(jī)能力限制,鉆眼施工深度不深。
(4)鉆窩底板出水量大時(shí),化學(xué)漿還沒有凝固就被被沖出,不能采用化學(xué)漿進(jìn)行底板加固。
(5)高壓大水量鉆孔封堵時(shí),必須防止孔口裝置及上部套管射出。對(duì)鉆窩進(jìn)行澆筑是最安全的方法。
(6)木模塊加工方便、比重小、強(qiáng)度大,對(duì)封堵大裂隙可起到關(guān)鍵作用。
高壓大水量破損嚴(yán)重鉆孔封堵,用木模作為大骨料,對(duì)封堵大裂隙可起到關(guān)鍵作用。木模作為大骨料與中小骨料均勻配置,可以有效防止木模堆積堵孔。
通過本次對(duì)高壓富水破損嚴(yán)重的水源孔成功封堵,探索了高壓富水破損嚴(yán)重鉆孔封堵技術(shù),摸索出封堵技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn),治理了一起破損鉆孔誘導(dǎo)奧灰出水事故,取得了極為明顯的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,具有較高的推廣價(jià)值。
(1)通過對(duì)新屯礦2#供水孔的封堵,避免了鉆孔導(dǎo)通奧灰水引發(fā)水害事故,為礦井消除了巨大的安全隱患。
(2)如不及時(shí)對(duì)供水孔進(jìn)行封堵,每年浪費(fèi)394萬立方米的優(yōu)質(zhì)水資源,每年增加213萬元的排水費(fèi)用。
(3)通過對(duì)新屯礦2#供水孔的封堵,探索了高壓富水破損嚴(yán)重鉆孔封堵技術(shù),摸索出封堵技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn),在封堵技術(shù)上有了新的突破。