方斐霞
摘 要:文章從帶濾機(jī)系統(tǒng)、工藝流程、工藝管理等多個(gè)方面采取措施和進(jìn)行優(yōu)化,開(kāi)展催化裂化催化劑生產(chǎn)裝置——微球裝置的節(jié)水減排工作,降低了催化裂化催化劑制備過(guò)程中的新鮮水耗量,減少了外排污水量,節(jié)約了裝置能源和污水處理費(fèi)用,改善了裝置的環(huán)保狀況。
關(guān)鍵詞:帶濾機(jī);真空泵;焙燒爐;尾氣處理塔
中圖分類號(hào):TE624.41 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)2-0165-03
催化劑長(zhǎng)嶺分公司微球裝置是生產(chǎn)催化裂化(FCC)催化劑的主要生產(chǎn)裝置。其生產(chǎn)過(guò)程是:將分子篩、高嶺土和擬薄水鋁石混合,加酸成膠后,通過(guò)噴霧干燥成型為細(xì)小的催化劑微球。這些微球經(jīng)高溫焙燒后再進(jìn)行漿化處理,進(jìn)入后洗帶濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾洗滌,經(jīng)氣流干燥后形成催化劑成品。在整條生產(chǎn)線中引入新鮮水,一方面用于噴淋捕塵,降低尾氣中的粉塵含量;另外用于過(guò)濾洗滌,目的是除去成膠過(guò)程中引入的鈉和氯等雜質(zhì)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,必須加大生產(chǎn)過(guò)程中新鮮水用量,因此造成水耗和外排污水量大。隨著近幾年裝置生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,用水量和排污量日益增大,為適應(yīng)更加嚴(yán)格的環(huán)保要求,節(jié)水減排勢(shì)在必行。
節(jié)水減排不僅是簡(jiǎn)單粗暴的減少新鮮水的用量,而且要以嚴(yán)格的管理制度為基礎(chǔ)、以科學(xué)技術(shù)為依據(jù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,適當(dāng)?shù)慕档托迈r水的消耗量,從源頭上減少污水的產(chǎn)生。環(huán)保觀念從以前單純的“末端治理”改為預(yù)防和治理相結(jié)合,特別強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境治理?,F(xiàn)裝置主要的耗水設(shè)備有:連續(xù)移動(dòng)真空帶式過(guò)濾機(jī)、真空泵、風(fēng)機(jī)泵、尾氣處理塔。通過(guò)在車間耗水設(shè)備上面下工夫,進(jìn)行工藝流程改造,同時(shí)加強(qiáng)各設(shè)備之間的水回用,做好裝置的水平衡,裝置節(jié)水減排工作成效顯著。
1 裝置節(jié)水減排存在的問(wèn)題和解決方法
1.1 裝置使用年限久,歷史問(wèn)題遺留
微球裝置建于二十世紀(jì)七十年代,隨著產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代,裝置也一直在不斷的改造升級(jí)。但裝置很多設(shè)備還是一直利舊下來(lái)在使用,不利于降低設(shè)備的耗水量,且裝置設(shè)計(jì)之初,對(duì)于污水排放考慮較少。雨水季節(jié),雨水進(jìn)入了污水池,造成外送綜合的污水量增大。同時(shí),(大坪區(qū)域)主廠房區(qū)域排污溝由于(長(zhǎng)期腐蝕,土壤酸性較強(qiáng))清污分流不徹底,(遇到下大雨的情況,土壤中的酸根離子滲透到明溝中),易導(dǎo)致明溝氨氮和PH值都不合格。
改進(jìn)措施:清污分流、污污分流。在雨水進(jìn)低氨氮污水溝處砌圍堰,讓雨水進(jìn)明溝,減少因大量雨水進(jìn)低氨氮系統(tǒng)造成低氨氮裝置處理能力超負(fù)荷。改造前因雨水竄入低氨氮污水系統(tǒng),P1848氣流污水泵曾出現(xiàn)外送量為60 m3/h仍不足以送走低氨氮污水的情況,改造后通過(guò)下雨時(shí)觀察,發(fā)現(xiàn)P1848氣流污水泵外送量為40~50 m3/h即可滿足低氨氮污水系統(tǒng)外送平衡,雨水進(jìn)低氨氮切除效果明顯。
對(duì)大坪明溝全程進(jìn)行貼麻石改造,以避免下雨時(shí)雨水帶走大坪酸性土壤竄入明溝,造成明溝水PH值低,氨氮含量高。改造后明溝水超標(biāo)頻次減少,超標(biāo)幅度減輕。改造前采樣14次,有9次氨氮含量超標(biāo),最大值為958;改造后采樣21次,只有5次氨氮含量超標(biāo),最大值僅為121。
1.2 工藝流程設(shè)計(jì)問(wèn)題與優(yōu)化方案
裂化劑生產(chǎn)過(guò)程中主要耗水過(guò)程為過(guò)濾洗滌過(guò)程,降低過(guò)濾洗滌過(guò)程中的新鮮水耗量,是裝置節(jié)水減排的重點(diǎn)。
1.2.1 裝置原有帶濾機(jī)選型的缺點(diǎn)
微球裝置原有過(guò)濾洗滌設(shè)備采用的是移動(dòng)盤式水平真空帶式過(guò)濾機(jī)。由于該機(jī)的洗滌工藝流程要兼顧原有的葉式真空過(guò)濾機(jī),因而洗滌工藝流程不是很合理。這就直接雜質(zhì)洗滌的難度較大,外排污水量較大。其洗滌過(guò)濾流程見(jiàn)圖1,典型的洗滌過(guò)濾流程是:自焙燒爐尾打漿罐V-1810來(lái)的催化劑漿液送網(wǎng)帶式過(guò)濾機(jī)進(jìn)行洗滌過(guò)濾;而從石墨換熱器來(lái)的化學(xué)水供給真空泵使用后,經(jīng)過(guò)回收池收集后送網(wǎng)帶濾機(jī)洗布;洗完布的水和部分催化劑進(jìn)入V-221進(jìn)行收集,再送往帶濾機(jī)的三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)洗餅;五級(jí)的洗餅水和進(jìn)料端的零級(jí)濾液一起進(jìn)入小回收罐V-219收集后,再通過(guò)大回收罐V-220送往焙燒爐尾打漿罐V-1810進(jìn)行打漿;四級(jí)加入氨水,濾液直接和一級(jí)、二級(jí)濾液一起進(jìn)入大回收罐V-220進(jìn)行收集;三級(jí)濾液進(jìn)入V-222收集后,送往帶濾機(jī)一級(jí)、二級(jí)洗餅;二級(jí)加入硫銨洗滌。
從整個(gè)洗滌過(guò)濾流程可以看出,洗滌液硫銨、氨水加入帶濾機(jī)均只進(jìn)行了一次洗滌,就直接進(jìn)入了回收系統(tǒng),沒(méi)有進(jìn)行再次利用,因而在實(shí)際生產(chǎn)中往往通過(guò)增加洗滌液的加入量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。這樣就勢(shì)必造成外排污水量和氨氮量大幅度增加,給下游污水處理帶來(lái)困難。針對(duì)這一現(xiàn)狀,車間認(rèn)為在新帶濾機(jī)的流程設(shè)計(jì)中可以考慮在帶濾機(jī)的洗滌過(guò)程中實(shí)現(xiàn)逆流洗滌,即加入新鮮洗滌液進(jìn)行洗滌后的濾液再送往前面一級(jí)進(jìn)行洗滌。利用其中過(guò)剩的洗滌液對(duì)催化劑產(chǎn)品進(jìn)行初步洗滌,這樣就可以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,有效地降低洗滌液的加入量,減少外排污水量。
1.2.2 帶濾機(jī)流程改造
建成后的帶濾機(jī)洗滌過(guò)濾流程見(jiàn)圖2。
本工藝流程是:石墨換熱器來(lái)的冷卻水經(jīng)過(guò)真空泵使用后,通過(guò)泵送往帶濾機(jī)洗布;洗布水及帶濾機(jī)磨擦帶冷卻水進(jìn)入收集罐V-1905/5進(jìn)行收集后,再送網(wǎng)帶濾機(jī)的三級(jí)和六級(jí)洗餅;六級(jí)洗餅后的濾液進(jìn)入V-1905/4進(jìn)行收集后,送往帶濾機(jī)五級(jí)洗餅,并在五級(jí)加入新鮮氨水進(jìn)行洗滌;五級(jí)洗完餅的濾液中含有部分未反應(yīng)完全的氨水,經(jīng)過(guò)V-1905/3收集后,再送往帶濾機(jī)四級(jí)洗餅;四級(jí)濾液進(jìn)入回收罐V-219;帶濾機(jī)三級(jí)加入新鮮硫銨進(jìn)行洗滌,洗完餅的濾液中含有部分未反應(yīng)完全的硫銨,經(jīng)過(guò)V-1905/2收集后,再送往帶濾機(jī)二級(jí)進(jìn)行洗餅;在雜質(zhì)不好洗滌時(shí),可以在二級(jí)加入硫銨,濾液通過(guò)V-1905/1收集后,送往帶濾機(jī)一級(jí)洗餅;一級(jí)和零級(jí)濾液也進(jìn)入回收罐V-219;V-219中收集的濾液經(jīng)過(guò)沉降后,濃料送往焙燒爐尾打漿罐V-1810進(jìn)行催化劑打漿;而各濾液收集罐的溢流則通過(guò)V-219/1收集后,送往V-219進(jìn)行回收。
從整個(gè)工藝流程可以看出,新鮮硫銨在三級(jí)加入帶濾機(jī)系統(tǒng)后,經(jīng)過(guò)了二級(jí)、三級(jí)兩次逆流洗滌再利用,而新鮮氨水從五級(jí)加入帶濾機(jī)系統(tǒng)后,也經(jīng)過(guò)了四級(jí)一次逆流洗滌再利用。整個(gè)帶濾機(jī)除去洗布采用的是新鮮水外,沒(méi)有再加入新鮮水,這樣就可以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量減少洗滌液的加入量。同時(shí),在設(shè)計(jì)中,車間將濾液收集罐由原來(lái)的平底罐改為錐底罐,減少了通過(guò)濾布穿濾的催化劑顆粒在罐底的沉積,減少了產(chǎn)品切換過(guò)程中的互相影響,提高了產(chǎn)品收率。
通過(guò)對(duì)裝置耗水大戶帶濾機(jī)的改造,裝置的新鮮水耗得到大幅度降低。
1.2.3 帶濾機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化
微球新裝置于2009年投用,由于最開(kāi)始帶濾機(jī)的設(shè)計(jì)問(wèn)題,帶濾機(jī)洗滌雜質(zhì)的能力有限,卸料端的物料氧化鈉含量經(jīng)常較三級(jí)濾餅的含量還高。主要是因?yàn)檠b置將帶濾機(jī)水環(huán)真空泵的循環(huán)冷卻水回收利用,進(jìn)入罐V1847,再經(jīng)過(guò)泵送至帶濾機(jī),作為帶濾機(jī)三六級(jí)噴淋液如圖3。帶濾機(jī)六個(gè)真空受液罐的上層的空間較小,從而含有氧化鈉的濾液被真空泵抽走與循環(huán)冷卻水混合進(jìn)入V1847,再經(jīng)過(guò)泵送至帶濾機(jī)作為噴淋洗滌液,使成品氧化鈉偏高。為了保證產(chǎn)品雜質(zhì)含量滿足出廠要求,只能在焙燒爐尾的打漿罐加入一定的新鮮水,導(dǎo)致新鮮水消耗量增加。
另外帶濾機(jī)系統(tǒng)耗水大,排水也多,各級(jí)噴淋液噴淋后進(jìn)入后洗儲(chǔ)存罐大部分溢流排掉實(shí)在有點(diǎn)浪費(fèi),真空泵循環(huán)水使用流程如圖3所示。
改進(jìn)措施為:
①增大真空受液罐上下層的空間,保證上層的濾液有足夠的抽濾時(shí)間(上層濾液抽至下層的時(shí)間),避免濾液被抽至真空泵,因此帶濾機(jī)三六級(jí)噴淋液基本不含鈉離子等雜質(zhì)。受液罐改造前后的示意圖如圖4所示。帶濾機(jī)改造后,焙燒爐尾停止加4 m3/h的新鮮水。
②帶濾機(jī)新增二級(jí)洗布水,二級(jí)洗布水為回用水,降低了一級(jí)洗布水即新鮮水的消耗量。一級(jí)洗布水主要使用真空泵水池水,因此減少了真空泵水池補(bǔ)水頻次如圖5所示。帶濾機(jī)的新鮮水消耗量由20 m3/h減少到15 m3/h。
③帶濾機(jī)后洗罐收集各級(jí)洗滌后濾液后,可以重新進(jìn)行回用,車間通過(guò)流程改造配管,回用到噴霧尾氣和焙燒尾氣處理塔作為補(bǔ)充水來(lái)進(jìn)行除塵降溫,以前這里都是靠新鮮水來(lái)捕塵降溫。這一措施的實(shí)施可節(jié)省裝置新鮮水5 m3/h。
1.4 裝置非計(jì)劃停工
由于裝置使用年限較長(zhǎng),設(shè)備及管線存在一定的腐蝕和老化,因此裝置每個(gè)月都存在噴水或者短暫停工的情況,來(lái)處理設(shè)備異常。只要出現(xiàn)非計(jì)劃停工,當(dāng)班產(chǎn)量較低。因此非正常停工時(shí)間的長(zhǎng)短,決定了車間的年產(chǎn)量,間接的對(duì)車間的噸產(chǎn)品能耗、物耗產(chǎn)生一定的影響。
改進(jìn)措施為:減少裝置的非計(jì)劃停工,在各班組開(kāi)展非計(jì)劃停工勞動(dòng)競(jìng)賽,每月考評(píng),當(dāng)月獎(jiǎng)金兌現(xiàn),大大調(diào)動(dòng)班組減少非計(jì)劃停工的積極性。
1.5 工藝管理存在問(wèn)題
由于環(huán)保意識(shí)淡薄,車間工藝管理對(duì)于節(jié)水減排工作管理松散,如設(shè)備的風(fēng)機(jī)冷卻水流量較大,遇到裝置非正常停工時(shí),冷卻水流量還是和正常生產(chǎn)時(shí)一樣;二套PLC的真空泵水池水,用于帶濾機(jī)的洗布水及(摩擦)密封帶等部位的用水,遇到池子液位較低時(shí),崗位操作人員打開(kāi)新鮮水確保池子液位維持在正常水平。但池子液位較高時(shí),崗位操作人員不會(huì)及時(shí)關(guān)閉補(bǔ)水閥,從而導(dǎo)致池子水溢流。不但增加了新鮮水的消耗,而且造成外排污水量的增加。
改進(jìn)措施主要包括以下幾個(gè)方面。
1.5.1 加強(qiáng)工藝管理
①帶濾機(jī)雜質(zhì)洗滌效果較改造前好,焙燒爐尾打漿罐停止加新鮮水,如圖6所示。
②加強(qiáng)對(duì)投料民工使用新鮮水的管理力度。對(duì)投料休息室旁邊的龍頭長(zhǎng)流水使用情況進(jìn)行監(jiān)督;成膠轉(zhuǎn)料時(shí)遇到轉(zhuǎn)料困難時(shí),使用新鮮水沖篩網(wǎng),控制好回用水的加入量,保證終膠產(chǎn)品粘度;加大物料回用力度,在成膠崗位設(shè)裝樣桶,對(duì)所采物料進(jìn)行全面回收,降低外排污水中氨氮含量。嚴(yán)格監(jiān)控成膠崗位化學(xué)水的使用后。
③大型風(fēng)機(jī)冷卻水以前直接外排明溝,現(xiàn)在改為進(jìn)焙燒爐尾打漿罐如圖6所示。督促崗位人員調(diào)整好帶濾機(jī)各級(jí)洗滌液的用量,特別是提高三、六級(jí)噴淋液的用量,從而減少硫銨和氨水的加入量,從源頭上減少氨氮的使用。
④將新鮮水消耗作為班組的一個(gè)重要考核指標(biāo),規(guī)定裝置的噸產(chǎn)品新鮮水消耗量,對(duì)水耗較低的班組進(jìn)行嘉獎(jiǎng),對(duì)水耗超規(guī)定的班組進(jìn)行考核;同時(shí)車間工藝人員每天對(duì)各個(gè)崗位的用水點(diǎn)進(jìn)行跟蹤檢查,將節(jié)水減排這個(gè)制度落實(shí)到每天的工作中。
1.5.2 提高節(jié)水意識(shí)
①?gòu)?qiáng)化對(duì)車間水量的控制和管理,畫出兩套裝置較為詳盡的用水分布圖,指導(dǎo)并督促員工弄清兩套裝置各崗位新鮮水和污水產(chǎn)生的源頭。
②利用交接班會(huì)向所有員工傳達(dá)公司環(huán)保的壓力,將車間制定的用水指標(biāo)分解到班組,對(duì)每月各班組排放的污水量和環(huán)保設(shè)備維護(hù)運(yùn)行情況嚴(yán)格依照分廠指標(biāo)進(jìn)行跟蹤考核,做到獎(jiǎng)懲結(jié)合,提高節(jié)水的意識(shí)。
③遇到非計(jì)劃停工時(shí),提醒崗位操作人員,大型設(shè)備如風(fēng)機(jī)等可調(diào)低轉(zhuǎn)速,同時(shí)減少風(fēng)機(jī)冷卻水用量。
2 節(jié)水措施的效果
通過(guò)采用多種節(jié)水措施,微球裝置今年噸產(chǎn)品水耗為8.9 m3,與以往裂化劑生產(chǎn)的噸產(chǎn)品水耗10-20 m3以及去年同期的11.8 m3/t的新鮮水耗相比,有了明顯下降。節(jié)水前后各工序新鮮水用量如表1所示。
參考文獻(xiàn):
[1] 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司人事部編.催化劑制造工[M].北京:中國(guó)石化出版社,2010,(11).