徐龍峰
摘要:汽輪發(fā)電機(jī)組推力瓦在機(jī)組中的位置非常重要,它承擔(dān)機(jī)組的殘余軸向推力,確定轉(zhuǎn)子膨脹的死點,從而保證動靜件之間的軸向間隙在設(shè)計范圍內(nèi)。推力軸承非工作面瓦塊溫度異常升高將嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。影響推力軸承非工作瓦塊溫度異常升高的因素較多,除推力瓦本身因素外,還有其他因素導(dǎo)致的推力瓦溫度升高的原因。找出導(dǎo)致推力瓦非工作面瓦塊溫度異常升高的主要原因,并有針對性地提出了處理方案,消除這一缺陷,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:推力瓦 溫度 軸向推力
1 概述
某運(yùn)營發(fā)電有限公司1號機(jī)組是2006年投入生產(chǎn)的600MW超臨界汽輪機(jī),為上海汽輪機(jī)廠制造N600-24.2/566/566型超臨界壓力,一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、反動式汽輪機(jī)。為平衡軸向推力機(jī)組采用高中壓合缸,對稱布置,兩個低壓缸也采用對稱布置。本機(jī)組的推力瓦為活動可傾瓦型——米切爾式,單獨布置,位置在中壓轉(zhuǎn)子后部,推力瓦的推力間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.25-0.38 mm。推力瓦瓦塊上澆有烏金,厚度為1.5mm。
在正常情況下,轉(zhuǎn)子的推力盤靠向工作瓦塊,推力盤的壓力由工作推力瓦來承受。軸向位移指示表是將推力盤靠向推力瓦的非工作瓦塊時定位零位的。一般來說,軸向推力隨汽輪機(jī)蒸汽流量的變化而變化。當(dāng)蒸汽溫度降低時,要保持負(fù)荷不變,就要增加進(jìn)汽量,使軸向推力增大。如果檢查發(fā)現(xiàn)推力瓦的工作瓦塊與非工作瓦塊的回油溫度差超過6~7℃,并且推力瓦塊的烏金溫度高達(dá)90℃以上時,雖然軸向位移指示不超過正常值,也必須減負(fù)荷,使油溫回復(fù)正常,保持推力瓦塊溫度不超過90℃。
本機(jī)組軸向位移的保護(hù)設(shè)置是:當(dāng)軸向位移正向達(dá)到0.6mm或負(fù)向達(dá)到-1.05mm時,發(fā)出“軸向位移過大信號”;當(dāng)軸向位移正負(fù)向分別到達(dá)1.2mm、-1.65mm時,軸向位移大保護(hù)動作,機(jī)組跳閘停機(jī)。
2 異常經(jīng)過
2008年09月20日06:30分, 1號機(jī)負(fù)荷470MW,主機(jī)推力軸承非工作瓦塊上部烏金溫度上升至92℃,下部烏金溫度上升至100℃,DCS上轉(zhuǎn)子軸向位移逐漸增大到-0.42mm。被迫減負(fù)荷運(yùn)行(機(jī)組正常推力瓦塊溫度不超過90℃)。2008年10月10日,1號機(jī)組停運(yùn),10月26日,開始解體檢查推力瓦,瓦塊沒有明顯磨損痕跡,瓦塊進(jìn)油邊油楔間隙標(biāo)準(zhǔn),個瓦塊厚差小于0.02mm,推力瓦進(jìn)油口無堵塞,對推力瓦進(jìn)行推力間隙復(fù)測0.55mm(設(shè)計值為0.25mm-0.38mm),推力間隙超標(biāo),更換推力瓦墊片,重新調(diào)整推力間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。2008年11月28日,1號機(jī)組啟動后推力軸承非工作面瓦塊烏金溫度依然偏高,且比上次更甚;負(fù)荷500MW時,推力瓦溫度高達(dá)103℃。無法達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。
3 原因分析及運(yùn)行對策
3.1 對比1號機(jī)組大修前、后相同負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)分析,1號機(jī)組大修后就出現(xiàn)推力軸承非工作面瓦塊溫度異常情況,但由于機(jī)組大修后負(fù)荷低于420MW,且經(jīng)常停機(jī)備用,推力軸承非工作面瓦塊溫度不太高,在合格范圍內(nèi),所以運(yùn)行人員沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。
3.2 根據(jù)10月26日對推力軸承解體檢查的情況,可以排除推力軸承本身的問題。從運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)分析,推力軸承非工作瓦塊溫度與機(jī)組負(fù)荷有密切關(guān)系,負(fù)荷小于400MW時,瓦塊溫度比較正常,負(fù)荷大于400MW以上后,負(fù)荷越大,瓦塊溫度也就越高,說明推力瓦溫度的升高是軸向負(fù)推力增大所致。軸向負(fù)推力的增加,可能存在如下原因:
①對比1號機(jī)組大修前后相同負(fù)荷條件下1-8段抽氣壓力、溫度以及凝結(jié)水經(jīng)過加熱的溫升,均沒有發(fā)現(xiàn)異常,故排除了抽氣系統(tǒng)存在異常導(dǎo)致推力增大的可能性。
②在大修中曾拆裝過高、中壓缸平衡管的流量孔板,更換過法蘭墊片,但從運(yùn)行記錄上分析,大修前、后平衡管的壓力基本一致,沒有發(fā)現(xiàn)異常。
③由于1號機(jī)組停機(jī)備用時間較長,高、中壓側(cè)平衡活塞汽封(布萊登)生銹卡澀的幾率增大,而一旦布萊登汽封卡澀,將直接導(dǎo)致平衡活塞的平衡推力的作用減弱。
④轉(zhuǎn)子葉片存在問題,葉片可能結(jié)垢或其他原因發(fā)生變形,導(dǎo)致通流面積減少,蒸汽流動受阻,破壞軸向推力平衡。
鑒于當(dāng)時機(jī)組在運(yùn)行狀態(tài),不能揭缸檢查,因此要求運(yùn)行人員嚴(yán)格控制推力軸承瓦溫,不得超過上限100℃,在運(yùn)行中密切關(guān)注軸向位移和軸系振動情況,并制定了汽輪機(jī)在推力軸承溫度超標(biāo)狀況下的技術(shù)措施:
①為保證安全穩(wěn)定運(yùn)行,要求運(yùn)行人員在運(yùn)行調(diào)整上下功夫,在排查有無其他原因,優(yōu)化運(yùn)行方式,試探能否降低推力軸承非工作面瓦塊溫度。
②要求生技部將1號機(jī)推力軸承非工作面溫度出現(xiàn)異常升高的情況向上汽通報,并要求上汽公司協(xié)助進(jìn)行原因分析,提出解決方案。
4 揭缸處理過程
2009年03月05日利用1號機(jī)組中修機(jī)會,決定對1號機(jī)組進(jìn)行揭缸檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子調(diào)速級葉片出汽側(cè)凹陷變形,被異物打傷痕跡明顯,整級調(diào)速級葉片出汽側(cè)凹陷變形,如圖1所示。圖2為完好的調(diào)節(jié)級葉片。
異物為調(diào)速級后側(cè)溫度套管管頭焊口裂開脫落,套管管頭為圓柱形,直徑?覫32mm,厚度30mm,頭部為圓形,中間空心。由于直徑較大,隔板擋住了溫度套管管頭的去路。套管管頭一旦通過隔板,將造成機(jī)組嚴(yán)重?fù)p壞。套管管頭開焊脫落后為自由狀態(tài)(如圖3所示)。隨著蒸汽流動自由撞擊,造成調(diào)節(jié)級葉片出汽側(cè)嚴(yán)重凹陷變形,轉(zhuǎn)子調(diào)節(jié)級葉輪背面、高壓內(nèi)缸前側(cè)導(dǎo)汽表面被脫落的套管頭打的凹凸不平,第一級隔板表面也有輕微打傷,但不嚴(yán)重。
通過揭缸后一系列的檢查和分析,主機(jī)推力瓦非工作面過熱的原因就是高壓轉(zhuǎn)子調(diào)速級葉片出汽側(cè)凹陷變形,導(dǎo)致葉片通流部分減小,蒸汽通過時受阻而超壓,負(fù)推力增大。低負(fù)荷運(yùn)行時蒸汽流量小、壓力低,蒸汽受阻情況不明顯,當(dāng)高負(fù)荷運(yùn)行時,蒸汽流量逐漸增大,由于出汽側(cè)葉片凹陷變形,使得通流部分減小而出現(xiàn)蒸汽受阻,負(fù)推力增大,負(fù)推力增大將直接導(dǎo)致主機(jī)推力瓦非工作面推力過載引起過熱,烏金溫度過熱的危害非常嚴(yán)重,瓦溫超過100℃時容易引起燒瓦,燒瓦后將破壞動靜間隙,引起動靜摩擦,只能迫使機(jī)組減負(fù)荷運(yùn)行。
通過開裂件斷面的觀察和現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)斷裂套筒管頭與套筒的熔合區(qū)(坡口面),從斷面特征分析套管頭開焊脫落的主要原因為:焊口焊縫大面積未焊接,點焊面積又小,高壓調(diào)節(jié)級出汽側(cè)蒸汽沖刷壓力大,導(dǎo)致套管管頭斷裂脫落是造成主機(jī)推力瓦非工作面過熱的主要原因。
由于高壓轉(zhuǎn)子調(diào)速級葉片出汽側(cè)嚴(yán)重凹陷變形,現(xiàn)場無法修復(fù),決定返回上海汽輪機(jī)廠更換高壓轉(zhuǎn)子調(diào)速級葉片。對轉(zhuǎn)子調(diào)節(jié)級葉輪背面、高壓內(nèi)缸前側(cè)導(dǎo)汽表面凹凸不平的地方進(jìn)行打磨,打磨后進(jìn)行著色探傷檢查,檢查表面無裂紋等其他缺陷。檢測套管管頭材質(zhì)為1Gr18Ni9Ti,與調(diào)速級后側(cè)溫度套管材質(zhì)相同。將套管管頭與套管焊接部位重新進(jìn)行打磨坡口,坡口角度為30°,用全氬弧焊接,焊絲選用不銹鋼焊絲NiGr-3,指定操作熟練的焊工,嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行焊接。焊接完成后外觀檢查無裂紋、氣孔等缺陷,金屬做超聲探傷合格。
5 結(jié)論
經(jīng)過檢修人員的認(rèn)真細(xì)致的工作,2009年05月05日,機(jī)組順利啟機(jī),滿負(fù)荷運(yùn)行時,推力瓦工作面瓦溫溫度為65℃,非工作面瓦溫60℃,完全符合運(yùn)行規(guī)程規(guī)定的要求。徹底消除了推力瓦非工作面瓦塊溫度異常升高的重大設(shè)備缺陷。
這次故障引起了對汽缸內(nèi)部測溫溫度套管等附件的高度重視,加強(qiáng)基本建設(shè)期間的金屬監(jiān)督,設(shè)備監(jiān)造、焊接工藝等方面的技術(shù)要求。尤其是在制造廠內(nèi)進(jìn)行的附件焊接時要進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督,明確附件安裝工藝以及檢驗方法,責(zé)任要落實到人,以確保機(jī)組投產(chǎn)后能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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