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蘭州石化 50 萬 t/a 催化輕汽油醚化裝置運行與優(yōu)化

2014-04-13 02:33:36孔祥冰張松顯任海鷗李長明李秋穎
當(dāng)代化工 2014年7期
關(guān)鍵詞:分餾塔辛烷值烯烴

孔祥冰, 張松顯, 任海鷗, 李長明, 李秋穎

(中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院,北京 100195)

蘭州石化 50 萬 t/a 催化輕汽油醚化裝置運行與優(yōu)化

孔祥冰, 張松顯, 任海鷗, 李長明, 李秋穎

(中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院,北京 100195)

采用中國石油自主研發(fā)開發(fā)的催化輕汽油醚化工藝(LNE)技術(shù),蘭州石化建成 50 萬 t/a 輕汽油醚化裝置并投產(chǎn)成功。裝置數(shù)據(jù)表明,C5、C6 叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率分別為 72%~77%、50%~60%,催化輕汽油烯烴減少量為 18.0 個百分點以上,醚化產(chǎn)品油中總醚化物含量為 46%~60%,醚化產(chǎn)品油辛烷值(RON)為 98~100,目前該裝置已不間斷平穩(wěn)運行 1 年以上。醚化裝置運行效果良好,產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

醚化;轉(zhuǎn)化率;RON

隨著環(huán)境保護的日益嚴(yán)格,我國加快了國Ⅳ、國Ⅴ車用汽油標(biāo)準(zhǔn)的實施,主要是降低汽油硫含量和烯烴含量,而脫硫會造成辛烷值的損失[1]。催化輕汽油醚化作為一種催化汽油改質(zhì)新技術(shù),是將催化輕汽油中的叔碳烯烴與甲醇進行醚化反應(yīng)生成醚類化合物,達(dá)到降低汽油烯烴含量,提高汽油辛烷值和降低蒸汽壓的目的,催化輕汽油醚化技術(shù)能有效解決催化汽油降烯烴并兼顧辛烷值的一項技術(shù)[2]。由于輕汽油醚化技術(shù)其反應(yīng)條件緩和,過程環(huán)保,工藝簡單,易于實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,在經(jīng)濟技術(shù)上具有競爭力,已在世界范圍的煉化公司普遍工業(yè)應(yīng)用[3]。

國外開發(fā)的催化輕汽油醚化工藝技術(shù)不盡相同,特別在催化輕汽油餾分選擇上不同。國外CDTECH、AXENS 和 UOP 等均建有催化輕汽油醚化工業(yè)裝置。CDTECH 公司已向國內(nèi)南充煉化、格爾木煉廠等公司提供了催化輕汽油醚化成套工藝技術(shù)[4]。在國內(nèi),撫順石化、齊魯石化等多家公司相繼開展了輕汽油醚化技術(shù)研究工作,但均未形成工業(yè)化應(yīng)用技術(shù)。

為生產(chǎn)低烯烴、高辛烷值汽油調(diào)和組分,蘭州石化公司煉油廠采用中國石油石油化工研究院自主開發(fā)的催化輕汽油醚化生產(chǎn)工藝建設(shè)并投產(chǎn) 50 萬t/a 輕汽油醚化裝置,裝置于 2012 年 3 月開始建設(shè),2012 年 11 月初中交,2012 年 11 月 19 日投料生產(chǎn),并于當(dāng)日生產(chǎn)出了合格產(chǎn)品,實現(xiàn)一次開車成功。裝置設(shè)計加工能力為 50.4 萬 t/a(輕汽油),消耗甲醇 4.6 萬 t/a,裝置操作彈性為 60%~110%,年開工時數(shù)為 8 400 h[5]。

該裝置由輕汽油/甲醇混合、醚化反應(yīng)、醚化產(chǎn)品的分離、甲醇萃取及甲醇回收等單元組成,裝置投料開車以來,運行穩(wěn)定。產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

1 工藝過程及特點

1.1 反應(yīng)原理

蘭州石化 50 萬 t/a 年輕汽油醚化裝置采用中國石油石油化工研究院自主開發(fā)的催化輕汽油醚化生產(chǎn)工藝,由中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司設(shè)計,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的一套裝置,該裝置于2012 年 11 月成功投產(chǎn)。

該裝置是以催化裂化裝置穩(wěn)定汽油為原料,經(jīng)預(yù)分餾塔分離,將汽油終餾點不大于 70 ℃餾分切割出來作為醚化原料,以酸性陽離子交換樹脂為催化劑,在一定溫度、壓力、空速、醇烯比等條件下,輕汽油中的C4~C6活性烯烴與甲醇發(fā)生醚化反應(yīng),生成甲基烷基醚,從而得到較高辛烷值的汽油組分。

催化輕汽油醚化反應(yīng)受動力學(xué)與熱力學(xué)因素雙重控制的結(jié)果造成反應(yīng)溫度對叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率的影響有一個最佳值。在合適的醚化反應(yīng)溫度下,醚化反應(yīng)可以達(dá)到要求的目標(biāo),并且能耗最低[6]。

1.2 裝置技術(shù)特點

(1)醚化反應(yīng)器通過采用催化劑分段裝填的膨脹床和液相反應(yīng)體系;反應(yīng)原料從反應(yīng)器底部進入,經(jīng)流體分配器分布均勻后自下而上通過催化劑床層,使催化劑床層處于膨脹狀態(tài),使催化劑顆粒在床層內(nèi)有不規(guī)則的的輕微擾動,從而有利于床層內(nèi)的傳熱和傳質(zhì)過程;不會產(chǎn)生局部過熱;并且有操作彈性大、壓力降小,催化劑床層徑向溫度分布均勻等優(yōu)點。

(2)醚化反應(yīng)器采用兩臺膨脹床反應(yīng)器串聯(lián)和中間取熱方式操作,通過降低進料溫度,打破熱力學(xué)平衡,從而有利于深度醚化反應(yīng)和提高醚化轉(zhuǎn)化率,同時兩個反應(yīng)器順序可切換使用,延長催化劑使用壽命。

(3)采用精確控制反應(yīng)器入口溫度的方法來防止反應(yīng)器超溫。第一反應(yīng)器入口溫度由醚化分餾塔底產(chǎn)物的換熱旁路調(diào)節(jié),第二醚化反應(yīng)器入口溫度由冷卻水量調(diào)節(jié),確保反應(yīng)器入口溫度在裝置運行初期及反應(yīng)器溫度較高的情況下能夠迅速降低,有效防止反應(yīng)器超溫。

1.3 工藝流程簡介

裝置主要包括醚化反應(yīng)單元、醚化產(chǎn)物分離單元和甲醇回收單元。如圖1所示。

圖 1 催化輕汽油醚化工藝流程簡圖Fig.1 Flow chart of etherification process of FCC light naphtha

1.3.1 醚化反應(yīng)部分

輕汽油與甲醇經(jīng)靜態(tài)混合器混合后,進入第一反應(yīng)器底部,自下而上流經(jīng)三段催化劑床層,在催化劑作用下輕汽油中的活性烯烴與甲醇發(fā)生醚化反應(yīng)。反應(yīng)生成的醚化汽油自反應(yīng)器頂部出來,進入醚化汽油冷卻器冷卻后進入第二醚化反應(yīng)器進一步進行醚化反應(yīng)。

1.3.2 醚化產(chǎn)物分離部分

由第二醚化反應(yīng)器出口流出的醚化反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)換熱后進入醚化分餾塔進行分離。剩余碳五及與之共沸的甲醇由塔頂分離出來,經(jīng)塔頂空冷器、水冷器冷卻后進入塔頂回流罐。剩余碳五、甲醇混合液由回流罐經(jīng)泵抽出分兩部分,一部分至分餾塔頂,作為塔頂回流,一部分進入甲醇回收系統(tǒng)。分餾塔底分餾得到醚類和部分碳六組分,經(jīng)與原料油換熱,冷卻后去儲運廠現(xiàn)有 MTBE 系統(tǒng)。

1.3.3 甲醇回收部分

由醚化分餾塔頂抽出的碳五、甲醇混合物從底部進入甲醇萃取塔,與從甲醇回收塔底來的萃取水逆流接觸,將甲醇從抽余油中萃取至水相,其頂部流出的剩余碳五經(jīng)過濾、脫水后出裝置與重汽油、烴重組汽油混合進罐區(qū)。

甲醇萃取塔底部流出的水/甲醇混合物,經(jīng)換熱后進入甲醇回收塔,將水和甲醇分離。自回收塔底流出的萃取水在萃取塔和回收塔之間的密閉循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán)利用?;厥账斄鞒龅募状冀?jīng)泵抽出,一部分作為回收塔塔頂回流,另一部分循環(huán)至甲醇進料罐。

2 裝置長周期優(yōu)化運行

2.1 醚化裝置長周期優(yōu)化運行工藝參數(shù)

裝置運行過程根據(jù)原料及餾出口質(zhì)量分析進行實時監(jiān)控,及時調(diào)整工藝參數(shù);嚴(yán)格控制反應(yīng)器進料溫度、穩(wěn)定塔釜溫度和塔底壓力,醇烯比等操作參數(shù);強化平穩(wěn)率操作;以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

由圖2可以看出,1年內(nèi)裝置連續(xù)不間斷穩(wěn)定運行,初期將第 1 反應(yīng)器進料溫度穩(wěn)定在(42±1)℃,將第 2 反應(yīng)器進料溫度穩(wěn)定在(52±1)℃,醚化分餾塔底溫度控制在 122~124 ℃ , 隨著催化劑活性下降,適當(dāng)提高反應(yīng)器入口溫度,保證醚化效果。

2.2 醚化裝置長周期優(yōu)化運行結(jié)果

統(tǒng)計開車至 2013 年 4 月, 整體運行情況如圖3所示。由圖3可以看出,裝置穩(wěn)定運行以來,運行情況良好。C5 叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率基本維持在 72%以上,C6 叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率維持 46%以上,烯烴減少量維持 18.0 個百分點以上,醚化產(chǎn)品油收率保持在35%左右,醚化產(chǎn)品油中醚化物含量 45%以上,醚化產(chǎn)品油辛烷值(RON)達(dá)到 98~100。裝置運行情況良好,醚化效果明顯。

圖 2 蘭州石化 50 t/a 催化輕汽油醚化裝置長周期運行主要工藝參數(shù)Fig.2 The main process parameter of 500 kt/a light naphtha etherification industrial equipment

2012 年 11 月開車至 2013 年 11 月 1 年內(nèi),裝置加工輕汽油 50.62 萬 t,消耗甲醇 3.88 萬 t,裝置綜合能耗逐月下降,全年累計綜合能耗為 28.17 kgEO/t。經(jīng)初步核算,該裝置投產(chǎn)可為企業(yè)年增效2億元以上。

圖 3 蘭州石化 50 t/a 催化輕汽油醚化裝置運行結(jié)果Fig.3 The operation results of 500 kt/a light naphtha etherification industrial equipment

3 結(jié) 論

(1)2012 年 11 月 19 日,蘭州石化建成的國內(nèi)最大規(guī)模的 50 萬 t/a 催化輕汽油醚化裝置,實現(xiàn)了一次投料開車成功。2012 年 11 月 23 日,生產(chǎn)裝置運行平穩(wěn),并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

(2)蘭州石化 50 萬 t/a 催化輕汽油醚化裝置自投料開車以來運行平穩(wěn),C5和 C6叔碳烯烴轉(zhuǎn)化率分別為 72%~77%和 50%~60%,催化輕汽油中烯烴減少量為 18.0 個百分點以上,醚化產(chǎn)品油中總醚化物含量為 46%~60%,醚化產(chǎn)品辛烷值(RON)為 98~100,醚化效果良好。

(3)目前該裝置已不間斷平穩(wěn)運行 1 a 以上。醚化裝置運行效果良好,產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

[1]李鵬,張英.中國石化清潔汽油生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(12):11-15.

[2]劉成軍,張香玲,溫世昌,等.催化裂化汽油輕餾分醚化裝置工藝設(shè)計方面的問題探討[J].石油煉制與化工,2011,42(3):113-17.

[3]李繼霞,于海斌,李晨,等.甲醇制醚化汽油添加劑的技術(shù)進展[J].化工進展,2010,29(增刊):1318-321.

[4]溫世昌,孫玉玲,劉成軍,等.催化汽油醚化裝置的控制方案[J].石油煉制與化工,2011,47(5):36-38.

[5]劉成軍, 溫世昌,尹恩杰,等.500kt/a 催化汽油醚化裝置的設(shè)計與開工[J].石化技術(shù),2013,20(2):34-38.

[6]李亞軍,李吉春.催化裂化輕汽油汽油醚化技術(shù) [J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2002,20(3):184-189.

Operation and Optimization of 500 kt/a Light Naphtha Etherification Unit in Lanzhou Petrochemical Company

KONG Xiang-bing,ZHANG Song-xian,REN Hai-ou,LI Chang-ming,LI Qiu-ying
(PetroChina Petrochemical Research Institute , Beijing 100195, China)

Using the light naphtha etherification technique developed by petrolChina, 500 kt/a light naphtha etherification unit in Lanzhou petrochemical company was built and put into production. The industrial experiments showed that C5,C6 tertiary olefin conversion were respectively 72%~77% and 50%~60%,olefin content of light naphtha could be decreased by more than 18%, total etherate content of etherification product was 46%~60%,the octane number of etherification product was 98~100.Currently the unit has been steadily and well running for more than one year. Obvious economic and social benefits have been obtained.

Etherification; Conversion; RON

TE 624

: A文獻標(biāo)識碼: 1671-0460(2014)07-1373-03

2014-06-01

孔祥冰(1978-),男,山東人,工程師,碩士,2006 畢業(yè)于青島科技大學(xué)化學(xué)工程,研究方向:煉油化工。E-mail:kongxiangbing@petrochina.com.cn。

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