景建祿
(1.太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,太原 030024;2.霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 霍州 031400)
干河煤礦主采山西組2號煤層,采用多立井多水平開拓,帶式輸送機運輸,綜合機械化開采。一水平開采山西組上組煤層,標(biāo)高+80 m;二水平開采太原組下組煤,標(biāo)高-15 m。2號煤層開采時的水文地質(zhì)為中等類型。2013年6月中旬2-112工作面發(fā)生一起涌水事故,據(jù)該面的礦壓顯現(xiàn)、老山涌水、支架壓損情況,分析了該面6月15日-7月30日的礦壓顯現(xiàn)情況。
工作面位于干河煤礦一采區(qū)右翼,開采1號、2號煤合并層,煤層平均厚4.1 m。工作面總體處于向斜構(gòu)造軸部,副巷高、正巷低,平均傾角8°。煤層上覆50 m內(nèi)有25 m左右的厚層中細(xì)砂巖,煤層下部50 m內(nèi)有20 m左右的厚層砂巖。該工作面K2、O2灰?guī)r靜水位標(biāo)高分別為+503 m、+516 m;煤層底板標(biāo)高 +66~+170 m,K2帶 壓 4.37~3.33 MPa,O2帶 壓4.56~3.46 MPa;回采期間涌水量5~10 m3/h。工作面順槽長度正巷2 450 m,副巷1 680 m,切巷250 m,可采儲量2 200 kt。2012年12月8日裝完投入生產(chǎn),截止2013年6月17日涌水時,正巷推進(jìn)856 m,副巷推進(jìn)844 m,剩余可采儲量1 010 kt。
1)工作面的礦壓顯現(xiàn)情況:工作面上部(1-45號支架)周期來壓步距6.8~12.2 m,平均9.6 m;中部(46-100號支架)周期來壓步距9.9~14.3 m,平均12.3 m;下部(101-144號支架)周期來壓步距8.9~11.1 m,平均9.9 m。老頂周期來壓步距平均10.6 m。周期來壓期間工作面上部壓力40.9~44.4 MPa,平均42.7 MPa;中部壓力 38.4~42.3 MPa,平均為 0.9 MPa;下部壓力40.7~43.8 MPa,平均值41.9 MPa。該工作面周期來壓強度38.4~44.4 MPa,平均41.8 MPa。
2)工作面涌水壓架后狀況:2-1121面巷受采動影響超前100 m范圍內(nèi)巷道變形較明顯(掘進(jìn)巷道寬5 m、高3.8 m),巷道平均回縮1 m,平均底鼓1.2 m;回采機頭處最大回縮1.7m,最大底鼓1.7m,頂板下沉0.3 m。2-1122面巷受采動影響變化不大,(掘進(jìn)巷道寬5 m、高3.8 m),巷道平均回縮0.2 m,底鼓0.1 m。2-112工作面1-27號架支架活柱少于0.5 m,個別支架因受壓曾出現(xiàn)壓死現(xiàn)象,造成支架掩護(hù)梁箱體下部開裂;28-144號架段平均采高4.0 m,個別支架掩護(hù)梁箱體下部有焊口開裂現(xiàn)象。2-1122面巷變形不明顯。
2-112工作面采高4 m左右,采場的支架載荷比中厚煤層綜采面高10%~30%,使支架所需控制的頂板層位增高,而工作面6-27號架落山側(cè)頂板未冒落,造成頂板上覆巖層的加劇下沉影響,頂板巖層懸臂作用由采空區(qū)后方下沉,使支架承載過大時間較長,而支架在最低高度的支撐狀態(tài)承載效果差,造成支架載荷向掩護(hù)梁轉(zhuǎn)移,造成支架承載過大,壓裂掩護(hù)梁箱體,導(dǎo)致支架壓損加劇。
1)正巷推進(jìn)至臨近斷層高應(yīng)力影響區(qū)域內(nèi)時,斷層導(dǎo)通承壓水經(jīng)由采動裂隙與斷層導(dǎo)水裂隙的相互作用,靠近正巷附近的采場圍巖(臨近斷層一側(cè))已斷塊體形成非穩(wěn)定的三鉸式結(jié)構(gòu)導(dǎo)通裂隙承壓水,加之該結(jié)構(gòu)的相對回轉(zhuǎn)運動傳遞的過大載荷是壓架發(fā)生的重要原因;并且斷層的切割作用造成正巷和工作面采動應(yīng)力集中,造成工作面支架承受較大壓力,使工作面1-20號架發(fā)生壓架事故。
2)按最大采高計算ZY9000/25.5/55型雙柱掩護(hù)式液壓支架一時能滿足該煤層頂板壓力的需要。但按支架承受載荷和動載荷計算時,該支架工作阻力的富裕系數(shù)僅為0.56%(富裕系數(shù)較?。?,而且工作面端頭支架與過渡支架工作阻力、安全閥開啟值與中間支架相同。因支架頂梁長度不同、機頭三角區(qū)推進(jìn)至構(gòu)造影響區(qū)域造成端頭架、過渡架壓死損壞(工作面支架選用137架ZY9000/25.5/55型雙柱掩護(hù)式液壓支架做中間架,頂梁長4 145 mm,5架ZYDT9000/25.5/55型雙柱掩護(hù)式液壓支架做端頭支架,頂梁長5 205 mm,2架ZYGD9000/25.5/55型雙柱掩護(hù)式液壓支架做過渡支架,頂梁長4 855 mm)。
3)該工作面上部、中部、下部支架載荷的頻度分布不均勻。上部頻度集中在15~35 MPa,中部頻度集中在30~45 MPa,下部頻度集中在30~50 MPa。上部支架載荷頻度偏低于中部和下部支架載荷頻度,較低的初撐力使支架緩慢承受頂板的壓力,當(dāng)頂板整體下沉?xí)r、支架無力再將頂板支撐起來,造成工作面壓架事故。
4)該工作面支架已經(jīng)使用四個工作面,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)約有1/3的支架掩護(hù)箱體下部均有焊縫開裂現(xiàn)象,此次支架損壞的1-27號架段支架掩護(hù)梁箱體下部損壞,開焊開裂處存在斷裂舊痕,反映支架工作阻力選型偏低,使用中的載荷過大,造成損壞。
5)該工作面皮帶巷沿構(gòu)造帶送巷,巷道1 050~1 200 m段煤柱側(cè)距斷層20~30 m(地測探測結(jié)果),掘進(jìn)期間圍巖應(yīng)力明顯,頂板破碎、巷道兩幫回縮0.3 m、底鼓0.4 m,工作面推進(jìn)至此段時,受采動影響、礦壓顯現(xiàn)強烈,造成巷道變形嚴(yán)重和工作面前部支架受壓。
6)受回采及斷層影響巷道頂板破壞嚴(yán)重,巷道圍巖的塑性區(qū)與斷層裂隙之間導(dǎo)通,形成導(dǎo)水通道,使K2巖層石灰?guī)r的水沿裂隙流到正巷中形成涌水;加之回采過程中動壓巷道圍巖的影響,加劇了正巷和斷層附近的巖層破壞,導(dǎo)水通道擴大,因此下巷大量涌水是采動影響和斷層影響的疊加結(jié)果。
1)根據(jù)工作面地質(zhì)勘探結(jié)果、工作面現(xiàn)狀、采動影響礦壓數(shù)據(jù)分析,建議地測部門計算安全防水煤柱留設(shè),指導(dǎo)工作面實施方案。生產(chǎn)部門和隊組根據(jù)防水煤柱留設(shè)要求設(shè)計施工,并及時制定施工方案的安全技術(shù)措施。
2)加強工作面及兩巷超前支撐壓力影響和影響強度的觀測,采用在線裝備對巷道圍巖的頂?shù)装逡平蓭突乜s的巷道圍巖變形規(guī)律觀測,做到科學(xué)預(yù)警、超前控制。
3)按防水煤柱留設(shè)后的生產(chǎn)情況,重新安排礦井下一步的采掘銜接,理順銜接關(guān)系。
4)對2-112工作面的出現(xiàn)問題及解決情況及時總結(jié),為科學(xué)合理指導(dǎo)礦井生產(chǎn)收集寶貴經(jīng)驗資料。
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