范 毅,陸 海,馬亞勤,鄧汝奎
(南寧學(xué)院,廣西 南寧 530200)
國產(chǎn)LJ276發(fā)動機在摩托車及農(nóng)用機械行業(yè)有廣泛的應(yīng)用,但是化油器式的燃油供給系統(tǒng)不能滿足國家日趨嚴(yán)格的排放法規(guī)要求[1]。因此,筆者在原化油器式發(fā)動機的基礎(chǔ)上進行電噴化改造,重點解決電噴化后的進氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的問題。
GT-POWER是一款發(fā)動機仿真分析軟件,在發(fā)動機進氣系統(tǒng)設(shè)計[2],消聲器設(shè)計[3]等方面有廣泛的應(yīng)用,能快速準(zhǔn)確地進行發(fā)動機性能預(yù)測及優(yōu)化設(shè)計[4]。由原機相關(guān)參數(shù),建立的GT-power計算模型如圖1所示。
圖1 LJ276發(fā)動機整機建模圖
圖2 ~5給出了應(yīng)用GT-power軟件進行整機性能模擬計算的結(jié)果,功率、扭矩、燃油消耗率和示功圖曲線與試驗結(jié)果基本吻合。
圖2 功率對比圖
圖3 扭矩對比圖
圖4 燃油消耗率對比圖
圖5 示功圖
由于模型沒有考慮到空濾器、消聲器等截流損失,同時,輸入?yún)?shù)流量系數(shù)(Flow Coefficients)為定壓差氣道穩(wěn)態(tài)試驗測量結(jié)果,與高溫、高轉(zhuǎn)速工況不同,因此,在某些工況點的計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)有一定的誤差,但是誤差均在允許的范圍內(nèi),說明搭建的模型是合理的,以該模型為基礎(chǔ)進行后續(xù)的優(yōu)化設(shè)計是可行的。
進氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)對汽油機充氣效率有決定性的影響,直接影響發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性和排放性。進氣系統(tǒng)包括進氣管和進氣道兩部分,由于更改進氣道需要在缸蓋里重新下模,開發(fā)成本較高且開發(fā)周期較長,因此改造主要從進氣管方面進行優(yōu)化設(shè)計。
在進氣系統(tǒng)其它參數(shù)不變的情況下,考慮到原機的空間布置,進氣總管長度分別設(shè)定為100 mm,120 mm,140 mm,160 mm,180 mm,200 mm,220 mm,240 mm,260 mm,280 mm十種尺寸進行比較。如圖6、7所示。
圖6 功率對比圖
圖7 扭矩對比圖
從計算結(jié)果發(fā)現(xiàn):進氣總管長度只在某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)對功率有影響,中、低速范圍(≤3 500 r/min),功率曲線幾乎重合。高轉(zhuǎn)速范圍(4 000~5 500 r/min),隨著進氣總管長度的增加,功率下降明顯。
而進氣總管長度在整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)對扭矩都有明顯影響,中、低速范圍(≤3 500 r/min),進氣管越長,扭矩越高。高轉(zhuǎn)速范圍(4 000~5 500 r/min),隨著進氣總管長度的增加,扭矩下降明顯。
原因在于隨著進氣總管長度的增加,一方面管內(nèi)容積增大,在進氣過程中氣體的體積和質(zhì)量增大,在氣缸負壓的作用下,進氣量增多[5]。另一方面,管長增大后,管壁對進氣的摩擦損失也增加。當(dāng)摩擦損失抵消掉進氣量所帶來的性能增加時,功率,扭矩等就隨著管長增加而下降了。
通過上述的對比,發(fā)現(xiàn)進氣總管長度越短,功率提升越明顯,但對扭矩的影響卻是低速長管,高速短管為好,綜合考慮到這兩個方面的因素和原機的空間位置。最后在保持其它進氣系統(tǒng)參數(shù)不變的情況下,并選定長度180 mm為優(yōu)化結(jié)果。
因為進氣總管與空濾器及進氣歧管相連,如不改變空濾器,則只能改變進氣總管出口管徑,現(xiàn)在原進氣總管出口管徑的基礎(chǔ)上模擬25 mm,30 mm,35 mm,40 mm,45 mm等5組管徑進行計算對比。如圖8、9 所示。
圖8 功率對比圖
圖9 扭矩對比圖
從計算結(jié)果看,進氣總管管徑只在某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)對功率有影響,中、低速范圍(≤3 500 r/min),功率曲線幾乎重合。高轉(zhuǎn)速范圍(4 000~5 500 r/min),隨著進氣總管管徑的增大,功率提升明顯。
而進氣總管管徑在整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)對扭矩都有明顯影響,中、低速范圍(≤3 500 r/min),進氣管管徑越小,扭矩越高。高轉(zhuǎn)速范圍(4 000~5 500 r/min),隨著進氣總管管徑的增大,扭矩越大。
原因在于,低速階段,利用壓力效應(yīng)提高進氣量,而高速階段,管徑越大,進氣量越多,功率,扭矩等也越大。這與圖示的結(jié)果一致。但我們看出,除了進氣總管管徑為25 mm的性能明顯低于其他之外,30 mm及以后管徑的性能幾乎重合,原因在于總的進氣量由入口直徑?jīng)Q定。綜合以上因素,維持原機的管徑不變,即為30 mm。
因為進氣歧管與進氣總管及進氣道相連,如果進氣道尺寸不變則進氣歧管出口處直徑不變,因此研究進氣歧管管徑變化對整機性能的影響,只需考慮原進氣歧管入口處直徑,現(xiàn)在原進氣歧管入口管徑的基礎(chǔ)上模擬25 mm,30 mm,35 mm,40 mm,45 mm 等5 組管徑進行計算對比。如圖10、11所示。
從摩擦影響的角度來看,由于管道中的壓力降與管徑四次方的倒數(shù)成正比,因此希望管徑較大;而從波動效果來看,則希望管徑較小以增大波動的幅度。
圖10 功率對比圖
圖11 扭矩對比圖
通過上述的對比,發(fā)現(xiàn)單一進氣歧管管徑的變化對扭矩和功率影響不大,故不需調(diào)整,維持原機的進氣歧管管徑30 mm不變。
本次臺架試驗的目的是進行優(yōu)化計算后的樣機試驗。試驗使用的汽油機是上述優(yōu)化各參數(shù)后的機型。試驗時采用93#燃油,大氣溫度17.1oC,大氣壓力100.8 kPa,相對濕度53.6%等。如圖12~14所示。
圖12 功率對比圖
圖13 扭矩對比圖
圖14 燃油消耗率對比圖
通過試驗與計算對比,結(jié)果表明,功率、扭矩、油耗率對比結(jié)果一致,偏差較少,對于實際生產(chǎn)有很大的指導(dǎo)意義。
(1)利用GT-POWER軟件建立基礎(chǔ)樣機數(shù)值計算模型,計算值與試驗數(shù)據(jù)基本吻合,誤差在工程允許范圍內(nèi),可用來對發(fā)動機進行變參數(shù)優(yōu)化設(shè)計。
(2)分析了進氣諧振系統(tǒng)參數(shù)(進氣總管長度、進氣總管管徑、進氣歧管管徑等)對發(fā)動機性能的影響規(guī)律,綜合考慮改造成本及性能提升,選定進氣總管長度為180 mm,進氣歧管長度和進氣總管管徑維持原機參數(shù)不變。
(3)制作的樣機與原機臺架試驗對比,改造設(shè)計后的電噴發(fā)動機扭矩最大提高9.2%,功率最大提高9.2%,燃油消耗率最大降低15.4%。
[1] 王 麗.摩托車電噴化——來自國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的召喚[J].摩托車信息,2008(11):36-37.
[2] 譚建偉,葛蘊珊,畢 曄,等.基于一維/三維模型耦合仿真的汽車進氣諧振器設(shè)計[J].汽車工程,2007(10):859-864.
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