李程偉
合肥水泥研究設(shè)計(jì)院(230051)
環(huán)保節(jié)能
步進(jìn)式冷卻機(jī)技術(shù)及其在節(jié)能改造中的應(yīng)用
李程偉
合肥水泥研究設(shè)計(jì)院(230051)
步進(jìn)式冷卻機(jī)的原理和結(jié)構(gòu)均不同于以往的推動(dòng)篦式冷卻機(jī),具有運(yùn)作可靠、熱回收效率高、安裝維護(hù)方便、運(yùn)行維護(hù)成本低的優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于水泥熟料生產(chǎn)線的技術(shù)改造。這里結(jié)合工程實(shí)踐,對(duì)步進(jìn)式冷卻技術(shù)在改造中的應(yīng)用作簡(jiǎn)單介紹。
冷卻機(jī);步進(jìn)式;技術(shù)改造
步進(jìn)式冷卻機(jī)是水泥行業(yè)新型冷卻設(shè)備,其原理和結(jié)構(gòu)均不同于以往的推動(dòng)篦式冷卻機(jī),對(duì)我國(guó)水泥工業(yè)用冷卻機(jī)的發(fā)展具有劃時(shí)代意義。目前,步進(jìn)式冷卻機(jī)以先進(jìn)的技術(shù)、極低的運(yùn)行維護(hù)成本,被用戶廣泛接受。
以往的推動(dòng)篦式冷卻機(jī)(又稱第一代篦冷機(jī)、第二代篦冷機(jī)、第三代篦冷機(jī)),以篦板往復(fù)運(yùn)動(dòng)來推動(dòng)熟料運(yùn)動(dòng),存在篦板磨損大、漏料、整機(jī)高度高(土建費(fèi)用高)、熱回收效果差等劣勢(shì),目前正逐步被市場(chǎng)淘汰。
步進(jìn)式冷卻機(jī)采用全新的輸送原理和結(jié)構(gòu),完全顛覆了傳統(tǒng)的熟料輸送理念。步進(jìn)式冷卻機(jī)由若干條平行的熟料輸送列向單元(或稱輸送道)組成,其運(yùn)動(dòng)方式為:首先各輸送道同時(shí)向熟料輸送方向移動(dòng)(沖程向前),然后各輸送道單獨(dú)或交替地進(jìn)行反向移動(dòng)(沖程向后)。按照冷卻機(jī)生產(chǎn)能力來配置輸送道的數(shù)量,各輸送道相互靠緊,組成冷卻機(jī)。該冷卻機(jī)的篦板完全沒有磨損,無漏料,整機(jī)高度降低3~4米,熱回收效率高(能耗低),各項(xiàng)性能指標(biāo)均居國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。
WHEC型步進(jìn)式能冷卻機(jī)具有高效率的熟料輸送系統(tǒng),料床上下不設(shè)置輸送部件,零部件少,因此維護(hù)費(fèi)用和零部件的磨損明顯減少。無漏料的篦床設(shè)計(jì)不需要粉塵清理裝置,使冷卻機(jī)大大減少了熟料下落高度及機(jī)身結(jié)構(gòu)高度,減少了土建投入費(fèi)用。步進(jìn)式冷卻機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),組裝后運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng),大大減少了舊線改造的時(shí)間。
1)固定式進(jìn)料口
步進(jìn)式冷卻機(jī)進(jìn)料口為高效能組件,進(jìn)口端兩側(cè)澆注耐火混凝土擋料墻,將進(jìn)料口寬度收窄,使窯頭落下的熟料能夠均勻地分布在寬度較窄的進(jìn)料口內(nèi)的全部通道上。
步進(jìn)式冷卻機(jī)采用斜平面,設(shè)一個(gè)中心區(qū)獨(dú)立供風(fēng)、環(huán)形區(qū)流量閥調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量的供風(fēng)方式,采用小塊細(xì)縫篦板的WKID系統(tǒng)。這樣的設(shè)計(jì)具有如下特點(diǎn):①堅(jiān)固的易于安裝的組合結(jié)構(gòu),可用于各種形式的篦冷機(jī)技術(shù)改造;②“馬蹄形”冷卻面,防止冷風(fēng)泄漏,供風(fēng)均勻;③采用中心區(qū)直接供風(fēng),強(qiáng)力冷卻,提高熟料質(zhì)量和易磨性;④環(huán)形區(qū)采用流量閥調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量的供風(fēng)方式,減少冷風(fēng)量,增強(qiáng)了供風(fēng)均勻性,提高二次風(fēng)溫;⑤細(xì)縫篦板,斜平面布置,促進(jìn)熟料運(yùn)動(dòng),布料均勻。
2)輸送系統(tǒng)
WHEC型步進(jìn)式冷卻機(jī)由若干條平行的熟料輸送列向單元組成,每條列向單元均由滾輪支撐,各列向單元相互靠緊,組成冷卻機(jī)。列向單元組合時(shí)平行布置,每個(gè)單元的移動(dòng)速度可以調(diào)節(jié),也可單獨(dú)通冷風(fēng),從而保證熟料冷卻機(jī)的效果。此外,在冷卻機(jī)兩側(cè)的列向單元上的熟料輸送速度和冷卻風(fēng)量也可以調(diào)節(jié),使熟料得以冷卻,阻止“紅河”現(xiàn)象的生成。
3)通風(fēng)原理
步進(jìn)式冷卻機(jī)熟料層內(nèi)部沒有輸送部件,整個(gè)料層底部面積均可通風(fēng),而且每個(gè)單元下設(shè)一個(gè)空氣流量調(diào)節(jié)閥,使熟料得以均勻冷卻,熱回收好。
4)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
步進(jìn)式冷卻機(jī)采用液壓驅(qū)動(dòng),其數(shù)量根據(jù)列向單元的數(shù)量而定,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝置采用標(biāo)準(zhǔn)件,不需維護(hù)或調(diào)節(jié)。液壓缸可使每一條列向單元盡可能達(dá)到長(zhǎng)沖程,由一臺(tái)集成連續(xù)定位測(cè)量系統(tǒng)對(duì)沖程長(zhǎng)度進(jìn)行控制。
2.1 蕪湖華揚(yáng)水泥1200t/d改造
蕪湖華揚(yáng)水泥有限公司(原楊山水泥廠)于2006年建成投產(chǎn),熟料冷卻選用的是LBT1000型第三代篦冷機(jī)。運(yùn)轉(zhuǎn)一年后,篦冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效率低、故障率高、維護(hù)成本高等缺陷便充分暴露出來。為解決這些問題,我院于2008年12月為該廠做了技術(shù)改造:采用新研制的WHEC-1000型步進(jìn)式冷卻機(jī)技術(shù)對(duì)該篦冷機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了整體改造,僅僅用20d時(shí)間完成了設(shè)備的安裝調(diào)試,于2008年12月28日投產(chǎn)。
改造后,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率大大提高,相對(duì)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)效率達(dá)到99%,一年內(nèi)沒更換任何備件,年節(jié)約備件費(fèi)用30萬元。
2.2 萬年青水泥4#窯冷卻機(jī)改造
萬年青水泥廠4#窯(∮4×56m)生產(chǎn)線采用LBT32225水平推動(dòng)式篦冷機(jī)。1998年開始建設(shè),1999年12月投產(chǎn)。改造前,產(chǎn)量在2000~2300t/ d。設(shè)備故障多,運(yùn)轉(zhuǎn)率低,熱效率低。
2011年,用WHEC-2500步進(jìn)式高效冷卻機(jī)替代LBT32225篦冷機(jī),完全拆除原有篦冷機(jī),重新制作設(shè)備基礎(chǔ)。由于步進(jìn)式冷卻機(jī)的整體安裝方便性,45d時(shí)間便完成了舊設(shè)備的拆除和新設(shè)備的安裝。改造后,產(chǎn)量提高到2500t/d,熱回收效率大于70%,運(yùn)作率98%以上。
2.3 亞東集團(tuán)武漢亞鑫水泥廠冷卻機(jī)系統(tǒng)改造
武漢亞鑫2500t/d生產(chǎn)線采用SCQ-1174篦式冷卻機(jī),篦床有效面積71m2,設(shè)計(jì)產(chǎn)量3000t/d,二段傳動(dòng),有部分固定梁采用空氣梁,活動(dòng)梁無空氣梁,2007年9月28日投產(chǎn)。由于受當(dāng)時(shí)技術(shù)水平的限制,在篦冷機(jī)設(shè)計(jì)、加工上存在一定的缺陷。技術(shù)改造后,冷卻劑不僅可提高熱回收效率和系統(tǒng)可靠性,減少維修維護(hù)費(fèi)用,而且能滿足水泥廠增產(chǎn)的要求。
存在的主要問題:①產(chǎn)量低于3000t/d,是生產(chǎn)線提高產(chǎn)量的瓶頸。②二、三次風(fēng)溫低,熱回收效果差。③傳動(dòng)裝置不可靠。傳動(dòng)裝置的零部件每年大修兩次基本全部更換,不到四年的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)傳動(dòng)主軸斷裂四次。④冷卻效果差,出篦冷機(jī)的熟料溫度正常生產(chǎn)時(shí)接近200℃。⑤漏料嚴(yán)重,有部分紅料,下殼體燒紅現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,篦板磨損大,更換較多。⑥發(fā)電量不高,平均噸熟料發(fā)電約20kWh。
改造方案:利用原有篦冷機(jī)地坑及鏈斗機(jī),采用WHEC型步進(jìn)冷卻機(jī)(加尾部輥式破碎機(jī))替代原有SCQ-1174篦冷機(jī)。
技術(shù)改造于2012年2月,包括舊設(shè)備拆除及基礎(chǔ)制作,3月10日完成。2012年3月11日開始進(jìn)行設(shè)備安裝及非標(biāo)制作,4月18日點(diǎn)火試生產(chǎn)。
改造后,沒有發(fā)生因步進(jìn)式冷卻機(jī)引起的停窯事故。經(jīng)過兩年的生產(chǎn)使用,產(chǎn)量穩(wěn)定在3300t/d,冷卻效果良好,二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1100℃以上,三次風(fēng)溫穩(wěn)定在950℃以上,輥式破碎機(jī)運(yùn)行正常。噸熟料發(fā)電量從20kWh提高到29~31kWh。
改造后經(jīng)濟(jì)效益分析:①減少了備件消耗,每年節(jié)約20萬元;②提高了二、三次風(fēng)溫,每年節(jié)約了煤耗2727噸,每年節(jié)約資金190萬元;③提高余熱發(fā)電量每噸熟料平均10kWh,折合約495萬元,整個(gè)改造年節(jié)約資金705萬元。
[1]何平,鞏曉亮,許平娟,華俊.WHEC-5500型步進(jìn)式高效冷卻機(jī)的研制與應(yīng)用[J].四川水泥,2011,06.
[2]許平娟,何平,鞏曉亮,華俊.WHEC-5500步進(jìn)式高效冷卻機(jī)的應(yīng)用與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].水泥工程,2011,06.
[3]何平,鞏曉亮,田藝.WHEC-5500步進(jìn)式高效冷卻機(jī)的開發(fā)設(shè)計(jì)[J].建材技術(shù)與應(yīng)用,2011,09.