邱靜柏
(華電能源股份有限公司哈爾濱第三發(fā)電廠,哈爾濱150024)
目前,火電廠煙氣脫硫主要采取石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,它具有脫硫效率高、投資成本低、運行可靠性好等優(yōu)點[1-2],因此,在燃煤電廠得以廣泛應用。基于此,哈三電廠2×600 MW機組煙氣脫硫系統(tǒng)采用了石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝進行煙氣脫硫,但是在實際運行中發(fā)現(xiàn)該工藝存在電耗大、水耗大、石灰石耗量大、運行成本高等問題[3]。對此,為了挖掘哈三電廠2×600 MW 機組煙氣脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗潛力,降低成本,本文根據(jù)哈三電廠3號、4號機組脫硫系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,分析了影響脫硫系統(tǒng)運行維護成本的各項因素,并提出了脫硫系統(tǒng)運行方式優(yōu)化的原則,采取了相應的優(yōu)化措施,降低了脫硫系統(tǒng)的電耗、水耗、石灰石耗量及脫硫系統(tǒng)運行維護費用。
哈三電廠2×600 MW機組的煙氣脫硫工程按單元制設計,采用一爐一塔、塔內強制氧化的石灰石-石膏濕法脫硫工藝。其系統(tǒng)主要由石灰石漿液制備系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、漿液疏排系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)及壓縮空氣系統(tǒng)等組成。脫硫實際運行狀況,pH值為5.2~5.8,脫硫效率為95%,脫硫耗電率在1.1%左右。
據(jù)估算,脫硫裝置投入使用后需要大量的運行維護費用,其中,電費和石灰石粉費用占到50%左右。濕法脫硫系統(tǒng)耗電量一般占全廠發(fā)電量的1.1%左右。以2012年為例,哈三電廠2×600 MW機組年發(fā)電量為 60×108kW·h,上網電價為0.39元/kW·h,全年僅脫硫耗電量一項費用就達到25.7×106元。由此可見,控制耗電量成為脫硫系統(tǒng)經濟運行主要措施。
脫硫系統(tǒng)中能耗較高的設備有漿液循環(huán)泵、氧化風機、磨機等,電機電壓均為6 kV,哈三電廠脫硫系統(tǒng)沒有單獨設置增壓風機,只對鍋爐引風機進行了增容改造,所以脫硫系統(tǒng)運行時必然造成引風機耗電量的增加[4]。而脫硫系統(tǒng)運行方式的優(yōu)劣直接影響到脫硫設備耗電量大小,因此,在確保環(huán)保排放達標的情況下,確定最優(yōu)的運行工況則成為脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗的關鍵。
哈三電廠3號機組配置4臺循環(huán)泵,銘牌功率分別為710 kW、800 kW、800 kW、900 kW,合計功率為3210 kW,占脫硫裝置系統(tǒng)總功率的56%。4號機組配置3臺循環(huán)泵,銘牌功率分別為710 kW、800 kW、800 kW,合計功率為2310 kW,占脫硫裝置系統(tǒng)總功率的65%。
為保證脫硫系統(tǒng)脫硫效率達到90%以上,原設計運行方式為3號機組滿負荷下3臺循環(huán)泵運行(1臺備用),4號機組滿負荷下3臺循環(huán)泵運行(不設備用泵)。脫硫系統(tǒng)投運初期采用設計運行方式,機組運行維護費用較大。對此,該廠通過對脫硫系統(tǒng)設計運行方式進行優(yōu)化,使3號、4號機組在正常情況下只運行2臺循環(huán)泵,并由運行人員進行重點監(jiān)視和控制,在脫硫效率不足90%時,啟動第3臺循環(huán)泵。這樣2臺機組每天就可以少運行2臺循環(huán)泵,節(jié)電效果明顯。此外,通過采取提高除霧器的除霧效果、節(jié)約脫硫用水、控制廢水排放和降低脫硫石膏含水量等有效手段,也降低了耗水量。
在保證脫硫系統(tǒng)脫硫效率的前提下,根據(jù)3號、4號機組設計和實際運行情況,分別對其采取不同的優(yōu)化措施,以減少循環(huán)泵的運行臺數(shù)。
3.1.1 3號脫硫吸收塔循環(huán)泵運行方式優(yōu)化
1)采用3號吸收塔1號、2號循環(huán)泵與3號吸收塔2號、3號吸收塔循環(huán)泵分別聯(lián)合停運方式。
2)每月1日啟動3號吸收塔1號、4號循環(huán)泵,停運3號吸收塔2號、3號循環(huán)泵。16日啟動3號吸收塔2號、3號循環(huán)泵,停運3號吸收塔1號、4號循環(huán)泵。
3)脫硫效率不足90%時,3號吸收塔1號、4號循環(huán)泵停運期間可首先啟動吸收塔1號循環(huán)泵運行,脫硫效率仍不能滿足90%持續(xù)1 h或脫硫效率低于88%時,可啟動3號吸收塔4號循環(huán)泵運行。
4)脫硫效率不足90%時,3號吸收塔2號、3號循環(huán)泵停運期間可首先啟動吸收塔2號循環(huán)泵運行,脫硫效率仍不能滿足90%持續(xù)1 h或脫硫效率低于88%時,可啟動3號吸收塔3號循環(huán)泵運行。
5)上述2種停運情況需要啟動備用循環(huán)泵后運行1 h以上,若脫硫效率滿足停運條件時可停運啟動的備用循環(huán)泵。
3.1.2 4號脫硫吸收塔循環(huán)泵運行方式優(yōu)化
1)采用吸收塔2號、3號循環(huán)泵連續(xù)運行,吸收塔1號循環(huán)泵備用運行方式。
2)脫硫效率低于90%以下持續(xù)1 h或脫硫效率低于88%時,可啟動吸收塔循環(huán)泵1號運行,脫硫效率高于95%時,可停運吸收塔1號循環(huán)泵運行。
3)每月1日啟動吸收塔1號循環(huán)泵,運行24 h后脫硫效率滿足停運條件時可停運吸收塔1號循環(huán)泵。每月16日啟動吸收塔1號循環(huán)泵,運行24 h后,脫硫效率滿足停運條件時可停運吸收塔1號循環(huán)泵。
1)脫硫系統(tǒng)采用石灰石作為吸收劑,嚴格控制進貨渠道,保證所購石灰石的品質符合設計要求,其中要求CaO含量大于50%,MgO含量小于2%。采購塊料,粒度在5~20 mm(含水量小于1%)[5]。
2)定期檢查維護,保證上料系統(tǒng)完好,使石灰石倉、干粉倉有足夠的石灰石及干粉。
3)加強對2套磨機系統(tǒng)的維護,確保2套磨機運行可靠性,2臺機組脫硫吸收劑首選為2套磨機制漿提供,在2套磨機出力或存在缺陷不能投運石灰石漿液、不能滿足2臺機脫硫要求的情況下,方可投入干粉系統(tǒng)。
4)加強對2套制漿系統(tǒng)的調整,保證磨機漿液密度在1350~1400 kg/nm3運行,石灰石漿液細度為95%[6]。
5)磨機電流低于17.5A應及時補加鋼球,提高磨機出力,降低磨機單耗。
6)石灰石漿液箱漿液接近高液位時,應及時停止一套或雙套制漿系統(tǒng)運行,嚴禁采用降低磨機出力運行方式,增加磨機耗電及設備磨損。
7)制漿時,應一次性將漿液密度提升至1350 kg/nm3、液位5.5 m后再停止制漿,防止頻繁啟動制漿設備,吸收塔漿液pH值保持在5.2~5.8,在滿足脫硫效率的前提下,盡可能降低石灰石粉用量,長時間不用供漿時可停運石灰石漿液泵。
8)各地坑低液位運行,盡量停止地坑泵及攪拌器運行。如地坑內為清水時,視情況可不啟動攪拌器運行。
9)停運及備用吸收塔必須排空,停運吸收塔所有攪拌器。
1)加強對電除塵器的維護檢修,提高電除塵效率,降低脫硫入口粉塵含量,減少粉塵對脫硫漿液、脫硫系統(tǒng)的影響。
2)通過采取控制除霧器的沖洗水壓、沖洗水量及沖洗周期等有效手段,提高除霧器的除霧效果,減少煙氣的帶水量,節(jié)約脫硫用水。
3)加強石膏漿液的化學監(jiān)督化驗,石膏漿液Cl-含量超過3200 mg/L時,投入脫硫廢水排放系統(tǒng);石膏漿液Cl-含量低于2800 mg/L時,停止脫硫廢水排放,以減少脫硫水耗量及石膏漿液耗量;特殊情況下石膏漿液若出現(xiàn)中毒冒沫方可增加廢水排放次數(shù)。
4)做好對脫硫石膏的品質監(jiān)督,降低脫硫石膏含水量。若石膏含水量大,應及時分析調整,以減少石膏脫水系統(tǒng)的耗水量及耗電量。
哈三電廠2013年通過挖掘脫硫系統(tǒng)內部節(jié)能潛力,優(yōu)化運行方式,有效降低了電耗、水耗、石灰石耗,節(jié)省脫硫裝置運行維護費用1.06×106元,經濟效益十分可觀。
1)降低電耗0.08%,2×600 MW機組年發(fā)電量為 54×108kW·h,年節(jié)約電量為 1.68× 106kW·h,上網電價0.39元/kW·h,年節(jié)約費用約6.5×105元。
2)降低水耗0.02 kg/kW·h,年節(jié)約新鮮水10.8×104t,按水價格0.3元/t計算,年節(jié)約費用約3.2×104元。
3)降低石灰石耗0.42 t/h,2×600 MW機組年運行6932 h,年節(jié)約石灰石2911 t,按石灰石價格130元/t計算,年節(jié)約費用約3.78×105元。
哈三電廠通過優(yōu)化脫硫系統(tǒng)運行方式,保證了脫硫系統(tǒng)的脫硫效率,使脫硫系統(tǒng)多項經濟指標優(yōu)于設計值,成效顯著。
1)有效減輕脫硫裝置高額運行維護費用對企業(yè)經濟指標及利潤造成的壓力。
2)在保證脫硫效率前提下,優(yōu)化漿液循環(huán)泵運行方式,節(jié)電效果顯著,降低年運行維護費用6.5× 105元。
3)優(yōu)化漿液制備設備和其他經濟運行方式,節(jié)省水耗和石灰石耗,降低年運行維護費用4.1× 105元。
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