孫常杰
(建華建材中國(guó)投資有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212413)
現(xiàn)有的預(yù)制PHC管樁采用塑性混凝土生產(chǎn),對(duì)離心工藝研究的文獻(xiàn)較多,而采用泵送混凝土生產(chǎn)的PHC管樁大都是大流動(dòng)度混凝土,對(duì)離心工藝研究的文獻(xiàn)較少。在勞動(dòng)力資源日益緊張的大環(huán)境下,泵送線(xiàn)和自動(dòng)化的推廣應(yīng)用勢(shì)在必行。同樣,泵送混凝土在實(shí)際生產(chǎn)的過(guò)程中面臨諸多難題,保持泵送混凝土的穩(wěn)定性是開(kāi)展泵送混凝土離心研究的前提。影響泵送混凝土離心效果的因素很多,而要獲得最佳的離心工藝,需要在實(shí)際生產(chǎn)條件下通過(guò)試驗(yàn)確定。
泵送混凝土技術(shù)的應(yīng)用日漸成熟,而離心工藝又是管樁內(nèi)在質(zhì)量的重要一環(huán)。以Φ500×125樁為例,管樁內(nèi)的混凝土料較多,離心成型難度大。目前,泵送混凝土離心成型后料分層嚴(yán)重、質(zhì)量不穩(wěn)定,對(duì)泵送混凝土離心工藝的研究,可以有效改善混凝土的內(nèi)部結(jié)構(gòu),減少混凝土的分層現(xiàn)象,利于密實(shí)度的改善,有效提高管樁的耐打性。本文主要淺談Φ500×125泵送混凝土離心試驗(yàn)的一些經(jīng)驗(yàn),為生產(chǎn)廠(chǎng)家提供借鑒。
黃砂:采用連續(xù)級(jí)配,細(xì)度模數(shù)2.6-2.9,屬中粗砂,含泥量≦1.0%,質(zhì)量符合《建設(shè)用砂》GB∕T14684—2011要求。
碎石:采用連續(xù)級(jí)配5~20 mm,含泥量≦0.5%,針片狀含量≦5%,符合Ⅰ類(lèi)Ⅱ區(qū)級(jí)配,質(zhì)量符合《建設(shè)用卵石、碎石》GB∕T14685—2011標(biāo)準(zhǔn)要求。
水泥:水泥標(biāo)號(hào) P·Ⅱ52.5R,比表面積為422 m2/kg,80 um篩余為0.6%,水泥凈漿流動(dòng)度為240 mm,標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量為131.4 g,標(biāo)準(zhǔn)稠度為26.3%,初凝時(shí)間為134 min,終凝時(shí)間為172 min,質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》GB175—2007標(biāo)準(zhǔn)要求。
硅砂粉:質(zhì)量符合《預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁用硅砂粉》JC/T950—200標(biāo)準(zhǔn)要求,比表面積不低于380 m2/kg。
減水劑:萬(wàn)邦聚羧酸高性能減水劑,含固量20%,凈漿流動(dòng)度為240 mm,質(zhì)量符合《聚羧酸系高性能減水劑》JG/T223—2007標(biāo)準(zhǔn)要求。
坍落度攪拌機(jī)出料時(shí)宜保證在120~180 mm,泵口處宜控制在60~120 mm之間;管模返流的混凝土料少,直徑在50 cm內(nèi)。
表1 混凝土配合比 單位:kg/m2
建華某企業(yè)前期的離心試驗(yàn)采用小模試驗(yàn),混凝土結(jié)構(gòu)中沒(méi)有籠筋,不符合實(shí)際生產(chǎn)情況,數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)確,沒(méi)有代表性。經(jīng)過(guò)分析確定Ф500× 125試驗(yàn)采用車(chē)間試樁生產(chǎn),直接鋸樁采集數(shù)據(jù)。
第一步:離心試驗(yàn)采用低速、中速、高速三級(jí)離心參數(shù),找出影響管樁離心成型主要參數(shù),為下一步工藝參數(shù)調(diào)整找出方向。
第二步:針對(duì)影響離心效果最重要一級(jí)參數(shù)進(jìn)一步分解優(yōu)化,采取四級(jí)離心試驗(yàn)。制定嚴(yán)密的試驗(yàn)計(jì)劃,進(jìn)行車(chē)間實(shí)際生產(chǎn)。
第三步:選出較為成熟的離心工藝參數(shù),在車(chē)間進(jìn)行批量生產(chǎn)驗(yàn)證,驗(yàn)證離心工藝參數(shù)的可行性及可操作性。
第四步:推廣優(yōu)化后的Ф500×125離心工藝參數(shù)。
依據(jù)試驗(yàn)思路,整合集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)的離心工藝設(shè)計(jì)思路,采用三級(jí)工藝進(jìn)行離心。表2為前期的鋸樁數(shù)據(jù)。
綜合數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)原有的離心工藝,管樁的內(nèi)分層嚴(yán)重(圖1)。
圖1 原離心參數(shù)的鋸樁截面圖
通過(guò)對(duì)建華某車(chē)間實(shí)際生產(chǎn)工藝調(diào)整后隨機(jī)抽取15條樁,進(jìn)行鋸樁,表3為鋸樁后的數(shù)據(jù),砂漿層厚度變化較大,且較厚。
表2 前期鋸樁數(shù)據(jù)
通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)中速階段對(duì)管樁的分層影響較大,分層數(shù)據(jù)從22 mm到35 mm,因此對(duì)中速進(jìn)行進(jìn)一步分解優(yōu)化試驗(yàn)。
由三級(jí)的離心工藝知道中速的影響較大,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中不斷摸索,對(duì)數(shù)據(jù)分析,總結(jié)出以下試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)。表4為四級(jí)的工藝參數(shù)數(shù)據(jù)。
通過(guò)對(duì)四級(jí)工藝的進(jìn)一步優(yōu)化,查找各個(gè)階段轉(zhuǎn)速及時(shí)間的合理匹配,找到最佳的離心參數(shù),不斷摸索試驗(yàn)和總結(jié)分析,通過(guò)實(shí)地拍攝離心成型視頻,得到如下初步結(jié)論:
(1)建華某企業(yè)前期的管樁密實(shí)度較差,混凝土砂漿余漿層厚度達(dá)35 mm。試驗(yàn)樁密實(shí)度較好,混凝土砂漿余漿層厚度22 mm,降低了13 mm;
(2)在三級(jí)離心參數(shù)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,找出影響混凝土成型的最主要因素,即中速轉(zhuǎn)速度對(duì)離心內(nèi)壁影響較大,高速對(duì)離心分層影響較大;
(3)在離心第二階段時(shí),砂漿的分離很明顯,因此降低第二階段的離心轉(zhuǎn)速,能夠有效解決混凝土的內(nèi)分層;
(4)提高第三階段的轉(zhuǎn)速,適當(dāng)增加第三階段的時(shí)間,混凝土結(jié)構(gòu)的密實(shí)性得到明顯改善;
(5)進(jìn)一步適當(dāng)降低高速轉(zhuǎn)速,適時(shí)延長(zhǎng)高速時(shí)間,管樁內(nèi)壁質(zhì)量效果較好;
(6)后期還需進(jìn)一步批量試驗(yàn),驗(yàn)證新工藝的合理性和適應(yīng)性。
優(yōu)化后的工藝具有一定的先進(jìn)性,因此在建華某企業(yè)B車(chē)間進(jìn)行批量試驗(yàn),陸續(xù)生產(chǎn)20 d,在車(chē)間調(diào)整了3臺(tái)離心機(jī)的離心參數(shù),另外3臺(tái)離心機(jī)的參數(shù)還設(shè)定原參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,通過(guò)隨機(jī)抽取離心實(shí)驗(yàn)樁進(jìn)行鋸樁,具體試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
表3 鋸樁后數(shù)據(jù)
表4 四級(jí)工藝參數(shù)數(shù)據(jù)
表5 離心實(shí)驗(yàn)參數(shù)數(shù)據(jù)
共鋸樁55條,砂漿余漿層厚度平均22 mm,密實(shí)度均較好(圖2),有效地改善了管樁混凝土的分層問(wèn)題,密實(shí)度得到有效提高,提高了管樁的耐打性。
圖2 試驗(yàn)驗(yàn)證的離心參數(shù)的鋸樁截面圖
根據(jù)建華某企業(yè)現(xiàn)有的原材料情況及混凝土的狀態(tài),優(yōu)化后的離心工藝具有砂漿層分層現(xiàn)象較低,密實(shí)度較好,有效改善混凝土結(jié)構(gòu),提高管樁的耐打性等特點(diǎn)。針對(duì)Φ500×125樁型,結(jié)論如下:
(1)優(yōu)化后的離心工藝參數(shù)為第一階段管模轉(zhuǎn)速70 r/min,離心加速度為1.36 g,時(shí)間3 min;第二階段管模轉(zhuǎn)速130 r/min,離心加速度為4.69 g,時(shí)間1 min;第三階段管模轉(zhuǎn)速340 r/min,離心加速度為32 g,時(shí)間2 min;第四階段管模轉(zhuǎn)速400 r/ min,離心加速度為44.44 g,時(shí)間5 min。
(2)在離心第二階段時(shí),砂漿的分離很明顯,因此降低第二階段的離心轉(zhuǎn)速,能夠有效解決混凝土的內(nèi)分層問(wèn)題。
(3)提高第三階段的轉(zhuǎn)速,適當(dāng)增加第三階段的時(shí)間,混凝土結(jié)構(gòu)的密實(shí)性得到明顯改善。
(4)進(jìn)一步適當(dāng)降低高速轉(zhuǎn)速,適時(shí)延長(zhǎng)高速時(shí)間,管樁內(nèi)壁質(zhì)量效果較好。
(5)調(diào)整后的砂漿層厚度在23 mm,密實(shí)度較好。
本文主要闡述離心工藝參數(shù)設(shè)置的新思路,在試驗(yàn)過(guò)程中以原材料的性能為依據(jù),不斷試驗(yàn)驗(yàn)證。管樁行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉。泵送生產(chǎn)線(xiàn)具有用工少、勞動(dòng)強(qiáng)度低等優(yōu)點(diǎn)。泵送混凝土應(yīng)用技術(shù)的成熟將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。
[1]阮起楠.預(yù)應(yīng)力混凝土管樁[M].北京:中國(guó)建材工業(yè)出版社,2000.
[2]嚴(yán)志隆.關(guān)于管樁離心成型工藝參數(shù)的確定[J].混凝土與水泥制品,2011,(1):40-42.