潘友強(qiáng) 馬宏偉 蔡新峰 中國(guó)石油新疆油田公司百口泉采油廠
加熱爐爐管過(guò)熱變形是一種常見(jiàn)的設(shè)備事故,原因多種多樣,但新疆油田百口泉天然氣處理站曾出現(xiàn)的一起加熱爐爐管過(guò)熱變形事故卻有些特別,以至于在調(diào)查初期還差一點(diǎn)下錯(cuò)了結(jié)論。
再生氣加熱爐是天然氣處理系統(tǒng)中的一種常用設(shè)備,其爐管內(nèi)工作介質(zhì)(被加熱介質(zhì))為天然氣,其目的是脫水、脫烴后成干氣,主要用途是對(duì)分子篩進(jìn)行再生。
新疆油田百口泉天然氣處理站2009年10月新建了一臺(tái)400kW再生氣加熱爐,該爐型號(hào)GL400-Q/0.7-Q,設(shè)計(jì)流量220-450Nm3/h,設(shè)計(jì)工作壓力0.7 MPa。根據(jù)油田內(nèi)部加熱爐使用有關(guān)要求,新建加熱爐使用一年后要對(duì)加熱爐進(jìn)行檢測(cè)。2010年9月委托克拉瑪依市專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)論:進(jìn)口爐管、出口爐管變形嚴(yán)重,表面氧化嚴(yán)重,判定爐管整體報(bào)廢。
為查明加熱爐爐管過(guò)熱變形的原因,使用單位、制造單位與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了聯(lián)合調(diào)查。從使用年限、工作溫度、工作介質(zhì)、介質(zhì)流量、操作壓力,燃燒器的設(shè)計(jì)與配置、爐管材料選用、爐管布局等方面進(jìn)行分析,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常;從加熱爐單進(jìn)單出的管程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)判斷,也排除了偏流引起爐管過(guò)熱的可能性。初步調(diào)查結(jié)論:可能是爐管材質(zhì)耐高溫性能不足所致,需更換耐高溫材質(zhì)的爐管。
2010年10月施工人員對(duì)問(wèn)題爐管進(jìn)行了拆除,用氣焊割斷爐管時(shí)發(fā)現(xiàn)出口爐管有較多的灰黑色附著物(如圖1所示),約占爐管橫截面的二分之一,而進(jìn)口爐管內(nèi)則光潔通暢,崗位工人將該附著物稱之為天然氣結(jié)焦,這個(gè)議論很快傳到了主管技術(shù)人員處,引起了技術(shù)人員的注意,并趕赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
圖1 帶有附著物的出口爐管橫截面示意圖
結(jié)焦,一般是指原油加熱爐內(nèi)的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等成分在異常工況下所形成的一種固體物質(zhì)。百口泉天然氣處理站再生氣加熱爐爐管內(nèi)的介質(zhì)為處理后的干氣(主要成分是:甲烷90%,乙烷6%,丙烷2%,其它成分約占2%),天然氣一般不會(huì)結(jié)焦。
現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)附著物呈灰黑色,酷似煉鋼爐的鐵渣。用鐵棒敲擊,附著物堅(jiān)硬致密,而結(jié)焦物一般都比較脆軟,用銳器較容易刮下來(lái),兩者性質(zhì)截然不同。根據(jù)加熱爐工作介質(zhì)為天然氣的現(xiàn)實(shí)判斷,氣體應(yīng)該充滿整個(gè)爐管,如果天然氣結(jié)焦,應(yīng)該是爐管接受火焰輻射的一面較為嚴(yán)重。安排施工人員對(duì)高溫直管段割開(kāi)檢查,未發(fā)現(xiàn)結(jié)焦痕跡。
委托有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)附著物進(jìn)行檢測(cè)分析,分析結(jié)果是:該附著物的主要成分是焊渣、并有少量金屬物質(zhì),與天然氣(干氣)的成分毫不相干。至此,加熱爐爐管過(guò)熱變形的原因得到了完全破解。
原來(lái),加熱爐在制造時(shí),焊工不慎將焊渣、焊條頭、金屬碎屑等異物殘留在了爐管內(nèi)。加熱爐運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)安裝完成點(diǎn)爐前,崗位工人打開(kāi)進(jìn)出、口閥,由于爐管管徑較?。ㄍ◤?0mm),彎頭數(shù)較多(筒體內(nèi)共有彎頭40個(gè)),焊渣等異物在再生氣的推動(dòng)下,在爐管的某一彎頭處聚集,最終堵塞了天然氣的通道,因流量計(jì)僅有一次表,崗位工人在中控室不知無(wú)流量的現(xiàn)實(shí)開(kāi)始點(diǎn)火,爐管在無(wú)流量情況下干燒,爐管溫度很快上升接近熔點(diǎn),此時(shí)爐管內(nèi)的焊渣等異物由于熔點(diǎn)較低首先熔化成流體,在再生氣壓力的推動(dòng)下,被攜帶到加熱爐的出口遇低溫凝固吸附在爐管壁上形成了堅(jiān)硬的附著物,該附著物被崗位工人稱之為天然氣結(jié)焦,實(shí)質(zhì)是異物高溫熔化的產(chǎn)物。此時(shí)加熱爐通道也基本被打通,相對(duì)低溫(60-70℃)的再生氣進(jìn)入爐管內(nèi)與接近熔點(diǎn)的爐管接觸,在溫度劇變、自重及內(nèi)部介質(zhì)壓力的多重因素作用下產(chǎn)生嚴(yán)重變形,隨后爐管內(nèi)介質(zhì)流量趨于穩(wěn)定,爐管的溫度降至設(shè)計(jì)工作溫度水平,最終沒(méi)有釀成爐管燒穿的嚴(yán)重事故,但爐管變形已不可逆轉(zhuǎn)。整個(gè)過(guò)程大約在10min左右時(shí)間。
加熱爐制造單位對(duì)該分析結(jié)論沒(méi)有異議,經(jīng)雙方協(xié)商,制造方與使用單位各承擔(dān)一定比例的修復(fù)費(fèi)用,最終按原設(shè)計(jì)爐管材質(zhì)(1Gr5Mo低合金鋼)對(duì)爐管進(jìn)行了更換。
其后,每年對(duì)該加熱爐檢驗(yàn)一次,到目前(2013年)已連續(xù)檢驗(yàn)2次,均未發(fā)現(xiàn)變形問(wèn)題,更不存在結(jié)焦現(xiàn)象。
1)百口泉天然氣處理站再生氣加熱爐爐管過(guò)熱變形事故是一起因制造過(guò)程不慎與使用前檢查不細(xì)而造成的事故,制造方與使用方均存在一定的責(zé)任。
2)加熱爐在制造時(shí),制造單位應(yīng)對(duì)焊工提出防范要求,嚴(yán)防焊渣、焊條頭等異物殘留了在爐管中。
3)新加熱爐在安裝完成后,應(yīng)采取必要的吹掃措施,以清除可能存在的各種異物。
4)新加熱爐點(diǎn)火前,應(yīng)先導(dǎo)通加熱流程,檢查爐管內(nèi)的介質(zhì)流量是否正常,并觀察加熱爐進(jìn)、出口壓差是否過(guò)大,如出現(xiàn)介質(zhì)流量偏小或無(wú)流量及進(jìn)、出口壓差過(guò)大情況時(shí),應(yīng)考慮異物堵塞的可能性,并采取相應(yīng)措施處理。
1 杜茂敏,萬(wàn)里,李向陽(yáng).原油穩(wěn)定加熱爐爆管原因及預(yù)防措施.油氣田地面工程,2011,30(10):65-66