安子健 蔡麗艷 李明飛
摘 要:在SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的實際運行中,SCR反應(yīng)器內(nèi)不同區(qū)域的NOx濃度分布是不均勻的,各點的NH3/NOx摩爾比不一致,部分區(qū)域的供氨量相對過多,造成運行成本偏高。另外,SCR反應(yīng)器逃逸出的未反應(yīng)的NH3,會和煙氣中的SOx作用,生成易腐蝕和堵塞設(shè)備的硫酸銨鹽,對下游設(shè)備造成不利影響。在脫硝系統(tǒng)的設(shè)計不能進行更改的前提下,為提高NH3的使用率和避免下游設(shè)備的腐蝕堵塞,對脫硝系統(tǒng)的進行優(yōu)化調(diào)整是一種行之有效的辦法。通過對綏中發(fā)電有限責(zé)任公司3號1000MW超超臨界機組SCR脫硝系統(tǒng)控制方式及結(jié)構(gòu)研究,對脫硝系統(tǒng)的控制策略加以優(yōu)化調(diào)整,可以有效地提高純氨的利用率,降低氨逃逸量。
關(guān)鍵詞:1000MW;SCR煙氣脫硝技術(shù);邏輯優(yōu)化
1 前言
綏中發(fā)電有限責(zé)任公司3號機組煙氣脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)進行煙氣脫硝,吸收劑為液氨經(jīng)過稀釋風(fēng)機進行稀釋后的氨氣,脫硝反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器和空預(yù)器之間。對于已投運的SCR系統(tǒng),盡管在設(shè)計時根據(jù)設(shè)計工況對各項參數(shù)進行了優(yōu)化,然而在實際運行過程中,鍋爐煤種、機組負荷及煙氣量、煙氣溫度、煙塵濃度、吸收劑品質(zhì)等是經(jīng)常變化的,若根據(jù)原有設(shè)計參數(shù)運行,可能會對SCR系統(tǒng)運行產(chǎn)生不利的影響。因此應(yīng)對氨氣用量的掌握難以控制,從而導(dǎo)致脫硝效率低或氨逃逸率高等問題。為使SCR系統(tǒng)處于最佳運行狀態(tài),提高氨氣利用率和安全性,降低運行成本。本次綏中發(fā)電有限責(zé)任公司3號機組脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化運行研究的主要目的是通過增設(shè)導(dǎo)流板平均SCR反應(yīng)器內(nèi)NOx流場分布,優(yōu)化氨氣流量調(diào)劑系統(tǒng)邏輯控制噴氨量,使SCR反應(yīng)器內(nèi)各區(qū)域的脫硝效率在達到設(shè)計要求的基礎(chǔ)上趨于平均,達到節(jié)省還原劑耗量,防止局部區(qū)域NH3逃逸率偏大。
2 脫硝系統(tǒng)存在問題
綏中發(fā)電有限責(zé)任公司3號機組脫硝裝置采用脫硝效率為定值的控制方式,將SCR反應(yīng)器入口NOx濃度乘以煙氣流量得到入口NOx信號,再將該信號乘以所需的NH3/NOx摩爾比,得到基本的氨氣流量信號,采用脫硝出口NOx設(shè)定值與實際值比較通過PID輸出修正信號,對氨氣流量進行調(diào)節(jié)。由于SCR反應(yīng)器進、出口煙道截面上NOx分布不均勻,反應(yīng)器內(nèi)各區(qū)域NH3/NOx摩爾比高低不一,導(dǎo)致SCR反應(yīng)器內(nèi)局部區(qū)域的脫硝效率有差別。導(dǎo)致部分NOx不能夠進行充分反應(yīng),或者造成氨氣用量的浪費。由于NH3與NOx的不完全反應(yīng),會有少量的NH3逃逸出SCR反應(yīng)器,與煙氣中的SOx發(fā)生反應(yīng)形成NH3HSO4,對空預(yù)器冷段形成強烈腐蝕,同時造成空預(yù)器積灰。隨著SCR裝置投運的時間的增長,催化劑的活性會逐漸降低,這種情況會更加明顯。存在以下問題:
(1) 由于SCR反應(yīng)器內(nèi)NOx流場分布不均勻,SCR反應(yīng)器內(nèi)局部區(qū)域供氨量過少,達不到理想的脫硝效率;供氨量過多,會造成運行成本浪費,并可能導(dǎo)致局部NOx濃度較點氨泄漏量增加。
(2) 供氨母管控制閥監(jiān)測出口NOx濃度,進行開度調(diào)整,具有很強的調(diào)節(jié)滯后性會造成SCR反應(yīng)器其它區(qū)域供氨量過多或過少,造成氨逃逸率升高。
3 提高脫硝效率優(yōu)化方案
3.1 煙道增設(shè)導(dǎo)流板
通過在煙道內(nèi)設(shè)計圓弧形導(dǎo)流板,進而平衡煙氣流速,保證NOx流場分布盡可能保持平均。具體安裝導(dǎo)流板機構(gòu)視圖如圖1。
導(dǎo)流板安裝后,煙氣各個測孔脫硝煙氣NOx濃度進行在線監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)各個測點煙氣NOx濃度分布較之前有了很大改善。
3.2 對氨氣流量調(diào)節(jié)閥控制邏輯進行優(yōu)化
因為氨氣流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)在實際運行過程中,鍋爐煤種、機組負荷及煙氣量、煙氣溫度、煙塵濃度、吸收劑品質(zhì)等是經(jīng)常變化的,加大了氨氣用量調(diào)節(jié)的難度。因SCR出口NOx的濃度變化具有較大的滯后性,因此原有的設(shè)計邏輯控制精度較差,經(jīng)常發(fā)生氨氣流量低造成脫硝效率下降和氨氣流量過多,造成逃逸率升高的現(xiàn)象。
為了能夠使控制趨于穩(wěn)定,減小控制系統(tǒng)延遲,在保證脫硝效率的同時減小氨氣逃逸率,增加預(yù)置摩爾比回路和出口NOx變量設(shè)置回路,通過出口NOx設(shè)定值與實際值的偏差,預(yù)先修正摩爾比,對氨氣流量調(diào)節(jié)設(shè)定值進行修正,提高脫硝氨氣流量調(diào)節(jié)閥的控制精度。具體控制邏輯如圖2、圖3。
邏輯修改后,通過出口NOx濃度和氨氣逃逸率的曲線分析對比,可以發(fā)現(xiàn),在機組負荷變化過程中,氨氣流量調(diào)節(jié)閥控制邏輯的優(yōu)化,出口氨氣濃度的變化趨于平穩(wěn),氨氣逃逸率較之前,有了明顯的改善。
4 結(jié)束語
通過調(diào)節(jié)噴氨格柵,安裝導(dǎo)流板,有利于SCR反應(yīng)器進口煙道截面上NOx濃度均勻的分布,可以有效地提高純氨的利用率,降低氨逃逸量。同時,在SCR反應(yīng)器出口建立穩(wěn)定的NOx分布,使SCR系統(tǒng)各區(qū)域的脫硝效率保持了一定程度的均勻性,也使在線儀表數(shù)據(jù)較調(diào)整前更能反應(yīng)出整個煙道截面的實際情況。
控制方式調(diào)整后,雖然SCR反應(yīng)器出口NOx濃度平均值較調(diào)整前略有增加,但脫硝系統(tǒng)各區(qū)域脫硝效率平均值趨于穩(wěn)定,且能滿足環(huán)保要求。在降低氨氣逃逸率的同時,減少了氨氣用量,降低了生產(chǎn)成本。氨逃逸總量的降低,對減緩下游設(shè)備的腐蝕、堵塞起到了積極地作用。
參考文獻
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