張丹鋒 趙應成 孫盈盈 王 敏 郭 智 胡 松
1中國石油勘探開發(fā)研究院2石大厚德(北京)科技有限公司
稠油區(qū)塊低壓供熱系統(tǒng)的改造
張丹鋒1趙應成1孫盈盈1王 敏2郭 智1胡 松1
1中國石油勘探開發(fā)研究院2石大厚德(北京)科技有限公司
某稠油開發(fā)區(qū)塊擬在注汽站東南側(cè)建一低壓燃煤鍋爐房,燃煤鍋爐房和注汽站各建一個儲水罐,并對站內(nèi)燃油、吹灰系統(tǒng)及注汽閥組進行改造。擬合建的燃煤低壓蒸汽鍋爐房主要工藝系統(tǒng)包括供水—蒸汽系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、上煤系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)和灰渣排放系統(tǒng)等。改造后的單位蒸汽耗煤量為155.5 kg,單位蒸汽耗電量為19.32 kW·h、單位蒸汽耗水量為1.04m3。
稠油區(qū)塊;低壓燃煤鍋爐;技術(shù)參數(shù);改造方案;運行成本
某稠油開發(fā)區(qū)塊注汽鍋爐提供的高壓蒸汽單位蒸汽費用為224.64元(汽),每年低壓供熱系統(tǒng)生產(chǎn)運行費用約1 653.33萬元,其中年耗燃料費用高達1 384.25萬元左右,這直接影響該區(qū)塊開發(fā)的綜合經(jīng)濟效益。因此擬對該區(qū)塊低壓供熱系統(tǒng)進行工藝技術(shù)改造(主要對注汽站內(nèi)高壓注汽鍋爐的燃油、給水、吹灰系統(tǒng)及配套部分等進行改造和擴建)。根據(jù)設計規(guī)范和古城油田BQ10區(qū)塊高壓注汽系統(tǒng)和低壓供熱系統(tǒng)的運行參數(shù),以及各資源的市場價位,在低壓供熱系統(tǒng)供熱質(zhì)量和供熱穩(wěn)定的前提下,將新設計的燃煤低壓供熱系統(tǒng)替代現(xiàn)有的燃油、燃氣高壓蒸汽經(jīng)減壓的低壓伴熱加熱。該區(qū)塊低壓供熱系統(tǒng)所需熱負荷為8 405 kW(折合低壓蒸汽12.01 t/h),其中注汽爐除氧裝置耗汽量為3 365 kW(折合低壓蒸汽4.81 t/h)。擬在注汽站東南側(cè)建一低壓燃煤鍋爐房,燃煤鍋爐房和注汽站各建一個儲水罐,并對站內(nèi)燃油、吹灰系統(tǒng)及注汽閥組進行改造。
古城油田BQ10稠油區(qū)塊低壓供熱系統(tǒng)的改造方案中擬采用的主要技術(shù)和經(jīng)濟參數(shù)見表1。
表1 主要技術(shù)和經(jīng)濟參數(shù)
擬建燃煤低壓蒸汽鍋爐房主要工藝系統(tǒng)包括供水—蒸汽系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、上煤系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)和灰渣排放系統(tǒng)等。主要的工程內(nèi)容包括:①鍋爐本體部分,安裝2臺6 t/h的燃煤低壓蒸汽鍋爐及配套鼓、引風機等附件,總安裝容量為12 t/h;②鍋爐本體和輔機安裝部分,鍋爐本體安裝(含隔熱保溫)和配管,鼓、引風系統(tǒng)的安裝和煙、風道的制作安裝,蒸汽母管與分汽缸等;③水處理部分,安裝1套20 t/h軟化水處理和20 t/h熱力除氧器裝置,配套安裝40m3軟化水罐、升壓泵和鍋爐給水泵(兩用一備)等;④原煤貯備和上煤系統(tǒng)部分,貯煤量按鍋爐房最大用煤量的10天考慮(汽車運煤),干煤棚384m2,采用兩級上煤系統(tǒng),配置2套上煤機和1套震動篩,以及2套20m3的爐前貯煤斗等;⑤除渣部分,安裝1套2 t/h水封式刮板除渣機,配置1臺2 t鏟斗車;⑥除塵部分,配套2臺法多管除塵器,小刮板除塵機和20m3灰斗等;⑦灰渣水處理部分,120 m3陶瓷磚過濾沉淀池、排污泵。
其配套部分包括安裝1臺630 kVA變壓器,增加2面配電柜(給新增負荷配電),鍋爐及設備的配電系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng),鍋爐給水、鼓風機、引風機變頻自控設備等。
站外供汽管道包括合建燃煤低壓蒸汽鍋爐房至古城油田BQ10區(qū)塊零區(qū)的供汽干管,燃煤低壓蒸汽鍋爐房至古城油田BQ10區(qū)各計量站的供汽干管和支干管共5 670m。為節(jié)約能耗,伴熱蒸汽在井口要求進入單井集油管線,集輸系統(tǒng)井口回壓一般小于1.0MPa,最高井口回壓約1.4MPa。鍋爐房分汽缸出口壓力按2.1MPa計,供汽干管和支干管的蒸汽流速控制在15~35m/s。
某稠油開發(fā)區(qū)塊鍋爐房內(nèi)安裝2臺6 t/h燃煤蒸汽鍋爐,每座燃煤蒸汽鍋爐房安裝容量為12 t/h。并對注汽站內(nèi)的燃油、供水系統(tǒng)和吹灰、鍋爐出口管線等進行改造,整個改造工程投資為1 615.5萬元,其中注汽站內(nèi)燃油、供水系統(tǒng)和吹灰、鍋爐出口注汽管線等進行改造工程投資為365.9萬元,燃煤低壓鍋爐房的工程投資為1 249.6萬元。該低壓供熱系統(tǒng)可有效提高稠油開采注汽鍋爐的注汽能力,使高壓蒸汽能得到進一步合理利用。通過對注汽閥組的改造,可實現(xiàn)對不同油井的分區(qū)分壓注汽,滿足不同油井對注汽壓力的不同要求。改造后單位蒸汽耗煤量(21MJ/kg)為155.5 kg,單位蒸汽耗電量為19.32 kW·h,單位蒸汽耗水量為1.04m3。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.027