姚潤祥
(陽煤集團 三礦, 山西 陽泉市 045008)
堅硬頂板強度高,節(jié)理、裂隙不發(fā)育,具有整體性好和自穩(wěn)能力強等特點,在開采過程中容易形成大面積懸頂,特別是回采初期懸頂面積更大。在該頂板條件下采用綜放開采,初采期間由于采空區(qū)頂板不能及時垮落,極易產(chǎn)生頂煤破碎、支架不接頂、移架困難,工作面漏風(fēng)嚴(yán)重等安全隱患。突然大面積垮落時,又會對支架造成大的沖擊性破壞,同時將采空區(qū)內(nèi)的有害氣體瞬間擠出,從而致使采煤工作面瓦斯含量超標(biāo),甚至形成破壞性巨大的颶風(fēng)和沖擊地壓。鑒于生產(chǎn)實踐的迫切需求,本文以佳瑞煤業(yè)15101綜放工作面為研究背景,分析初采工作面中頂板預(yù)裂技術(shù)的應(yīng)用情況。
佳瑞煤業(yè)15101工作面開采15號煤層,煤層厚度一般5.00~8.57 m,平均厚度6.33 m;直接頂平均厚度10.8 m,主要為泥巖、砂質(zhì)泥巖,局部相變?yōu)榉凵皫r及細粒砂巖;老頂厚度5.00~7.85 m,為中厚層狀灰色石灰?guī)r,巖層致密堅硬。因為工作面老頂石灰?guī)r厚度大,所以在回采過程中頂板很難垮落,會出現(xiàn)大面積懸頂現(xiàn)象,給人員和設(shè)備安全造成威脅。鑒于此,有必要對15101工作面采用頂板預(yù)裂技術(shù)。
根據(jù)佳瑞煤業(yè)15101工作面自身情況專門制定了《15101綜采工作面頂板預(yù)裂實施方案》,通過把理論和實踐經(jīng)驗相結(jié)合,確定深孔爆破孔徑為75 mm,封泥長度占炮孔長度的20%~30%,徑向裝藥不耦合系數(shù)為1.25[1]。
開切眼長150 m,共布置21個炮孔,炮孔編號分別為1~21號,施工炮眼總長456.72 m,總裝藥量892 kg。炮孔軸線方向平行于切眼軸線方向,炮孔均在距開切眼外幫0.5~1.2 m范圍內(nèi)施工(考慮頂板錨桿、錨索位置,可在此范圍內(nèi)調(diào)整)。炮孔布置見圖1。
圖1 佳瑞煤業(yè)15101工作面頂板預(yù)裂炮孔布置
根據(jù)炮孔設(shè)計進行打孔,采煤機割2刀煤后對炮孔進行裝藥、聯(lián)線和爆破。放炮使用MFB-200型電容式起爆器,采用“局部并聯(lián),總體串聯(lián)”的聯(lián)線方式,分組裝藥、分次爆破,每次起爆最多不超過3個炮孔[2]。從切眼的軌道順槽向膠帶順槽方向依次起爆:1、2→3、4→5、6、7→8、9、10→11、12、13→14、15、16→17、18、19→20、21。
在工作面上隅角、軌道順槽及膠帶順槽安裝有瓦斯傳感器和CO濃度檢測儀,在炮孔爆破時用來監(jiān)測瓦斯?jié)舛群虲O濃度。監(jiān)測數(shù)據(jù)表明:爆破期間CO濃度和瓦斯?jié)舛染闯蕖?/p>
所有炮孔爆破完以后,43#~46#支架上方的頂煤崩裂,50#支架上方局部頂煤垮落,可見到矸石,其它部分頂煤未冒落。
隨著工作面推進到3.2 m時頂板錨網(wǎng)支護出現(xiàn)垮落下沉現(xiàn)象,當(dāng)工作面推進到4.8 m時可看到大量頂煤落下并伴有矸石,說明頂煤大部分垮落,故可以確定15101工作面頂煤初次垮落步距為4.8 m。隨著工作面繼續(xù)向前推進,采空區(qū)懸頂面積越來越大,在工作面推進到18 m時頂板中不時傳來巖層斷裂聲音,這說明頂板巖層達到抗拉極限而發(fā)生斷裂,當(dāng)工作面推進到21 m時采空區(qū)頂板大面積冒落并伴有沖擊波形成,表明工作面直接頂已經(jīng)垮落,初次垮落步距為21 m[3]。
15101工作面爆破后與鄰近工作面相比,平均垮落步距縮小了近10 m左右,懸頂面積明顯減小。工作面推過以后,沒有出現(xiàn)大面積頂板垮落帶來的安全隱患,巷道礦壓觀測正常,瓦斯、CO等氣體含量也在正常范圍內(nèi);瓦斯高抽巷穩(wěn)定性良好,頂板爆破預(yù)裂對該巷道的影響較小。
本次試驗共投入77.4萬元,其中科研費用46萬元,設(shè)備費用25.5萬元,材料費用1.7萬元,人員費用4.2萬元。
試驗的收益主要來源于提前回收的頂煤,工作面長150 m,煤層平均厚度6.33 m,采高3.0±0.1 m,頂煤平均厚度3.33 m,容重1.39 t/m3,此次采用頂板預(yù)裂技術(shù)的工作面與之前未采用該技術(shù)的相鄰工作面相比,至少可以提早回收頂煤15 m左右,計7776 t,銷售收入349.9萬元,總效益為272.5萬元。
通過實施該工業(yè)性試驗,可以大大減小工作面懸頂面積以及直接頂初次垮落步距,消除由此帶來的安全隱患,從而實現(xiàn)了15101工作面初采期間安全、高效生產(chǎn)。
采用頂板預(yù)裂技術(shù)后可以有效避免下述現(xiàn)象的出現(xiàn):
(1) 懸頂面積過大致使工作面漏風(fēng),有些區(qū)域甚至無風(fēng)流,導(dǎo)致該區(qū)域瓦斯或CO濃度超限;
(2) 懸頂面積過大頂板突然垮落,在短時間內(nèi)支架立柱下縮量驟然增加,導(dǎo)致有的支架被壓壞甚至壓死;
(3) 回采巷道變形嚴(yán)重、煤壁片幫。頂板未及時垮落,采空區(qū)上覆巖層施加到周圍巖體的壓力增大,支撐煤柱和回采煤層的支撐壓力也相應(yīng)增大,直接導(dǎo)致回采巷道變形嚴(yán)重、煤壁片幫等礦壓顯現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)生。
由于佳瑞煤業(yè)15101綜放工作面老頂為灰白色石灰?guī)r,致密堅硬,且相鄰工作面的相互影響,回采過程中頂板很難垮落,出現(xiàn)大面積懸頂現(xiàn)象,給工作面安全生產(chǎn)帶來隱患。通過在15101工作面進行開切眼深孔預(yù)裂處理堅硬頂板,將頂板初次來壓變?yōu)橹芷趤韷?,有效減小了工作面頂板的初次來壓步距,消除了頂板大面積垮落時導(dǎo)致的工作面瓦斯超標(biāo)、移架困難等問題,杜絕了由于大面積頂板來壓對設(shè)備和人員的危害,防止了工作面漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了工作面安全高效回采[4]。
參考文獻:
[1]孫建軍,徐 剛.深孔爆破弱化堅硬頂板技術(shù)的應(yīng)用[J].煤礦開采,2008,13(3):89-90.
[2]崔樹江,張百勝.綜放工作面采前頂板弱化技術(shù)研究[J].中國煤炭,2012,38(11):41-43.
[3]邢延團.大采深綜放工作面頂板運動規(guī)律研究[J]. 能源技術(shù)與管理,2007(3):28-29.
[4]楊建中.綜放工作面初采前頂板弱化技術(shù)研究[J].煤,2013,22(7):27-29..