劉 紅
(貴州鴨溪金元發(fā)電運營有限公司,貴州 遵義 563108)
汽輪發(fā)電機定子鐵芯松動處理與防范措施
劉 紅
(貴州鴨溪金元發(fā)電運營有限公司,貴州 遵義 563108)
針對某電廠300 MW汽輪發(fā)電機在運行過程中產(chǎn)生的定子鐵芯松動問題,介紹發(fā)電機定子鐵芯松動的處理方法,包括松開定位筋螺母、處理凸起的硅鋼片、拉緊鐵芯及回裝等方面,探討了定子鐵芯松動的原因,并提出了相應(yīng)的防范措施。
發(fā)電機;定子鐵芯;鐵芯松動
定子鐵芯是發(fā)電機定子的重要組成部分,其作用包括以下2個方面:
(1) 構(gòu)成發(fā)電機的主要磁路;
(2) 用于支撐定子繞組,使其穩(wěn)固地承載負(fù)載電流。
在汽輪發(fā)電機組的正常運行中,鐵芯受到重力、負(fù)荷電磁轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)子磁拉力、端部漏磁影響等的共同作用;同時定子鐵芯本身也會產(chǎn)生基頻振動和倍頻振動,特別是倍頻振動,因其引起的振幅較大,更容易導(dǎo)致鐵芯松動、硅鋼片齒部斷裂等現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致鐵芯過熱、燒損現(xiàn)象的發(fā)生。
某電廠3號發(fā)電機型號為QFSN-300-2,定子額定電壓為20 kV,定子額定電流為10.19 kA,冷卻方式為水-氫-氫。3號機組于2006-01-22投入運行,2008-03-12發(fā)現(xiàn)發(fā)電機噪聲比較大,測量噪聲為110 dB。從3號發(fā)電機勵端方向看,測量的左側(cè)水平振幅為32 μm,右側(cè)水平振幅為45 μm,與之前的數(shù)據(jù)相比,水平振幅增大約150 %。其余電氣參數(shù)正常(有功功率為162.27 MW,無功功率為22.24 Mvar)。通過此次檢查,初步懷疑3號發(fā)電機鐵芯硅鋼片出現(xiàn)松動。并且通過長期監(jiān)視發(fā)現(xiàn),隨著發(fā)電機有功負(fù)荷的增大,噪音也會相應(yīng)增大。
2010年8月,檢修人員對該發(fā)電機進(jìn)行大修,對從發(fā)電機下部人孔門和氫冷卻器人孔門進(jìn)入發(fā)電機背部所能到達(dá)的部位進(jìn)行了檢查。在發(fā)電機定子背部發(fā)現(xiàn)多處鐵芯硅鋼片嚴(yán)重異常凸起,且呈不規(guī)則分布,這說明發(fā)電機定子鐵芯已出現(xiàn)松動。
抽出發(fā)電機轉(zhuǎn)子后,打開所有人孔門。對發(fā)電機的9個風(fēng)區(qū)的背部鐵芯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)鐵芯硅鋼片共有凸起95處。
2.1 松開定位筋螺母
(1) 用3個千斤頂頂住繞組端部下面的3個支架板,使發(fā)電機定子端部固定,防止在彈簧板把合螺釘松開后造成整個端部下沉,導(dǎo)致因定子線圈受力而損傷。
(2) 剔掉匯流管間的連接綁繩,在勵端的適當(dāng)位置各拆除4根絕緣引水管,并拆除勵端出線盒內(nèi)的引線夾板,以便人員進(jìn)入安裝液壓螺栓拉伸器。
(3) 將定子繞組端部彈簧板與定子壓圈的把合螺栓松開,記錄松開前后的螺栓的長度,使松開的長度前后相差約5 mm,但不能全部旋出。
(4) 拆除鎖緊定位筋兩端螺母的固化滌綸玻璃絲繩,用M56螺母試擰入以便清除殘留的環(huán)氧膠。檢查定位筋螺紋伸出螺母的長度,如果螺紋伸出長度不足15 mm,則不能使用液壓螺栓拉伸器拉緊。在勵端18個定位筋的螺母上安裝液壓螺栓拉伸器,在鐵芯壓圈與端部基板安裝百分表,將百分表調(diào)零后再使用液壓控制器使螺栓拉伸器動作,松開定位筋的螺母,并使用百分表對比松動量。
2.2 處理凸起的硅鋼片
(1) 用楔鐵撐開凸起的背部硅鋼片兩側(cè)并保持一段時間,以保證移走楔鐵后縫隙仍能存在。
(2) 在有問題的背部硅鋼片兩側(cè)刷53841YQ雙組份環(huán)氧樹脂膠,并將背部硅鋼片塞回原處,再在表面刷膠,共處理73處。剩余22處未處理,主要是由于發(fā)電機內(nèi)部狹窄,導(dǎo)致人員無法到達(dá)。
2.3 拉緊鐵芯
(1) 采用液壓控制器使螺栓拉伸器動作,并擰緊定位筋螺母,同時將液壓壓力調(diào)整為817 bar(81.7 MPa)。
(2) 卸壓,拆除螺栓拉伸器。再次檢查鐵芯背部凸出硅鋼片處,用鐵芯測緊度刀測試插進(jìn)量,確定均不能插入才可。
2.4 回裝
(1) 恢復(fù)定子繞組端部彈簧板與定子壓圈的把合螺栓。
(2) 用浸膠滌綸玻璃絲繩鎖緊定位筋螺母。
(3) 回裝拆掉的絕緣引水管,恢復(fù)勵端出線盒內(nèi)的引線夾板。
2.5 相關(guān)試驗
(1) 為了檢查發(fā)電機定子鐵芯壓緊后鐵芯的松緊程度及鐵芯的絕緣完好情況,檢查鐵芯片間絕緣是否損壞和鐵芯是否有短路缺陷,防止發(fā)電機在運行中出現(xiàn)定子鐵芯燒損事故,對發(fā)電機進(jìn)行了鐵芯鐵損試驗。EL-CID鐵損試驗結(jié)果合格。
(2) 對定子繞組水路進(jìn)行水壓試驗,試驗結(jié)果合格。
發(fā)電機運行中由于定子鐵芯受到2倍工作頻率的交變磁應(yīng)力和由溫度變化而引起的熱應(yīng)力作用,將使硅鋼片間絕緣漆膜干縮而產(chǎn)生縫隙;同時如果硅鋼片的絕緣漆膜厚度不均,或因工藝質(zhì)量問題造成漆膜附著不牢,加之定子鐵芯本身電磁振動的共同作用,將造成定子鐵芯硅鋼片上的絕緣漆膜逐漸磨損,導(dǎo)致鐵芯進(jìn)一步松動。這更加劇了鐵芯振動,長期運行后會造成鐵芯松動引起硅鋼片凸出。
(1) 提高發(fā)電機制造、安裝質(zhì)量,加強設(shè)備監(jiān)造工作,避免將發(fā)電機制造、安裝階段產(chǎn)生的缺陷遺留到運行中。
(2) 運行中加強對定子鐵芯溫度的監(jiān)視。監(jiān)視發(fā)電機的各項運行參數(shù),尤其是定子鐵芯溫度,雖未達(dá)到報警值,但相對變化量增大時應(yīng)引起重視。
(3) 防止發(fā)電機內(nèi)部產(chǎn)生漏油。漏油會使定子鐵芯松動加劇。
(4) 充分利用機組檢修機會。在機組檢修期間,應(yīng)重點對定子鐵芯內(nèi)膛表面(主要是邊段鐵芯)和鐵芯背部進(jìn)行檢查。在檢查定子鐵芯的同時,還要及時檢查壓圈螺母、端部緊固件、槽楔等是否存在松動現(xiàn)象,以便進(jìn)一步處理。
2014-06-18;
2014-08-08。
劉 紅(1981-),男,工程師,主要從事電氣一次設(shè)備的檢修工作,email:37353338@qq.com。