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鍋爐上煤量和摻焦比的控制優(yōu)化

2014-03-22 03:36曹強朱廷玉
資源節(jié)約與環(huán)保 2014年11期
關(guān)鍵詞:給料機石油焦給煤機

曹強 朱廷玉

(南京泰潤電力工程有限公司 江蘇南京 210042)

1 概述

某公司熱電廠的循環(huán)流化床鍋爐(CFB)系美國福斯特——惠勒公司生產(chǎn)的。其蒸發(fā)量為220t/h,設計燃料為煙煤+石油焦,用石灰石作為脫硫劑。而公司煉油廠在煉油過程中產(chǎn)生一定數(shù)量的石油焦,未能得到充分利用。并且,石油焦的發(fā)熱量很高,可代替部分煙煤,作為燃料。在CFB鍋爐上摻燒石油焦,既可徹底解決石油焦的出路問題;也可降低耗煤量以節(jié)約發(fā)電成本。

石油焦含硫量很高,硫含量達到4%以上,在燃燒過程中會產(chǎn)生大量的SO2所以摻燒時一定要控制好摻焦的量。一方面要滿足國家對環(huán)保的要求(《火電廠大氣污染排放標準》GB13223-2003,400-1200mg/M2);另一方面要減輕鍋爐尾部受熱面低溫腐蝕。最大限度的發(fā)揮CFB鍋爐優(yōu)越的環(huán)保性能。

以從前的摻燒情況看,如果摻入大于30%的焦后,SO2量就無法控制,不能滿足國家規(guī)定的排放標準。因此,摻燒的石油焦的份量一般占煤量的15%左右。由于缺乏科學的計算及完善的控制,以及準確的在線監(jiān)測,所以采用每天定量摻焦。具體體現(xiàn)在煤量和焦的摻入量無確定的關(guān)系,這是因為在摻焦前,煤量無測量裝置,只在摻焦后才有皮帶秤來進行測量(就現(xiàn)有的設備狀況又無法增加測量裝置)。這樣照成了摻焦比不穩(wěn)定,既不利于鍋爐的經(jīng)濟運行,又使得工藝人員難以把握。另外,在SO2控制方面,鏈式旋轉(zhuǎn)給料機的轉(zhuǎn)速和石灰石量之間的關(guān)系不確定,這樣就造成了SO2量無法精確控制。

因此,只有采用科學的控制方法來計量煤和優(yōu)化摻焦,使摻焦比達到或接近鍋爐出廠設計要求(即50%煤/焦比),并且在SO2排放量滿足國家環(huán)保要求的情況下,才能達到CFB環(huán)保節(jié)能的效果。

2 工藝:(見圖1)

燃料側(cè):

石油焦從#11帶經(jīng)皮帶秤、擋板、滾軸篩,加在#7帶正在傳輸?shù)拿荷?,煤?3帶葉輪給煤機,經(jīng)#7帶(與石油焦混合)、#4帶、碎煤機、#5帶、#6帶到料倉。

鍋爐側(cè):

鍋爐主要由燃燒室、高溫旋風分離器、床料回送裝置、尾部對流煙道,四部分組成。燃料室下部為錐形段(密相區(qū))。床上的物料被一次風流化,二次風從還原區(qū)上方的二次風口送入以達到分級燃燒的目的。較細的物料被上升的煙氣夾帶,進入燃燒室出口的高溫旋風分離器。大部分粒子被分離并經(jīng)床料回送裝置返回燃燒室。燃燒室上部布置有與前墻垂直的有Ω 型中溫過熱器,從分離器逃逸的細粒子和煙氣進入尾部煙道,依次經(jīng)過熱器W 蒸發(fā)管、省煤器、空預器、電除塵,進入煙囪。

石灰石側(cè):

主要由石灰石碾碎裝置和石灰石傳送裝置,以及石灰輸送裝置組成。碾碎裝置的作用:將石灰石碾碎成150μm~300μm的顆粒。傳送裝置是將石灰石粉由灰場傳送至爐前緩沖倉;而輸送裝置由旋轉(zhuǎn)給料機定量的將粉輸入爐膛,脫硫。

3 設備狀況

電廠CFB鍋爐已實現(xiàn)DCS控制,輸煤系統(tǒng)已實現(xiàn)了PLC控制。它們可以提供強大的控制,實現(xiàn)功能和豐富的算法。煙氣排放中SO2、NO等含量及石灰石、石油焦、燃煤現(xiàn)場均設置了在線監(jiān)測儀表或皮帶秤,可以提供可靠的在線監(jiān)測數(shù)據(jù)。石灰石的旋轉(zhuǎn)給料機、燃煤的葉輪給煤機,均可以采用變頻調(diào)節(jié),可以按需要改變給料量的多少。

4 具體措施

從效率實驗數(shù)據(jù)分析(西南設計院在鍋爐竣工后所做的實驗),電廠的CFB鍋爐在滿負荷的消耗燃料6.36kg/s(按CFB鍋爐設計標準摻50%的焦),由于燃料計量和輸送環(huán)節(jié)的誤差,兩種燃料消耗量分別為石油焦57%、煤43%(石油焦的低位發(fā)熱量為30341kj/kg,煤的低位發(fā)熱量為20691kj/kg),所以我們在經(jīng)過優(yōu)化后,要盡量達到50%的摻焦比。(注:當時實驗時,很多數(shù)據(jù)均由便攜式儀器測量所得。)

而要達到50%的摻焦比,要解決以下幾個問題:

4.1 由于煤在摻焦前無測量裝置(只在摻焦后有測量裝置),且焦通過皮帶到達煤/焦量測量點有一段距離。所以我們將便攜式秤重裝置置于葉輪給煤機出口處,通過多次實驗找出葉輪給煤機轉(zhuǎn)速與煤瞬時量之間的關(guān)系,得到了重要的實驗系數(shù),進而制定了科學的控制方法。

皮帶秤信號已接入PLC程控。根據(jù)#11帶的石油焦量計算發(fā)熱量換算成煤輸入量,通過變頻器控制葉輪給煤機轉(zhuǎn)速,進而調(diào)節(jié)煤量。見圖2

注:批次煤/焦發(fā)熱量由人工分析得

如批次煤發(fā)熱量為21.69MJ/kg,批次焦發(fā)熱量為32.61MJ/kg

SP=(焦的瞬時量*32.61/21.69)*100%

PV=轉(zhuǎn)速*系數(shù)*100%

圖2

4.2 而對于SO2量的控制,主要問題在旋轉(zhuǎn)給料機的轉(zhuǎn)速和石灰石量,以及石灰石粉量和SO2之間的關(guān)系不確定。于是,我們首先通過實驗得到了轉(zhuǎn)速與石灰石量之間的關(guān)系,確定了Ca/S的摩爾比。

SO2的信號均接入DCS。根據(jù)SO2燃料量的測量,通過對變頻器控制鏈式旋轉(zhuǎn)給料機的轉(zhuǎn)速,通過變頻器頻率來控制給粉量。見圖3:

SP=P1*P2*系數(shù)*100%(P1為SO2濃度mg/m3,P2為燃料總量kg/S)

PV=max(0,(f*0.09+0.1))*系數(shù)*100%

以上系數(shù)均由實驗獲得

圖3

5 采用了優(yōu)化方案后的效果

經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,我們摘錄了一些運行數(shù)據(jù),如表1。

焦發(fā)熱量為32.61MJ/kg

煤發(fā)熱量為23.15MJ/kg

石灰石粉純度(CaCO3)為87.55%

關(guān)于可譯性與不可譯性的討論從來都沒有停止過。那么什么是翻譯呢?美國翻譯理論家奈達說過:“所謂翻譯,是指從語義到文體在譯語中用最貼近而又最自然的對等語再現(xiàn)原文的信息?!盵1]這樣看來,翻譯是具有可譯性的。但是對等語在某些情況的缺失又限制了翻譯。簡單來說,這就是可譯性與不可譯性的問題。

工況調(diào)查:

①鍋爐蒸發(fā)量(蒸汽流量)調(diào)整

②床溫調(diào)整

③Ca/S摩爾比調(diào)整(改變石灰石量,通過變頻調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機轉(zhuǎn)速)

④爐膛出口氧量調(diào)整(二次風量調(diào)整)

實驗結(jié)果表明:

②主要參數(shù)的控制數(shù)據(jù):負荷210t/h時,50/50的焦/煤比,石灰石轉(zhuǎn)速應在55rpm左右,床溫應在870℃~890℃,Ca/S摩爾比應在2.5~3.0。

③和優(yōu)化前對比,已實現(xiàn)了50/50的焦/煤比以及將SO2量控制在國家排放標準之內(nèi)。

6 存在的問題

6.1 鍋爐現(xiàn)有的石灰石粉制備系統(tǒng)和輸送系統(tǒng)均不夠完善,時有故障發(fā)生。這樣就不能保證入爐石灰石量的穩(wěn)定均勻,從而導致SO2濃度升高。

6.2 如果煤質(zhì)、焦質(zhì)、石灰石質(zhì)變化較大,但仍然會給控制帶來一定影響。

6.3 很多參數(shù)不能實現(xiàn)在線監(jiān)測(如煤質(zhì)、焦質(zhì)、石灰石質(zhì)),只能通過手動分析而得。這樣,對依賴手工分析數(shù)據(jù)的控制也有一定影響。

6.4 物料的粒度無法精確的控制,對物質(zhì)的影響也比較大。

7 參照標準

7.1 美國福斯特——惠勒公司鍋爐說明書;

7.2 《火電廠大氣污染排放標準》GB13223-2003;

7.3 HONEYWELL的TDC3000和西門子的S7-300系統(tǒng)說明書。

表1 某電廠1#鍋爐運行數(shù)據(jù)

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