蒲海斌
摘 要:為貫徹落實節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的國策,廣東紅海灣發(fā)電有限公司于2013年完成2號機(jī)組煙氣脫硝改造,在鍋爐尾部煙道安裝煙氣脫硝裝置,以降低NOx排放量。為配合煙氣脫硝改造,對空預(yù)器及引風(fēng)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)改造。并在改造后進(jìn)行了引風(fēng)機(jī)性能及相關(guān)試驗,文章著重分析改造后引風(fēng)機(jī)各參數(shù)及性能,表明本次改造能滿足脫硝及機(jī)組安全運(yùn)行要求,達(dá)到節(jié)能環(huán)保目的,具有重大意義,同時根據(jù)試驗數(shù)據(jù)給出了相關(guān)建議。
關(guān)鍵詞:改造;脫硝;節(jié)能;環(huán)保;性能
廣東紅海灣發(fā)電有限公司一期#1、#2機(jī)組為國產(chǎn)600MW超臨界壓力燃煤發(fā)電機(jī)組,三大主設(shè)備由東方電氣集團(tuán)公司屬下的東方鍋爐廠、東方汽輪機(jī)廠、東方電機(jī)股份有限公司制造,容量及參數(shù)相互匹配。鍋爐型號為DG1950/25.4- Ⅱ2,型式為∏型布置、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、前后墻對沖燃燒方式、旋流燃燒器、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)露天布置、采用內(nèi)置式啟動分離系統(tǒng)、三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、采用正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)、超臨界參數(shù)變壓直流本生型鍋爐。
汕尾電廠2號機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)改造后,原有引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)出力無法滿足系統(tǒng)要求,經(jīng)過各改造方案安全性及經(jīng)濟(jì)性對比,選用取消增壓風(fēng)機(jī),采用聯(lián)合風(fēng)機(jī)的改造方案。汕尾電廠1、2號機(jī)組后煙道系統(tǒng)原設(shè)置兩臺靜葉可調(diào)式軸流風(fēng)機(jī);脫硫系統(tǒng)設(shè)置一臺動葉可調(diào)式軸流風(fēng)機(jī),并設(shè)置有煙氣旁路系統(tǒng)。本次改造對原有增壓風(fēng)機(jī)及旁路煙道進(jìn)行拆除,對相應(yīng)煙道進(jìn)行優(yōu)化,引風(fēng)機(jī)改造選用成都凱凱凱電站風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的雙極動葉可調(diào)式軸流風(fēng)機(jī),本次改造風(fēng)機(jī)本體不預(yù)留袋式除塵器阻力,驅(qū)動電機(jī)考慮預(yù)留袋式除塵器增加的功率。
1 試驗及分析
為了了解改造后2號鍋爐引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況及各運(yùn)行指標(biāo),對2號鍋爐進(jìn)行了改造后的引風(fēng)機(jī)性能測試。
2 引風(fēng)機(jī)性能試驗
在機(jī)組負(fù)荷為580MW時,分別對A、B兩臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)行了各項特性測試。A、B引風(fēng)機(jī)的電流分別為400A和417A;A、B引風(fēng)機(jī)的全壓分別為6252Pa和6124Pa;A、B引風(fēng)機(jī)的體積流量分別為421m3/s和426m3/s;A、B引風(fēng)機(jī)的效率分別為70.97%和68.49%;A、B引風(fēng)機(jī)的軸功率分別為3608KW和3759KW。
計算結(jié)果匯總?cè)绫?所示。
試驗工況下,A、B引風(fēng)機(jī)在性能修正曲線中的工作位置如下圖1所示:下面黑點為A引風(fēng)機(jī)的工作點;上面黑點為B引風(fēng)機(jī)的工作點。此工況下,設(shè)計的效率為65%,A、B引風(fēng)機(jī)的效率分別為70.97%和68.49%,都達(dá)到了設(shè)計要求。
圖1 引風(fēng)機(jī)性能曲線
3 引風(fēng)機(jī)最大出力試驗
引風(fēng)機(jī)最大出力試驗時,A、B引風(fēng)機(jī)的開度、壓力及電流和爐膛負(fù)壓的情況如表2所示。從做試驗的過程中,可以得出下面一些結(jié)論:
3.1 當(dāng)A引風(fēng)機(jī)的動葉開度開到86%左右時,B引風(fēng)機(jī)的動葉開度維持在19%左右,此時A引風(fēng)機(jī)的電流接近額定電流;當(dāng)B引風(fēng)機(jī)的動葉開度開到87%左右時,B引風(fēng)機(jī)的動葉開度維持在18%左右,此時B引風(fēng)機(jī)的電流接近額定電流。
3.2試驗中,當(dāng)一臺引風(fēng)機(jī)的電流快達(dá)到額定電流時,并且另外一臺引風(fēng)機(jī)還有17%左右的開度,此時爐膛的壓力維持在300-400Pa之間,說明單臺引風(fēng)機(jī)最大出力時帶350MW負(fù)荷有點困難。
表2 最大出力試驗下各參數(shù)的匯總圖
4 引風(fēng)機(jī)改造前后引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)電流對比,如表3。
表3
脫硫系統(tǒng)原GGH換熱元件采用緊湊型換熱元件,在運(yùn)行過程中極易堵塞,在本次改造過程中,對GGH換熱元件進(jìn)行更換,采用大通道型換熱元件,改造前滿負(fù)荷GGH兩側(cè)壓差之和約為1900Pa,改造后GGH兩側(cè)壓差之和約為1000Pa,脫硫除霧器原設(shè)計兩側(cè)平板式除霧器,除霧效果不佳,本次改造成一層管式除霧器加兩側(cè)屋脊式除霧器,改造后除霧器阻力約增加100Pa,脫硫系統(tǒng)總阻力減少800Pa。
脫硫系統(tǒng)節(jié)能:800×364.90/1000×0.86×0.98=346.37KW
引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)節(jié)能:1.73×6000×208×0.86/1000=1856.8KW
因空預(yù)器改造后阻力減少約800Pa,脫硝系統(tǒng)增加后阻力增加約800Pa,相互抵消,引風(fēng)機(jī)前阻力無變化。
引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)改造實際節(jié)能:1856.8KW-346.37KW=1510.43KW
5 試驗結(jié)果及建議
5.1 在機(jī)組負(fù)荷為580MW時, A、B引風(fēng)機(jī)的電流分別為400A和417A;A、B引風(fēng)機(jī)的全壓分別為6252Pa和6124Pa;A、B引風(fēng)機(jī)的體積流量分別為421m3/s和426m3/s;A、B引風(fēng)機(jī)的效率分別為70.97%和68.49%;A、B引風(fēng)機(jī)的軸功率分別為3608KW和3759KW。
5.2 A、B引風(fēng)機(jī)的效率分別為70.97%和68.49%,此工況下修正曲線中要求的效率為65%,現(xiàn)兩臺引風(fēng)機(jī)的實測效率都達(dá)到了設(shè)計要求。
5.3 風(fēng)機(jī)最大性能試驗中,當(dāng)一臺引風(fēng)機(jī)的電流快達(dá)到額定電流時,并且另外一臺引風(fēng)機(jī)還有17%左右的開度,此時爐膛的壓力維持在300-400Pa之間,說明單臺引風(fēng)機(jī)最大出力時帶350MW負(fù)荷有點困難。
5.4 由引風(fēng)機(jī)改造前后引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)電流對比可以看出,改造后節(jié)能效果明顯,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性得到顯著提高,達(dá)到預(yù)期效果。
參考文獻(xiàn)
[1]600MW超臨界壓力燃煤發(fā)電機(jī)組.輔機(jī)及公共系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程(第二版),2012.
[2]廣東紅海灣發(fā)電有限公司.2號機(jī)組脫硝工程改造后引風(fēng)機(jī)性能試驗報告.