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某型大客車的噪聲分析及改進

2014-03-06 09:07:23
柴油機設計與制造 2014年4期
關鍵詞:發(fā)動機艙排氣管客車

(上海柴油機股份有限公司,上海200438)

某型大客車的噪聲分析及改進

彭玉雷

(上海柴油機股份有限公司,上海200438)

簡述了國內(nèi)外汽車噪聲控制的現(xiàn)狀及影響客車噪聲的因素,并對某大型客車的噪聲問題進行了分析。通過在發(fā)動機低速工況下采用預噴射、改進發(fā)動機排氣管隔熱罩的材料、改進發(fā)動機艙板的結(jié)構和吸聲材料等措施,降低了車內(nèi)外的噪聲,取得了顯著成效。

客車噪聲頻譜分析預噴射

1 前言

現(xiàn)在汽車噪聲已成為影響人們生活環(huán)境質(zhì)量的重要污染源,國際汽車領域在控制汽車尾氣排放的同時,也開始關注汽車噪聲的控制。發(fā)達國家對汽車噪聲的控制是非常重視的,中國汽車產(chǎn)品的噪聲控制水平和發(fā)達國家的差距首先體現(xiàn)在噪聲的測量方法和有關噪聲限值的法規(guī)上。歐盟、日本、美國等發(fā)達國家和地區(qū)基本上每6年就會修訂一次噪聲的限值,每次修訂都會將噪聲限值降低1~2 dB(A)。中國《汽車加速行駛車外噪聲限值》所規(guī)定的水平與國外差距有8年左右,聲級相差有2~4 dB(A)[1]。

我國是一個以公共交通為主的國家,長途客車、旅游客車、公共汽車在路上行駛的比例遠遠高于世界平均水平,因此客車噪聲污染更不可忽視。

2 影響客車噪聲的因素

根據(jù)對環(huán)境的影響,客車噪聲一般分為車內(nèi)噪聲和車外噪聲。車內(nèi)噪聲是指客車車廂內(nèi)的噪聲,它給駕駛員和乘客的感受最直接,影響乘客的乘坐舒適性,所以車內(nèi)噪聲水品是衡量客車檔次的重要標準之一;車外噪聲是指在客車運行時在其旁邊測得的噪聲,它是城市交通噪聲中重要的組成部分。

影響客車噪聲的因素主要有以下7方面:(1)發(fā)動機運轉(zhuǎn)時的噪聲及振動;(2)風扇運行時的噪聲、進排氣系統(tǒng)的氣流噪聲;(3)客車內(nèi)飾材料的性能(吸聲性能)及車身密封性;(4)輪胎噪聲;(5)傳動系工作噪聲;(6)空調(diào)系統(tǒng)的工作噪聲;(7)車輛行駛時產(chǎn)生的風噪聲等。

3 某型大客車噪聲的分析及改善

2013年初上海申沃公司新開發(fā)了一款12米公交車,其主要技術參數(shù)如表1。

用戶試乘樣車后反應,該車型在低速工況特別是怠速工況時車內(nèi)外噪聲明顯偏高,加速行駛時車內(nèi)噪聲較大,乘客感到舒適性較差。針對此問題,我們進行了噪聲源特性測試及分析,確定了改善的目標及方案。

在北京通州交通部汽車試驗場的停車場內(nèi),利用B&K 2238聲級計和RⅠON(理音)ⅤA-11振動儀對整車原地怠速狀態(tài)的噪聲、振動情況進行了檢測。

表1 某型大客車主要技術參數(shù)

3.1檢測結(jié)果分析

3.1.1 噪聲檢測分析

在整車原地怠速工況下,在完整狀態(tài)(打開空調(diào)和電子風扇)和發(fā)動機裸機狀態(tài)下分別檢測車內(nèi)外的噪聲值,兩次測量結(jié)果相差不大。

對噪聲做頻譜分析,發(fā)現(xiàn)噪聲峰值的頻率為31.5 Hz,參見圖1和圖2。該頻率與發(fā)動機怠速的點火頻率相符,發(fā)動機怠速為620 r/min,其點火頻率=620/60×6/2=31 Hz。上述檢測結(jié)果表明,整車原地怠速工況的噪聲主要來自發(fā)動機。

圖1 完整狀態(tài)時某測點的噪聲頻譜

3.1.2 振動檢測分析

在整車原地怠速工況下,對發(fā)動機前后支承軟墊的隔振率進行檢測,圖3為測點示意圖,表2為檢測結(jié)果。

圖2 發(fā)動機裸機狀態(tài)時某測點的噪聲頻譜

圖3 測點位置示意圖

客車一般要求軟墊隔振率不小于90%,從檢測結(jié)果看,該車軟墊隔振率基本符合要求。綜合上述分析,要解決此問題應從控制發(fā)動機噪聲著手。

3.2降噪措施

控制噪聲有2種辦法:一是降低噪聲源的噪聲,二是控制噪聲的傳播途徑。通過對發(fā)動機進行臺架檢測以及對整車現(xiàn)場檢測觀察,確定了以下幾種改進措施:(1)在柴油機低速工況采用預噴射,降低低速工況的燃燒噪聲;(2)改進發(fā)動機排氣管隔熱罩的材料,以降低結(jié)構振動產(chǎn)生的噪聲;(3)改進發(fā)動機艙板的結(jié)構和發(fā)動機艙內(nèi)吸聲材料,改善隔聲和吸聲效果。

3.2.1 在柴油機低速工況采用預噴射

燃燒噪聲占柴油機整機噪聲的比例很大,是主要的噪聲源。而控制燃燒噪聲的關鍵是控制燃燒最高壓力的升高率,力求形成柔和的工作過程。最大壓力升高率取決于滯燃期內(nèi)積聚的可燃燃油量的多少。滯燃期越長,著火前積聚的可燃混合氣量越多,則燃燒噪聲越大。研究表明采用預噴射是一種降低燃燒噪聲的有效措施。預噴射就是在噴射過程中設定一次短暫的停止噴射期,在主噴射之前先噴入一小部分燃油,待其著火后再進行主噴射。由于預噴射燃油被提前點燃,使主噴射燃油噴入前的燃燒室壁面溫度升高,導致主噴射的滯燃期明顯縮短,從而減少滯燃期內(nèi)的燃油量,達到降低燃燒噪聲的目的[2]。預噴射量和預噴射定時對預混合燃燒過程有重要影響,是影響燃燒噪聲的重要參數(shù)。為降低柴油機低速工況的燃燒噪聲,在620~900 r/min的低轉(zhuǎn)速區(qū)采用預噴射技術。將預噴射定時設為3℃A,對預噴射量分別為3 mm3、5 mm3和8 mm3時的降噪效果進行試驗研究。

表2 發(fā)動機支承軟墊隔振率檢測結(jié)果

3.2.2 改進發(fā)動機排氣管隔熱罩的材料

內(nèi)燃機結(jié)構上很小的振幅會造成很高的噪聲,以控制結(jié)構噪聲來控制噪聲輻射是一種有效的措施。控制結(jié)構振動的方法有:增加結(jié)構件的質(zhì)量、降低激振力、提高結(jié)構件薄弱環(huán)節(jié)的剛度、設置阻尼、阻斷振動的傳遞、減小結(jié)構噪聲輻射表面等。

按照GB 1859的要求,采用標準的9點測試法檢測發(fā)動機的噪聲,發(fā)現(xiàn)排氣管處的噪聲明顯偏高。分析后決定更改排氣管隔熱罩的材料,增加隔熱罩的振動阻尼以降低其振動噪聲。原隔熱罩的材料為1.5 mm的不銹鋼板,現(xiàn)改為三明治式結(jié)構,中間材料為2 mm的carbolanc paper,內(nèi)外層為0.25 mm的AlSi430,并且對表面進行壓花處理。

3.2.3 改進發(fā)動機艙板的結(jié)構和吸聲材料

通過對整車進行觀察,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機艙板是網(wǎng)格狀結(jié)構,未完全密封,隔聲效果較差。采用木板將機艙板覆蓋后重新檢測車外噪聲,發(fā)現(xiàn)降噪效果明顯。據(jù)此,向申沃公司提出了整改意見,改進前后的結(jié)構見圖4。

圖4 改進發(fā)動機艙板

另外,原發(fā)動機艙吸聲材料的吸聲率偏低。經(jīng)過調(diào)研找到一種吸聲率好的材料,并向申沃公司建議更換成此材料。原吸聲材料及改進后的吸聲材料見圖5。

圖5 改進吸聲材料

3.3改進措施的效果

3.3.1 預噴射的降噪效果

根據(jù)GB 1859的要求,采用標準的9點測試法對比檢測發(fā)動機采用預噴射前后的噪聲。在發(fā)動機怠速工況下,不同的預噴射量(3 mm3、5 mm3、8 mm3)對發(fā)動機怠速噪聲的影響見圖6。

圖6 預噴射量對發(fā)動機怠速工況噪聲的影響

試驗結(jié)果表明,在怠速工況下采用較小的預噴射量(3 mm3)的降噪效果最佳,可使發(fā)動機怠速噪聲降低2.6 dB(A)。將3 mm3的預噴射量應用到整個低速空載區(qū)域(620~900 r/min),其降噪效果見圖7。從圖中可見,在620~900 r/min的整個低速空載區(qū)域采用3 mm3的預噴射量都有較好的降噪效果。

圖7 預噴射對低速噪聲的影響

3.3.2 改進排氣管隔熱罩的降噪效果

按9點檢測法檢測在不同轉(zhuǎn)速下改進型隔熱罩的降噪效果,檢測結(jié)果見圖8。從圖中可以看到,改進型隔熱罩在低速、空載工況下有較好的降噪效果,怠速時可降噪1.7 dB(A),但在中高速、大負荷工況下的降噪效果并不明顯。

3.3.3 改進措施在整車上的降噪效果

首先看整車原地怠速狀態(tài)下的降噪效果。選9個測點對車輛進行測試。測點1~4在車廂內(nèi),分別是駕駛員耳旁、車廂中部、最后一排座椅和后車窗處,測點5~9在車廂外。測點示意圖見圖9,怠速工況下各測點的降噪效果見圖10。由圖中可見,經(jīng)過改進,整車怠速工況下車內(nèi)、車外噪聲均有改善,車內(nèi)最后一排座位處(測點3)降噪1.7 dB(A),車外車尾處(測點7)降噪2.7 dB(A),效果明顯。

圖8 改進型隔熱罩在不同轉(zhuǎn)速的降噪效果

圖9 測點位置示意圖

圖10 怠速工況下各測點的降噪效果

再看0~50 km/h加速工況下車內(nèi)的降噪效果。試驗在郊外高速直道上進行,測量儀器為B&K 2238聲級計。測點1~4分別是駕駛員耳旁、車中部、最后一排座椅和后車窗處。降噪效果見圖11。

從圖中可以看到,0~50 km/h加速行駛工況車內(nèi)降噪效果非常明顯,車廂中部(測點2)的降噪幅度最大,達到5.15 dB(A)。

圖11 0~50 km/h加速行駛工況車內(nèi)降噪效果

4 結(jié)論

通過對某型大客車的噪聲進行檢測,利用頻譜分析法、選擇運行法找出了主要的影響因素,即發(fā)動機低速的燃燒噪聲和排氣管隔熱罩振動產(chǎn)生的噪聲,此外發(fā)動機艙的隔聲和吸聲效果較差。針對這些因素進行了相應的改進。經(jīng)驗證改進措施成效顯著,使問題得到很好的解決,同時也為今后解決類似問題積累了經(jīng)驗。

1劉凱,陳棟.HFC6850K客車車內(nèi)噪聲的分析及改進[A].2004年中國客車行業(yè)發(fā)展論壇暨中國客車學術年會論文集[C],2004.

2王平,宋希庚,薛冬新等.預噴射對柴油機燃燒噪聲的影響[J].燃燒科學與技術,2008(6):496-500.

Analysis andⅠmprovement of Noise for a Type of Bus

Peng Yulei
(Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200438,China)

The status automotive noise control technology in home and abroad and the factors affecting bus noise are introduced.Analysis of noise sources of a type of bus is made.By using pilot injection at low speed,improving the material of exhaust heat shield,modifying the structure of engine room's door and using better sound absorption material,the noise inside and outside of the bus is significantly reduced.

bus,noise,spectrum analysis,pilot injection

10.3969/j.issn.1671-0614.2014.04.009

來稿日期:2014-09-15

彭玉雷(1982-),男,在讀工程碩士,主要研究方向為整車與發(fā)動機的匹配技術。

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