楊留龍 楊濤 高秀鳳(四川石化有限責(zé)任公司 四川成都611930)
DAVY液相低壓羰基合成技術(shù)生產(chǎn)丁辛醇產(chǎn)品,主要是以丙烯和合成氣為原料,在1.8Mpa.85-110℃的條件下,生成正丁醛和異丁醛,正異丁醛經(jīng)過(guò)分離,部分正丁醛去縮合、加氫、分離得到辛醇,部分正丁醛和異丁醛一起經(jīng)過(guò)加氫,分離得到正丁醇和異丁醇。然而在羰基反應(yīng)后,高低蒸發(fā)器尾冷器容易結(jié)垢,冷后溫度偏高,給裝置的長(zhǎng)周期的生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重的影響,本文就結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,就高低壓蒸發(fā)器的尾冷器的改造做一下簡(jiǎn)單的介紹和探討。
丙烯和合成氣在羰基合成反應(yīng)器中反應(yīng)后,生成正丁醛和異丁醛并有很少量的重組分,反應(yīng)產(chǎn)物一起排到高壓蒸發(fā)器,經(jīng)過(guò)加熱后,部分丁醛被分離出來(lái),然后經(jīng)過(guò)尾冷器后進(jìn)入低壓蒸發(fā)器,經(jīng)過(guò)加熱后,剩下的丁醛和重組分被分離出來(lái),催化劑溶液返回到羰基合成反應(yīng)器里繼續(xù)反映,由于催化劑對(duì)溫度十分敏感,在高低壓蒸發(fā)器加熱后,迅速冷卻。
流程如下:
在正常生產(chǎn)過(guò)程中,冷后溫度控制在80℃。催化劑經(jīng)過(guò)尾冷器的溫度緩慢得上升,到后來(lái)就調(diào)節(jié)閥全開(kāi),溫度失控,需要停車清洗尾冷器,經(jīng)過(guò)清洗后,尾冷器的溫度迅速降了下來(lái)。一般情況下,尾冷器至少半年需要清洗一次。打開(kāi)之后發(fā)現(xiàn),尾冷器有管內(nèi)壁結(jié)垢,的有淤泥,還有一些雜物。
1.尾冷器的溫度控制較高,經(jīng)過(guò)尾冷器的工藝流體的溫度控制在80℃和82℃,冷卻水的溫度和這兩個(gè)溫度接近,在高溫下,冷卻水中的溶解的無(wú)機(jī)鹽結(jié)晶析出,沉淀在管子表面。
2.流速減慢,水中的淤泥雜物沉淀,由于冷卻水的冷卻時(shí)隔開(kāi)放系統(tǒng),平時(shí)有可能有樹(shù)葉等雜物的落入,隨著管道一起進(jìn)入換熱器,在換熱器的管層卡在。
由于高低壓尾冷器的頻繁清洗,給裝置長(zhǎng)周期的生產(chǎn)帶來(lái)困難,國(guó)內(nèi)一些裝置相繼進(jìn)行了一些改造,取得了良好地效果。
用冷卻水冷卻凝液,把凝液當(dāng)做尾冷器的冷卻介質(zhì),去得了良好地效果。流程如下:
用冷卻水冷卻脫鹽水,把脫鹽水當(dāng)做尾冷器的冷卻介質(zhì),也取得了良好地效果,流程如下:
由于川化的裝置集中布置,尾冷器的冷卻介質(zhì)直接利用相鄰裝置的乙二醇的冷凍液,現(xiàn)在準(zhǔn)備改造。
[1]換熱器的結(jié)垢問(wèn)題郭泉,王國(guó)玲《遼寧化工》2001年2月.