汪祝紅,王建新,郭新亮
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
H08A焊條鋼主要是用于制作電焊條的鋼芯。八鋼公司第一煉鋼廠批量生產(chǎn)該鋼種時(shí),出現(xiàn)過(guò)連鑄結(jié)瘤事故,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān),結(jié)瘤事故逐漸減少,保證了正常生產(chǎn)。隨著產(chǎn)量不斷增加,連鑄漏鋼事故悄然增加,嚴(yán)重時(shí)需要停機(jī)處理,對(duì)生產(chǎn)的影響逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。為此第一煉鋼廠成立了技術(shù)攻關(guān)小組,對(duì)H08A鋼漏鋼事故進(jìn)行攻關(guān)。
第一煉鋼廠采用40t轉(zhuǎn)爐吹煉——吹氬處理——連鑄工藝路線生產(chǎn)。H08A鋼漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器或足輥部位,類型為角裂漏鋼。
對(duì)2013年1月、2月H08A鋼漏鋼的統(tǒng)計(jì)情況,見表1。
表1 2003年1、2月H08A鋼的溢漏率
經(jīng)過(guò)分析可能導(dǎo)致H08A鋼漏鋼主要有以下因素:(1)碳含量在裂紋敏感區(qū)。(2)結(jié)晶器倒錐度。(3)結(jié)晶器通鋼量。(4)拉速和過(guò)熱度。(5)足輥水量小。(6)結(jié)晶器水量大。
通常認(rèn)為[1],含碳量在0.12%時(shí),坯殼有最大的收縮率(0.38%),因而形成較大的氣隙,導(dǎo)致坯殼表面與結(jié)晶器壁接觸面減小,熱流最小,形成坯殼最薄,H08A鋼碳含量小于0.10%。所以,此因素是影響H08A鋼漏鋼的主要原因。
對(duì)漏鋼下線結(jié)晶器的倒錐度進(jìn)行測(cè)量,具體情況見表2。
表2 對(duì)漏鋼下線結(jié)晶器的倒錐度測(cè)量
通過(guò)表2可以看出,結(jié)晶器倒錐度在1.16~1.38,結(jié)晶器倒錐度比較小。錐度變小,甚至在一定位置出現(xiàn)負(fù)錐度現(xiàn)象。結(jié)晶器銅管內(nèi)腔曲線發(fā)生變化[2],銅管內(nèi)腔的變化與坯殼收縮量不能相適應(yīng),加劇了坯殼的不均勻性,直接導(dǎo)致縱裂紋的發(fā)生,從而導(dǎo)致H08A鋼發(fā)生角裂漏鋼。
通鋼量漏鋼數(shù)據(jù)見表3。
表3 攻關(guān)前在不同通鋼量的情況下漏鋼統(tǒng)計(jì)
從表3可以看出,通鋼量在2000t以上的漏鋼比例為72.66%,因此通鋼量大也是影響H08A鋼漏鋼的主要原因。
理論研究表明[2],過(guò)熱度每增加10℃,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過(guò)高勢(shì)必造成出結(jié)晶器坯殼較薄、強(qiáng)度低,容易受到應(yīng)力作用后產(chǎn)生漏鋼。拉速的變化,會(huì)影響坯殼在結(jié)晶器凝固過(guò)程中的均勻性。漏鋼事故易發(fā)生在拉速波動(dòng)的時(shí)間范圍內(nèi),因此恒拉速操作對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)量、提高質(zhì)量都具有重要意義。
拉速快能減小坯殼厚度,拉速慢則增加坯殼厚度。從圖1可以看出,漏鋼事故均發(fā)生在正常拉速情況下,而且降低拉速并沒有減少漏鋼。鋼水溫度高坯殼薄,容易漏鋼。統(tǒng)計(jì)在不同過(guò)熱度下H08A鋼漏鋼見圖1所示。通過(guò)圖1可以看出,低過(guò)熱度澆鑄并沒有降低漏鋼。
圖1 H08A鋼在不同拉速下漏鋼統(tǒng)計(jì)情況
第一煉鋼廠40t連鑄二冷配水中足輥段、一段、二段、三段冷卻水量之比為42%∶43%∶10%∶5%,足輥水量偏低。統(tǒng)計(jì)分析表明,H08A鋼漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器或足輥部位。鋼水經(jīng)過(guò)結(jié)晶器冷卻后形成很薄的坯殼,由于足輥段冷卻強(qiáng)度不夠,很容易導(dǎo)致出結(jié)晶器角裂漏鋼。
坯殼凝固后,強(qiáng)度高且不均勻,結(jié)晶器冷卻水過(guò)大加劇坯殼的收縮應(yīng)力,在薄弱部位產(chǎn)生凹陷,易產(chǎn)生裂紋[3]。理論指出,在滿足出結(jié)晶器坯殼厚度的基礎(chǔ)上,此鋼種應(yīng)降低結(jié)晶器的冷卻強(qiáng)度,結(jié)晶器緩冷對(duì)降低鑄坯縱裂紋有明顯效果。
實(shí)際生產(chǎn)中,結(jié)晶器水流量為115-120m3/h,進(jìn)出水溫差在8℃。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,將結(jié)晶器水流量減少,適當(dāng)提高進(jìn)出水溫差,對(duì)減少漏鋼有明顯效果。結(jié)晶器冷卻越強(qiáng),結(jié)晶器角部坯殼脫離結(jié)晶器壁越早,鑄坯角部冷卻越弱,鑄坯角部坯殼越薄,在鑄坯出結(jié)晶器后其角部易被拉裂產(chǎn)生角部裂紋,容易漏鋼。
根據(jù)以上分析,影響H08A鋼漏鋼的主要因素是結(jié)晶器倒錐度、結(jié)晶器通鋼量、結(jié)晶器水流量及足輥段的冷卻強(qiáng)度,其它均為次要因素。
(1)測(cè)量新銅管錐度,挑選倒錐度1.38~1.42(上口長(zhǎng)度減去下口長(zhǎng)度)的結(jié)晶器上線澆鑄。
(2)澆鑄H08A鋼時(shí),停機(jī)更換通鋼量在2000t以下的銅管,若沒有達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的,在澆鑄HPB、HRB系列鋼時(shí)使用。
(3)降低結(jié)晶器水流量,水流量由115~120m3/h調(diào)整為100~105m3/h。
(4)保持H08A鋼溫度拉速制度不變,提高H08A鋼二冷強(qiáng)度,提高足輥段水量、其它二冷段水量不變,比水量由1.81L/kg提高至1.92 L/kg。調(diào)整后足輥段冷卻水量、一段水量、二段水量、三段水量之比為46%∶41%∶9%∶4%。
措施實(shí)施后效果較為明顯,H08A鋼溢漏率由原來(lái)的4.28%降低到0.80%。表4為2013年改進(jìn)前和改進(jìn)后H08A鋼溢漏率統(tǒng)計(jì)。
表4 2013年改進(jìn)前后H08A鋼的溢漏率統(tǒng)計(jì)
為了解鑄坯質(zhì)量,對(duì)攻關(guān)后連鑄坯進(jìn)行取樣,檢測(cè)結(jié)果表明鑄坯質(zhì)量穩(wěn)定。
2#連鑄機(jī)H08A鋼漏鋼的主要原因是由于碳含量在裂紋敏感區(qū)域,結(jié)晶器倒錐度略小,結(jié)晶器通鋼量偏大,足輥水量小和結(jié)晶器水量大。
采取的措施:測(cè)量新管錐度,挑選錐度大的結(jié)晶器上線澆鑄。澆鑄H08A鋼時(shí),停機(jī)換上通鋼量在2000t以下的銅管,并將結(jié)晶器水量調(diào)整為100~105m3/h,將足輥段水量提高10%。
措施實(shí)施后,H08A鋼澆鑄過(guò)程中溢漏率由原來(lái)的4.28%下降至0.80%。鑄坯質(zhì)量穩(wěn)定,保證了煉鋼生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
[1]陳雷.主編,連續(xù)鑄鋼北京冶金工業(yè)出版社.1994.
[2]蔡開科,潘毓淳,趙家貴.主編.連續(xù)鑄鋼500問(wèn)北京冶金工業(yè)出版社.2004.
[3]王雅貞,張巖.主編.連續(xù)鑄鋼工藝及設(shè)備北京冶金工業(yè)出版社.2007.
[4]蔡開科,程士富.連續(xù)鑄鋼原理與工藝北京冶金工業(yè)出版社.2003.