葉新鋒
(廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司,廣東廣州 510730)
恒運電廠位于廣州電力負荷中心,總裝機容量1 080 MW。其中#6、#7機組容量均為210 MW,主接線方式為發(fā)電機、主變壓器組單元制,各自配置一廠用變。原采用的發(fā)變組保護由于設計落后,本身存在設計缺陷,已發(fā)生過兩起因保護誤動而導致機組跳閘的事故。
2013年6月10日,#6、#7機組負荷各帶160 MW,AGC投入。#7機組6 kV廠用VIIA、6 kV廠用VIIB、6 kV廠用VIIC段運行,6 kV廠用VIIC段電源開關601運行,電源開關602備用。
6月10日09:43,#7發(fā)電機突然跳閘,負荷到0,汽機跳閘,鍋爐MFT動作;“發(fā)變組差動保護動作”光字牌亮,6 kV廠用VIIA、VIIB段自投正常,6 kV廠用VIIC段電源開關601跳閘,6 kV廠用VIIC段母線失壓。
事后,檢查#7機廠用電系統(tǒng),在6 kV廠用電室檢查發(fā)現(xiàn)601開關“速斷保護”動作,601開關跳閘,外部檢查無異常。進一步的檢查發(fā)現(xiàn)6013刀閘開關柜本體鼓起,拆下6013刀閘開關柜后蓋板進行檢查,發(fā)現(xiàn)柜內的地面有一只死老鼠,而6013刀閘C相下觸頭與柜體內殼體有放電痕跡,C相觸頭有小部分熔損;查閱故障錄波器,發(fā)現(xiàn)#7機組廠用變A分支三相電流在短路故障時有三相電流突變和三相電壓降低的現(xiàn)象。
#7機組發(fā)變組保護裝置是選用國電南自公司的WFBZ-01保護,該發(fā)變組差動保護設計原理采用的是不完全差動接線,主變高壓側、發(fā)電機中心點CT均采用星型接線、減極性接法,差動保護范圍為主變高壓側CT到發(fā)電機中性點CT,保護接線方式如圖1所示[1](不含虛線部分)。
圖1 接線方式
3.2.1 動作原因分析
事故發(fā)生后,現(xiàn)場檢查,6013刀閘開關柜內的地面發(fā)現(xiàn)有一只死老鼠,6013刀閘C相下觸頭與柜體內殼體有放電痕跡。分析是老鼠竄入6013刀閘開關柜內引起6 kV廠用VIIC段三相短路(從601開關的故障錄波可以看出,三相短路故障應發(fā)生在601開關的饋線部分,事后檢查故障電流約為12 000 A),雖然6 kV廠用VIIC段電源進線開關601“速斷保護”動作跳閘,但由于6 kV廠用VIIC段短路相當于#7廠用變低壓側短路故障,發(fā)變組差動保護中有差流,差動保護動作先于601速斷保護動作,使機組保護動作全停。定值設定范圍和實際設定定值如表1所示。
表1 保護動作定值
3.2.2 WFBZ-01發(fā)變組保護方程和定值[2]
比例制動動作方程:Id-Iq>Kz(Iz-Izq)
Izq為拐點電流、Iq為啟動電流、Id為差電流、Iz為和電流、Kz為比例系數(shù)。
二次諧波制動動作方程:KcId>Id.2w
Kc為二次諧波制動比,Id為基波差電流,Id.2w為二次諧波電流。
按照WFBZ-01發(fā)變組保護設計,當發(fā)變組主回路在主變高壓側CT1和發(fā)電機中性CT2之間發(fā)生三相短路、兩相短路及兩相接地短路時,保護均能正確動作。當廠用6 kV系統(tǒng)發(fā)生接地故障時(如圖1示接地點),雖然故障點在發(fā)變組保護范圍之外,但是發(fā)變組差動保護回路中仍存在差流,當差流達到保護動作值時,保護動作機組跳閘。主要原因是發(fā)變組差動保護在設計中未考慮將廠用分支作為差動制動回路,發(fā)變組差動保護始終會搶先動作,原有的設計上無法避免本次區(qū)外誤動,這是屬于設計上的缺陷。
針對該設計缺陷,可在本次停機時,進行臨時改造。對發(fā)變組差動保護重新設計,在廠用變高壓側加裝一組CT,與廠用變本身差動保護交差,將廠用分支電流引入發(fā)變組差動保護保護回路中,作為發(fā)變組差動保護制動回路。臨修改造接線方式如圖1所示(包括虛線部分)。
4.1.1 臨修設備參數(shù)選型
本次臨修改造在設備參數(shù)及選型方面,主變高壓側CT、發(fā)電機側CT保持不變,增加了廠用變高壓側CT。根據(jù)差動保護設備選型原則和實際情況,廠用變高壓側CT參數(shù)與發(fā)電機側CT參數(shù)相同。設備參數(shù)選型如表2所示。
表2 臨修改造設備參數(shù)
4.1.2 臨修保護整定
選用比率差動原理的差動保護,涌流閉鎖判據(jù)選二次諧波制動。
(1)最小動作電流整定:
Iop.0=0.4Ie=0.95 A。
(2)起始制動電流整定:
Ires.0=1.0Ie=2.386 A。
(3)動作特性折線斜率整定:
(4)差動保護靈敏度校驗:
(5)二次諧波制動系數(shù)Nec的整定:
Nec=差電流中二次諧波電流分量/基波電流分量=0.2。
(6)差動速斷電流整定:
Iop.sd=5Ie=11.93 A。
(7)差流速斷保護靈敏度校驗:
差動保護出口瞬時動作于“全停”。
(8)差流越限:建議取(0.3-0.6)Iop.0,電流I=0.4×0.95=0.38 A,時間t=5 s出口動作于“發(fā)信”。
保護臨時改造后,廠用6 kV側母線及下級支路發(fā)生短路故障時,發(fā)電機和系統(tǒng)提供的短路電流與廠用分支電流互相抵消,發(fā)變組差動可靠制動,不會發(fā)生區(qū)外誤動。
4.2.1 升級改造依據(jù)及保護選型
根據(jù)電力系統(tǒng)要求,2002年初國家電力公司頒發(fā)了138號文《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》繼電保護實施細則,電力繼電保護要求雙重化配置。#7發(fā)變組保護裝置是選用國電南自公司的WFBZ-01保護,已難達到細則要求,#7機組發(fā)變組保護裝置應當進行升級改造。根椐#7發(fā)變組實際情況和詳細調研,建議選型南瑞RCS-985A型成套保護裝置。原理圖如圖2所示。
圖2 RCS-985A發(fā)變組差動原理圖
如圖2所示,發(fā)變組單元三塊屏配置,A、B屏配置兩套RCS-985A,分別取自不同的TA,每套RCS-985A包括一個發(fā)變組單元全部電量保護,C屏配置非電量保護裝置、失靈啟動、非全相保護,其是發(fā)變組差動保護把廠用變及兩側低壓分支均納入了發(fā)變組差動保護范圍。
4.2.2 RCS-985A比例差動保護特性及參數(shù)定義[3]
RCS-985A型發(fā)變組差動保護采用的是比率差動保護,其保護動作特性如圖3所示。
RCS-985A比率差動動作方程如下:
圖3 比率差動保護的動作特性
其中Id為差動電流,Ir為制動電流,Icdqd為差動電流起動定值,Ie為額定電流。
電流各側定義:對于發(fā)電機變壓器差動,I1、I2、I3、、I4分別為主變高壓側、發(fā)電機中性點側、廠用變低壓側A、B分支電流,I5未定義。
比率制動系數(shù)定義:
Kbl為比率差動制動系數(shù),Kb1r為比率差動制動系數(shù)增量;Kb11為起始比率差動斜率,定值范圍為0.05~0.15,現(xiàn)Kb11取0.10;Kb12為最大比率差動斜率,定值范圍為0.50~0.80,現(xiàn)Kb12取0.70;n為最大斜率時的制動電流倍數(shù),固定取6。
保護升級更換后,取值按設計要求,能更為絕底地解決發(fā)變組差動保護缺陷問題,滿足了繼電保護實際運行中的需要,同時也符合《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》繼電保護實施細則和電力繼電保護要求雙重化配置要求。
這次事故的處理過程說明,運行中加強設備重要保護的管理和分析,對防止設備的保護誤動作、減少機組非計劃停運次數(shù)和保障機組的長期安全運行均有著非常重要的意義。根據(jù)電廠的實際情況和繼電保護實施細則的具體要求,#7機組保護應當進行發(fā)變組保護臨修和全面升級更換。按保護設計及兄弟電廠保護改造經(jīng)驗,#7機組通過上述方案改造后,運行參數(shù)能達到設計要求,能保證機組安全穩(wěn)定運行。
[1]王維儉.發(fā)電機變壓器繼電保護應用[M].北京:中國電力出版社,1998.
[2]王維儉.電氣主設備繼電保護原理與應用[M].北京:中國電力出版社,1998.
[3]NARI-RELAYS.RCS-985發(fā)電機變壓器組成套保護裝置說明書[Z].南京南瑞繼保電氣有限公司,2004.