王紹周
(山東棗莊化肥廠,山東棗莊 277100)
合成氨工藝較為復(fù)雜,它包含了化工工藝過程的諸多單元。我國(guó)化肥工業(yè)經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,生產(chǎn)技術(shù)已臻完善。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一些問題,能否采用有效而又經(jīng)濟(jì)的辦法去解決,關(guān)系到裝置能否安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,是值得我們?nèi)ヌ剿鞯?。系統(tǒng)止逆閥,問題便可經(jīng)濟(jì)而有效地解決。此外,入爐蒸汽帶水,不但損壞內(nèi)襯,而且降低爐溫,降低蒸汽分解率,增加消耗,雖然多數(shù)企業(yè)都設(shè)有汽水分離器,但效果不理想;采用合適的分離容器,或用新型高效分離器內(nèi)件對(duì)原設(shè)備加以改造,問題即可妥善解決。
各單位對(duì)此非常重視,降低蒸汽消耗的舉措如采用優(yōu)質(zhì)燃料、制氣過程微機(jī)控制、提高吹風(fēng)強(qiáng)度、提高蒸汽分解率等,這無疑都是對(duì)的,卻往往會(huì)忽視一些 “小”問題,例如,在不制氣時(shí),因蒸汽系統(tǒng)止逆閥泄漏,高壓蒸汽不時(shí)竄入低壓系統(tǒng),為了保持系統(tǒng)蒸汽壓力,必需增加鍋爐燃料消耗,凸顯蒸汽消耗增高;擇機(jī)更換蒸汽
工藝氣中的油水分離大家都比較注意。常用的油水分離器,因工廠生產(chǎn)能力擴(kuò)大未經(jīng)改造繼續(xù)使用,往往不能滿足要求。某廠壓縮機(jī)二段出口高溫氣體進(jìn)入以焦炭為過濾介質(zhì)的總油分,擴(kuò)產(chǎn)后因氣流空速大大提高,出口氣體中油霧夾帶嚴(yán)重,飽和塔填料被油泥粘附,阻力增大,飽和塔出口氣體帶水嚴(yán)重,循環(huán)熱水總固型物又較高,導(dǎo)致?lián)Q熱器進(jìn)口端列管腐蝕,結(jié)垢堵塞,阻力增大,危及正常生產(chǎn)。經(jīng)計(jì)算,在正常操作條件下,對(duì)該廠壓縮機(jī)二段出口總油分進(jìn)行改造,采用原油分外殼,取消焦炭填料,改變氣體流向,安裝二層不銹鋼絲網(wǎng)作為分離煤介,層間距0.4m;投用后,油分出口氣體取樣,用白紙檢查顏色不變,設(shè)備大修時(shí)檢查飽和塔填料干凈無油漬,換熱器進(jìn)口管端未見結(jié)垢,油分內(nèi)壁及不銹鋼絲網(wǎng)干凈如初。由此,每年可節(jié)省三次更換焦炭的費(fèi)用及時(shí)間,效果良好。
生產(chǎn)過程中,工藝氣帶有的油水霧滴和粉塵等雜物進(jìn)入反應(yīng)器被催化劑層截留,是催化劑表層結(jié)塊的重要原因。因此,氣體進(jìn)反應(yīng)器之前必需認(rèn)真處理。在飽和塔出口管段增設(shè)高效分離器,問題便可解決。如原設(shè)有分離器但效率不高,只要容器尺寸合適,改變氣體流向,采用新型高效分離器設(shè)計(jì)原則對(duì)內(nèi)件改造便可達(dá)到目的。某廠中溫變換催化劑,幾年來每更換一次僅能用4個(gè)月,往后則活性下降、床層阻力大增,直至無法維持正常生產(chǎn),必需處理或更換;改造壓縮機(jī)二段出口總油分,以及飽和塔出口原氣水分離器改造后,中變催化劑使用時(shí)間已達(dá)2a,情況良好。如果工廠其他部位的氣液分離器都采用高效分離器結(jié)構(gòu)原理進(jìn)行改造,一條龍生產(chǎn)將更為穩(wěn)定,綜合效益會(huì)更好。
有些合成氨廠冷量平衡不太好,特別是夏天,靠開冰機(jī)維持,電耗很大。筆者在指導(dǎo)我市電大化工班畢業(yè)設(shè)計(jì)時(shí),曾對(duì)某廠合成氨工藝系統(tǒng)冷量平衡進(jìn)行計(jì)算與論證,做了有益的改進(jìn)與嘗試,當(dāng)年付諸實(shí)施并取得成功。后來被一些工廠采用,效果良好。有關(guān)情況簡(jiǎn)述如下。
合成水冷器因諸多原因冷卻效果差,出氣溫度偏高,液氨分離量少,氨冷器進(jìn)氣溫度偏高,液氨用量增大,冷量入不敷出。如果把水冷器出口氣液混合物引入冷交管內(nèi),利用冷交管外(即殼程)的低溫氣液混合物的冷量把它初步冷卻后,冷交管內(nèi)出口氣液混合物的去向有二個(gè)方案(如圖1、2所示),一是與新鮮合成補(bǔ)充氣一起進(jìn)入氨冷器管內(nèi),經(jīng)管外液氨蒸發(fā)吸熱二次冷卻,溫度進(jìn)一步降低,氨冷器管內(nèi)出口低溫氣液混合物再進(jìn)入冷交管外,自下而上進(jìn)行液氨分離并與管內(nèi)氣體混合物進(jìn)行冷量交換,然后進(jìn)入循環(huán)機(jī),液氨一次性從冷交下部分離。二是進(jìn)入氨分離器,液氨分離后,出氨分的氣體和新鮮補(bǔ)充氣一起進(jìn)入氨冷器管內(nèi),經(jīng)深度冷卻后,再進(jìn)入冷交管外,所產(chǎn)液氨經(jīng)冷交和氨分二次冷卻二次分離。上述方案有以下優(yōu)點(diǎn);① 充分利用冷交管外的冷量,顯著提高合成水冷后合成氣中氨的分離量,減輕氨冷器負(fù)荷,冷量平衡有余,又可節(jié)省1臺(tái)氨分離器;② 工藝氣進(jìn)氨冷器前,先分離經(jīng)冷交冷卻析出的液氨,減輕了氨冷器的負(fù)荷;③分離出來的液氨溫度較低,一定程度上減少了氨冷器的用氨量。
圖1 冷交管程物料至氨冷器流程示意
圖2 冷交管程物料至氨分離器流程示意
綜上所述,采用新流程,冷量平衡有余,可長(zhǎng)年不開冰機(jī),盈氨10%左右,節(jié)電顯著,有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。合成塔出口增設(shè)廢熱鍋爐和氣-氣預(yù)熱器后,水冷出口氣溫度有較大程度降低,液氨分離量有所提高,冷量平衡有很大改善,在這種情況下按上述方案進(jìn)行改進(jìn),效果更佳。
合成補(bǔ)充氣補(bǔ)于冷交管內(nèi)物料出口到氨冷進(jìn)口的管段上。這樣做有很多優(yōu)點(diǎn):① 可使合成補(bǔ)充氣中微量有毒成分被冷交出口低溫混合氣中液氨洗滌除去,有利于對(duì)合成催化劑的保護(hù);②消除冷交管內(nèi)堵塞,有利于系統(tǒng)長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;③補(bǔ)充氣補(bǔ)入位置在氨冷器進(jìn)口管,在線循環(huán)機(jī)的負(fù)荷似乎增加了,但是,這部分氣體經(jīng)過冷交出口氣液混合物的初步冷卻后又經(jīng)過氨冷器管外液氨蒸發(fā)吸熱深度冷卻,體積大大縮小,只要控制得當(dāng),經(jīng)計(jì)算,幾乎對(duì)循環(huán)機(jī)吸氣量沒有影響;④ 補(bǔ)入的新鮮氣幾乎不含氨,可將合成塔進(jìn)口氣氨含量降至2%以下,有利于提高氨合成率和合成氨產(chǎn)量;⑤ 原流程補(bǔ)氣位置為油分離器進(jìn)口,是合成系統(tǒng)壓力最高點(diǎn),改進(jìn)后補(bǔ)氣位置接近循環(huán)機(jī)進(jìn)口,是合成系統(tǒng)壓力最低處,有利于降低壓縮機(jī)電耗及其安全運(yùn)行。
(1)重力沉降式分離器。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,生產(chǎn)能力小,占地面積大,少數(shù)場(chǎng)合仍有使用。
(2)填料類分離器。某種填料在一定條件下有一定的使用空速范圍,生產(chǎn)能力擴(kuò)大,空速超過允許范圍或因填料堵塞時(shí)容易產(chǎn)生二次夾帶而無法使用,填料需定期清理。
(3)離心式分離器。以旋風(fēng)分離器為代表,效率高,占地面積小,但需較高的進(jìn)口速度,因此有一定的阻力損失,高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)容易產(chǎn)生二次夾帶。
(4)電除塵器。去除粉塵和油霧,效率高,在一定的條件下方能使用。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;分離效果好;阻力?。幌螉A帶;投資??;操作彈性大;內(nèi)件清理方便,使用周期長(zhǎng)。據(jù)此,設(shè)計(jì)基本原則是:① 氣液分離器進(jìn)口管道中氣體的流速和容器內(nèi)部氣流空速維持在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi);② 氣體進(jìn)入容器后立即進(jìn)行氣液分離,氣體在容器內(nèi)流動(dòng)阻力盡量?。虎鄯蛛x介質(zhì)中的液體在工作條件下積集于器底,達(dá)到氣液分離的目的;④ 如果生產(chǎn)能力擴(kuò)大,進(jìn)口管內(nèi)氣速猛增,為防止器底液體被氣流吹翻發(fā)生二次夾帶,在容器中下部位設(shè)置防二次夾帶裝置;⑤ 為使進(jìn)氣管道出口處氣流沿管道截面均衡分布、確保氣流均布不致把它沖壞,在管道出口處設(shè)置氣體分布器;⑥ 容器下部要留有一定的分離空間。
多年來,按上述原則進(jìn)行新型高效氣液分離器的設(shè)計(jì)與推廣應(yīng)用,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)踐表明,新型高效氣液分離器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,投資少,效果好,其內(nèi)件各廠可自行制作安裝,應(yīng)用非常廣泛。對(duì)于老廠改造,可在現(xiàn)場(chǎng)因地制宜進(jìn)行設(shè)計(jì),節(jié)約費(fèi)用;對(duì)新建廠而言,采用這種結(jié)構(gòu)的氣液分離器,可防止因工藝氣夾帶給毗連設(shè)備或下工序造成的危害。這種新型高效氣液分離器在高、中、低壓條件下使用都取得了良好的效果,如在工廠全面采用,將為整套裝置的安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
合成氨裝置造氣至合成各工序之間因多種原因不時(shí)造成的工藝氣排放,其回收利用往往沒有引起足夠的重視,由此造成不小的浪費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),一般排放量約占總氣量的1%~3%。通常,回收方案有二:一是常壓回收到氣柜進(jìn)口;二是按壓力等級(jí)和氣體成分分級(jí)回收。
(1)常壓回收。于氣柜附近,設(shè)一低壓回收塔,固定在設(shè)備基礎(chǔ)上。各工藝放空部位,增設(shè)放空閥和止逆閥,放空氣分別排入總管,互不干擾;原有的放空閥供原始開車排凈之用。回收塔下部設(shè)有液位計(jì)和溢流水封,放空氣總管入回收塔前設(shè)一放空閥,供管道排空之用;入塔后插入水封內(nèi)600~800mm,其管口離塔底板400mm,因放空混合氣中往往含氨,為防止水封和排水管道結(jié)垢,塔內(nèi)應(yīng)間斷加軟水,維持水封液面高度(防止跑氣)。塔上部設(shè)放空閥,供開車排凈和事故放空之用。
(2)按壓力等級(jí)和氣體成分分段回收到相應(yīng)的工序,最低一級(jí)壓力的氣體回收至氣柜進(jìn)口管。各放空點(diǎn)應(yīng)多設(shè)一個(gè)放空閥,以備置換之用。采用此種方案,有利于能量合理利用和氣體充分回收,不需增設(shè)回收塔。
某廠曾實(shí)施上述常壓回收方案,增加產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的5%,投資小,操作簡(jiǎn)單,安全可靠,效益顯著。操作中,造氣工序應(yīng)注意控制氣體成分和氣柜高度;遇事故集中排放時(shí),排氣量大的部位臨時(shí)關(guān)閉進(jìn)回收系統(tǒng)閥門,直接排放,以免發(fā)生事故。
在日常生產(chǎn)過程中,工藝管道和容器的腐蝕或固定處松動(dòng)磨損穿孔導(dǎo)致氣體泄漏時(shí),必需及時(shí)焊補(bǔ)。通常的做法是切出有關(guān)部位,卸壓,用蒸汽置換空氣排凈,分析氧含量為21%后,方可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行焊補(bǔ);焊好后用空氣吹除積水、蒸汽置換,工藝氣氧含量小于0.2%后,方可投入使用。此方法費(fèi)時(shí)費(fèi)工影響生產(chǎn)。帶壓焊接可免除以上過程,只要把事故管段或設(shè)備切出,安一臺(tái)U形水柱壓力計(jì),將壓力維持在40~60mmH2O柱,專人負(fù)責(zé)控制;現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備相應(yīng)消防器材,然后點(diǎn)火,應(yīng)看見小火苗,檢查泄漏情況及范圍,由專業(yè)人員施焊,焊完,焊接處冷卻后按要求進(jìn)行試壓,合格后投運(yùn)。多家企業(yè)實(shí)踐表明,這種維修法可節(jié)約用料,節(jié)約維修時(shí)間80%以上,是一種安全可靠省時(shí)省工高效低耗的維修方法。如果泄漏面積較大,應(yīng)提早預(yù)備一塊比焊口稍大的材料到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照直至合適為止,并在其上焊一手柄,以便施焊時(shí)人為固定方便。某廠壓縮機(jī)冷排管U形螺栓固定松動(dòng)磨損穿孔,按常規(guī)辦法處理要4h,采用帶壓焊接只用40min,效率高效益好,獲得好評(píng)。
筆者退休后,多年來從事對(duì)外技術(shù)服務(wù)工作。本文所述內(nèi)容,是在原單位和對(duì)外技術(shù)服務(wù)期間遇到的一些問題,采取上述措施后,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。值得一提的是,文中所述的新型高效氣液分離技術(shù),是筆者幾十年來經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單新穎,阻力特別小,無二次夾帶,操作彈性大,清理頻次少,投資少等優(yōu)點(diǎn),用途十分廣泛。
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