許建選(遼陽(yáng)石化公司生產(chǎn)監(jiān)測(cè)部)
近幾年,隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源需求大幅增長(zhǎng),環(huán)境保護(hù)形勢(shì)嚴(yán)峻。大力節(jié)能減排是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)自身提出的必然要求。因此某石化公司決定針對(duì)公司重整裝置的二合一和四合一兩臺(tái)高耗能的加熱爐進(jìn)行一些必要的節(jié)能技術(shù)改造,以達(dá)到節(jié)能減排的需求。目前,該公司重整裝置的二合一爐的熱管式空氣預(yù)熱器投用時(shí)間較長(zhǎng),爐子的排煙溫度比起裝置剛投用時(shí)大幅提高;而四合一爐為自然通風(fēng),進(jìn)爐燃燒用空氣為常溫,可以進(jìn)一步改進(jìn)。
改造前加熱爐基本情況見(jiàn)表1。
表1 加熱爐基本情況
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司石化節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)中心,于2011年11月對(duì)該石化公司重整裝置二合一和四合一加熱爐進(jìn)行了節(jié)能監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告見(jiàn)表2。
從表1和表2中可以看出:
1) 加熱爐存在著氧含量過(guò)高問(wèn)題,比如四合一爐已經(jīng)接近6%,與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平相比,差距很大(鎮(zhèn)海煉化的80×104t/a連續(xù)重整,氧含量常年維持在2%以下);檢查后發(fā)現(xiàn)氧含量過(guò)高的原因是:加熱爐氧化鋯的投用率很低,并且經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)失真或者不出數(shù)的情況,這就造成了加熱爐操作人員不能及時(shí)地按照爐子實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)加熱爐氧含量進(jìn)行精細(xì)化調(diào)節(jié);爐子煙道擋板腐蝕卡澀,室外無(wú)法手動(dòng)調(diào)節(jié),執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié);由于爐子爐齡較長(zhǎng),爐子觀火孔、燃燒器底座等密封不嚴(yán)。
表2 加熱爐測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)
2)加熱爐排煙溫度存在嚴(yán)重超標(biāo)的現(xiàn)象。比如二合一爐排煙溫度達(dá)到了208℃,該爐煙氣過(guò)熱的原因是熱管式空氣預(yù)熱器投用時(shí)間較長(zhǎng),在投用后沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢修或除灰,腐蝕、積灰、杜塞等現(xiàn)象比較嚴(yán)重,換熱效率較低,導(dǎo)致煙氣沒(méi)有得到有效換熱。
3) 在低溫?zé)崂梅矫嫒杂袧摿赏?。比如四合一爐排煙溫度達(dá)到了191℃,爐子的排煙溫度較高可回收利用。四合一爐排煙溫度高主要是因?yàn)樵摖t煙氣余熱回收系統(tǒng)是靠余熱鍋爐發(fā)生蒸汽的形式運(yùn)行的,由于設(shè)計(jì)原因進(jìn)入余熱鍋爐的水溫為100℃左右,煙氣溫度在經(jīng)過(guò)余熱鍋爐后沒(méi)有得到有效的下降。
如果加熱爐燃料為天然氣或煉油廠瓦斯,加熱爐排煙溫度可以控制到125℃,燒燃料油的加熱爐排煙溫度可控制在145℃(根據(jù)中石化鎮(zhèn)海分公司的經(jīng)驗(yàn)得出的)。按此指標(biāo)及其它方面綜合考慮,對(duì)以上兩組加熱爐提出以下節(jié)能措施:
1) F102和F205二合一加熱爐排煙溫度208℃,該加熱爐的節(jié)能改造從以下幾方面進(jìn)行:更換燃燒器類(lèi)型,由以前的油氣混燒燃燒器更換為只燒煉廠瓦斯氣型;對(duì)舊有空氣預(yù)熱器進(jìn)行除灰、清洗作業(yè)并更換熱管,加裝新型激波吹灰器;對(duì)爐體內(nèi)部對(duì)流段進(jìn)行吹掃、除灰。
2)四合一加熱爐由F201、F202、F203、F204四個(gè)加熱爐組成,該加熱爐爐管型式為正U型,側(cè)燒自然通風(fēng),對(duì)流室發(fā)生蒸汽回收煙氣余熱,加熱爐排煙溫度為191℃、氧含量5.7%。在排煙溫度的有效利用方面,該加熱爐新增一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)、一臺(tái)空氣預(yù)熱器和一條熱風(fēng)道,把自然通風(fēng)燃燒器更換為強(qiáng)制通風(fēng)燃燒器,經(jīng)測(cè)算改造后燃燒用空氣可以加熱到100℃。在氧含量的控制上,更換所有的氧化鋯在線分析儀,并進(jìn)行校準(zhǔn);對(duì)觀火孔、燃燒器底座等進(jìn)行密封作業(yè);對(duì)煙道擋板進(jìn)行修復(fù),更換執(zhí)行調(diào)解機(jī)構(gòu)。
1)F102和F205二合一加熱爐排煙溫度由208℃下降到125℃,爐效率提高4%以上。
2)F201~F204四合一爐排煙溫度由191℃下降到125℃,氧含量由5.7%下降到3%以下,燃燒用空氣可以加熱到100℃以上,爐效率提高5%以上。
從改造的預(yù)期目標(biāo)來(lái)看,該爐的改造屬于節(jié)能改造,因此必須先測(cè)算出節(jié)能量,之后才能進(jìn)行項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。F102~F205二合一加熱爐熱負(fù)荷為20.68MW,改造前爐效率為86.5%,改造后要達(dá)到的預(yù)期爐效率為90.5%;F201~F204四合一加熱爐熱負(fù)荷為36.33MW,改造前爐效率為88.4%,改造后要達(dá)到的預(yù)期爐效率為93.4%。按每臺(tái)爐子平均年運(yùn)行時(shí)間8000 h,根據(jù)節(jié)能量計(jì)算公式
年節(jié)能量=設(shè)計(jì)熱負(fù)荷×(1/淘汰前熱效率-1/淘汰后熱效率)×年開(kāi)工時(shí)數(shù)×3600/(4.187×7000)
式中:
年節(jié)能量(以標(biāo)煤計(jì)),t;
設(shè)計(jì)熱負(fù)荷,MW;
年開(kāi)工時(shí)數(shù),h。
可得出二合一、四合一加熱爐的節(jié)能量。
F102~F205二合一加熱爐年節(jié)能量:
Ej=20.68×(1/0.865-1/0.905)×8000×3600/(4.187×7000)=1038 t
F201~F204四合一加熱爐年節(jié)能量:
Ej=36.33×(1/0.884-1/0.934)×8000×3600/(4.187×7000)=2170 t
1)評(píng)價(jià)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):SY/T 6473—2000石油企業(yè)節(jié)能技措項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)方法。
2)項(xiàng)目費(fèi)用:項(xiàng)目總投資:I=120+200=320萬(wàn)元。
3)項(xiàng)目效益:En=1038+2170=3208 t
按目前每噸標(biāo)煤550元計(jì)算,年節(jié)煤折合人民幣為:R=3208×550=176萬(wàn)元/年。
4)靜態(tài)投資回收期為:Pt=I/R=320/176=1.8年
通過(guò)節(jié)能監(jiān)測(cè)、節(jié)能量確定和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算,結(jié)果表明:如達(dá)到改造預(yù)期目標(biāo),以目前的燃煤價(jià)格計(jì)算,該項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為1.8年。說(shuō)明該項(xiàng)目節(jié)能減排效益顯著。