郭 斌, 鄭 琳, 王青峰, 徐進(jìn)橋, 劉昌明
(1.武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院,武漢 430080;2.燕山大學(xué),河北 秦皇島 066004)
HFW焊管由于尺寸精度高、價(jià)格低、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn),得到了迅速的發(fā)展[1],HFW焊管正朝著專業(yè)化、高品質(zhì)化、高附加值方向發(fā)展[2]。
應(yīng)用于石油、天然氣和礦漿輸送等管線以及油氣井的開采等方面的HFW焊管,需要對焊縫或管體進(jìn)行100%超聲波探傷[3-4],改善熱軋鋼帶的質(zhì)量是提高HFW焊管超聲波探傷合格率最為關(guān)鍵的因素之一。
在超聲波探傷缺陷焊管中切取了近百組試樣,經(jīng)磁粉探傷,清晰可見缺陷為沿管長方向的線狀缺陷,長20~50 mm,如圖1所示。金相觀察為沿管長方向的細(xì)裂紋,深度為0.4~0.7 mm,在焊接區(qū)域,沿金屬流線向上,并且有的裂紋已延伸到了焊縫表面,在裂紋兩側(cè)及延伸處均有聚集分布的非金屬夾雜物群,裂紋走向與夾雜物分布方向一致,夾雜物級別為B3~B5級,如圖2和圖3所示。經(jīng)探針分析,上述非金屬夾雜為Al2O3和稀土硫氧化物,如圖4和圖5所示。
圖1 夾雜引起鉤狀裂紋的宏觀形貌
圖2 夾雜引起的鉤狀裂紋截面形貌
圖3 鉤狀裂紋及延伸處的夾雜物
圖4 氧化物的成分與分布
圖5 稀土硫氧化物的成分與分布
鋼板內(nèi)部存在著級別較高的非金屬夾雜物,高頻焊接時(shí),焊縫中的氧化物多以復(fù)合夾雜物形式存在,其熔點(diǎn)取決于各種氧化物的相對含量。當(dāng)氧化物的熔點(diǎn)高于焊接部分的熔點(diǎn)(1 550℃)時(shí),氧化物難以排出而殘留于焊縫[5],從而在制管應(yīng)力作用下產(chǎn)生裂紋。
管坯超聲波探傷不合格位置如圖6所示。缺陷位于焊管內(nèi)壁已刮“內(nèi)毛刺”(焊縫)區(qū)域,試樣截面上靠近外壁表層有一條夾渣,如圖7所示。經(jīng)探針分析為含Ca,Si,Al,Mg,Na和O等元素的硅酸鹽夾渣,如圖8所示。
圖6 焊管內(nèi)壁缺陷宏觀形貌
圖7 焊管內(nèi)壁截面上的夾渣
圖8 焊管內(nèi)壁截面上夾渣的能譜分析結(jié)果
對某一HFW焊管用鋼,在成分及冶煉工藝不變的基礎(chǔ)上,增加RH真空處理工序,管坯的超聲波探傷合格率由10%提高至60%。顯微觀察,基體中大塊氧化物夾雜已明顯減少,但仍發(fā)現(xiàn)有少量呈鏈狀分布的大塊氧化物夾雜(B3級),以及其他非金屬夾雜和夾渣,與未經(jīng)真空處理相比出現(xiàn)的幾率明顯減少。真空處理后,一方面鋼中夾雜物有充分聚集、長大、上浮的機(jī)會,使非金屬夾雜物的數(shù)量明顯減少,尺寸變小,提高了鋼液的潔凈度;另一方面,鋼中的N,H和O等元素大幅減少,鋼的內(nèi)在質(zhì)量大幅提高,探傷合格率明顯提高[6]。
對某一澆次HFW焊管用鋼,隨著澆鑄爐次的增加,探傷合格率下降,如圖9所示。這與連鑄坯中大型夾雜的分布正好吻合。大型夾雜在澆鑄初期、多爐連鑄的頭部及澆鑄末期有所增加[7],同時(shí),多爐連鑄時(shí)后一爐的中間比前一爐的中間部分多,出現(xiàn)大型夾雜的幾率會大很多。
圖9 澆鑄爐次與HFW焊管探傷合格率的關(guān)系
采用喂Si-Ca線代替喂RE絲處理后,氧化物和硫化物夾雜得到了明顯控制,呈球狀分散分布,消除了沿鑄坯1/4處非金屬夾雜的聚集分布,鋼的純凈度明顯提高(如圖10和表1所示),進(jìn)而消除了由此在制管時(shí)引起的鉤狀裂紋。如果采用結(jié)晶器喂RE絲的方式,使得澆鑄時(shí)夾雜物不能充分上浮,在鑄坯上形成沿鑄坯1/4處聚集分布的稀土硫氧化物夾雜。采用Si-Ca處理,一方面Ca與鋼中的S結(jié)合形成CaS以降低鋼中的S含量;另一方面由于Ca的蒸汽壓比較小,在鋼中會形成大量氣泡上浮,這樣促進(jìn)了鋼中雜質(zhì)的大量上浮,從而提高了鋼的純凈度[8]。
圖10 不同方式處理后沿鑄坯1/4處夾雜物對比
表1 喂RE絲和喂Si-Ca線處理夾雜物級別對比
在不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行Ca處理時(shí),鋼中的夾雜物總量差異較大[9],見表2。從表2中可以看出,RH真空喂絲生產(chǎn)的鑄坯夾雜物總量較少,鋼包爐喂絲工藝鑄坯夾雜物總量較多。
表2 不同工藝下鑄坯中的夾雜物總量對比
為進(jìn)一步減少鋼中的氧化物和硫化物夾雜,提高鋼的純凈度,HFW焊管用鋼采取低S和超低S技術(shù)[10],使鋼中的w(S)≤0.004%,從根本上減少了硫化物的產(chǎn)生,使硫化物級別降低至D0.5級以下,不會形成聚集分布,從而提高了超聲波探傷的合格率。
根據(jù)以上分析,生產(chǎn)過程中采取了十大措施,將HFW焊管超聲波探傷合格率由10%提高至99%,具體措施是:①Si-Ca處理代替RE處理,改善氧化物的形狀及分布;②超低S處理,使w(S)≤0.004%;③增加RH處理;④工藝流程為氬站吹氬→鋼包爐調(diào)溫、深脫S→RH真空處理、喂絲→連鑄;⑤控制中包連澆爐數(shù),保證結(jié)晶器中鋼流流場穩(wěn)定;⑥保持中包液面高度,防止因渦流卷渣到結(jié)晶器;⑦嚴(yán)格控制澆鑄溫度,杜絕高溫鋼澆鑄;⑧實(shí)行大包下渣監(jiān)測,減少大包渣流入中包;⑨加強(qiáng)大包鋼流保護(hù),防止二次氧化;⑩采用動(dòng)態(tài)輕壓下技術(shù)減輕連鑄坯的中心偏析。
(1)鋼板內(nèi)部存在著級別較高、聚集分布的Al2O3和稀土硫氧化物等非金屬夾雜物,在制管應(yīng)力作用下產(chǎn)生鉤狀裂紋,這是導(dǎo)致HFW焊管探傷不合格的根本原因。
(2)含 Ca,Si, Al, Mg,Na和 O 等元素的大型夾渣同樣會導(dǎo)致HFW焊管探傷不合格。
(3)增加RH真空處理工序,管坯的超聲波探傷合格率明顯提高;隨著澆鑄爐次的增加,探傷合格率下降。
(4)采用喂Si-Ca線代替喂RE絲處理后,氧化物和硫化物夾雜得到了明顯控制,呈球狀、分散分布,并且消除了沿鑄坯1/4處非金屬夾雜的聚集分布;采取低S和超低S技術(shù),使鋼中的w(S)≤0.004%,從根本上減少了硫化物的產(chǎn)生,使硫化物級別降低至D0.5級以下,且不會形成聚集分布。
通過采取以上針對性措施,提高鋼水純凈度和連鑄坯質(zhì)量,可有效提高鋼板探傷合格率。
[1]李鶴林.中國焊管50年[M].西安:陜西科學(xué)技術(shù)出版社,2008.
[2]胡松林.ERW焊管的技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整[J].鋼管,2007(05):1-8.
[3]API SPEC 5L,Specification for Line Pipe(第 44 版)[S].
[4]API SPEC 5CT,套管和油管規(guī)范[S].
[5]介升旗,劉永平.國內(nèi)ERW焊管發(fā)展現(xiàn)狀及其質(zhì)量控制[J].焊管,2006(06):76.
[6]王杰,鞠傳華,陳福山,等.低合金中厚板探傷不合原因分析及對策[J].寬厚板,2009(08):8.
[7]粟紅,溫鐵光.管線鋼澆次頭坯夾雜物控制[J].鞍鋼技術(shù),2011(04):18-22.
[8]LIU Jianhua,WU Huajie,BAO Yanping,et al.Inclusion Variations and Calcium Treatment Optimization in Pipeline Steel Production[J].International Journal of Minerals,Metallurgy and Material,2011(05):527-534.
[9]任子平,孫群.精煉過程中鋼水喂Si-Ca線鈣處理工藝研究[J].鋼鐵,2004(09):80-83.
[10]孫德朋,范永田.濟(jì)鋼管線鋼高效深脫硫工藝分析[J].山東冶金,2011(06):34.