王 靜
(四川大學(xué)化工學(xué)院,四川成都,610065)
無油螺桿空氣壓縮機(jī)(簡(jiǎn)稱無油螺桿空壓機(jī))是某廠壓空系統(tǒng)生產(chǎn)氣動(dòng)儀表空氣和吹掃、液體壓送用的雜用空氣流程中的“心臟”設(shè)備和重要節(jié)能設(shè)備,它主要是通過兩級(jí)壓縮,將常溫下大氣中0.01MPa的空氣升壓到0.8MPa,實(shí)現(xiàn)全廠儀表空氣、雜用空氣系統(tǒng)的平穩(wěn)供應(yīng)。近年來,某廠先后有5臺(tái)無油螺桿空壓機(jī)投入運(yùn)行,使用初期取得了滿意的效果,但經(jīng)過長(zhǎng)周期高負(fù)荷運(yùn)行后,這些空壓機(jī)相繼出現(xiàn)主機(jī)內(nèi)部異響聲大,轉(zhuǎn)子、軸承、軸封、密封件等部件磨損嚴(yán)重,特別是一、二級(jí)主機(jī)振動(dòng)幅值偏高,最大范圍可達(dá)60μm~110μm(正常值≯50μm),引起裝置非計(jì)劃停機(jī)次數(shù)增多,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。其中的5臺(tái)LGW型兩級(jí)無油螺桿空壓機(jī)是引進(jìn)無錫壓縮機(jī)公司的固定水冷全罩型二級(jí)干螺桿壓縮機(jī),其主要性能參數(shù)見表1。
表1 無油螺桿空壓機(jī)主要性能參數(shù)[1]
無油螺桿空壓機(jī)的機(jī)組主要由電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、增速齒輪、壓縮機(jī)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、消聲器、旁通調(diào)節(jié)系統(tǒng),以及冷卻水、自動(dòng)調(diào)節(jié)和保護(hù)系統(tǒng)等組成。其核心部件是壓縮機(jī)主機(jī)(又稱機(jī)頭),是由陰陽轉(zhuǎn)子、機(jī)體及排氣側(cè)端蓋、前機(jī)體、后蓋、同步齒輪、軸承、軸承座、軸封等零部件組成,其機(jī)體及排氣側(cè)端蓋采用雙層壁水套夾層,以均衡主機(jī)殼體溫度而不發(fā)生變形。它借助同步齒輪的作用,使空氣的壓縮在機(jī)體的∞字形氣缸內(nèi),由一對(duì)平行布置相互嚙合的帶有4個(gè)齒(陽轉(zhuǎn)子)和帶有6個(gè)齒的螺旋形轉(zhuǎn)子(陰轉(zhuǎn)子)之間保持極小的間隙實(shí)現(xiàn)無接觸嚙合作反方向旋轉(zhuǎn),使處于轉(zhuǎn)子齒槽之間的容積不斷產(chǎn)生周期性的變化來完成空氣的吸入、壓縮和排出,實(shí)現(xiàn)整個(gè)空氣被壓縮到所需要壓力的全過程。無油螺桿空壓機(jī)的主機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2013年8月10日13:25,13??諌簷C(jī)組電機(jī)后端蓋發(fā)出異響聲并出現(xiàn)裂紋,且機(jī)組一、二級(jí)機(jī)頭旁煙氣排孔處的煙氣流量增大。同時(shí),機(jī)組電機(jī)端的振動(dòng)值(徑向)從開機(jī)時(shí)的16μm上升到60μm,一級(jí)、二級(jí)機(jī)頭的振動(dòng)值(徑向)也由原來的20μm分別飆升到55μm和110μm,機(jī)組不得不被迫停運(yùn)。
2.2.1 對(duì)機(jī)組振動(dòng)高前各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)分析[1]
圖1 無油螺桿空壓機(jī)的主機(jī)結(jié)構(gòu)圖
據(jù)檢測(cè),機(jī)房室內(nèi)溫度為50℃,13#空壓機(jī)組的吸入壓力為0.17MPa(聯(lián)鎖值≥0.15MPa),出口排氣壓力為0.78MPa(聯(lián)鎖值≤0.8MPa),一級(jí)、二級(jí)排氣溫度為197℃(聯(lián)鎖值≤200℃),潤(rùn)滑油溫度為50℃(標(biāo)準(zhǔn)值≤60℃),油壓顯示值為0.16MPa(聯(lián)鎖值≥0.15MPa)電流值為28A,機(jī)組二級(jí)機(jī)頭的振動(dòng)值(徑向)為48μm(正常值≯50μm)。從這些運(yùn)行參數(shù)看,該機(jī)組處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),主要運(yùn)行參數(shù)在正??刂品秶鷥?nèi),排除了人為誤操作的可能性。
2.2.2 對(duì)機(jī)組振動(dòng)高后進(jìn)口過濾器堵塞情況分析
無油螺桿空壓機(jī)正常運(yùn)行的外部條件是機(jī)房?jī)?nèi)運(yùn)行環(huán)境應(yīng)在20℃~40℃之間,周圍大氣環(huán)境清潔且機(jī)房?jī)?nèi)通風(fēng)良好。但據(jù)檢測(cè),當(dāng)時(shí)機(jī)房外環(huán)境溫度基本保持在40℃~50℃之間,而機(jī)房?jī)?nèi)環(huán)境溫度也達(dá)到35℃~45℃。同時(shí),機(jī)組周圍環(huán)境干燥,大氣中粉塵含量是平時(shí)含量的兩倍多。因此,對(duì)該機(jī)組空氣進(jìn)氣過濾器部件拆開檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組過濾器箱體內(nèi)壁堆積了厚厚的粉塵層,空氣吸入口濾芯的小孔大面積被灰塵、小昆蟲及固體顆粒等雜質(zhì)覆蓋,且空氣濾芯的部分濾紙被沖出缺口,一部分灰塵、粉塵顆粒已隨著進(jìn)氣室被逐漸帶入機(jī)組一級(jí)、二級(jí)機(jī)頭中。一旦粉塵顆粒堆積到一定程度,必將加劇一級(jí)、二級(jí)機(jī)頭中各部件的磨損,必然造成主機(jī)機(jī)頭振動(dòng)值的增高。
2.2.3 對(duì)機(jī)組對(duì)中情況檢查分析
對(duì)電機(jī)軸和增速齒輪箱主軸對(duì)中情況打表檢測(cè)。拆掉電機(jī)與增速齒輪箱主軸之間的聯(lián)軸器,用百分表對(duì)電機(jī)軸與增速齒輪箱主軸對(duì)中檢查,結(jié)果為:軸向跳動(dòng)值上端為15μm,下端為-4μm;徑向跳動(dòng)值上端為20μm,下端為-43μm,顯示電機(jī)端低。因?yàn)殡姍C(jī)尾部采用帶有減震器的支撐板和地腳螺栓連接,電機(jī)軸與齒輪箱主動(dòng)軸間用金屬疊片式撓性聯(lián)軸器連接。一旦減震器有松動(dòng),聯(lián)軸器將發(fā)生偏重,這勢(shì)必會(huì)破壞電機(jī)軸和聯(lián)軸器之間靜平衡,也必將影響到整臺(tái)機(jī)組的正常工作性能。
2.2.4 對(duì)機(jī)組關(guān)鍵部件解體后情況分析
解體后增速齒輪、主機(jī)一級(jí)、二級(jí)機(jī)頭內(nèi)部件損傷情況:①靠近電機(jī)端增速大齒輪端,軸承內(nèi)圈磨損嚴(yán)重,軸向間隙增大。②機(jī)組一二級(jí)同步小齒輪的間隙值超標(biāo),其軸承座孔變大,軸承端面間隙過大。其中二級(jí)同步小齒輪有一輪齒折斷了約1/3,其臨近的三個(gè)輪齒出現(xiàn)了裂紋。③機(jī)組一、二級(jí)機(jī)頭的陰陽轉(zhuǎn)子表面有灰垢、坑蝕和沖刷磨損,二級(jí)陰轉(zhuǎn)子密封線已被磨損1/3,一、二級(jí)氣缸內(nèi)壁積聚了一層厚厚的焦油物。④機(jī)組一、二級(jí)機(jī)頭盤車阻力大,滾動(dòng)軸承和推力軸承內(nèi)圈保持架磨損變形。一級(jí)、二級(jí)機(jī)頭的軸封、通氣環(huán)磨損嚴(yán)重,在轉(zhuǎn)子間、轉(zhuǎn)子與機(jī)殼間密封間隙值增大,主機(jī)內(nèi)部存在多條泄漏通道。13??諌簷C(jī)振動(dòng)超高后各級(jí)間轉(zhuǎn)子、齒輪、密封件、軸承間的間隙值見表2。
表2 無油螺桿空壓機(jī)發(fā)生事故后各級(jí)間轉(zhuǎn)子、齒輪、軸承間的間隙值[1]
通過對(duì)該機(jī)組關(guān)鍵部件解體情況的跟蹤、分析相關(guān)的設(shè)計(jì)資料,我們認(rèn)為引起13#機(jī)組振動(dòng)增高的主要原因有以下幾個(gè)方面:
(1)電機(jī)與機(jī)組增速齒輪主動(dòng)軸對(duì)中不好
因機(jī)組電機(jī)的自重有1.2噸,再隨著機(jī)組供氣壓力管網(wǎng)的波動(dòng),無形中對(duì)電機(jī)尾部減震器活塞卡環(huán)等部件也會(huì)造成一定的沖擊。事實(shí)上,在13#空壓機(jī)振動(dòng)增高時(shí),電機(jī)下減震器的活塞卡環(huán)比機(jī)組正常時(shí)下降的多。從上述對(duì)電機(jī)軸和聯(lián)軸器對(duì)中打表檢測(cè)情況來看,13#機(jī)組電機(jī)與增速齒輪箱的剛性連接已經(jīng)嚴(yán)重失衡,再因電機(jī)端地腳螺栓的安裝誤差、機(jī)組工作狀態(tài)下的熱膨脹等,必將造成機(jī)組工作時(shí)各轉(zhuǎn)子軸線之間產(chǎn)生不對(duì)中,最終導(dǎo)致軸振動(dòng)幅值增高。
(2)轉(zhuǎn)子結(jié)垢
隨著機(jī)組入口空氣過濾器濾芯濾紙不斷地被大量的粉塵顆粒等雜質(zhì)沖刷,粉塵顆粒不可避免的在主機(jī)一、二級(jí)機(jī)頭的陰陽轉(zhuǎn)子表面上大量的堆積-結(jié)垢-脫落,引起一、二級(jí)機(jī)頭轉(zhuǎn)子表面出現(xiàn)坑蝕、磨損等,一定程度上影響了轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡。同時(shí),主機(jī)機(jī)頭中陰陽轉(zhuǎn)子的徑向輕摩擦也是通過粉塵結(jié)垢物接觸的,連續(xù)的摩擦也是造成機(jī)組二級(jí)陰轉(zhuǎn)子1/3密封線被磨損及主機(jī)機(jī)頭振動(dòng)增高的重要原因。
(3)機(jī)組軸封失效
因機(jī)組轉(zhuǎn)子軸封采用浮環(huán)密封結(jié)構(gòu),有三道浮動(dòng)碳環(huán)封氣,一道帶波形彈簧的浮動(dòng)碳環(huán)封油,保證氣、油的不相互滲漏。但主機(jī)機(jī)頭中陰陽轉(zhuǎn)子的徑向輕摩擦是通過粉塵結(jié)垢物接觸的,最容易使轉(zhuǎn)子軸封段浮動(dòng)碳環(huán)密封間隙堆積的粉塵垢物與轉(zhuǎn)子主軸軸承部位發(fā)生刮擦,進(jìn)而造成軸承軸瓦與軸頸不能均勻接觸及軸瓦間隙過大和緊力過小,這樣轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)中,使轉(zhuǎn)子兩端垂直方向的受力不均勻,必然導(dǎo)致轉(zhuǎn)子振動(dòng)的增大。
在主機(jī)振動(dòng)增高之前,機(jī)組采用的是帶進(jìn)氣室的燒結(jié)式過濾器(一級(jí)過濾,濾芯為圓筒狀,一次裝機(jī)1件,材質(zhì):外殼碳鋼,內(nèi)部裝過濾精度為2um濾紙),其濾芯的過濾精度在大氣中粉塵量少的情況下,能夠使用。但遇到夏季干燥惡劣環(huán)境,隨著大氣中的粉塵顆粒等雜質(zhì)的增多,這種過濾器結(jié)構(gòu)只能通過頻繁的更換過濾器濾芯,才能維持機(jī)組正常運(yùn)行,造成了大量的人力、物力、財(cái)力的浪費(fèi)。
為此,我們將原來帶進(jìn)氣室的圓筒狀燒結(jié)式的一級(jí)過濾器整體更改為過濾精度為1um,過濾效率為98.5%~100%的蝸旋自潔式空氣過濾器。即:采用兩級(jí)過濾,第一級(jí):蝸旋式分離器,第二級(jí):同蝸旋式分離器配套的空氣濾芯。它將空氣管道中的大氣先引入蝸旋式分離器中,經(jīng)過渦流片旋轉(zhuǎn)后引入撲塵罩中,空氣中的灰塵經(jīng)過吸附后再進(jìn)入空氣過濾器和集氣箱中過濾,再進(jìn)入壓縮機(jī)的第一級(jí)進(jìn)行壓縮。其中,在此蝸旋自潔試過濾器上還裝有4個(gè)帶控制器的脈沖式電磁閥,分別按人為設(shè)定的時(shí)間自動(dòng)啟閉,來實(shí)現(xiàn)反沖氣流進(jìn)入濾芯中,將表面的空氣灰塵進(jìn)行反沖,經(jīng)過靜電撲塵罩的吸附,再流經(jīng)吸氣口進(jìn)入壓縮機(jī)的第一級(jí)進(jìn)行壓縮。自安裝之日起,其過濾效率達(dá)到99.9%(現(xiàn)場(chǎng)儀器檢測(cè)數(shù)據(jù)),連續(xù)使用了60多天,徹底刷新了原來最長(zhǎng)25天更換一次濾芯的記錄,而且使吸入口空氣的含塵量得到有效的控制,進(jìn)而減輕了空壓機(jī)組陰陽轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)中的灰塵結(jié)垢現(xiàn)象,大大延長(zhǎng)了13??諌簷C(jī)組的安全運(yùn)行周期。
(1)增加各級(jí)機(jī)頭軸承中擋圈厚度和調(diào)整墊片厚度。
通過對(duì)機(jī)組一二級(jí)機(jī)頭中陰陽轉(zhuǎn)子的解體檢查,發(fā)現(xiàn)各軸承壓蓋和軸承擋圈均有不同程度的撞擊磨損痕跡,使其壓蓋與外圈端面間隙過大,造成轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不平衡力的產(chǎn)生,最終通過機(jī)組主機(jī)振動(dòng)增高表現(xiàn)出來。而無油螺桿空壓機(jī)的主機(jī)軸承壓蓋和軸承端面間隙是靠擋圈來調(diào)整的,所以根據(jù)主機(jī)的磨損程度,要分別在原來擋圈厚度的基礎(chǔ)上再增加0.06mm~0.08mm不等的調(diào)整墊片,使轉(zhuǎn)子與排氣端支座間隙減小,以保證軸承壓蓋與軸承外圈之間的端面間隙、保證轉(zhuǎn)子與排氣端支座貼和面之間的間隙控制在0.12mm內(nèi)。這里要特別說明的是:起軸向定位作用的推力軸承的軸向間隙,在選擇增加擋圈厚度和調(diào)整墊片厚度時(shí)一定要慎重,務(wù)必保證其軸向間隙應(yīng)小于主機(jī)排氣端間隙0.05~0.06mm的軸向游隙,才能確保壓縮機(jī)主機(jī)在起動(dòng)的瞬間不出現(xiàn)軸承卡死。
(2)優(yōu)化同步齒輪嚙合、轉(zhuǎn)子與機(jī)殼排氣端面和陰陽轉(zhuǎn)子嚙合間隙的裝配精度。
①同步齒輪間嚙合間隙的調(diào)整
經(jīng)過長(zhǎng)期的摸索、試驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn):將同步齒輪的間隙值調(diào)整的略大些比較好。而通常標(biāo)準(zhǔn)值范圍為0.01mm~0.04mm,檢修后控制在0.06mm 以內(nèi)都可以使用。如果間隙值調(diào)整的偏小,則容易引起缸體發(fā)熱,溫度升高甚至轉(zhuǎn)子抱死等現(xiàn)象。
②轉(zhuǎn)子與機(jī)殼排氣端面間隙的調(diào)整
一般標(biāo)準(zhǔn)的端面間隙值是:一級(jí)機(jī)頭為0.10 mm~0.15mm,二級(jí)機(jī)頭為0.08mm~0.12mm。由于在裝配過程中,各部件的裝配誤差及鎖緊螺母的受力大小不均等原因,常常導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與缸體的端面間隙值調(diào)整的不是過大就是偏小。因此,就要考慮加墊幾微米的不銹鋼或銅墊片。如果間隙過大,其加墊的厚度為查出的最大端面間隙值減去最大的標(biāo)準(zhǔn)值之差數(shù);如果間隙過小,就要磨去間隙調(diào)整塊的厚度,其磨削的量為標(biāo)準(zhǔn)值減去所測(cè)得的最小間隙值。
③陰陽轉(zhuǎn)子間嚙合間隙的調(diào)整
陰陽轉(zhuǎn)子間嚙合間隙的調(diào)整,一般是由同步齒輪副齒圈來調(diào)整,如果在運(yùn)轉(zhuǎn)中或裝配中副齒圈沒有變動(dòng),只要把端面間隙調(diào)好、同步齒輪間隙調(diào)好,就可以保證陰陽轉(zhuǎn)子的嚙合間隙控制在最佳范圍。
從上述對(duì)機(jī)組電機(jī)軸和增速齒輪軸的對(duì)中檢測(cè)情況來看,電機(jī)尾部采用帶減震器的支撐機(jī)構(gòu)支撐,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在一定的缺陷。為此,我們進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)措施:
(1)對(duì)電機(jī)尾部的支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。即:增大電機(jī)尾部地腳螺栓孔板,將原來由4個(gè)地腳螺栓連接的孔板更改為由8個(gè)地腳螺栓連接的孔板,以加大地腳螺栓孔板與地面的緊密貼合;同時(shí),將原來靠螺栓連接的電機(jī)尾端豎直連接板與地面地腳螺栓底板的結(jié)構(gòu)改進(jìn)為用一個(gè)帶弧形(與電機(jī)外殼筒體相結(jié)合)的T型豎直連接板支撐結(jié)構(gòu),以加固電機(jī)尾部豎直支撐板的連接強(qiáng)度,確保電機(jī)尾端的剛性支撐。
(2)調(diào)整電機(jī)軸與增速齒輪箱主動(dòng)軸的對(duì)中。因該機(jī)組電機(jī)和增速齒輪采用臥式水平安裝,聯(lián)軸器找正對(duì)中精度的高低將直接影響到機(jī)組在運(yùn)轉(zhuǎn)中的振動(dòng)、噪音、零部件的磨損及密封、軸承等使用壽命,而聯(lián)軸器找正對(duì)中連接質(zhì)量好壞與檢測(cè)數(shù)據(jù)的取得有著密切的關(guān)系。所以,我們?cè)诓捎秒p百分表法進(jìn)行對(duì)中找正時(shí),讀取數(shù)據(jù)應(yīng)該在12-6點(diǎn)、3-9點(diǎn)位置找到最高測(cè)點(diǎn)、最低測(cè)點(diǎn)及水平兩個(gè)測(cè)點(diǎn),并保持百分表與聯(lián)軸器接觸點(diǎn)保持不變。同時(shí),根據(jù)機(jī)組一、二級(jí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在5000-9000r/min,聯(lián)軸器對(duì)中的軸向、徑向允許誤差精度應(yīng)嚴(yán)格控制在0.01mm。只有同時(shí)滿足以上條件,才能確保電機(jī)軸與增速齒輪箱主動(dòng)軸對(duì)中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,有許多故障是無油螺桿空壓機(jī)自身造成的,也有的是因機(jī)組電氣、儀表等調(diào)節(jié)系統(tǒng)的不穩(wěn)定引起,但大部分故障現(xiàn)象卻是通過空壓機(jī)一、二級(jí)主機(jī)機(jī)頭振動(dòng)增高反映出來。通過以上措施的實(shí)施后,不僅使LGW型無油螺桿空壓機(jī)組振動(dòng)波動(dòng)的躍升幅度明顯減小,單點(diǎn)幅值也控制在≯50μm內(nèi),單點(diǎn)波動(dòng)周期明顯延長(zhǎng),整個(gè)主機(jī)的振動(dòng)值變化趨勢(shì)緩和,而且還消除了由于此類空壓機(jī)振動(dòng)增高給整個(gè)壓空系統(tǒng)帶來的設(shè)備缺陷和安全隱患。目前,我們已將13??諌簷C(jī)的改進(jìn)措施和機(jī)組解體檢修技術(shù)推廣應(yīng)用到其他4臺(tái)機(jī)組上?,F(xiàn)在,這5臺(tái)無油螺桿空壓機(jī)組運(yùn)行周期達(dá)到了安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)8000H不停車的實(shí)際效果,使瀕于報(bào)廢的昂貴設(shè)備得以重新運(yùn)行,避免了因此而造成的全廠非計(jì)劃停車,具有十分重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
[1]無錫壓縮機(jī)公司·LGW型干螺桿空氣壓縮機(jī)使用說明書,2002.