黃國祥
(中海石油化學股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學股份有限公司二期合成氨裝置采用美國KBR(Kellogg Brown Root公司)工藝技術,年產450kt,是國內單套生產能力最大的合成氨裝置。工藝是用含CH461.7%的天然氣作為原料,合成純度99.98%的液氨產品。裝置產生的高壓蒸汽(12.00MPa,245t/h)主要用于驅動兩臺壓縮機透平103JT、105JT(合成氣壓縮機透平103JT 正常耗汽量約163t/h,氨冰機透平105JT 正常耗汽量約78t/h)。
2009年9月12日以及2010年1月20日二期合成氨裝置兩次開車過程中,氨冰機透平105JT 均出現(xiàn)轉速上漲,高壓蒸汽用量大幅度增加,GV 閥全開的現(xiàn)象,見圖1、2。同時,合成氣壓縮機103JECV 閥開度達到85%以上(正常時30%~45%),造成蒸汽系統(tǒng)和氨冷凍系統(tǒng)波動,給裝置的穩(wěn)定運行帶來很大風險。
圖1 2010年1月20日105J趨勢圖
圖2 2009年9月12日105J趨勢圖
尿素裝置停車之前合成系統(tǒng)運行穩(wěn)定,105J在2010年1月19日21:35的轉速為8 899r/min,尿素停后送冷氨,105J負荷增加,轉速增加。1月20日4:14尿素啟動高壓氨泵304J,105J轉速升到9 600r/min,4:24 蒸汽用量從3:50 的80 545kg/h增加到119 921kg/h,105J GV 閥4:09開到100%,同時,103JECV 閥在4:25時開度達到88.4%,造成高壓蒸汽系統(tǒng)小幅度的波動,氨分離溫度升高,氨冷器130C 的壓力和液位出現(xiàn)間斷性的波動。
(1)對蒸汽系統(tǒng)的影響 105JT 高壓蒸汽用量增加,造成103J ECV 閥開度大。若103J ECV 閥開度達到100%,高壓蒸汽系統(tǒng)將無法實現(xiàn)自動控制。若105JT 高壓蒸汽用量繼續(xù)增加,高壓管網壓力將降低,從而引起整個蒸汽管網的波動。
(2)對合成回路的影響 進入組合式氨冷器120CF1/CF2的氣氨量大幅度增加,105J短時間內無法提供足夠的制冷量,造成120C 分離溫度上升,分離效果惡化,氨合成塔105D 入口氨含量增加,105D 反應平衡被打破,產氨量下降,合成回路壓力上升,嚴重時會造成合成回路被迫停車。
逐一排查后確定,造成105J轉速上升、蒸汽量增加的直接原因是尿素高壓氨泵304J返回120CF2的液氨中帶水,水進入冷凍系統(tǒng),與液氨混合后大量放熱,造成120CF2中的液氨大量閃蒸,氨冷凍冰機105J入口壓力增加,轉速上漲,高壓蒸汽用量大幅度增加。
分析主要有以下幾方面的因素。
(1)尿素停車后,氨系統(tǒng)壓力下降過快,PCV3915/3945現(xiàn)場調節(jié)閥未及時調整,造成壓差高,密封水進入氨系統(tǒng),氨溶于水放出了大量的熱,隨氣氨返回到120CF。
(2)304J/JA 停車后,返回閥未關,尿素高壓氨泵以及管線中液氨的壓力遠遠高于合成120CF 的壓力,造成了大量的氣氨閃蒸到120CF。
(1)發(fā)現(xiàn)氨冷凍系統(tǒng)含水后,第一時間進行置換操作,氨冷器130C持續(xù)排污。
(2)尿素停車時,關界區(qū)304J返回閥,開304J之前打開。
(3)304J啟動時,盡量減少氨罐冷氨的輸送。
(4)在304J啟動后返回氨時,不要提前或者大量輸送液氨到120CF1 中,盡量儲存在149D、120CF2中,可以緩慢輸送到120CF1中。
(5)啟動304J之前合成方面可以通過降低105J入口壓力或者壓控控制提前增加105J的負荷。
(1)裝置停車,304J/JA 停運后,關閉FIC3026A/B及切斷閥,關閉冷、熱氨界區(qū)切斷閥,氨壓力高可以通過卸壓閥向302F卸壓。
(2)停車過程中崗位人員隨時注意PCV3915/3945 壓差,若氨管線壓力下降快、PCV3915/3945壓差高,要立即手動關小調節(jié)閥,防止過量的水進入氨系統(tǒng)。
(3)在304J/JA 啟動前,打開FIC3026A/B,把管道中積存的氣氨排盡,可以保證304J/JA 啟動后不會有大量氣氨返回合成。
通過以上措施,隨后的2010年5月10日、2010年10月8日兩次裝置開停車過程,105J轉速、耗汽量穩(wěn)定,GV 閥開度正常,高壓蒸汽管網、氨冷凍系統(tǒng)穩(wěn)定,沒有再出現(xiàn)類似的事故。