程元林 韋海防 吳學(xué)升 杜松濤 謝新剛
(1.川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院長慶分院·低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安 710018;2.長慶油田公司油氣工藝研究院,陜西西安 710018)
蘇里格氣田為典型低滲氣藏,發(fā)育著多套氣層、含氣層,主要儲層包括上古生界的石盒子組、山西組及下古生界的馬家溝組,總體上看儲層物性較差,非均質(zhì)性較強(qiáng)。T7-14-18H 井是在蘇里格氣田部署完成的第1 口先導(dǎo)性雙分支試驗水平井(雙層開發(fā)),位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏審旗桃7 區(qū)塊,目的層為盒7、盒8 上下2 個氣層,目的層底部構(gòu)造形態(tài)為一由東北向西南傾斜的單斜,坡降大致為3~10 m/km。桃7區(qū)塊盒7 段儲層物性好,砂體較穩(wěn)定,孔隙度高,且無含水跡象,儲層比較發(fā)育,部分井高孔儲層段具有一定自然產(chǎn)能的條件,盒8 段儲層非均質(zhì)性強(qiáng)、縱橫向變化復(fù)雜。目的層位盒7 與盒8 層間距53 m,間隔較大,適合疊式水平井。
T7-14-18H 井主井眼目的層為盒8 段,水平段長度765 m,盒7 分支井段完鉆井深4 242 m,水平段長度762 m,全井鉆井周期146.3 d。主井眼及分支井眼實現(xiàn)裸眼+封隔器分段壓裂改造,最終實現(xiàn)合采,是蘇里格氣田完成的第1 口雙分支水平井,也是長慶油田第1 口完井級別達(dá)到TAML3 級的分支井,該井試采無阻流量達(dá)到同區(qū)塊常規(guī)水平井平均產(chǎn)量的3倍,達(dá)到試驗開發(fā)目的,初步探索出了一套符合蘇里格氣田開發(fā)需要的分支水平井鉆完井配套技術(shù)。
(1)T7-14-18H 主井眼和分支井眼均要求實現(xiàn)裸眼分段壓裂增產(chǎn)改造,存在較大施工風(fēng)險和難度。
(2)分支井眼開窗點受限。受地層特性及地質(zhì)目標(biāo)的限制,開窗點只能選在石千峰層,該層有大段的硬脆性泥頁巖,鉆進(jìn)時易出現(xiàn)垮塌、掉塊、造漿、鉆頭泥包等現(xiàn)象。
(3)對鉆井液性能要求較高。分支井眼斜井段未下技術(shù)套管,斜井段與水平段同為?152.4 mm 裸眼井段,需要解決井壁穩(wěn)定性、儲層保護(hù)、減阻潤滑等技術(shù)難題。
(4) 工具下入困難。在完井及增產(chǎn)改造過程中長分支裸眼井眼存在改造工具下入難的問題。
根據(jù)蘇里格氣田上古生界石盒子儲藏地質(zhì)特點及該區(qū)塊水平井成功開發(fā)的經(jīng)驗,綜合考慮改造需要及施工成本,論證并優(yōu)選出適合蘇里格氣田經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)模式的分支水平井井身結(jié)構(gòu)[1-3]:主井眼一開采用?346 mm 鉆頭表層鉆進(jìn),二開采用?241.3 mm 鉆頭鉆至造斜點即石千峰地層頂部換?215.9 mm 鉆頭定向,入窗后下?177.8 mm 技術(shù)套管,水平段采用?152.4 mm 鉆頭完成。分支井眼在主井眼?177.8 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆,?152.4 mm鉆頭完成分支斜井段及水平段,裸眼完鉆。T7-14-18H 井井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表1。
表1 T7-14-18H 井身結(jié)構(gòu)設(shè)計數(shù)據(jù)(分層合采)
(1)設(shè)計工序[2]。主井眼完鉆→下分段壓裂管柱(不壓裂)→下斜向器及開窗→鉆支井眼→回收斜向器→下支井眼分段壓裂管柱(使用HOOK 壁鉤式懸掛器系統(tǒng),彎引鞋引導(dǎo)重入)→分別對支井眼、主井眼進(jìn)行壓裂(異徑選擇重入)、排液、測試→合層生產(chǎn)。
(2)實際施工[4-7]。由于現(xiàn)場施工過程中分支井眼第1 次開窗側(cè)鉆失敗,處理時間較長,后回收斜向器時擋屑膠杯落井,為避免再次發(fā)生復(fù)雜、避免分支井眼施工污染主井眼,故對設(shè)計方案進(jìn)行了合理調(diào)整,以減小施工風(fēng)險,即主井眼完成壓裂改造后再實施分支井眼,同時取消了HOOK 懸掛器,現(xiàn)場實際施工工序為:主井眼完鉆后→下入分段壓裂管柱→完成主井眼分段壓裂施工(排液、測試)→下封隔器封主井眼、下斜向器開窗→鉆支井眼→下入支井眼分段壓裂管柱(斜向器引導(dǎo)重入)→完成支井眼分段壓裂施工(排液、測試)→撈斜向器→合層生產(chǎn)。
3.2.1 剖面優(yōu)化 T7-14-18H 井主井眼斜井段采用 “微增—穩(wěn)—增”剖面結(jié)構(gòu),分支井側(cè)鉆點設(shè)計選在3 030 m,井斜接近30°,要求在井深3 000~ 3 080 m 井段穩(wěn)斜,因此3 000 m 以上斜井段平均造斜率不能高于3.3 (°)/30 m 微增,在3 080 m 以后表至入窗斜井段平均造斜率保持4 (°)/30 m 以上增斜,即可滿足支井眼開窗點要求,又可為入窗探頂過程留有較大的調(diào)整余地;分支井眼在開窗成功后,前10 m 需全力增斜保證脫離主井眼,設(shè)計造斜率7.5 (°)/30 m。剖面設(shè)計數(shù)據(jù)見表2、表3。
3.2.2 ?215.9 mm 斜井段施工
(1)?215.9 mm 鉆具組合。?215.9 mmPDC+?172 mm 馬達(dá)(1.25°)+631×460 接頭+461×460Float SUB+?168 mmMWD-SUB+?168 mmNMDC+461×410 接頭+?127 mm 無磁鉆桿+?127 mm 鉆桿+?127 mm無磁鉆桿 +?127 mm 鉆桿。
表2 T7-14-18H 井主井眼井身剖面設(shè)計數(shù)據(jù)
表3 T7-14-18H 井分支井眼井身剖面設(shè)計數(shù)據(jù)
(2)鉆井參數(shù)及鉆井液體系。鉆壓80~180 kN,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速35~55 r/min,排量37 L/s,泵壓20~21 MPa。鉆井液采用氨基聚醇體系,3 190 m 前密度為1.07~1.17 g/cm3,3 190 m 后密度1.22~1.25 g/cm3。
(3)應(yīng)對大范圍目的層調(diào)整的軌跡控制技術(shù)。T7-14-18H 井盒7 層位標(biāo)志不明顯,與附近鄰井伽馬曲線對照性差,已鉆至井深3 330 m,垂深3 220 m,井斜62°時,地質(zhì)對比判斷盒7 地層較設(shè)計滯后,預(yù)告下部的盒8 層位垂深比設(shè)計滯后20 m,實際情況是直至鉆至井深3 420 m, 垂深3 250 m,井斜76.4°時,發(fā)現(xiàn)盒8 地層沒有滯后,而是比設(shè)計提前10 m且已經(jīng)鉆達(dá)該層位,要求全力增斜至90°,給施工帶來一定困難。
由于前期軌跡調(diào)整過程中給軌跡調(diào)整預(yù)留了充分空間,計算出若全力增斜,鉆具造斜率≥8 (°)/30 m,可滿足目的層在滯后20 m 到提前5~10 m 情況下鉆具造斜力均能滿足安全入窗著陸,最后在目的層提前10 m 情況下,使用PDC 鉆頭全力增斜,控制造斜率在7.5 (°)/30 m 左右鉆進(jìn)了40 m,實現(xiàn)順利入窗,軌跡平滑,下套管非常順利。
3.2.3 ?152.4 mm 分支井眼施工
(1)側(cè)鉆點選擇。T7-14-18H 井側(cè)鉆點位置第1 次井深3 030 m,垂深3 010 m,井斜29.7°位置,石盒子頂部;第2 次井深3 004 m,垂深2 993 m,井斜29.7°,石千峰底部。
(2)井深支井眼施工。主井眼完鉆后下入裸眼分段壓裂完井管串,然后在?177.8 mm 套管內(nèi)下入可回收斜向器開窗側(cè)鉆,分支井眼現(xiàn)場施工時第1 次開窗側(cè)鉆未能成功分離,在回收斜向器時斜向器擋屑皮碗落井,為避免后繼施工發(fā)生落物或泥沙、鉆屑掉入主井眼導(dǎo)致后期無法對主井眼分段壓裂,對設(shè)計方案進(jìn)行了合理調(diào)整,調(diào)整后先完成主井眼壓裂改造后再實施分支井眼,同時取消了壁鉤式懸掛器。
①開窗鉆具組合。定位插入密封接頭×0.36 m+鉆桿短節(jié)×3.06 m+?88.9 mm 加重鉆桿×9.23 m+鉆桿短節(jié)×1.98 m+配合接頭×0.32 m+可回收式錨定器×0.98 m+擋屑器×0.62 m+剪切型接頭×0.82 m+擋屑器×0.62 m+?149 mm 可回收式斜向器×0.45 m+?152.4 mm G2 套管開窗磨鞋×1.68 m+?152.4 mm 底部西瓜銑×1.68 m+柔性短接×2.00 m+?153.89 mm 頂部西瓜銑×1.68 m+ ?88.9 mm 加重鉆桿×9.30 m+ MWD 儀器+?101.6 mm 加重鉆桿×10 柱+?101.6 mm 鉆桿。
②第1 次開窗施工。斜向器與開窗、修窗通過銅銷釘連接整體1 次入井,斜向器坐封后剪斷銷釘即開始開窗作業(yè),開窗位置3 037 m,為能夠直接下入旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具進(jìn)行軌跡控制,準(zhǔn)備打出足夠的口袋(14 m)以保證旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具全部進(jìn)入裸眼地層,故采用常規(guī)微增斜鉆具組合(?152.4 mm 鉆頭+?146 mm 扶正器)進(jìn)行鉆進(jìn)作業(yè)至3 053 m,換旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具鉆至約3 065 m 處發(fā)現(xiàn)有鐵屑返出,且測出井斜為28.6°小于主井眼該處29.7°,判斷鉆頭碰套管,新井眼未能與主井眼成功分離,第1次側(cè)鉆失敗。分析失敗原因:一是出窗口14 m 井段沒有全力增斜或鉆具增斜力不夠?qū)е禄卦?;二是開窗銑錐掉塊卡在扶正器與套管之間,磨損套管。決定回收斜向器調(diào)整開窗點位置重新側(cè)鉆。
③第2 次開窗施工。在第1 次側(cè)鉆失敗后起出斜向器過程中發(fā)現(xiàn)斜向器下部擋屑皮碗損壞,部分膠皮掉入井內(nèi),開始沖洗打撈作業(yè),直到打撈出絕大部分膠皮,使用?44.45 mm 連續(xù)油管能順利下探到主井眼?50.8 mm 投球滑套前,完成沖洗打撈作業(yè)。
調(diào)整方案,先行對主井眼分段壓裂改造,改造完成后,采用封隔器+斜向器對主井眼進(jìn)行保護(hù),封隔器把主井眼與分支井眼完全隔離開,再進(jìn)行第2 次分支井眼開窗及鉆進(jìn)。
第2 次開窗側(cè)鉆時1 次入井封隔器+斜向器+開窗磨銑工具,下入位置為3 004 m,成功順次坐封封隔器、斜向器錨定裝置、剪短連接銷釘后成功開窗。
開窗鉆具組合(含封隔器)。定位插入接頭+ 配長短鉆桿+ Y111 封隔器+ 配長短鉆桿+轉(zhuǎn)換接頭+可回收式機(jī)械錨定器+剪切型接頭+可回收式斜向器+套管開窗磨鞋+底部西瓜銑+撓性短接+頂部西瓜銑+底部斷電短節(jié)+OnTrak MWD+模塊扶正器+BCPM+頂部斷電短節(jié)+配合接頭+加重桿30 根+鉆桿。
④?152.4 mm 斜井段及水平段施工。為了有效進(jìn)行井眼分離和保護(hù)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具,開窗結(jié)束后(口袋長3 m)使用了?152.4 mm 牙輪+單彎馬達(dá)鉆具進(jìn)行滑動定向側(cè)鉆作業(yè),前15 m 全力增斜,成功實現(xiàn)了井眼分離。
?152.4 mm 分支井眼斜井段及水平段鉆進(jìn)過程中斜向器引導(dǎo)鉆具重入。斜井段與水平段均使用?152.4 mm 鉆頭施工,裸眼完鉆,考慮到斜井段不下技術(shù)套管摩阻、扭矩較大,施工風(fēng)險較大,同時支井眼目的層盒7 段很薄,靶區(qū)垂深調(diào)整范圍為上下1 m,因此使用了AutoTrak(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向)+AutoTrak(隨鉆測井)工具,大幅降低了施工中的摩阻扭矩,采用OnTrak(隨鉆電阻率、隨鉆伽馬)進(jìn)行地質(zhì)導(dǎo)向,通過成像伽馬中的上、下伽馬曲線變化情況可以知道鉆頭在地層中的位置變化,大大提高了儲層鉆遇率,該井段總進(jìn)尺1 238 m,水平段長762 m(其中4 030~4 070 m和4 238~4 242 m為泥巖),有效水平段長達(dá)到718 m,水平段有效氣層鉆遇率達(dá)到94.22%。
?152.4 mm 分支井段鉆具組合:?152.4 mmPDC鉆頭+?120.6 mmAutoTrak+?149 mm 模塊扶正器+?120.6 mmOnTrak MWD +?120.6 mmBCPM(雙向通信短接)+?120.6 mm 頂部斷電短節(jié)+?144.5 mm 鉆柱扶正器+ ?88.9 mm 無磁抗壓縮鉆桿×2 根+?120.6 mm 浮閥接頭 +?101.6 mm 加重鉆桿×27 根+?101.6 mm 鉆桿
鉆進(jìn)參數(shù):鉆壓30~60 kN,排量18 L/s,頂驅(qū)轉(zhuǎn)速80~110 r/min,鉆頭轉(zhuǎn)速80~110 r/min。
蘇里格桃7 井區(qū)多段地層易出現(xiàn)縮、卡、垮塌等復(fù)雜,存在以下技術(shù)難題:表層井段黃土層存在垮塌及漏失;劉家溝組易發(fā)生滲透性和壓差性漏失;雙石層有大段的硬脆性泥頁巖,鉆進(jìn)時易出現(xiàn)垮塌、掉塊、造漿、鉆頭泥包等現(xiàn)象;大斜度井段,入窗前位置存在多個砂泥巖互層,增加了鉆井液的防塌難度。
分支井眼全井段(斜井段+水平段)采用?152.4 mm 鉆頭鉆進(jìn),斜井段及水平段需使用同一套鉆井液體系,裸眼井段長且儲層保護(hù)問題突出,T7-14-18H分支井眼裸眼段長1 238 m,其中水平段長762 m。
4.2.1 一開 上部地層采用低固相聚合物鉆井液體系,重點預(yù)防流沙層垮塌以及黃土層漏失,要求在鉆進(jìn)過程中適當(dāng)控制鉆速,平穩(wěn)操作,起鉆連續(xù)灌鉆井液等。
4.2.2 二開 二開直井段應(yīng)用無固相聚合物鉆井液體系克服延安組,延長組地層中砂泥巖混層吸水膨脹造成的縮徑遇阻、遇卡等復(fù)雜;預(yù)防延長組、劉家溝組發(fā)生地層漏失,直羅組的坍塌,達(dá)到抑制泥巖造漿,井眼凈化的目的。
斜井段使用胺基聚合物鉆井液體系。鉆進(jìn)中堅持以防塌為重點,通過力學(xué)手段和化學(xué)手段以及配合工程措施共同解決坍塌問題,兼顧預(yù)防砂泥巖混層吸水膨脹及泥巖造漿造成的各種復(fù)雜情況,提高斜井段的井眼凈化,增加潤滑能力,降低摩阻、預(yù)防卡鉆等。
4.2.3 三開主水平段 主水平段面對長裸眼、長時間浸泡的井壁穩(wěn)定、水平井段的潤滑降摩阻、防卡、井眼凈化等問題,采用無土相低傷害暫堵鉆井液體系,同時達(dá)到儲層保護(hù)的目的。
4.2.4 三開分支井眼 分支井眼使用新研發(fā)的有機(jī)—無機(jī)鹽低傷害鉆井(完井)液體系,保持了斜井段的井壁穩(wěn)定,在著重解決好防塌、潤滑防卡、井眼凈化等難題的同時,達(dá)到了對儲層保護(hù)的目的。
(1)該井目的層盒7 段、盒8 段儲層物性好,砂體較穩(wěn)定,孔隙度高,且無含水跡象,適合裸眼完鉆。
(2)氣井水平井不需考慮后期修井作業(yè)等問題,不需下入套管固井,可簡化工藝,降低完井難度。
(3)蘇里格氣田屬于“三低”氣田,儲層物性較差,非均質(zhì)性較強(qiáng),必須進(jìn)行增產(chǎn)改造才能達(dá)到預(yù)期開發(fā)效果,降低綜合開發(fā)成本。
T7-14-18H 井采用裸眼+分段壓裂方式完井,即兩分支井眼水平段均采用裸眼完井,下入裸眼封隔分段壓裂工具管串進(jìn)行分段壓裂增產(chǎn)改造,完井管串不回收,具體施工如下:
(1)主井眼:?152.4 mm 水平段長765 m,裸眼完井,下裸眼分隔器分段壓裂改造。完井管串:?114.3 mm 引鞋+?88.9 mm 短套管1 根+?114.3 mm 坐封球座+?88.9 mm 套管+壓差滑套+?88.9 mm 套管+四段壓裂(封隔器6 個+投球滑套3 個)+?88.9 mm 套管+?88.9 mm 配長套管+封隔器(套管鞋附近)+密封筒+?114.3 mm×?177.8 mm 懸掛封隔器器(帶回接筒)+?101.4 mm 鉆桿。懸掛器位置:回接筒位于分支井眼開窗點以下30 m,設(shè)計為3 060m。
(2)分支井眼:斜井段+水平段均采用?152.4 mm 裸眼完井(水平段長762 m),下裸眼分段壓裂工具分段改造。設(shè)計完井管串:?114.3 mm 浮鞋+?114.3 mm 導(dǎo)向彎套管+套管短節(jié)+?114.3 mm 坐封球座+壓差滑套+?88.9 mm 套管 +四段壓裂(封隔器7 個+投球滑套3 個) +?88.9 mm 套管+變扣套管節(jié)+封隔器+密封筒+?114.3 mm 張力鎖緊旋轉(zhuǎn)接頭+?114.3 mm×?177.8 mmHOOK hanger 懸掛器總成+ ?114.3 mm×?177.8 mm 懸掛器(帶回接筒)+ ?101.6 mm 送入鉆桿。
按原設(shè)計(使用HOOK 壁鉤式懸掛器系統(tǒng)),支井眼下分段壓裂管柱前已完成模擬通井、需先取出斜向器、再下支井眼工具,存在問題:如果支井眼下入完井管串過程中遇阻、無法再對支井眼進(jìn)行模擬通井等措施處理(因斜向器已取出,鉆頭無法重入),因此調(diào)整了完井方案:留斜向器、不下HOOK 工具,采用?88.9 mm 壁厚9.45 mm 的加厚油管一次性送入裸眼段工具并完成分段壓裂,在支井眼裸眼段丟手,取出上部壓裂管柱,再取出斜向器。調(diào)整后的完井管串如下。
實際完井管串:?152.4 mm 牙輪+?127.0 mm 坐封球座+?143.8 壓差滑套+?147.3 mm 裸眼封隔器×1 +?146 mm 投球滑套×1+?147.3 mm 裸眼封隔器×2+?146 mm 投球滑套×2+?147.3 mm 裸眼封隔器×3+?146.43 mm 投球滑套×3+?147.3 mm 裸眼封隔器×4+?146.2 mm 投球滑套×4+?147.3 mm 封隔器×5 +?147.3 mm 裸眼封隔器×6(支井眼窗口位置)+?146 mm 回接筒+?101.6 mm 送入鉆桿。
T7-14-18H 井試采后主井眼(盒8 段)無阻流量85.12×104m3,支井眼(盒7 段)無阻流量40.15×104m3是同區(qū)塊常規(guī)水平井平均產(chǎn)量的2~3 倍。如圖1 所示。
圖1 T7-14-18H 井完井示意圖
(1)實現(xiàn)了國內(nèi)第1 口雙分支水平井+分段壓裂施工,在一個井眼內(nèi)實現(xiàn)2 層分段壓裂,標(biāo)志著蘇里格氣田盒7、盒8 段分層開采開發(fā)雙分支水平井先導(dǎo)性試驗取得成功。
(2)分支水平井主水平段和分支水平段均實現(xiàn)分段壓裂增產(chǎn)改造,實現(xiàn)分層合采,提高了單井產(chǎn)量,節(jié)約了成本。提高了開發(fā)效率。
(3)新型鉆完井液體系在分支井眼實現(xiàn)了斜井段和水平段同尺寸裸眼使用同一套體系,滿足了分支井眼斜井段井壁穩(wěn)定和水平段儲層保護(hù)的要求。
(4)分支水平井+分段壓裂改造技術(shù),為蘇里格氣田高效開發(fā)提供了一種可選擇的方案。
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