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杏花洗煤廠回煤系統(tǒng)的改造

2013-12-10 03:40寧長亭
關(guān)鍵詞:原煤皮帶杏花

寧長亭

0.前言

杏花洗煤廠是雞西礦業(yè)集團(tuán)主產(chǎn)洗精煤廠,1988年投產(chǎn),屬礦井型洗煤廠。礦井設(shè)計(jì)能力為120萬t/a,煤種為1/3焦煤,屬中等可選煤。由于井下自動(dòng)化程度的提高和市場(chǎng)濟(jì)的需求,礦井的生產(chǎn)能力由120萬t/a提高到180萬t/a,又由180萬t/a提高到現(xiàn)在的200萬t/a。同時(shí)洗煤廠由于礦井生產(chǎn)能力的不斷提高,再加上礦井煤質(zhì)由中等可選煤變?yōu)殡y選煤,洗煤廠的選煤工藝在2007年把跳汰選煤工藝改為重介旋流器選煤,2009年重介系統(tǒng)進(jìn)行了二次改造,原煤也由手選選矸改為TDY液壓動(dòng)篩跳汰選矸工藝,通過改造,洗選效率大大提高,但是由于近年來礦井煤質(zhì)變?yōu)殡y選煤,精煤回收率較低,現(xiàn)有的洗精煤產(chǎn)量滿足不了全礦生產(chǎn)生活需要,每月還需購買3~6萬t東海礦和正陽礦煤人洗。而原有的回煤工藝系統(tǒng)滿足不了生產(chǎn)需要。因此2009年杏花洗煤廠對(duì)回煤系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

1.回煤系統(tǒng)的改造

1.1改造原因

杏花洗煤廠原煤工藝流程是立井煤經(jīng)分級(jí)篩,篩上物經(jīng)手選、二次破碎進(jìn)倉人洗;冬季鍋爐用煤和車皮或生產(chǎn)事故.影響造成原煤倉滿需落地;落地煤和外來煤在生產(chǎn)條件允許情況下再回倉人洗。杏花洗煤廠回煤系統(tǒng)從1989年投產(chǎn)至2009年很少使用,只是在特殊情況下如車皮、生產(chǎn)事故影響時(shí)立井煤落地,這些落地煤回系統(tǒng)人洗在立井檢修時(shí)間即可。但是至2009年杏花洗煤廠重介系統(tǒng)二次改造后小時(shí)人洗量由300t提高到400t,而立井每天的提升能力滿足不了洗煤人洗能力,再加上生活水平的不斷提高,要求企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益要不斷提高,所以要求洗煤廠最:大負(fù)荷入洗,提高經(jīng)濟(jì)效益,這樣就要購買外來煤入洗,回煤量增加了,現(xiàn)有回煤系統(tǒng)滿足不了生產(chǎn)需要。

1.2回煤系統(tǒng)存在的問題

1.2.1采用50mm寬的篦子分級(jí),效果不好

杏花洗煤/—落到煤場(chǎng)的煤和外來煤回倉入洗在2條皮帶轉(zhuǎn)載下方有1個(gè)溜子,溜子上方有1個(gè)50mm寬的篦子,小于50mm的物料直接進(jìn)倉入洗,大于50mm物料同立井物料混合一起經(jīng)分級(jí)篩,篩上物經(jīng)手選,二次破碎進(jìn)倉人洗,但是由于篦子不是振動(dòng)篩,是固定不動(dòng)的,物料經(jīng)篦子后很快就把篦子封死,起不到分級(jí)的作用,這樣所有物料都回到原煤系統(tǒng)中分選。

1.2.2分級(jí)篩篩前的運(yùn)輸設(shè)備超負(fù)荷

由于煤場(chǎng)的煤在經(jīng)篦子時(shí),篦子很快被封死,起不到分級(jí)的作用,物料全部都回到系統(tǒng)中,立井煤篩前的運(yùn)輸設(shè)備是l條l000mm寬的皮帶,轉(zhuǎn)載到1200寬的錨鏈運(yùn)輸機(jī),這條1000mm寬的皮帶是洗煤廠—建廠為設(shè)計(jì)能力120萬t設(shè)計(jì)的,而現(xiàn)在的提升能力已經(jīng)達(dá)到200萬t了,這條皮帶只運(yùn)輸立井煤就幾乎是滿負(fù)荷了,如果再加上回煤,回煤量最多能達(dá)到50t/h,這個(gè)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了回煤生產(chǎn)需要。

1.2.3原煤分級(jí)篩超負(fù)荷

分級(jí)篩USK3660處理能力為500t/h,立井現(xiàn)在的提升能力為400t/h,回煤系統(tǒng)的回煤能力可達(dá)200~300t/h,如果這個(gè)量不經(jīng)分級(jí)篩直接同立井煤分級(jí)處理,即便篩前的運(yùn)輸設(shè)備能力夠,分級(jí)篩也無法處理 600~700t/h的處理量。

1.2.4設(shè)備保證不了正常的檢修時(shí)間

因?yàn)楹Y前的運(yùn)輸設(shè) 備只能運(yùn)輸500t/h,要想增加回煤量,就只能在每天的正常檢修2h時(shí)間回煤,有時(shí)為‘廠多回煤,只能壓縮檢修時(shí)間,用來回煤。

1.3回煤系統(tǒng)的改造

杏花洗煤廠1988年投產(chǎn)至2009年間回煤系統(tǒng)很少用,洗煤廠不入洗外來煤,大井生產(chǎn)的煤足夠洗煤廠洗選,只是生產(chǎn)系統(tǒng)有影響時(shí),落地煤冉回系統(tǒng)入洗、但是至2009年杏花洗煤廠重介系統(tǒng)二次改造后,洗煤廠的小時(shí)處理能力提高到400t,大井煤滿足不了洗煤生產(chǎn),所以每月購買3~6萬t外來煤人洗,但是回煤系統(tǒng)存在很多不合理問題,多次向上 級(jí)部門反映,并在2009年7月對(duì)回煤系統(tǒng)進(jìn)行了如下改造:把回煤系統(tǒng)2條皮帶轉(zhuǎn)載點(diǎn)的篦子拆除,組織指導(dǎo)安裝了 臺(tái)ZDl530分級(jí)篩,篩下物直接經(jīng)上倉皮帶進(jìn)入原煤倉,由于外來煤粒度比較細(xì),小于13mm,外來煤幾乎100甲。為篩下物,這樣上倉皮帶的負(fù)荷加大,于是把上倉皮帶的電機(jī)由75kW改為90kW電機(jī)。

2.運(yùn)行狀況

2.1回煤分級(jí)篩篩分效果好

回煤分級(jí)篩采用的是條逢篩板,篩孔是50x50,透篩效率為100%,由于外來原料煤粒 度小于13mm,因此篩上物只有煤場(chǎng)混入少量的塊狀物料或 凍塊,這部分篩上物料進(jìn)入原煤系統(tǒng)中,不影響原煤生產(chǎn)。

2.2回煤不影響原煤系統(tǒng)的檢修

由于外來原料煤粒度小于13,回煤分級(jí)篩篩分效果好,篩上物幾乎沒有,于是回煤設(shè)備只有1條回煤皮帶、1臺(tái)分級(jí)篩和1條上倉皮帶,回煤物料可不經(jīng)配倉錨鏈直接進(jìn)入原煤倉,不影響原煤系統(tǒng)的 檢修。

2.3回煤系統(tǒng)改造后簡(jiǎn)化工藝流程,減少設(shè)備磨損,節(jié)約了電贊

回煤系統(tǒng)改造前,外來煤因?yàn)闆]有分級(jí)篩,物料全部經(jīng)原煤系統(tǒng)的篩分、破碎工藝后回到原煤倉。改造后外來煤只經(jīng)過1條回煤皮帶,1臺(tái)分級(jí)篩和l條.上倉皮帶3臺(tái)設(shè)備進(jìn)入原煤倉。每天原煤系統(tǒng)檢修2h,回煤只開這3臺(tái)設(shè)備,其它設(shè)備可不開,節(jié)約電費(fèi),同時(shí)原煤系統(tǒng)設(shè)備有充足的維護(hù),保養(yǎng)時(shí)間,減少設(shè)備的磨損,減少事故率,保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.4杜絕了因堵溜子,影響回煤,保證了回煤時(shí)間

回煤皮帶與立井原煤皮帶之間有一露天離地面15m高的轉(zhuǎn)載溜子,尤其是冬天比較寒冷時(shí),細(xì)粒物料經(jīng)過這臺(tái)溜子時(shí),物料容易凍在溜子地上,出現(xiàn)堵溜子現(xiàn)象,每小班至少堵3-5次,每次處理時(shí)間0.5h左右,所以每小班因堵溜子影響回煤近2h。改造后只有塊狀物料經(jīng)過這個(gè)溜子進(jìn)入原煤系統(tǒng),因此不會(huì)出現(xiàn)堵溜子現(xiàn)象,保證了回煤時(shí)間。

3.結(jié)束語

杏花洗煤廠回煤系統(tǒng)改造后,在外來煤滿足回煤生產(chǎn)的條件下,2010年1月份回煤量為6萬t,每天按20h開氣時(shí)間計(jì)算每小時(shí)帶回煤量為100t/h,改造前平均每小時(shí)帶回煤50t,全月帶回煤3萬t左右,精煤回收率按25%,精煤售價(jià)為720元/t,因此每年因多洗精煤可增加經(jīng)濟(jì)效益:6480萬元。近年來隨著大型洗選設(shè)備的研制,洗煤小時(shí)處理能力有較大地提高,雖然采掘機(jī)械化程度也在逐年提高,礦井的生產(chǎn)能力也在逐年增長,但是仍滿足不了洗煤生產(chǎn)需要,再加上人們生活水平不斷提高,就要求從增加原料煤人手,購買大量外來煤,簡(jiǎn)化回煤工藝,增加回煤量,提高經(jīng)濟(jì)效益。 [科]

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