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靜電除塵器改分室定位反吹布袋除塵器

2013-12-07 01:14
中國設(shè)備工程 2013年11期
關(guān)鍵詞:單臺袋式清灰

李 紅

(中國石油勝利油田勝利電廠,山東 東 營 2 57087)

某熱電廠1#機組于1992年投產(chǎn)運行,鍋爐所配2GP158D-2型靜電除塵器其中包括GGAJ02E2型自動控制系統(tǒng),振打、排灰系統(tǒng),灰斗為蒸汽加熱,采用水力除灰方式,原設(shè)計除塵效率為98%。該設(shè)備已經(jīng)投產(chǎn)運行10多年,老化嚴重,除塵效率低下,排出煙氣含塵濃度達到540mg/m3以上,遠遠超標(biāo),給環(huán)境帶來嚴重危害。為此,迫切需要對原靜電除塵器進行改造。經(jīng)考查論證,選用了當(dāng)時國家重點推薦產(chǎn)品FMFBD型分室定位反吹布袋除塵器。

一、改造方案

1.改造的基本原則

(1)采用代布袋式除塵器,確保排放濃度不大于20mg/m3。

(2)設(shè)備運行可靠,可切換檢修,不影響機組正常運行。

(3)利用原電除塵器的外殼結(jié)構(gòu),節(jié)約資金投入。

2.改造步驟

(1)拆除原電除塵器供電裝置、陽極裝置、陰極裝置、電加熱和陰陽極振打裝置。

(2)在除塵器的進出口煙道,安裝8只截止閥,使除塵器變成4單臺袋式除塵器組合形式,并能單獨控制運行。

(3)在除塵器的進口煙道,安裝漏風(fēng)率為零的冷風(fēng)閥8只,每單臺袋式除塵器在線切換檢修前,可以進行通風(fēng)降溫,便于及時檢修。

(4)修復(fù)和重組靜電除塵器的氣流分布板,使氣流分布不均勻度≤25%。

(5)在電除塵器的電場內(nèi)水平安裝袋式除塵器的花板,分隔成上部的凈化煙氣室和下部的含塵煙氣室,并在花板上安裝濾袋;在袋式除塵器的上蓋和凈氣室內(nèi),安裝8套分室定位反吹機構(gòu)與128套分室裝置,把袋式除塵器分成128個袋室,共有2 944條濾袋;在花板上安裝玻璃纖維濾袋,內(nèi)裝自重張緊式高密度袋籠,保證濾袋良好的清灰效果。

(6)在引風(fēng)機出口處與袋式除塵器的分室定位反吹機構(gòu)之間連接1條反吹風(fēng)管,同時并聯(lián)1臺增壓反吹風(fēng)機,把引風(fēng)機出口1%左右的凈化煙氣作為清灰氣源用于實現(xiàn)凈化煙氣反吹清灰。

(7)每單臺除塵器的凈氣室安裝檢修門和濾袋破損檢測觀察裝置,可方便地對袋式除塵器的過濾、清灰工作系統(tǒng)進行檢修和維護。

(8)每單臺除塵器的入口管段安裝粉塵預(yù)涂裝置,在油點爐或油煤混燒時,提前對除塵器濾袋進行粉塵預(yù)涂,有效防止油污糊袋現(xiàn)象的發(fā)生。

(9)每單臺除塵器安裝1套差壓儀,用于定阻力自動清灰控制;原電除塵器控制室內(nèi),安裝三面袋式除塵器控制柜,實現(xiàn)設(shè)備自動控制。

3.FMFBD型分室定位反吹袋式除塵器的主要性能技術(shù)參數(shù)(見表1)

表1 FMFB-8000風(fēng)室定位反吹袋式除塵器的主要技術(shù)性能參數(shù)

二、FMFBD型分室定位反吹袋式除塵器工作流程及原理

1.除塵器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(圖1)

除塵器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 袋式除塵器結(jié)構(gòu)示意圖

2.工作原理

鍋爐煙氣通過進氣煙箱進入除塵器的進風(fēng)口,先經(jīng)2層多孔式氣流分布板,較大的塵粒和未燃盡的煤塵粒被碰撞阻擋直接墜人一電場灰斗。之后煙氣經(jīng)氣流分布板,以<1.2m/s的速度進入濾袋室,再以<1m/min速度經(jīng)濾袋過濾,最后通過凈氣室由出風(fēng)口排出。

隨著時間的延長,被阻留在濾袋外表面的煙塵也逐漸增多,阻力增大。當(dāng)差壓計測得除塵器阻力增大到上限設(shè)定值時,輸出啟動信號,分室定位反吹機構(gòu)啟動,把鍋爐引風(fēng)機出口的凈化后煙氣抽回,第一單臺除塵器進入清灰狀態(tài),反吹風(fēng)口從停止位置轉(zhuǎn)到第一個袋室的出風(fēng)口,開始清灰。此時,屏蔽了該袋室的過濾氣流,在離開了過濾工作線的同時,又導(dǎo)通了凈化煙氣,從濾袋的上口反向吹入濾袋內(nèi)表面,吹落附著在濾袋外表面的粉塵層。該袋室清灰完畢即恢復(fù)到過濾狀態(tài),下一個相鄰的袋室又進入離線清灰狀態(tài)。直至整臺除塵器的每個袋室的濾袋均清灰一次(或數(shù)次),整臺除塵器阻力下降到規(guī)定下限設(shè)定值時,輸出停機信號,分室定位回轉(zhuǎn)機構(gòu)停機,完成清灰工作。清落的粉塵集于灰斗,經(jīng)卸灰機卸入除灰系統(tǒng)。

三、效果與建議

改造實施并投入運后,經(jīng)測試得出設(shè)備平均運行阻力為1 100Pa,最大運行阻力為1 200Pa,清灰間隔時間2h以上,進出口截止閥開關(guān)可靠,漏風(fēng)率<1%,檢修安全方便。煙塵排放濃度在30mg/m3左右,多年運行后,仍不大于100mg/m3,遠低于國家標(biāo)準(zhǔn)。同時節(jié)約了靜電除塵器耗用的電量,降低了運行維護成本。但是存在著布袋用料容易疲勞破損、使用壽命短的問題,仍有待進一步研究改進。

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