于志勇,夏 濤,許金剛,王光輝,方振鰲
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學研究院,杭州 310014)
某發(fā)電廠機組裝機容量為135MW,采用上海鍋爐有限公司制造的SG-420/13.7-M758型420 t/h超高壓自然循環(huán)汽包爐。機組投產(chǎn)運行已有9年,鍋爐平均結(jié)垢量檢測結(jié)果為488.1 g/m2,達到《火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則》(DL/T 794-2012)規(guī)定的清洗要求[1]。經(jīng)管樣成分分析,氧化銅含量達到15%,初步?jīng)Q定采用鹽酸進行化學清洗,然后進行氨洗除銅。
刮取水冷壁向火側(cè)內(nèi)表面垢物,用等離子發(fā)射光譜法進行金屬原子的測定,結(jié)果以氧化物形式報出,如表1所示。
垢量按照《火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則》中的方法測定,平均結(jié)垢量檢測結(jié)果為488.1 g/m2。
表1 水冷壁管向火側(cè)表面垢物結(jié)果 %
在使用鹽酸進行小型試驗前,發(fā)現(xiàn)管樣有微小裂紋,并了解到機組曾經(jīng)發(fā)生過水冷壁爆管。如果采用鹽酸作為清洗劑,可能使氯離子積存于微小裂紋中,不易沖洗徹底,造成鍋爐的腐蝕加劇。清洗負責人緊急聯(lián)系業(yè)主討論,針對水冷壁管材有微小裂紋的實際情況,決定更換清洗介質(zhì)[2],使用有機復合酸(羥基乙酸+甲酸)進行化學清洗。經(jīng)過多次羥基乙酸+甲酸清洗小試,發(fā)現(xiàn)酸洗后進行氨洗除銅步驟時,會發(fā)生鍍銅現(xiàn)象,且除垢率僅為85%~95%,達不到大于95%的優(yōu)良標準。分析其原因是由于垢中氧化銅含量過高,在酸洗過程中析出的銅離子和管壁上殘留的氧化垢物粘附在一起,造成鍍銅現(xiàn)象,并使得酸洗過程中除垢不徹底。
針對這種情況,酸洗小試改進了清洗工藝,決定采用氨洗除銅→酸洗→氨洗除銅→漂洗→鈍化的工藝,以改善清洗效果。小試過程中發(fā)現(xiàn)第二次氨洗除銅工藝溶液中的銅離子含量很低,并未達到除銅的目的,原因是第一步的氨洗除銅工藝已經(jīng)除去大部分的銅,酸洗過程中含量較低的銅離子不會發(fā)生鍍銅現(xiàn)象,也不會影響酸洗除垢的效果。最終依據(jù)酸洗小試結(jié)果,確定化學清洗流程為:氨洗除銅→氨洗后水沖洗→復合酸清洗→酸洗后水沖洗→漂洗→鈍化。
本次化學清洗涉及的設備有:省煤器、汽包、集中下降管、水冷壁、水冷壁下部聯(lián)箱等。
第一回路:清洗箱→清洗泵→臨時管→省煤器→汽包→兩側(cè)水冷壁→下聯(lián)箱→臨時管→清洗箱。
第二回路:清洗箱→清洗泵→臨時管→一組水冷壁→汽包→另一組水冷壁→下聯(lián)箱→清洗箱。
本次清洗采用的清洗介質(zhì)為有機復合酸(羥基乙酸+甲酸),在80~90℃的清洗溫度下能取得良好的清洗效果,擺脫了鍋爐點火等諸多條件的制約;同時該復合酸對氧化鐵的溶解效果極佳,解決了化學清洗期間氧化鐵剝落的問題,從而避免了清洗殘渣在系統(tǒng)內(nèi)的附著。
完整的化學清洗實施流程如下:
酸洗臨時系統(tǒng)安裝→清洗系統(tǒng)水沖洗及試壓→過熱器充水保護→清洗循環(huán)建立及升溫→氨洗→氨洗后水沖洗→復合酸清洗→酸洗后水沖洗→漂洗鈍化→排放→清洗質(zhì)量檢查驗收→系統(tǒng)恢復(臨時系統(tǒng)拆除)。
使用清洗泵作為動力進行臨時系統(tǒng)的水沖洗和水壓試驗,在1.2 MPa壓力下臨時系統(tǒng)循環(huán)沖洗1 h,直至出水澄清透明。
酸洗前水沖洗流程為:清洗箱→清洗泵→臨時管→省煤器→汽包→兩側(cè)水冷壁→下聯(lián)箱→臨時管→排放口。
在水沖洗過程中,改變清洗泵的再循環(huán)流量,調(diào)整清洗泵的電流,改變水沖洗流量,盡可能帶出存積在彎管處的氧化鐵皮、鐵銹、焊渣、泥沙等雜物,同時巡回檢查臨時管道和化學清洗接口的嚴密性,檢查系統(tǒng)是否存在漏點。
采用汽包滿水方式向過熱器注保養(yǎng)液,然后建立氨洗循環(huán)回路,投入輔汽加熱,開始升溫試驗。升溫過程中再次對清洗系統(tǒng)進行全面檢查,確認沒有外漏及內(nèi)漏現(xiàn)象。拆除汽包安全閥作為排氫管路。最后加入氨洗藥品進行氨洗。
氨洗藥品采用1.5%氨水+0.5%過硫酸銨+0.2%緩蝕劑;溫度為30℃,清洗時間為2 h。
水沖洗至排放水澄清透明、無雜物、pH值<9后,水沖洗結(jié)束。建立酸洗循環(huán)回路,投入輔汽加熱,配制酸洗藥品。
復合酸清洗循環(huán)方式如下:
第一回路清洗:循環(huán)清洗時間1.5 h,流量150 t/h。
第二回路清洗:循環(huán)清洗時間3 h,流量300 t/h。
第二回路反洗:倒換水冷壁A組、B組流向,循環(huán)清洗3 h,流量300 t/h。
酸洗藥品為2%甲酸+4%羥基乙酸+0.5%緩蝕劑+0.3%還原劑;清洗溫度為80~90℃,時間為12 h。
清洗11 h后,清洗液中總鐵、酸濃度分析數(shù)據(jù)趨于平衡,總鐵離子為4937 mg/L,殘余酸濃度為4.05%。拆除水冷壁監(jiān)視管檢查,確認管內(nèi)面清潔無垢,酸洗過程結(jié)束。裝好監(jiān)視管繼續(xù)循環(huán)清洗1 h后,可以進行酸洗后水沖洗。
由于酸洗后的金屬基體表面活躍,直接排放酸液后活躍的金屬基體會迅速生成二次銹蝕,因此采用頂排酸液方式進行水沖洗[3]。此期間打開省煤器再循環(huán)閥沖洗5 min,從省煤器上藥閥經(jīng)汽包向兩側(cè)水冷壁進水頂排省煤器內(nèi)的殘留酸液,大流量沖洗0.5 h。然后改由水冷壁一側(cè)進、一側(cè)出。各個回路反復切換進行沖洗。
表2 腐蝕速率和腐蝕總量
至沖洗排水澄清透明,鐵離子連續(xù)3次檢測小于50 mg/L,此時pH值為4.1,完全符合清洗導則要求,酸洗后水沖洗結(jié)束。
水沖洗合格后,建立循環(huán)回路,升溫,加入漂洗藥劑進行漂洗。按第一回路和第二回路控制流量約為200 t/h進行循環(huán),升溫至60℃左右時依次添加漂洗緩蝕劑和EDTA(乙二胺四乙酸),循環(huán)1 h后結(jié)束漂洗。
EDTA漂洗期間的檢測和控制參數(shù)如下:清洗液EDTA,濃度為0.5%;緩蝕劑濃度0.1%;漂洗溫度70~80℃;漂洗范圍為省煤器、汽包、集中下降管、水冷壁、水冷壁下部聯(lián)箱等鍋爐本體部分;監(jiān)測項目有鐵離子含量、pH值、EDTA濃度;控制標準為鐵離子含量小于300 mg/L,pH值達到平衡。
漂洗結(jié)束后,加氨水調(diào)節(jié)pH值至9.5~10.0,然后控制溫度在70~80℃進行循環(huán),鈍化結(jié)束后排盡鈍化液至精處理廢水池。
鈍化控制指標:溫度為70~80℃;鈍化范圍為省煤器、汽包、集中下降管、水冷壁、水冷壁下部聯(lián)箱等鍋爐本體部分;鈍化介質(zhì)為EDTA;pH值控制在9.5~10.0;鈍化時間為5 h。
清洗流程全部結(jié)束后,測定平均腐蝕速率為1.14 g/(m2·h),低于《火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則》所規(guī)定的小于 8 g/(m2·h)的要求。 監(jiān)視管及汽包在化學清洗后經(jīng)檢查:內(nèi)壁無殘留氧化物,內(nèi)表面光滑,無點蝕及粗晶析出等過洗現(xiàn)象,無鍍銅現(xiàn)象。鈍化結(jié)束后監(jiān)視管內(nèi)壁呈灰黑色膜,膜均勻細密,鈍化效果優(yōu)良。
腐蝕速率及腐蝕總量如表2所示。
酸洗后測得殘余垢量為14.6 g/m2,計算除垢率為:(488.1-14.6)/488.1=97%。
(1)酸洗后頂排酸液時盡量采用大流量水沖洗。本次清洗使用了300 t/h的清洗泵,鍋爐本體排水全鐵離子含量降至50 mg/L以下所用時間為2.5 h。建議在條件允許的情況下采用凝結(jié)水泵進行大流量水沖洗,能顯著縮短沖洗時間,減少二次銹蝕的生成。
(2)先酸洗、再進行氨洗除銅的清洗工藝,在銅含量過高的情況下會導致酸洗中除垢不徹底,并且在酸洗后的氨洗除銅中易導致鍍銅現(xiàn)象的發(fā)生。先進行氨洗除銅工藝、沖洗徹底后再進行酸洗的工藝能有效除銅,并保證除垢完全。通過測定腐蝕指示片得出本次化學清洗的平均腐蝕速率為1.14 g/(m2·h),平均總腐蝕量為 13.34 g/m2,除垢率為97%,指示片和汽包內(nèi)壁上鈍化膜形成良好,無點蝕和過洗現(xiàn)象,無鍍銅現(xiàn)象,清洗效果優(yōu)良。
[1]DL/T 794-2012火力發(fā)電廠鍋爐化學清洗導則[S].北京:中國電力出版社,2012.
[2]竇照英.羥基乙酸在電站鍋爐化學清洗中的應用[J].化學清洗,1999,15(1)∶12-14.
[3]孫小軍,??≌?,何彩燕,等.直流鍋爐檸檬酸洗后水沖洗和漂洗工藝的改進[J].清洗世界,2010,26(5)∶5-9.