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白巖選煤廠中煤泥水事故原因及處理方案

2013-11-20 05:05付銀香
中國礦業(yè) 2013年2期
關(guān)鍵詞:入料壓濾機旋流器

付銀香

(煤炭科學(xué)研究總院唐山研究院,河北 唐山063012)

1 概述

重慶松藻白巖選煤廠為年處理能力為300萬t的大型群礦型選煤廠,小時處理原煤568.18t,日處理原煤9090.91t。選煤廠主要入洗松藻煤電集團石豪、逢春煤礦礦井原煤,原煤為高灰、高硫、中發(fā)熱量的三號無煙煤。根據(jù)煤質(zhì)特征選用的選煤工藝為:+50mm原煤以上的采用動篩排矸,50~6mm原煤采用重介分選,6mm以下原煤的直接作為電煤產(chǎn)品,粗煤泥采用濃縮旋流器組、振動弧形篩、煤泥離心機回收,煤泥水采用濃縮壓濾,全廠實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。

設(shè)計引用兩臺國外先進設(shè)備——曲張篩,實現(xiàn)6mm原煤分級篩分,6mm以下的原煤直接作為電煤產(chǎn)品,從設(shè)備上減輕了煤泥水系統(tǒng)的負荷量。設(shè)計選用兩臺20m直徑高效的生產(chǎn)濃縮機、五臺KX350/2000的快開壓濾機、一臺20m直徑的事故濃縮機處理煤泥,選型充足。

2 事故現(xiàn)象

在調(diào)試及試生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)三臺濃縮機全部依次壓耙、系統(tǒng)煤泥水處理難度較大;壓濾機入料濃度低,最低只有70g/L;壓濾效果不好,壓榨一板需要時間為2h,壓榨時間過長;濃縮機內(nèi)煤泥經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),+0.5mm顆粒占15%以上等現(xiàn)象。

3 事故原因分析

針對事故現(xiàn)象,并經(jīng)過設(shè)計人員跟蹤幾個班次的生產(chǎn)情況觀察,發(fā)現(xiàn)原因如下:

1)采用6mm原煤分級篩時,由于重慶地區(qū)雨水較多,而原煤有成團特性,小于6mm原煤粘結(jié)成團后直徑大于6mm,導(dǎo)致細顆粒不能經(jīng)過原煤分級篩篩出,洗選系統(tǒng)將進入大量煤泥。

2)重介分選的精煤脫介篩18mm分級段篩下溜槽安裝錯誤,分級段篩板差150mm距離未安裝到位,篩下物料進入稀介段溜槽,以致濃縮旋流器組入料出現(xiàn)過大顆粒,1mm以上顆粒含量較多,并且最大顆粒達10mm以上。

3)粗煤泥回收系統(tǒng)中,濃縮旋流器組崗位工人生產(chǎn)過程中巡邏不到位,未發(fā)現(xiàn)旋流器組底流口堵塞,有一臺或兩臺堵塞未引起重視,仍然繼續(xù)生產(chǎn),造成底流口不出料,所有入料經(jīng)溢流至濃縮機,系統(tǒng)出現(xiàn)跑粗,濃縮機中進入大顆粒。

4)濃縮機絮凝劑操作工人加藥方法和加藥量不當(dāng),生產(chǎn)調(diào)試過程中不洗煤也在加藥,加藥時間長且加藥量大,并且藥劑制拌時混合不均;聚丙烯酰胺在加入濃縮機時,不是成線狀均勻加入,而是大股大股的成塊成球加入,造成煤泥在底部凝結(jié)成塊,流動性減弱;濃縮機耙架轉(zhuǎn)動時,僅帶入少量煤泥入底流口,從而底流濃度低,隨著生產(chǎn)時間加長濃縮機中煤泥處理不及時造成壓耙。

5)原煤中矸石易泥化,聚丙烯酰胺相對于泥的凝聚效果不佳,現(xiàn)場沒有添加凝聚劑如氯化鋁、硫酸鋁鉀等。操作工人發(fā)現(xiàn)循環(huán)水渾濁時,大量加入聚丙烯酰,造成煤泥沉淀成塊,泥依然成絮狀漂浮于表面。

6)中心傳動20m直徑高效濃縮機中心處底流口相對大直徑濃縮機小。中心入料時,濃縮機中心管處堆積煤泥至鍋形底口,特別在跑粗情況下,粗顆粒直接沉淀至鍋底部分,越集越高,以致鍋底堵塞,大量煤泥無法刮進底流口。

7)五臺壓濾機故障率過高:壓濾機壓榨的同時在進料,并且沒有使用反吹,造成壓榨時間過長,壓濾機中心管堵塞。而壓濾機自動卸料時,拉板數(shù)量不能調(diào)節(jié),卸料速度過快,造成機下漏斗堵塞、煤泥壓刮板輸送機、煤泥破碎機堵塞等一連串事故,特別是入洗原煤加大時,小時處理原煤600t時只有兩臺甚至一臺壓濾機在工作,壓濾機處理煤泥不及時。

8)原煤-6mm以下原煤含量大,占全樣的64%。當(dāng)原煤粘性大,且水分大于10%時,原煤曲張篩篩分效率明顯降低。情況嚴重時,曲張篩只能篩下60~70t原煤,系統(tǒng)進入的煤泥量增大,而生產(chǎn)過程中只使用一臺濃縮機,當(dāng)一臺壓耙時再使用另外一臺,以致三臺濃縮機依次壓耙。

4 事故處理方案

重慶松藻白巖選煤廠出現(xiàn)濃縮機壓耙,煤泥水系統(tǒng)處理不及時,制定的處理方案如下:

圖1 濃縮機事故圖

圖2 濃縮機底部積累煤泥圖

1)加強絮凝劑添加的管理:①添加絮凝劑的操作工人加藥時,及時和調(diào)度保持聯(lián)系,保證不洗煤時不加藥。②加藥量的管理:加藥量和入料濃度結(jié)合,藥劑濃度在1~3g/L之間調(diào)節(jié),藥劑量在1.5~3m3/h之間調(diào)節(jié)。入料濃度過低時,將工頻選變頻,降低頻率,降低加藥速度。③制藥要攪拌均勻,一般攪拌時間為30~40min。④增加凝聚劑的添加,添加硫酸鋁鉀。

2)加強濃縮機的管理:①發(fā)現(xiàn)濃縮機壓力在4MPa靶架沒有提高時,及時聯(lián)系集控室,此時不再往濃縮機入料。②濃縮機中有煤泥時不能停機,在檢修班時也要將壓濾打起。若需停機檢修,必須將濃縮機液壓系統(tǒng)壓力降至0.8MPa以下方可停機。③耙架提起煤泥量大時及時調(diào)整轉(zhuǎn)速,由10min/r調(diào)至5min/r。④每次提耙時間通過延時。繼電器控制在3~5s,此時間內(nèi)耙架會提起150~200mm。⑤控制降耙速度:150~200mm的距離,通過液壓系統(tǒng)中的單向節(jié)流閥控制其在25~30min降至正常工作位,防止降耙速度過快。⑥生產(chǎn)過程中,同時使用兩臺濃縮機。

3)提高壓濾機的入料濃度:①修改濃縮機和攪拌桶間的關(guān)聯(lián)設(shè)定,降低濃縮機底流泵的開機頻率或者將濃縮機底流泵的出口閥門關(guān)小,降低泵的抽出流量,讓濃縮機底流細水長流,增加煤泥的沉淀時間。②底流泵操作司機和濃縮機操作司機結(jié)合,濃縮機壓力達2.5MPa時,開底流泵。③當(dāng)發(fā)現(xiàn)壓濾機入料濃度低而濃縮機壓力高時,使用高壓風(fēng)管,沖吹濃縮機中心管處,將沉淀在中心管處的煤泥吹散開來。

4)加強壓濾機的管理:將壓濾機反吹風(fēng)開啟,防止中心管堵塞,同時降低壓榨時間,達到每臺每小時卸兩板料;改造煤泥破碎機卸料溜槽和輸送機機頭溜槽,避免煤泥破碎機卸料堵塞、輸送機機頭堵塞,加強煤泥輸送通暢,從而保證壓濾機卸料通暢。

5)治理跑粗,治理濃縮池中粗顆粒過多:①將精煤脫介篩的分級段溜槽加寬加高,杜絕18~0.75mm的顆粒通過稀介段進入磁尾桶。②濃縮旋流器組操作工人勤巡邏,發(fā)現(xiàn)其中某臺旋流器組堵塞時,要及時關(guān)掉此臺閥門,或者和集控室聯(lián)系,換另外一組旋流器組,并經(jīng)常檢查溢流是否含有粗顆粒。③濃縮旋流器組的分級粒度在0.3mm,觀察旋流器組的入料壓力,壓力保持在0.1~0.13MPa。④日生產(chǎn)檢查中,加強煤泥振動弧形篩的檢查,振動弧形篩的篩縫為0.35mm,發(fā)現(xiàn)篩板磨損,或者篩下+0.35mm含量較多時,及時更換篩板。

6)治理跑介:①集控室觀察主洗系統(tǒng)入煤量,根據(jù)煤量調(diào)整噴水,按規(guī)范要求,脫泥后脫介篩的噸煤噴水量在每噸煤0.5~1.0m3/t。②降低噴嘴高度至離篩板100~150mm,同時調(diào)整噴嘴使噴水噴在脫介篩的篩檻處。③加強中煤脫介篩篩前溜槽的管理,避免篩前物料進入篩下溜槽,避免磁選機入料堵塞。

7)加強全廠管理,某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題及時整改,減少惡性循環(huán)。崗位工人培訓(xùn)上崗,提高操作工人的主觀能動性。

5 處理效果

通過采取有效的處理方案,系統(tǒng)杜絕了跑粗,降低了介耗,并且濃縮機的底流濃度從事故前的70g/L增大至500g/L,有時高達600g/L。壓濾機從事故前的2h壓榨一板料調(diào)節(jié)至40min壓榨一板料。濃縮機循環(huán)水也由渾濁變?yōu)槌吻澹h(huán)水濃度小于5g/L。煤泥壓濾破碎后上倉輸送通暢,高壓風(fēng)沖吹底流口效果也非常明顯。煤泥水系統(tǒng)在之后的生產(chǎn)過程中,也一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。

表1 事故處理前后參數(shù)表

表2 全廠入洗參數(shù)表

6 結(jié)語

選煤廠生產(chǎn)中,煤泥水系統(tǒng)處理是一直是大家備受關(guān)注也重點考慮的環(huán)節(jié)。為實現(xiàn)選煤廠潔凈煤生產(chǎn)以及洗水閉路循環(huán),減少環(huán)境污染,在煤炭洗選加工中滿足環(huán)境保護的要求,煤泥水系統(tǒng)處理至關(guān)重要。重慶松藻白巖選煤廠生產(chǎn)調(diào)試過程中出現(xiàn)的煤泥水現(xiàn)象,就說明了這一點。煤泥水處理不及時,不但會造成環(huán)境污染,還會耽誤整個生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)。因此,充分了解選煤廠煤質(zhì)特性,選擇先進充足的煤泥水處理設(shè)備,加強洗煤生產(chǎn)系統(tǒng)中煤泥水的管理,是選煤廠煤泥水處理的靈魂。

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