楊樹軍
(西山煤電集團公司官地礦,山西 太原 030022)
西山煤電集團公司官地礦瓦斯抽放泵站在運行過程中,管路內(nèi)的積水造成抽放泵負壓高,溫度高,抽氣減小,嚴重影響了抽放效果。井下凝結水的排出問題也顯得尤為關鍵,為此在管路系統(tǒng)中安設了放水器。放水器由人工操作,放水方法為:每隔一段時間預計管路內(nèi)有積水或聽到管路內(nèi)有水聲時,人工關閉放水器與水箱連接的閥門,并打開水箱上口的通氣閥和下口的排水閥實現(xiàn)排水目的。
存在的問題:
1)因泵站內(nèi)噪音高,人不易聽到管路內(nèi)的積水聲或是人員問題,長時間未進行放水,會造成管路內(nèi)大量積水,抽放泵抽氣減小,抽放效果差。
2)人工放水系統(tǒng)穩(wěn)定性差,需要人力多,閥門磨合和誤操作幾率高,在反復旋動閥門的操作中,由于人工動作不均衡,會導致閥門工作時經(jīng)常關閉不嚴,造成使用壽命縮短,影響抽放泵的正常運行;且單次操作放水時間長(至少30 min),安全可靠系數(shù)低。
3)瓦斯抽放管道中積水時有溢滿,淹沒、損壞儀器的情況經(jīng)常發(fā)生,不利于井下含瓦斯氣體的正常排放,影響抽放泵的安全運行,嚴重影響和制約著煤礦安全生產(chǎn)。
抽放管路自動排水系統(tǒng)是根據(jù)“管控一體化”的思路在三層網(wǎng)絡體系結構的設計框架下,結合自動化、信息化、計算機、網(wǎng)絡、通訊的新理論和新技術,利用世界先進的自動化產(chǎn)品、網(wǎng)絡產(chǎn)品、工業(yè)控制組態(tài)軟件,將抽放管路和抽放泵的供電系統(tǒng)、運行設備,管路中的負壓、溫度、流量、高瓦斯、一氧化碳、管路排水等所有監(jiān)測和監(jiān)控信息統(tǒng)一在一個平臺下,形成一個統(tǒng)一、完整的有機整體。
1)系統(tǒng)設計用途。
瓦斯抽采主泵房一般設在距離監(jiān)控中心較遠的地方,泵房不僅需要就地觀察抽采設備的運行狀況,而且還需要控制設備的啟停,部分數(shù)據(jù)還需要與礦監(jiān)測中心機房相互傳遞。因此,瓦斯抽采管路自動排水系統(tǒng)和原瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)要在同一個平臺上顯示和操作,兩個系統(tǒng)既要相互獨立,又要互相聯(lián)系。
系統(tǒng)設計以安全、可靠、先進為原則。實現(xiàn)對瓦斯抽采管路中的冷凝積水自動排放,做到無人值守,確保設備安全可靠運行。
2)原理。
a)設計思路。由于瓦斯抽放管道工作在負壓排風狀態(tài),需不斷使排水管道正負壓變換才能排出積水,該礦采用將三個電動執(zhí)行裝置裝入主管道和水箱,在主控操作機上由軟件通過PLC控制閥門的組合順序開停,實現(xiàn)管道中正負壓轉換和排水。
b)系統(tǒng)組成。系統(tǒng)主要由主控計算機、PLC控制柜、防爆兼本安型高可靠電動執(zhí)行機構、分站、各種傳感器等組成。
c)系統(tǒng)分類。該系統(tǒng)有井上和井下兩大類,具體特點如下:井上排水系統(tǒng)可多套分散使用,中央集中控制。井下排水系統(tǒng)通常單系統(tǒng)獨立運行,控制系統(tǒng)更小巧,且就地顯示,無人值守,也可與井上系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、集中顯示和控制。
3)實施的關鍵技術。
a)煤礦自動排水方法由人工操作改成人工操作按鈕電動啟停后,將原來的由人工判斷和改變抽放管內(nèi)的正負壓,在常壓下一對一啟停,改成自動判斷和對三個電動執(zhí)行機構組合順序控制啟停。
b)選用國內(nèi)有煤安標志的、性能穩(wěn)定可靠的小型電動執(zhí)行機構。
c)高性價比:原電磁閥使用壽命短,雖然便宜,但更換成本高,而本次選用的電動執(zhí)行器在PLC控制下能平穩(wěn)運行,10年內(nèi)不需更換。
d)瓦斯監(jiān)測與PLC工況監(jiān)測和控制集中在一個平臺上操作。
結合該礦實際情況,制定了切實可行的方案,采用以德國西門子PLC擴容器和數(shù)據(jù)采集器(又稱PLC可編程邏輯控制器)為核心的控制系統(tǒng),對各控制點的數(shù)據(jù)進行處理和控制,通過軟件控制流程系統(tǒng),預設每個閥門進水、排水、間隔時間;根據(jù)工藝流程編制各個管道排放水時間順序,通過電腦屏幕可以觀察到排水系統(tǒng)正在操作的位置、時間,提高排水系統(tǒng)的準確性和穩(wěn)定性;消除管路局部積水隱患,改善排水效果,提高了抽放效率。操作工人現(xiàn)場一般無需操作,同時,井下的信號可通過環(huán)網(wǎng)平臺系統(tǒng),發(fā)送到地面指揮中心,各參數(shù)隨時可調,各個跳控點都有在線監(jiān)測和歷史記錄曲線,實現(xiàn)了煤礦調度中心對井下運行狀態(tài)的實時監(jiān)控。
該系統(tǒng)機柜裝配好后,環(huán)境適應性強,穩(wěn)定性好,把所需要的閥門連接起來,閥門改用電動閥。電動閥系統(tǒng)其特點是:系統(tǒng)防靜電、防腐蝕,可以在高瓦斯和高爆環(huán)境下連續(xù)平穩(wěn)運行。功能可靠,安全耐用,維修費用低。
在抽放泵的進排氣主管路上安裝4套自動排水裝置,增加1臺機柜,利用原泵站監(jiān)測系統(tǒng),用PLC收集并處理現(xiàn)場傳輸來的信號,實現(xiàn)PLC自動排水系統(tǒng)與泵站監(jiān)測系統(tǒng)兼容,從而將PLC自動排水系統(tǒng)納入原計算機系統(tǒng),實現(xiàn)同一平臺一體化管理。
1)正常工作狀態(tài)下,主進水閥是打開的,處于常開狀態(tài)。主進氣閥和主排水閥關閉,水箱處于自動積水狀態(tài)。
2)在排水狀態(tài)下,主進水閥自動關閉后,先打開進氣閥,使水箱由負壓變成正壓狀態(tài),然后打開排水閥,水箱內(nèi)積水自動排出。
3)在抽放泵排氣主管路上,管內(nèi)平時屬于微正壓狀態(tài),同樣適用于上述方法自動排水。
4)在計算機平臺上預先設定各閥門開閉間隔時間,設定開閉順序,實現(xiàn)遠程自動控制,間隔時間可根據(jù)管路內(nèi)實際積水情況隨機調整。在操作面板上,單獨點擊系統(tǒng)中任意一個閥門,可隨機實行放水,或由自動排水狀態(tài)轉換為人工手動排水。該系統(tǒng)井下示意圖見圖1,圖2。
圖1 抽放管路井下自動排水系統(tǒng)示意圖
圖2 地面瓦斯抽放自動排水系統(tǒng)示意圖
采用PLC智能控制自動排水系統(tǒng)后,運行結果表明,無論是硬件、軟件還是閥門均不需人工干預,系統(tǒng)中的閥門壽命延長幾十倍。
該項目已經(jīng)取得國家專利,專利號 ZL 2011 2 0320875.1。本設計方案是針對瓦斯抽放泵站設計的自動化顯示和操控平臺,在官地礦運行三年來,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了以下功能:
1)只需一人監(jiān)視和操作即可完成泵站的主管路自動排水,通過顯示器觀看管路積水、排水的時間以及設備供電狀態(tài)、運行狀態(tài)、瓦斯監(jiān)測數(shù)值,根據(jù)實際情況靈活設置積水、排水時間。
2)各種參數(shù)設置簡便,報警提示準確及時,圖文顯示直觀全面。
3)系統(tǒng)監(jiān)控的實現(xiàn),減輕了工人的勞動強度,并且做到設備運行有故障時能夠及時報警并處理,使瓦斯抽放系統(tǒng)正常運行,保證礦井的安全生產(chǎn),其社會效益、經(jīng)濟效益顯著提高。
1)本系統(tǒng)操作人員需具備一般計算機操作知識和一般電氣知識,對操作人員的知識技能水平有較高的要求。
2)本系統(tǒng)的關鍵設備隔爆電動閥門需進一步研究,其在耐磨、耐瓦斯、耐腐蝕和機械定位方面有待進一步探討。
[1]楊樹軍.瓦斯抽放自動排水裝置:中國,ZL 2011 2 0320875.1[P].2012 -04 -18.
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