李文光
MG250/601-DW 型采煤機是一種用于長壁回采工作面、一次采全高的采煤設備。該機型可采高度1.7 m~3.5 m,配Φ1.6 m 滾筒,適應傾角≤40°,裝機功率為2×250+2×45+11 kW,變頻牽引。主控制系統(tǒng)采用天訊電控,左右牽引都設有端頭站,利用電控閥控制搖臂的升降,操作控制點位置分別設置在機身中間及兩端頭處,可直接操作按鈕或手把,也可以采用無線電發(fā)射器離機遙控。在主機中間箱裝有液晶顯示屏,顯示牽引速度及參數。左右截割電機采用1 140 V 電壓,變頻牽引部分由機內100 kVA/1 140/380 變壓器提供電源,既增加了機身重量,又解決了低壓變頻技術問題,降低了成本。MG250/601-DW型采煤機技術特征見表1。
2009 年9 月在地面聯調后,該套機組下井試生產。主采面配套ZY6300/14.5/30 型支架與SGZ764/400 型刮板輸送機。工作面長度150 m,采煤高度2.8 m~2.9 m,煤質硬度<3,試生產出煤效果非常好,但在使用中也存在一些問題,主要是:
①內噴霧裝置漏水,流入搖臂行星頭造成油質降低,潤滑效果差,導致行星頭內兩個星輪齒輪損壞;
②采煤機雙聯齒輪泵主泵吸油困難,輔助泵無壓力,無法調高;
③調高手動閥不動作,搖臂只能升、不能降。
表1 采煤機技術特征
(1)采煤機內通過水過濾器的清水管路分成兩路,一路對截割電機、搖臂及中間箱進行冷卻;一路通過左右搖臂穿過行星頭,利用兩檔O 型密封進行密封后與三通接頭體連接,并與滾筒噴霧嘴連接,形成內噴霧進行除塵。噴霧裝置出口見第18 頁圖1。正常生產2 周后發(fā)現不能正常噴霧,水壓<3 MPa,符合設計要求,且冷卻水正常,噴嘴有堵塞。清理噴嘴后無效果,打開行星頭,發(fā)現有水進入搖臂,油質污染,取出過水管進行分析。
圖1 采煤機內噴霧水管接頭示意
主要原因:
①過水管前端機加工粗糙;
②開口處沒有倒角,且粗糙度低;
③安裝時將兩道密封刮壞;
④空載時噴嘴未堵,即使密封損壞,但壓力仍可釋放不會進入搖臂;有載時噴霧嘴堵塞,壓力大,水只能進入搖臂。
處理方法,重新加工無縫鋼管(Φ40×7),在過水管長度方向上加5 mm,并對出口前端做倒角、打磨,安裝時抹黃油。開機運轉后多年來一切正常,不再損壞密封,未發(fā)現問題。
(2)該采煤機采用雙聯PGP511B0140-511A0040型齒輪泵。主泵提供調高壓力,輔助泵提供控制液。采煤機運行一段時間后對液壓油進行正常更換,試車發(fā)現兩搖臂不調高,檢查油箱油面符合標準,管路無漏油現象,雙連泵也沒有問題,主泵開機后有壓力,但輔助泵無壓力。打開排液管,發(fā)現主泵有液壓油,輔助泵出口無壓力,且液壓油斷續(xù)排出。
分析原因:
①輔助泵內有空氣,未形成真空,壓力油斷續(xù);
②過濾器與油箱通過單向閥連通,單向閥位于過濾器中部,將過濾器裝入后,推開單向閥,液壓油流過單向閥進入過濾嘴,但由于單向閥位于中部,液壓油很難充滿過濾器,造成吸油側缺油。
處理方法:
①進油側安裝上、中、下3 個單向閥向過濾器內充油,這樣上部不會產生空氣,使過濾器內液壓油充滿油,滿足主輔泵開啟時總的流量要求。
②對輔助泵吸油管進行吸油,待液壓油充滿進油管后再與輔助泵連接。
(3)MG250/601-DW 型采煤機液壓系統(tǒng)較為簡單,雙聯泵主要提供制動、調高及控制液,生產中出現右搖臂只能升不能降的問題后,經過分析有以下原因:
①右側端頭站電控部分不動作,無法推動電液閥;
②手動閥有動作,不靈敏,有不回位現象。
處理方法:
①對右側端頭站電控部分進行檢測,電動閥沒有問題,功能均可實現,電氣部分沒有問題。
②打開手動閥發(fā)現三位四通閥有問題,主要是復位彈簧老化和閥體有污物,阻礙閥塊運行,不能復位,降搖臂時回液閥塊不能處于工作位,因此不能回液,造成搖臂無法下降。因此,更換手動閥復位彈簧;清理閥體,更換閥芯。經過維修重新開機,采煤機工作正常。
采煤設備在生產現場運行中產生了問題,若在現場進行解決會更有利于生產。
通過改造內噴霧系統(tǒng)、液壓雙聯泵和手動閥,使采煤機能正常發(fā)揮使用功能,對提高生產率和減少維修起到很大的作用,也創(chuàng)造了較好的效益。