周元甲 陳安德 趙 鵬 王 勇
1.西安長慶科技工程有限責(zé)任公司,陜西 西安 710018 2.長慶油田分公司第四采油廠,寧夏 銀川 750006
長慶油田地處鄂爾多斯盆地,屬典型的“三低”油田,單井產(chǎn)量低,為降低地面建設(shè)成本,采用了叢式井組單管密閉集輸工藝[1]。冬季隨著環(huán)境溫度的降低,原油流動(dòng)性變差,油田部分區(qū)塊由于采出原油含蠟量高,易在集油管線壁上形成結(jié)蠟層,導(dǎo)致管線通徑變小,井口回壓升高,增加抽油機(jī)的能耗,影響油井的產(chǎn)量,甚至導(dǎo)致集油管線堵塞,使整個(gè)井組生產(chǎn)停頓,管線解堵勞動(dòng)強(qiáng)度大、成本費(fèi)用高。實(shí)踐證明,冬季使用井組集油管線加熱方法可以有效降低井口回壓,保證油井的平穩(wěn)生產(chǎn)。
長期以來,油田高回壓井組冬季大部分采用燃煤水套爐加熱原油,在使用中存在加熱不穩(wěn)定、熱效率低、安全隱患大、環(huán)境污染以及極端天氣下燃料無法及時(shí)供給影響生產(chǎn)等問題。通過使用智能電加熱裝置,可有效解決上述諸多問題,滿足現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)要求,提升油田高回壓井場(chǎng)數(shù)字化管理水平。
裝置由電加熱器、螺旋形換熱盤管、筒體、膨脹油槽、保溫層、控制系統(tǒng)等組成,實(shí)體結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)
裝置筒體內(nèi)充裝導(dǎo)熱油,電加熱器將導(dǎo)熱油加熱,油井采出原油由裝置進(jìn)口進(jìn)入螺旋形換熱盤管中,同導(dǎo)熱油發(fā)生熱交換,在裝置出口處達(dá)到要求的油溫[2]。
裝置控制系統(tǒng)共設(shè)計(jì)三項(xiàng)監(jiān)測(cè)參數(shù),分別是:裝置加熱出口油溫;裝置內(nèi)部電加熱器工作溫度;裝置內(nèi)部導(dǎo)熱油溫度。其中出口油溫是本裝置的核心控制參數(shù)。
通過控制面板設(shè)定工作參數(shù),啟動(dòng)裝置后開始工作,裝置出口處油溫逐漸升高,當(dāng)實(shí)際檢測(cè)的油溫達(dá)到設(shè)定的最高油溫時(shí),裝置不再持續(xù)加熱,而是保持現(xiàn)有的工作狀態(tài),穩(wěn)定出口油溫。裝置控制系統(tǒng)顯示面板見圖2,綠色數(shù)字表示設(shè)定參數(shù),紅色數(shù)字表示工作參數(shù)。
圖2 裝置控制系統(tǒng)顯示面板
如果裝置出口油溫未達(dá)到設(shè)定的溫度參數(shù),而電加熱管或?qū)嵊凸ぷ鳒囟纫殉^設(shè)定溫度參數(shù)時(shí),裝置自動(dòng)切斷工作電源,停止工作,保護(hù)裝置。這種情況的出現(xiàn)可能存在兩個(gè)原因:裝置設(shè)定出口油溫過高,裝置加熱負(fù)荷滿足不了現(xiàn)有加熱油溫要求;裝置其它兩項(xiàng)溫度參數(shù)設(shè)置過低,需要將設(shè)定溫度調(diào)高,但是不能超過其設(shè)計(jì)的最高工作溫度。
裝置控制系統(tǒng)設(shè)有數(shù)據(jù)上傳及遠(yuǎn)程操控功能,當(dāng)裝置與已有站控系統(tǒng)信號(hào)接通后,站控系統(tǒng)可接收到裝置實(shí)時(shí)工作參數(shù),并可通過站控系統(tǒng)對(duì)裝置已設(shè)定的工作參數(shù)進(jìn)行修改,調(diào)整裝置的工作狀態(tài)[3]。
采用電加熱、導(dǎo)熱油換熱、加熱自動(dòng)控制,保證了裝置運(yùn)行平穩(wěn),徹底解決油田井組用燃煤水套爐人工操作導(dǎo)致的加熱效果不穩(wěn)定、井口回壓波動(dòng)大等問題。
裝置外形尺寸為Φ600 mm×1 945mm,與井組用燃煤水套爐相比占地面積由原來的10 m2減少到2 m2,熱效率提升了約10%[4]。
采用DCS控制系統(tǒng),具有自動(dòng)完成數(shù)據(jù)的檢測(cè)與采集、參數(shù)就地顯示及設(shè)定、自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù)、參數(shù)上傳至站控系統(tǒng)、站控系統(tǒng)可遠(yuǎn)程設(shè)定參數(shù)、緊急情況自動(dòng)停機(jī)保護(hù)等功能,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無人值守[5]。
2012年11月,裝置在長慶油田某叢式井組投運(yùn),目前裝置各項(xiàng)監(jiān)測(cè)參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn),裝置每日三項(xiàng)溫度參數(shù)運(yùn)行曲線見圖3。井組回壓由投運(yùn)前的6 MPa,下降到目前的2 MPa左右,降回壓效果明顯,井組每日平均回壓曲線見圖4。經(jīng)過近30 d的現(xiàn)場(chǎng)使用,智能電加熱裝置充分體現(xiàn)出加熱穩(wěn)定、熱效率高、安全性強(qiáng)、無污染等優(yōu)點(diǎn)。通過測(cè)算裝置耗能較燃煤水套爐運(yùn)行成本降低約18%,裝置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用照片見圖5。
圖3 裝置每日3 項(xiàng)溫度參數(shù)運(yùn)行曲線
圖4 井組每日平均回壓
圖5 裝置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用照片
智能電加熱裝置與油田現(xiàn)有井組用燃煤水套爐相比,具有占地面積小,安裝及操作簡單、方便,熱效率高,環(huán)保性能直接、顯著。通過智能控制,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無人值守,滿足油田數(shù)字化管理要求,大幅度降低了員工工作量,極大地減少了人力投入及相關(guān)支出,是油田中較理想的油田井組用加熱裝置,可在冬季油田高回壓井組中推廣使用。
[1]張箭嘯,張雅如,楊 博,等.長慶油氣田地面系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及應(yīng)用[J].石油工程建設(shè),2010,36(1):93.Zhang Jianxiao,Zhang Yaru,Yang Bo,et al.Standardized Design and Application of the Changqing Oil and Gas Field Ground System [J].Petroleum Engineering Construction,2010,36(1):93.
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[3]卜迎春,陸廣平,王秀琳.240 kW導(dǎo)熱油電加熱PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].工業(yè)控制計(jì)算機(jī),2012,27(1):20-22.Bu Yingchun,Lu Guangping,Wang Xiulin.240kW Heat -Conducting Oil Heating PLC Control System Design [J].Industrial Control Computer,2012,27(1):20-22.
[4]鄧紹林.淺談建設(shè)項(xiàng)目投資控制與限額設(shè)計(jì)[J].天然氣與石油,2006,24(1):53-55.Deng Shaolin.Discussion on Investment Control and Quota Design for Construction Project[J].Natural Gas and Oil,2006,24(1):53-55.
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