趙澤東 輝亞男
(唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
鋼鐵行業(yè)是高能耗行業(yè),其能耗費(fèi)用占鋼鐵總成本的比重較大。在鋼鐵進(jìn)入微利的時(shí)代,尋求如何節(jié)能降耗、降低成本將成為鋼鐵行業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。轉(zhuǎn)爐煤氣是鋼鐵企業(yè)重要的二次能源,是轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程中的重要副產(chǎn)品之一,具有高熱值的特點(diǎn)。轉(zhuǎn)爐煤氣的有效回收在降低煉鋼工序中的能耗、壓縮生產(chǎn)成本、減少排放量、清潔生產(chǎn)等方面具有重要意義。因此提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)有利于鋼鐵企業(yè)降低成本,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
唐鋼第一鋼軋廠現(xiàn)有3 座150 噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。轉(zhuǎn)爐煤氣的回收采用0G法,即濕法除塵,回收流程如圖1所示。(1)轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)汽化冷卻煙道進(jìn)入一文、二文,進(jìn)行進(jìn)一步降溫除塵處理。(2)經(jīng)風(fēng)機(jī)到三通閥,若轉(zhuǎn)爐煤氣合格,則進(jìn)入回收系統(tǒng);不合格,則進(jìn)行放散處理。
圖1 轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)流程圖
2.1 生產(chǎn)組織調(diào)度的影響。煤氣回收設(shè)備與煤氣消耗設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)直接影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收水平的高低,特別是煤氣柜容量和用戶(hù)用氣量的合理調(diào)配。當(dāng)煤氣回收供大于求時(shí),會(huì)造成煤氣柜飽和不能回收而放散,造成能源的浪費(fèi)。生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)度協(xié)調(diào)不好,發(fā)生兩爐座以上同時(shí)吹煉會(huì)給煤氣管道瞬時(shí)增大壓力,造成設(shè)備使用壽命的降低。
2.2 冶煉操作的影響。雙渣操作過(guò)程中的提槍、降槍操作對(duì)煤氣回收存在一定的影響,通過(guò)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)煤氣回收的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,雙渣操作爐次比單渣爐次每爐回收時(shí)間縮短100秒。
2.3 鐵水原料條件和鋼水C含量的影響。轉(zhuǎn)爐煤氣主要是由鐵水脫C 過(guò)程中碳氧化產(chǎn)生的,通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)條件下生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)算得出原料條件中鐵水比變化±1%,影響煤氣回收量±1.016m3/t 鋼以及原料與鋼水C 含量變化±0.1%,影響煤氣回收時(shí)間35秒,影響煤氣回收量±0.65m3/t鋼。
2.4 空氣吸入量的影響。吹煉期爐口與煙罩之間間隙是轉(zhuǎn)爐煙氣與外界接觸的唯一通道,控制吹煉過(guò)程中空氣的吸入量對(duì)于轉(zhuǎn)爐煤氣回收的質(zhì)與量都存在很大影響。在生產(chǎn)操作中,空氣吸入量主要受裙罩與爐口間隙的大小以及爐口微差壓的影響。轉(zhuǎn)爐冶煉中,減少煙罩與爐口之間的距離、保證爐口處實(shí)現(xiàn)微正壓,能有效控制空氣吸入量,提高煤氣回收量。
2.5 供氧強(qiáng)度的影響。在轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中,冶煉中期為轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)生量最大時(shí)期,在此時(shí)間段內(nèi)鐵水中C 元素開(kāi)始大量氧化,而C 元素的氧化速度主要取決于氧槍供氧強(qiáng)度。通過(guò)提高供氧強(qiáng)度,能夠提高轉(zhuǎn)爐煙氣中CO 含量的上升速率,延長(zhǎng)達(dá)到煤氣可回收條件下的煤氣回收時(shí)間,從而實(shí)現(xiàn)提高煤氣回收量。
2.6 煤氣計(jì)量的影響。煤氣計(jì)量數(shù)據(jù)及分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性直接影響到煤氣回收工作的順利進(jìn)行。煤氣計(jì)量設(shè)備的狀況直接會(huì)影響到計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,進(jìn)而影響回收量。煤氣數(shù)據(jù)的有效分析為公司生產(chǎn)管理活動(dòng)提供數(shù)據(jù)支撐。
合理組織生產(chǎn)調(diào)度、優(yōu)化供氧制度、合理控制氧槍槍位,兼顧轉(zhuǎn)爐脫C、造渣及煤氣回收之間的關(guān)系,延長(zhǎng)達(dá)標(biāo)煤氣回收時(shí)間,加強(qiáng)煤氣計(jì)量和管理。具體的做法如下:
(1)合理組織生產(chǎn)調(diào)度,確保煤氣生產(chǎn)、使用通道暢通,積極開(kāi)發(fā)新能源消耗用戶(hù),避免出現(xiàn)煤氣過(guò)剩放散現(xiàn)象;合理安排爐座間先后吹煉順序避免出現(xiàn)同時(shí)吹煉現(xiàn)象。由于目前許多企業(yè)將環(huán)保作為一項(xiàng)工作重點(diǎn),不建議減少必要雙渣操作以實(shí)現(xiàn)增加煤氣回收量的目的。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行降罩操作,調(diào)控爐口微壓差。
在轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中嚴(yán)格實(shí)行降罩操作,將活動(dòng)煙罩降至最低位,減少空氣吸入造成二次燃燒,確保煙氣中CO的含量;同時(shí),要合理調(diào)控二級(jí)文氏管喉口重坨,保持爐口微正壓,目前我廠執(zhí)行保持微正壓5-10Pa,限制空氣吸入量,提高轉(zhuǎn)爐煤氣品質(zhì)。
(3)優(yōu)化供氧制度,實(shí)施高效冶煉
優(yōu)化供氧制度,合理控制槍位,實(shí)現(xiàn)吹煉前期盡早化渣、化透,縮短開(kāi)吹至具備煤氣回收條件的時(shí)間。唐鋼第一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐的供氧強(qiáng)度為3.25m3/(min· t),出于安全考慮,一般控制在3.5m3/(min·t)以下。因此,在保障冶煉安全的前提下,若將供氧強(qiáng)度提高至3.5m3/(min·t),噸鋼煤氣回收量增加4.5m3。
(4)改進(jìn)操作方法與煤氣回收條件,通過(guò)延長(zhǎng)煤氣回收時(shí)間生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),由于煤氣回收三通閥從接受指令到完全動(dòng)作到位需要一定時(shí)間,因此回收中存在滯后效應(yīng),延遲了回收時(shí)間,造成部分煤氣得不到回收。需要操作職工增強(qiáng)責(zé)任心,減少不必要的浪費(fèi)。目前,一鋼軋廠執(zhí)行煤氣回收條件為ψ(CO)≥25%且ψ(Oz)<0.5%,若將煤氣回收條件執(zhí)行ψ(CO)≥20%且ψ(Oz)<0.1%,可提高噸鋼煤氣回收2.25m3。
(5)依托唐鋼能源計(jì)量網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),提高轉(zhuǎn)爐煤氣計(jì)量的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。運(yùn)用科學(xué)的計(jì)算方法,及時(shí)匯總分析煤氣回收量,為公司生產(chǎn)和管理活動(dòng)提供有效的數(shù)據(jù)支撐。
通過(guò)研究影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收的主要因素,結(jié)合唐鋼第一鋼軋廠現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐煤氣的回收水平,從完善軟硬件設(shè)備、優(yōu)化工藝操作制度、提高煤氣回收職工業(yè)務(wù)水平等方面提出的改進(jìn)措施,有效地實(shí)現(xiàn)了較大幅度提高轉(zhuǎn)爐煤氣的回收量,減少了煤氣排放量,提高了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,對(duì)鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗的相關(guān)工作具有一定的借鑒性。
[1]左建平.轉(zhuǎn)爐煤氣回收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及分析處理.冶金動(dòng)力,2007年第6期.
[2]俞波.提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收率的綜合措施[J].中國(guó)冶金,2003,(10):17—20.