季艷輝
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠硫酸車間廢酸廢水工序?qū)儆诃h(huán)保型工序,其處理能力及處理效果對工廠排放水的達(dá)標(biāo)情況有較大影響。由于該工序負(fù)責(zé)處理本車間凈化循環(huán)產(chǎn)生的廢酸及工廠其它部分車間的工藝廢水,其成分復(fù)雜,As、F、Cd、Cu、H2SO4含量高且波動大[1]。近年來,隨著工廠產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,各車間產(chǎn)生的廢酸廢水原液量也隨之大量增加,自2012年開始,廢酸廢水處理工序的處理量多個月份超過1400t,給車間的廢酸廢水處理及排放水的指標(biāo)控制造成了很大的壓力。本著深挖潛能,堅(jiān)守環(huán)保關(guān),合理利用現(xiàn)存有限空間條件的原則,車間對原有廢酸廢水處理工序進(jìn)行設(shè)備及管線的改造,力求完成全年的生產(chǎn)環(huán)保指標(biāo)。
貴溪冶煉廠硫酸車間的廢酸處理工序采用硫化處理工藝,其工藝原理如下化學(xué)方程式:
通過反應(yīng)機(jī)理我們可以看出硫化反應(yīng)工藝過程中,首先需要硫化鈉與酸反應(yīng)生成硫化氫,之后再與銅、砷反應(yīng)成沉淀除去,這就需要確保廢酸原液具有合適的酸度[2]值以生成足夠參與反應(yīng)的硫化氫。酸度過低,硫化氫生成量不足,廢酸中的銅,砷就難以去除,反應(yīng)后液的銅砷含量超標(biāo),對后續(xù)工藝有很大的影響。同理,當(dāng)廢酸原液中銅砷含量突然增高,也有可能會造成廢酸處理后液的超標(biāo)現(xiàn)象。在實(shí)際生產(chǎn)中,如遇到酸度低和銅砷含量高的情況同時出現(xiàn),則常常還需要向廢酸原液中添加濃酸,維持正常生產(chǎn)。
原有廢酸工序設(shè)一場面水池做為廢酸接納池,主要接納新材料,亞砷酸等單位的高酸度,高銅砷的廢酸液,場面水池液由離心泵打至廢酸處理工序的原液儲槽。硫酸車間的凈化工序洗滌水直接進(jìn)入廢酸工序的原液儲槽或切至廢酸接納池實(shí)現(xiàn)原液槽的液位緩沖處理。其簡要管線如圖1:
圖1 改造前的管線
但采用這種方法各單位的廢液由于沒有經(jīng)過充分?jǐn)嚢?,其混液效果差。廢酸接納池內(nèi)的液常會出現(xiàn)局部銅砷含量或酸度富集的情況,這就造成了廢酸處理工序的原液成分及酸度波動,對廢酸處理工序的指標(biāo)控制和工藝參數(shù)的調(diào)整都有很大的影響,影響了環(huán)保指標(biāo)的控制。
銅冶煉煙氣凈化工序的洗滌廢水中含有大量的銅砷等元素,這些銅、砷都是在廢酸處理工序通過硫化反應(yīng)進(jìn)行除去的,生成的銅砷濾餅被被送到亞砷酸工序進(jìn)行分離處理,將銅、砷分離。在此工藝生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生的含銅廢渣回火法系統(tǒng),廢水返回廢酸系統(tǒng)處理。但由于廢酸處理過程中同時還生成了硫化銅,硫化鋅,硫化鎘等沉淀。這就造成了隨著處理量的提高,銅砷濾餅的量大量增加,但在銅砷濾餅中砷的實(shí)際含量并不高,在亞砷酸工序砷的回收率為72%,隨殘?jiān)鼛ё呱檎?%,此部分砷返回熔煉系統(tǒng),最終又進(jìn)入廢酸處理系統(tǒng)生成新的硫化砷濾餅,隨置換終液帶走的砷占23%,最終也是進(jìn)入了廢酸處理系統(tǒng)重新生成硫化砷濾餅。這就使砷的處理工藝存在這一個重復(fù)循環(huán)的過程[3],即影響了工藝控制同時也增加了硫化鈉成本消耗,大量銅砷濾餅也大大增加了亞砷酸工序的處理壓力。
原有的廢酸接納池及廢酸原液儲槽由于不具備相應(yīng)的攪拌裝置,經(jīng)過長時間的使用,底部酸泥大量聚集,大大減少了整個系統(tǒng)廢酸處理的緩沖能力。并且原有廢酸接納池及廢酸原液儲槽都是基于地面而建的。無法檢查到設(shè)備底部情況,如果底部防腐出現(xiàn)破損,則含銅砷的酸性廢液就會直接滲入地面以下,卻很難通過日常室外巡檢發(fā)現(xiàn)其滲漏,存在著一定的安全環(huán)保隱患[4]。
(1)取消原有的廢酸接納池,并將廢酸接納池底部酸泥清理,重新做過防腐處理后,做為廢水儲池使用,儲存外單位弱酸性、低雜質(zhì)濃度的廢水,以做為復(fù)水回用。
(2)增設(shè)一濃密機(jī)[5]式原液槽,外單位廢酸送液全部接入該原液槽,通過攪拌確保各單位的廢酸能夠充分混合,泵出口增設(shè)廢酸濃度計(jì),原液槽底部漿泥通過增設(shè)的單隔膜泵打至臥式壓濾機(jī)處理。
(3)原有的廢酸原液槽經(jīng)過清理后用作廢酸緩沖槽,當(dāng)外單位送液量大或者遇到大雨天氣廢酸無法及時處理時,濃密機(jī)式原液槽的液可以溢流至此,待處理能力允許時再由臥式泵送至濃密機(jī)式原液槽處理。
(4)在硫化反應(yīng)前端增設(shè)硫化預(yù)處理槽,利用硫化鈉處理亞砷酸還原終液中的銅。
管線如圖2。
圖2 改造后的管線
(1)外單位送液通過混液槽后充分混合,確保廢酸酸液重金屬離子濃度均勻,同時泵出口增設(shè)酸濃濃度計(jì),為崗位人員監(jiān)控廢酸酸濃變化提供了參考依據(jù),同時酸濃信號也接入了儀表室的監(jiān)控畫面,儀表操作人員也可以根據(jù)酸濃顯示的變化,對硫化反應(yīng)的ORP[6]設(shè)定值進(jìn)行初步的調(diào)整,確保硫化反應(yīng)效果。
(2)原液槽底部積泥由單隔膜泵打至臥式壓濾機(jī)處理,減少了進(jìn)入廢酸系統(tǒng)的泥漿量,同時硫化預(yù)處理減少了廢酸原液中的部分銅元素,這些都使硫化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的銅砷濾餅的量大大減少,提高銅砷濾餅中砷的含量,減少了砷的循環(huán)處理量,減少了成本消耗。
(3)因濃密機(jī)式原液槽底部為架空結(jié)構(gòu),可以避免出現(xiàn)滲漏時難以發(fā)現(xiàn)的問題。并且其他原液槽液都為該濃密機(jī)式原液槽溢流液,其他原液槽均不易出現(xiàn)底部酸泥淤積,提高其緩沖能力。按新原液槽正常50%液位控制,則整個系統(tǒng)實(shí)際緩沖空間為1084.24m3,高于現(xiàn)在1025m3的緩沖能力,且酸泥清理工作量較小。
隨著工廠產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大及對環(huán)保要求的進(jìn)一步提高。在原有場地空間受限的條件下。對原有設(shè)備的管線進(jìn)行改造,深度挖掘系統(tǒng)潛力,提高了工藝處理能力,穩(wěn)定工藝處理中的各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù),是減輕生產(chǎn)強(qiáng)度,節(jié)約單耗成本,確保環(huán)保指標(biāo)的一種可行性方法。
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