張 強
(中國石油長慶油田第九采油廠,寧夏 銀川 750006)
天然氣發(fā)電機組的天然氣燃料能量只有約30%~35%被發(fā)電機組轉(zhuǎn)化為電能,約有30%隨廢氣排出,25%~30%被發(fā)動機冷卻水帶走,通過機身散熱等其他損失約占10%左右。目前,占燃氣發(fā)動機燃料近55%熱能的排氣余熱和冷卻水余熱資源基本上被白白浪費掉,因此合理利用燃氣發(fā)電機組余熱,是節(jié)能、降耗、提高能源利用率的必然趨勢。
在發(fā)電機組煙道出口上加裝一套針形管余熱鍋爐,熱水循環(huán)泵將增壓站內(nèi)的冷水送到針形管余熱鍋爐,經(jīng)加熱的熱水供給使用流程,從使用系統(tǒng)回來的冷水再被送到針形管余熱鍋爐加熱,一直循環(huán)。
針形管余熱鍋爐如圖1所示,是專用高效節(jié)能產(chǎn)品。采用針形管強化傳熱元件傳熱功能,水管的受熱面大大增加,同時煙氣流經(jīng)針形管表面時形成強烈的紊流,起到提高傳熱效率和減少煙灰積聚的作用。余熱回收裝置外觀結(jié)構(gòu)簡單、熱效率高、運行安全穩(wěn)定、現(xiàn)場安裝維護方便。
圖1
站內(nèi)管線入口連接至立式水套爐上端,出口與溢流排污管線插接,加熱后的水通過循環(huán)泵在水套爐內(nèi)循環(huán),保障水套爐內(nèi)水溫恒定。當(dāng)需要改變系統(tǒng)水溫時,通過改變發(fā)電機組煙道出口針形管余熱鍋爐旁通管線開度進行調(diào)節(jié)。
1.結(jié)構(gòu)緊湊、熱效率高。單位長度的針形管換熱面積是光管的6~8倍,針形管之間用小半徑彎頭聯(lián)接,使設(shè)備的體積、重量大幅度降低,換熱速度快。
2.耐震消聲。由于設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計和針形管自身結(jié)構(gòu)特點,使其具有消聲器的結(jié)構(gòu)特征,減少了噪聲污染。
3.安全可靠、運行壽命長。每一針形管組,只有一端焊接在鋼結(jié)構(gòu)上,另一端呈自由狀態(tài)。這樣,設(shè)備在運行過程中,無熱應(yīng)力產(chǎn)生。設(shè)備聯(lián)箱上設(shè)計有安全閥、放空閥、排污閥、溫度計等儀表閥門,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)超壓、干燒等問題時,儀表閥門能起到保護作用。
4.安裝、使用、維修方便。根據(jù)燃氣發(fā)電機組配套設(shè)計,外表用耐高溫的硅酸鋁陶瓷纖維保溫,安裝時只需將設(shè)備聯(lián)接到發(fā)動機的排煙出口上,將熱水系統(tǒng)聯(lián)接到設(shè)備的進、出口聯(lián)箱上,設(shè)備即可正常運行。打開檢查門即可對設(shè)備的受熱面進行檢查和維護。設(shè)備的針形管組設(shè)計成模塊式,當(dāng)需要更換加熱管組時,可單組抽出進行更換,不必全部將管組取出。
1.消除站內(nèi)流程加熱爐明火,大幅降低安全隱患。
2.根據(jù)監(jiān)測調(diào)節(jié)熱水溫度較穩(wěn)定,受外界影響小。
3.減輕站內(nèi)操作人員工作量,不需要操作加熱爐運行。
4.水溫變化小,盤管內(nèi)結(jié)垢輕。
5.站內(nèi)加熱爐伴生氣用量少。
6.對比原來熱水系統(tǒng)補水量降低3倍。
7.發(fā)電機組總體噪聲降低50%。
8.不改變原站內(nèi)加熱爐和熱水系統(tǒng)流程,切斷余熱循環(huán)流程,站內(nèi)原有加熱系統(tǒng)可以正常使用。
劉四增壓站加裝余熱回收裝置后,其2012年11月部分監(jiān)控結(jié)果如表1所示(加熱爐內(nèi)滿水)。
加裝針形管余熱鍋爐后,劉四增壓站利用燃氣發(fā)電機組余熱,保障了外輸油溫和生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)供熱需求,節(jié)能效果顯著。
表1