孫全勝
(中國(guó)石化股份有限公司天津分公司裝備研究院,天津 300270)
某常減壓裝置常壓爐爐膛溫度>700℃,2012年3月發(fā)現(xiàn)常壓爐部分爐管抱卡斷裂脫落。2012年9月大修時(shí)將其從加熱爐中取出,發(fā)現(xiàn)斷裂處均為抱卡懸臂根部,抱卡斷口已銹蝕。爐管拉鉤及抱卡斷裂位置如圖1所示。爐管采用吊裝,底部可自由伸縮,爐管規(guī)格為152mm×8mm,材質(zhì)為Cr9Mo,高度約15m,抱卡位置在約6m高處。抱卡斷裂數(shù)量9個(gè),其中6個(gè)位于10#燃燒嘴上方,燃料為液化氣脫硫醇尾氣。
(1)宏觀分析。
圖1 爐管拉鉤及抱卡斷裂位置
斷口上有明顯的鑄造缺陷,斷口表面粗糙不平,無(wú)明顯的塑性變形,屬脆性斷裂。
將斷口氧化層打磨后,可以看到抱卡斷口表面有多處裂紋,這是斷裂的重要原因。
9個(gè)斷口中有6個(gè)均對(duì)著10#燃燒嘴,其所燃液化氣脫硫醇尾氣的主要成分是H、空氣、硫化物。抱卡材質(zhì)為ZGCr25Ni12,由于鐵的氧化物和硫化物具有較低共熔點(diǎn),熔融后的混合物能滲入晶粒間造成金屬的腐蝕,因此會(huì)增加氧化速度。同樣,鎳和以鎳為主的合金與含硫的高溫?zé)煔夥磻?yīng),能夠生成Ni-Ni3S2的低熔混合物,這種混合物在625℃左右就會(huì)熔融,并從晶粒邊緣對(duì)金屬進(jìn)行腐蝕破壞。
(2)常規(guī)力學(xué)性能測(cè)試。
依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T228-2002金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》 制備合金鑄鋼Cr25Ni12的拉伸試樣。試樣直徑為5mm(圖2),試樣斷口為L(zhǎng)1和L2(圖3),拉伸試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
圖2 拉伸試樣
圖3 拉伸試樣斷口
由圖3可見(jiàn),2個(gè)試樣均存在嚴(yán)重的鑄造缺陷。
表1 鑄鋼Cr25Ni12試樣拉伸試驗(yàn)數(shù)據(jù)(20℃)
鑄鋼Cr25Ni12試樣的抗拉強(qiáng)度最低值為269.5MPa。表中同時(shí)給出了GB/T8492—2002一般用途耐熱鋼和合金鑄件ZG40Cr25Ni12Si2的參考值,抱卡材料的抗拉強(qiáng)度大大低于參考值。
(3)化學(xué)成分檢測(cè)。
從抱卡斷口附近取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,檢驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))列于表2。表中同時(shí)列出GB/T8492—2002一般用途耐熱鋼和合金鑄件ZG40Cr25Ni12Si2的參考成分。分析結(jié)果表明,合金元素的含量與參考成分相近,只有C的含量偏低,而拉伸試樣L1的斷口局部C含量達(dá)到6.12%(表4)。說(shuō)明存在嚴(yán)重的成分偏析。
表2 Cr25Ni12鋼化學(xué)分析報(bào)告
(4)微觀斷口檢測(cè)分析。
①原始斷口微觀檢測(cè)分析
對(duì)原始斷口表面進(jìn)行了SEM形貌觀察和EDS能譜分析。由于斷口表面已發(fā)生嚴(yán)重氧化,因此SEM形貌看不到細(xì)部斷裂特征。圖4和表3為原始斷口EDS能譜分析結(jié)果,O的含量高達(dá)到了17.51%,表明斷口氧化嚴(yán)重。同時(shí)S的含量也達(dá)到了2.26%,說(shuō)明煙氣含硫較高,使斷口表面產(chǎn)生硫化物。
圖4 原始斷口EDS能譜分析
表3 原始斷口表面化學(xué)成分 %
②拉斷試樣斷口微觀檢測(cè)分析
對(duì)拉伸試樣L1的三個(gè)位置(圖5)進(jìn)行SEM形貌觀察和EDS能譜分析。
圖5 拉伸試樣斷口L1取樣觀察位置
圖6為L(zhǎng)1斷口的整體SEM形貌,斷口上存在明顯的宏觀缺陷,缺陷位置呈黑色孔洞。1位置處已產(chǎn)生嚴(yán)重氧化層,并且斷口表面有垂直方向的微裂紋;2位置斷口呈河流狀花紋,穿晶解理斷裂;3位置斷口平坦,為穿晶解理斷裂。
圖6 L1整體斷口SEM形貌58x
圖7和表4為1位置的EDS能譜分析結(jié)果,此處的O和C含量很高,分別達(dá)到9.16%和6.12%,表明黑色應(yīng)為析出的石墨并且有氧化物存在。同時(shí)S的含量也達(dá)到了1.40%,金屬內(nèi)部產(chǎn)生了硫化,導(dǎo)致拉伸試樣強(qiáng)度偏低。
圖8和表5為3位置的EDS能譜分析結(jié)果,Cr含量偏高,Ni含量偏低,說(shuō)明鑄造時(shí)存在化學(xué)成分偏析現(xiàn)象。
同樣對(duì)拉伸試樣L2進(jìn)行SEM形貌觀察和EDS能譜分析,L2斷口SEM形貌與L2相同為穿晶解理斷裂,且存在大面積的疏松組織,這正是該試樣拉伸強(qiáng)度低的原因。EDS能譜分析結(jié)果,同樣Cr含量偏高,Ni含量偏低,說(shuō)明鑄造時(shí)存在化學(xué)成分偏析現(xiàn)象。
(1)材料有嚴(yán)重的鑄造缺陷(孔洞、氣孔、夾雜及裂紋)和嚴(yán)重的成分偏析等,導(dǎo)致抗拉強(qiáng)度較低,耐腐蝕性能差。
圖7 L1-1的EDS能譜分析
表4 L1-1斷口表面化學(xué)成分
圖8 L1-3的EDS能譜分析
表5 L1-3斷口表面化學(xué)成分 %
(2)失效抱卡位于燃燒液化氣脫硫醇尾氣燒嘴上方,其含硫量較高,鐵的氧化物和硫化物具有比較低的共熔點(diǎn),同樣,鎳和以鎳為主的合金與含硫的高溫?zé)煔夥磻?yīng),能夠生成Ni-Ni3S2的低熔混合物。熔融后的混合物能滲入晶粒間造成金屬的腐蝕,產(chǎn)生從邊緣向內(nèi)擴(kuò)展的裂紋。并在高溫、振動(dòng)的條件下導(dǎo)致抱卡應(yīng)力腐蝕斷裂。
針對(duì)本次爐管抱卡斷裂問(wèn)題提出如下建議。
(1)不要使用未經(jīng)脫硫的燃料氣。
(2)爐管抱卡斷裂與其材質(zhì)存在鑄造缺陷密切相關(guān),因此需嚴(yán)格檢驗(yàn)。