梁 政 李雙雙 田家林 朱小華 張力文
1.石油天然氣裝備教育部重點實驗室·西南石油大學(xué) 2.中國石油西南油氣田公司銷售分公司3.中國石油寶雞石油機械有限責(zé)任公司
CNG加氣站脫水裝置的脫水效果對加氣站的安全運行至關(guān)重要[1]。車用壓縮天然氣增壓后的水露點應(yīng)符合GB 18047的規(guī)定,CNG加氣站脫水裝置宜采用吸附法脫水[2-4]。為保證CNG加氣站連續(xù)運行,至少需要2個脫水塔,一個塔進(jìn)行脫水操作,另一個塔進(jìn)行吸附再生和冷卻,然后切換操作。按照脫水裝置在CNG加氣站工藝流程中的位置分為低壓脫水、中壓脫水、高壓脫水3種方式[5-7]。
脫水裝置是CNG加氣站的主要耗能單元,其能耗主要體現(xiàn)在加熱爐電耗、再生氣用量上。目前脫水裝置存在再生過程能耗較大、再生氣用量大、再生時間和溫度不合理、分子篩再生不徹底、再生頻率較高、操作次數(shù)多等問題[8-14]。為此,結(jié)合CNG站脫水裝置實際工藝流程,提出了再生氣余熱利用節(jié)能技術(shù),使能量(熱量和冷量)互補利用,實現(xiàn)脫水裝置節(jié)能降耗與優(yōu)化再生效果的雙重目的[15-16]。試驗數(shù)據(jù)表明:在不改變其他設(shè)備及參數(shù)的條件下,節(jié)能改造后再生時間縮短了3h,節(jié)能比為27.3%;單次再生氣用量減少了60.7m3,節(jié)能比為18.4%;加熱爐的電耗降低了28.6%。
兩塔脫水裝置運行時,保持一個塔處于吸附狀態(tài),另一個塔處于再生狀態(tài)。其單塔循環(huán)過程為:吸附→卸壓→加熱再生→冷吹→充壓→吸附[17]。脫水裝置工藝流程包括脫水操作和再生操作兩部分,其高壓脫水工藝流程如圖1所示?,F(xiàn)假設(shè)塔A進(jìn)行脫水操作,塔B進(jìn)行再生操作,對其工藝流程進(jìn)行簡述[18-19]。
脫水操作流程:被壓縮后的高壓天然氣經(jīng)前置過濾分離器分離可能存在的游離水、油和雜質(zhì),然后經(jīng)A高進(jìn)閥從塔A頂部進(jìn)入,與塔內(nèi)分子篩充分接觸,分子篩吸附高壓天然氣所含的水和部分烴得到干燥的天然氣,干燥后的天然氣從塔A底部排出,經(jīng)A高出閥進(jìn)入后置過濾分離器分離后進(jìn)入高壓儲氣容器。后置過濾分離器主要濾掉氣流中攜帶的分子篩粉末,以免堵塞后續(xù)設(shè)備。
再生操作流程:再生氣(儲氣容器內(nèi)的干氣)經(jīng)調(diào)壓柜節(jié)流降壓后進(jìn)入加熱爐加熱,溫度上升至210℃左右,經(jīng)B熱進(jìn)閥從塔B底部進(jìn)入,與分子篩接觸傳熱,隨著分子篩溫度升高,分子篩吸附的水分及部分烴被再生氣帶走,逐步完成分子篩的再生。當(dāng)脫水塔頂部溫控儀溫度顯示為125℃左右時,標(biāo)志加熱再生階段完成。隨后進(jìn)入脫水塔的冷吹再生階段,關(guān)閉加熱爐電源,繼續(xù)通干氣對分子篩進(jìn)行冷吹降溫,當(dāng)脫水塔頂部溫度降至40℃以下時,分子篩恢復(fù)吸附能力,停止冷吹,脫水塔再生完成。再生氣經(jīng)脫水塔頂部排出,經(jīng)B熱出閥進(jìn)入冷凝分離器冷卻分離后進(jìn)入回收罐。
圖1 脫水裝置高壓脫水工藝流程圖
由脫水裝置工藝流程知,再生氣從塔A頂部排出時攜帶了大量的熱量直接進(jìn)入冷凝分離器,存在如下問題:①冷凝分離器進(jìn)口溫度較高,不利于氣液分離,影響分離效果;②再生氣的熱量大量浪費,沒能得到再次利用,同時也提高了回收罐的溫度。再生氣調(diào)壓后存在節(jié)流降壓積霜現(xiàn)象(圖2),導(dǎo)致加熱爐的進(jìn)氣溫度很低,而脫水塔頂部出口溫度較高,致使冷凝分離器進(jìn)口溫度較高,不利于CNG分離,由此提出了再生氣余熱利用節(jié)能技術(shù),即利用再生氣的余熱預(yù)熱調(diào)壓后的低溫再生氣,同時利用調(diào)壓閥節(jié)流降溫后的冷量冷卻脫水后的高溫再生氣,兩者的能量(熱量與冷量)互補利用,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。節(jié)能技術(shù)有如下效果:①提高再生氣進(jìn)入加熱爐的進(jìn)氣溫度,降低加熱爐的電耗;②減少再生氣加熱時間,減少再生氣的用量;③降低冷凝分離器進(jìn)口溫度,提高分離效果。
圖2 再生氣調(diào)壓積霜現(xiàn)象圖
再生氣余熱利用節(jié)能技術(shù)的工藝流程如圖3所示,增加了再生氣換熱器及其相關(guān)轉(zhuǎn)換流程?,F(xiàn)仍然假定塔A進(jìn)行脫水操作,塔B進(jìn)行再生操作,對其工藝流程進(jìn)行簡述。脫水操作流程保持不變,再生操作流程略有變化,換熱器與加熱爐處于同步狀態(tài)(圖4)。加熱再生時,打開閥1,關(guān)閉閥2,調(diào)壓后的低溫再生氣進(jìn)入新增加的換熱器殼程,塔A出口的高溫再生氣進(jìn)入換熱器管程,實現(xiàn)換熱,從而提高加熱爐再生氣的進(jìn)口溫度、降低冷凝分離器的進(jìn)口溫度。冷吹再生時,打開閥2,關(guān)閉閥1,調(diào)壓后的低溫再生氣經(jīng)過加熱爐旁通(避免換熱器把熱量再次帶入塔B),直接進(jìn)入塔B冷吹分子篩,使分子篩快速冷卻,完成分子篩再生。
圖3 再生氣余熱利用節(jié)能技術(shù)工藝流程圖
圖4 換熱器與加熱爐的工作關(guān)系圖
為分析節(jié)能技術(shù)的可行性和節(jié)能效果,按圖3的工藝流程,結(jié)合脫水裝置的工藝流程,完成了脫水裝置的節(jié)能技術(shù)改造,脫水裝置節(jié)能改造前后現(xiàn)場見圖5。為完成節(jié)能技術(shù)的效果分析,分別統(tǒng)計了節(jié)能技術(shù)改造前后,在不改變其他設(shè)備及參數(shù)的條件下,完成一次分子篩再生所需要的氣量和電耗量。改造前后脫水裝置再生操作時的試驗數(shù)據(jù)(加熱再生時間、電耗量、再生氣用量)見表1,改造前后加熱爐進(jìn)口管壁溫度變化曲線、加熱爐單位時間電耗量變化趨勢見圖6、7。
圖5 脫水裝置節(jié)能改造前后現(xiàn)場圖
表1 脫水裝置再生操作時統(tǒng)計數(shù)據(jù)表
圖6 加熱爐進(jìn)口管壁溫度變化曲線圖
圖7 加熱爐單位時間電耗量變化趨勢圖
分析上述圖表數(shù)據(jù)可以得出:①改造后加熱時間減少了27.3%,再生氣用量減少了18.4%,加熱爐電耗量減少了28.6%;②由于再生氣余熱利用是一個自身循環(huán)預(yù)熱的過程,大約1h之后,換熱爐才開始對再生氣預(yù)熱,隨后加熱爐進(jìn)口溫度緩慢升高,最后管壁溫度穩(wěn)定在47℃左右;③再生氣余熱利用存在滯后,隨著換熱器逐漸換熱,加熱爐單位時間電耗量相比改造前電耗減小,充分說明再生氣余熱得到利用,達(dá)到了節(jié)能運行的目的。
1)應(yīng)用再生氣余熱利用的節(jié)能技術(shù)提高了加熱爐的進(jìn)氣溫度,減少了加熱時間和電耗量,降低了脫水裝置的能耗,技術(shù)上可行。
2)利用再生氣節(jié)流降壓的冷量冷卻脫水塔出口的再生氣,降低了冷凝分離器進(jìn)口溫度,改善了CNG分離效果。
3)能量互補利用的模式可用于類似的工藝流程,實現(xiàn)節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)運行的目的。
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