楊挺 雷水雄 許兆洋
中核核電運行管理有限公司二廠
近年來隨著核電運行機組和裝機容量的增加,頻繁出現(xiàn)定子空心銅導線腐蝕和絕緣引水管堵塞,導致定子冷卻水控制流量下降故障,如秦山二廠1號機組在108大修結(jié)束后,出現(xiàn)發(fā)電機定子冷卻水流量下降以及定子進出口壓差逐漸增大異常情況。檢查發(fā)現(xiàn)定子冷卻水系統(tǒng)的Cu含量有明顯上升,最大到27ppb,比正常運行期間5ppb高很多,因不滿足機組運行的要求引起停機。大亞灣核電廠也出現(xiàn)過同樣的問題。可見,發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)的安全運行直接影響和威脅機組的安全穩(wěn)定,因此,通常對定子冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)控制要求如下:
1) 較低的電導率;
2) 減少雜質(zhì)離子的進入和降低系統(tǒng)中的雜質(zhì);
3) 不發(fā)生發(fā)電機空心導線內(nèi)沉積結(jié)垢,避免堵塞。
2010 年,電力行業(yè)電機標準化技術委員會對《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水及其系統(tǒng)技術要求》進行升版,并于 2011 年 5 月 1 日起執(zhí)行。新的標準明確規(guī)定:發(fā)電機內(nèi)冷卻水應采用除鹽水或凝結(jié)水。當發(fā)現(xiàn)汽輪機凝汽器有循環(huán)水漏入時,內(nèi)冷卻水的補充水必須用除鹽水。水質(zhì)要求見表1。
表1 發(fā)電機內(nèi)冷水水質(zhì)控制標準[1]
從新標準 DL/T801-2010 可以看出,新的電力行業(yè)標準,更加突出對定子冷卻水系統(tǒng) pH 的控制。
DL/T201-2010《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術要求》關于發(fā)電機定子冷卻水的控制參數(shù)為pH、電導率、Cu含量、溶解氧等,其中影響系統(tǒng)腐蝕的參數(shù)主要為pH和溶解氧。
注入堿液的方法安全可靠并被國外制造商作為標準方法,常見的注入堿液法為直接用含少量氨的凝結(jié)水給定子冷卻水系統(tǒng)補水,達到提高定子冷卻水系統(tǒng)pH目的。優(yōu)點:方式簡單易行,已在很多火電廠采用,田灣核電也采用此方式(注:田灣核電站正常運行期間凝結(jié)水精處理系統(tǒng)保持運行,氨含量相對較低,補水pH接近9.0)。缺點: CEX氨含量高,補水對定子冷卻水pH有較大影響,pH波動較大。
用除鹽水作內(nèi)冷水,在除鹽床下游加入0.1%~1%的氫氧化鈉溶液,以秦山二廠為例, 2012年4月增加了氫氧化鈉加入裝置,截至12月底,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,系統(tǒng)冷卻水pH保持在8.5±0.2,電導率保持在1.0±0.2μs/cm范圍內(nèi),銅含量從4.5ppb降到1.0ppb以下,定子冷卻水堿化樹脂床進口鈉離子濃度維持在30ppb左右,床出口鈉離子最高2.9ppb。但由于該方式是直接加入強電解質(zhì)NaOH,對運行指標的控制和設備可靠性的要求都較高。
《透平型同步電機技術要求》(GB/T 7064—2008)附錄D中規(guī)定:如果電機內(nèi)冷水系統(tǒng)中含氫量(體積含量)超過2%,應加強對電機的監(jiān)測;若超過10%應立即停機處理。這就要求,用氮氣對定子冷卻水箱頂部小流量連續(xù)吹掃或保持一定壓力,這樣既可保證含氫量不超標,也可使定子冷卻水系統(tǒng)低氧含量滿足標準。為保證水箱頂部氫氣不超標(<2%),確保定子冷卻水中溶解氧含量滿足技術規(guī)范(≤30ppb),建議對水箱頂部采用氮氣小流量(200L/h左右)連續(xù)吹掃,既保證水箱頂部氫氣含量滿足規(guī)范,也保證定子冷卻水中溶解氧含量小于30ppb。同時,采用連續(xù)吹掃模式后,正常運行期間運行人員可以不必再進行定期吹掃,減少工作量。目前,秦山三期、大亞灣核電都已實施此方法,氫氣控制在2%以下,定子冷卻水溶解氧在10ppb以下。其缺點是增加氮氣消耗量,增加生產(chǎn)成本。
腐蝕產(chǎn)物(主要是氧化銅/氧化亞銅)沉積引起阻塞也是常見問題。發(fā)電機空心導線內(nèi)部結(jié)垢, 銅腐蝕產(chǎn)物在空心導線的內(nèi)表面沉積, 如不及時處理, 可能導致發(fā)電機繞組嚴重損壞。最簡便的方法是用水作正反沖洗,如果正反沖洗仍解決不了,唯一的辦法只能考慮化學清洗。在國內(nèi)不少電廠,包括核電廠都進行過化學清洗來消除缺陷,美國sanofore(評估專家Oscar所在電廠)2/3號機組都已經(jīng)進行過兩次化學清洗。
但是,由于空心銅導線的截面小, 其內(nèi)壁結(jié)垢的總量又不是很明確, 洗下的垢物是否會在空心導線內(nèi)造成堵塞, 這是我們不得不面對的巨大風險。制定化學清洗方案就必須充分考慮這些因素, 并盡可能把風險值控制到最低。國內(nèi)某核電廠1#機組已連續(xù)化學清洗兩次,效果不是很好,已決定不再化學清洗。
檢修期間對發(fā)電機定子繞組線棒的保養(yǎng)非常重要,尤其沿海地區(qū)電廠,由于環(huán)境氣候潮濕,鹽分較高,如果不對其進行良好的保養(yǎng),容易導致線棒氧化腐蝕。目前,所建核電廠大多處在沿海地區(qū),許多電廠都已經(jīng)推動檢修期間汽輪發(fā)電機定子繞組的全程保養(yǎng)工作。主要方式如下:
1)補充除氧水:大修機組恢復前系統(tǒng)補水直接從相鄰機組引除氧水,或采用膜除氧裝置除氧,目前在大亞灣和秦山二廠都有應用。
2)干燥空氣吹掃保養(yǎng):干燥空氣吹掃是在發(fā)電機排水結(jié)束后,從定子繞組冷卻水的總進出口進行吹掃,除去內(nèi)部殘留積水,使相對濕度控制在3.7%左右,壓力以不超過運行期間氫側(cè)壓力為準,避免造成線棒的擠壓和損傷提高吹掃效率,吹掃方式可采用恒壓直流式、恒壓逆流式、脈沖吹掃式等方式,壓力從低到高,氣量由小到大,方向頻繁切換,盡可能縮短空芯銅導線在潮濕環(huán)境下的暴露時間。
3)充氮氣保養(yǎng):定子回路檢修結(jié)束后距離機組啟動還有一段時間,在此期間保持系統(tǒng)密閉,充入高純氮氣維持一定正壓進行保養(yǎng),從而確保銅表面氧化物處于穩(wěn)定的貧氧環(huán)境,避免運行期間生成的Cu2O保護膜轉(zhuǎn)變?yōu)镃uO,減輕因氧化物晶型轉(zhuǎn)變而造成的氧化物剝落。
定子冷卻水系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物(主要是氧化銅/氧化亞銅)沉積引起阻塞是電廠常見問題,化學清洗只是一種補救措施。為了盡可能降低系統(tǒng)腐蝕,避免故障重復發(fā)生,我們建議對定子冷卻水采用堿化+低氧控制方式,將其最優(yōu)化,使定子冷卻水系統(tǒng)水pH值提高至8~9,使水呈堿性,這樣就有效地控制了沉淀形成,并將主回路水的氧含量保持在10μg/L~30μg/L,可避免轉(zhuǎn)子絕緣管內(nèi)形成導電層。此外,在定子冷卻水系統(tǒng)停運或檢修期間,實施發(fā)電機定子繞組的全程保養(yǎng)工作,盡可能降低發(fā)電機定子繞組的腐蝕風險,確保發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行。
[1]DL/T801—2010 大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術要求.北京:中國電力出版社,2011
[2]喻亞.非大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)量管理與控制技術.湖北電力, 2005年12月 第29卷增刊
[3]劉斌,吳迪等.水內(nèi)冷發(fā)電機定子線棒的停用保養(yǎng).腐蝕科學與防護技術,2009年5月,第21卷第3期
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