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(1.河北鋼鐵集團(tuán) 唐山鋼鐵公司第二鋼軋廠,河北 唐山 063016;2.河北聯(lián)合大學(xué) 電氣工程學(xué)院,河北 唐山 063000)
唐鋼第二鋼軋廠3#連鑄機(jī)(即原二煉鋼廠3#連鑄機(jī))始建于1989年,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為40萬t,此次改造前為5機(jī)5流連鑄機(jī),實(shí)際年產(chǎn)量為70萬t,主要產(chǎn)品為130 mm×130 mm斷面普碳鋼和低合金鋼。根據(jù)生產(chǎn)平衡和市場(chǎng)需求,進(jìn)行了技術(shù)改造,將其改造為6機(jī)6流、斷面150 mm×150 mm的連鑄機(jī),同時(shí)根據(jù)品種鋼生產(chǎn)的實(shí)際需要引進(jìn)了Danieli公司的關(guān)鍵部位的設(shè)備、技術(shù),新增了液面自動(dòng)控制系統(tǒng)、塞棒控制系統(tǒng)、電磁攪拌等自動(dòng)澆鑄功能,形成年產(chǎn)120萬t多品種鋼坯生產(chǎn)水平。連鑄液面控制系統(tǒng)采用了Co60為放射源。通過近3年的摸索和技術(shù)改進(jìn),該系統(tǒng)在150 mm×150 mm等小斷面鑄機(jī)的自動(dòng)開澆、自動(dòng)連續(xù)澆鑄方面已經(jīng)取得很大成功,自動(dòng)開澆率達(dá)98%以上,液位控制保持十分穩(wěn)定。其主要優(yōu)點(diǎn)是優(yōu)良的表面/皮下質(zhì)量、較輕的振痕深度和低一倍的漏鋼率,因此提高了生產(chǎn)率,促進(jìn)了品種鋼的生產(chǎn)。
該結(jié)晶器液面控制系統(tǒng)主要由3部分組成:1)檢測(cè)系統(tǒng);2)控制與處理系統(tǒng);3)塞棒及其運(yùn)動(dòng)控制變頻傳動(dòng)系統(tǒng)。
檢測(cè)系統(tǒng)用于測(cè)量結(jié)晶器內(nèi)的鋼水液位高度,它由Co60放射源、閃爍計(jì)數(shù)器和液位計(jì)組成。
Co60放射源和閃爍計(jì)數(shù)器安裝在結(jié)晶器內(nèi),安裝位置前后對(duì)稱。Co60放射源發(fā)射出的γ射線穿過結(jié)晶器及其中的鋼水時(shí),一部分被結(jié)晶器和鋼水吸收,一部分到達(dá)閃爍計(jì)數(shù)器的探測(cè)表面。由于被鋼水吸收的γ射線隨鋼水液面高度的不同而不同,使得到達(dá)閃爍計(jì)數(shù)器表面的γ射線強(qiáng)度隨著鋼水液面高度的變化而變化。其變化規(guī)律為:隨鋼水液面高度的增加,到達(dá)閃爍計(jì)數(shù)器表面的γ射線強(qiáng)度越弱,它們之間存在著接近反比的關(guān)系,如圖1所示。可見根據(jù)檢測(cè)出的γ射線強(qiáng)度就可轉(zhuǎn)換成鋼水液面高度的變化。
圖1 接收到的γ射線強(qiáng)度與結(jié)晶器內(nèi)鋼液高度關(guān)系圖Fig.1 Relation curve of γ rays and liquid level in mould
閃爍計(jì)數(shù)器將檢測(cè)出的γ射線強(qiáng)度轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳送給液位計(jì),液位計(jì)再將其轉(zhuǎn)換成可反應(yīng)鋼水液位高度變化的4~20 mA傳送給PLC系統(tǒng)。
控制與處理系統(tǒng)包括HMI(人機(jī)界面系統(tǒng))、PLC、變頻器和相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)通訊等。其控制系統(tǒng)構(gòu)成示意圖見圖2。
圖2 控制系統(tǒng)構(gòu)成示意圖Fig.2 Schematic diagram of control system
HMI(人機(jī)界面系統(tǒng))采用研華工控機(jī),組態(tài)軟件采用Intach8.0,所有控制畫面及參數(shù)都可以在HMI上顯示,還可實(shí)現(xiàn)各工藝參數(shù)的設(shè)定、調(diào)整、控制。
PLC采用西門子S7-400系列,CPU采用了高性能的CPU416-3DP。每流1個(gè)PLC站,6個(gè)流共6個(gè)PLC站,這6個(gè)鑄流設(shè)備PLC站的硬件組態(tài)和程序完全一樣,只是以太網(wǎng)址不同。圖2中僅示意出1個(gè)流的PLC站。鑄流設(shè)備PLC除實(shí)現(xiàn)本文論述的結(jié)晶器鋼水液位控制外,還對(duì)本流的全部其他設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
S7-400系列PLC具有強(qiáng)大的控制能力、運(yùn)算速度和網(wǎng)絡(luò)功能,目前在國(guó)內(nèi)外要求非常高的自動(dòng)控制系統(tǒng)中應(yīng)用十分廣泛。
PLC與HMI采用工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行通訊,PLC和運(yùn)動(dòng)控制MC變頻器采用Profibus-DP網(wǎng)方便靈活地集成在一起。該系統(tǒng)兼具了Profibus-DP高速數(shù)據(jù)傳送和工業(yè)以太網(wǎng)向管理層拓?fù)浔憷膬?yōu)點(diǎn)。
塞棒機(jī)構(gòu)示意圖如圖3所示。塞棒機(jī)構(gòu)由低速變頻調(diào)速電機(jī)、位移傳感器、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等組成。工作時(shí)主PLC通過Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)發(fā)控制指令給運(yùn)動(dòng)控制MC變頻器,再由運(yùn)動(dòng)控制MC變頻器驅(qū)動(dòng)變頻調(diào)速電機(jī)帶動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、塞棒作升降運(yùn)動(dòng)。下部的位移傳感器將當(dāng)前塞棒的位置反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)再根據(jù)結(jié)晶器液面情況判定塞棒位置需提升或下降;完成一次動(dòng)作后,位移傳感器再將位置反饋給控制系統(tǒng),再根據(jù)液面情況判定塞棒的升降,如此周而復(fù)始,維持結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面保持在設(shè)定值。
圖3 塞棒機(jī)構(gòu)示意圖Fig.3 Schematic of stopper rod mechanism
結(jié)晶器液面自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)連鑄生產(chǎn)至關(guān)重要。傳統(tǒng)的控制算法有3種[2]:流量型、速度型和混合型。根據(jù)我廠生產(chǎn)的鋼種以及采取的控制方式,采用了流量型算法,通過控制進(jìn)入結(jié)晶器的鋼水流量,以保持液位穩(wěn)定。即改變?nèi)舻奈恢脕砜刂其撍髁?,達(dá)到液位穩(wěn)定的目的。
該系統(tǒng)采用雙閉環(huán)(兩級(jí))PID控制系統(tǒng),圖4為其控制原理方框圖,其控制目標(biāo)就是要將結(jié)晶器內(nèi)鋼水液位保持在要求的水平。PLC將現(xiàn)場(chǎng)反饋回來的實(shí)際液位與設(shè)定值進(jìn)行比較。其差值經(jīng)過液位PID運(yùn)算產(chǎn)生塞棒位置給定信號(hào)。該信號(hào)與檢測(cè)到的塞棒的實(shí)際位置之差經(jīng)過塞棒PID運(yùn)算產(chǎn)生位置輸出信號(hào)控制塞棒電機(jī),使塞棒不斷地調(diào)整位置直到結(jié)晶器鋼水液位到達(dá)要求的水平。
圖4 液位控制原理方框圖Fig.4 Block diagram of liquid level control
結(jié)晶器液面PID控制常采用一階慣性加純延遲環(huán)節(jié),其模擬量PID控制微分方程的一般形式為
相應(yīng)的傳遞函數(shù)為
式中:u(t)為塞棒控制的輸入量;e(t)為液位偏差值;Kp為比例系數(shù);Ti為積分時(shí)間常數(shù);Td為微分時(shí)間常數(shù)。
Kp,Ti,Td構(gòu)成系統(tǒng)的控制參數(shù)。
由于PLC系統(tǒng)是一種采樣控制系統(tǒng),它只能根據(jù)采樣時(shí)刻的偏差值計(jì)算控制量。為了能使PLC程序?qū)崿F(xiàn)式(1),必須將其離散化為如下的差分方程:
式中:e(k)為第k個(gè)采樣時(shí)刻的偏差值;△e(k)為本次偏差值與上次偏差值之差,△e(k)=e(k)-e(k-1);Ki為積分系數(shù),Ki=T/Ti;Kd為微分系數(shù),Kd=Td/T。
從式(3)可以看出u(k)是全量輸出,每次輸出均與過去的狀態(tài)有關(guān),這就大大增加了PLC的程序運(yùn)算量和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,延長(zhǎng)了掃描時(shí)間。因此在程序中采用了如下所示的增量式算法。
增量式算法雖然只是算法上一點(diǎn)改變,卻帶來了以下優(yōu)點(diǎn):1)PLC只輸出增量,誤動(dòng)作時(shí)影響小,必要時(shí)可加邏輯保護(hù);2)手動(dòng)—自動(dòng)切換時(shí)沖擊小;3)算式中不需要累加,增量只與最近幾次采集有關(guān),容易獲得較好的控制效果,而且大大減少了PLC的程序運(yùn)算量和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量。
在 PID 控制中,Kp,Ki,Kd參數(shù)的設(shè)定是關(guān)鍵,它與澆鑄的鋼種、結(jié)晶器斷面尺寸、拉速等有關(guān)。一般可根據(jù)仿真系統(tǒng)結(jié)果結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。更換澆鑄的鋼種或改變拉速后,可在H M I上方便地改變 Kp,Ki,Kd的控制參數(shù)。
為使液位調(diào)節(jié)準(zhǔn)確快速,控制程序根據(jù)采集到的液位設(shè)定值與實(shí)際值的差值e(k)的大小,自動(dòng)上下浮動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù)。當(dāng) e(k)值大于某值時(shí),Kp,Kd上浮一定比例,使塞棒快速提升或下降;反之,當(dāng)e(k)值小于某值時(shí),Kd下浮一定比例,以力求塞棒位置準(zhǔn)確,從而快速而準(zhǔn)確地到達(dá)給定液位值。
塞棒機(jī)構(gòu)由運(yùn)動(dòng)控制MC變頻器6SE7021驅(qū)動(dòng)變頻調(diào)速電機(jī)實(shí)現(xiàn)升降運(yùn)動(dòng)。MASTERDIVE家族的6SE70系列變頻器包含VC和 MC 2種變頻器。MC專門應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于精加工行業(yè)如:車床、印刷、紡織、機(jī)械加工等。使用MC控制器可實(shí)現(xiàn)如下功能:速度控制、位置控制、裝置之間的角同步控制等功能。
該MC變頻器通過附加的CBP通訊板(Profibus通訊板),實(shí)現(xiàn)與S7-400主PLC自動(dòng)化系統(tǒng)的Profibus-DP通訊。按照Profibus標(biāo)準(zhǔn),CBP通訊板通過9孔SUB D型插座連接到Profibus系統(tǒng),該接口的所有連接是防短路,并且是電位隔離的。對(duì)傳動(dòng)裝置的數(shù)據(jù)存取總是按照主從方式進(jìn)行,傳動(dòng)裝置總是從站且每個(gè)從站本身都有明確的地址。PLC周期性的與傳動(dòng)裝置進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
在傳動(dòng)裝置Profibus前置文件(版本2)的結(jié)構(gòu)中,周期型通道的有用數(shù)據(jù)被定義為參數(shù)過程數(shù)據(jù)對(duì)象,即PPO。按照有用數(shù)據(jù)有無參數(shù)區(qū)、過程數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù),共有5種PPO類型[4]。本系統(tǒng)中使用的是PPO5通訊協(xié)議。
在PLC中硬件組態(tài)變頻器,編制通訊DB塊,就可以將前述PLC程序運(yùn)算結(jié)果,按照PP05通訊協(xié)議,通過Profibus-DP網(wǎng)絡(luò),傳送給運(yùn)動(dòng)控制MC變頻器,修改其控制字,驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)塞棒機(jī)構(gòu)升降。
系統(tǒng)投入運(yùn)行后,曾出現(xiàn)液面波動(dòng)的現(xiàn)象。經(jīng)分析研究,其主要原因與解決方案為:1)更換結(jié)晶器、更換傳感器或電纜后,檢測(cè)信號(hào)出現(xiàn)偏差,造成液位波動(dòng)。此時(shí)應(yīng)重新調(diào)校標(biāo)定系統(tǒng),重點(diǎn)標(biāo)定置空和置滿信號(hào)(即液位為空或滿時(shí)的信號(hào));2)做好抗干擾措施,避免干擾信號(hào)進(jìn)入測(cè)量回路,連線連接可靠無接觸電阻;3)部分鋼種所需要的調(diào)節(jié)參數(shù)不同,需要與工藝結(jié)合好,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際(最好能仿真)調(diào)整參數(shù)。
本系統(tǒng)的控制精度高達(dá)±3 mm,具有自動(dòng)化程度高、穩(wěn)定性好、控制精度高、偏差小等特點(diǎn),自2007年投入運(yùn)行以來效果良好,提高了連鑄坯的質(zhì)量,降低了漏鋼率,有效促進(jìn)了品種鋼的生產(chǎn)。隨著各種先進(jìn)控制系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用,必將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)連鑄自動(dòng)化水平的提高,為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益。
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