劉 洋 吳世躍 李進鵬
(1.太原理工大學礦業(yè)工程學院,山西省太原市,030024;2.華晉焦煤公司,山西省離石市,033000)
扇形高位鉆孔與傾向高位巷瓦斯抽采效果對比分析研究
劉 洋1吳世躍1李進鵬2
(1.太原理工大學礦業(yè)工程學院,山西省太原市,030024;2.華晉焦煤公司,山西省離石市,033000)
為了解決工作面瓦斯超限問題,沙曲礦在24207工作面進行了大孔徑鉆孔替代傾向高位巷抽采裂隙帶瓦斯的試驗。結果表明,使用大孔徑鉆孔抽采效果較為顯著,現(xiàn)場工程中一個鉆場5個鉆孔的平均抽采純量12.20 m3/min,高于傾向高位巷10.05 m3/min的抽采純量,且有效控制范圍是傾向高位巷的1.4~2倍。
大孔徑鉆孔 傾向高位巷 瓦斯抽采 沙曲礦
沙曲礦屬于典型的高瓦斯且具有煤與瓦斯突出危險的礦井。24207工作面位于該礦4#煤層,煤層平均厚度為4.50 m,平均傾角5°。向上距離2#煤層平均10.5 m,向下距離5#煤層平均5.6 m,其中2#煤層平均厚度為1.04 m,5#煤層平均厚度為3.3 m。工作面采用傾向長壁綜合機械化一次采全高開采方法,頂板管理采用全部垮落法?;夭善陂g產(chǎn)量在3000 t/d時,工作面平均絕對瓦斯涌出量為62.38 m3/min,本煤層瓦斯涌出占63%,鄰近層瓦斯涌出占37%。由于鄰近層瓦斯涌出所占比例較大,對鄰近層瓦斯進行抽采成為瓦斯治理中比較重要的一個環(huán)節(jié)。
由德鉆ADR-250型大孔徑高位鉆孔 (以下簡稱德鉆孔)代替傾向高位巷是沙曲礦在24207工作面回風巷施工的重點項目,取得了較好的抽采效果。本文就該抽采技術的原理、工程布置方式進行分析,通過與傾向高位巷在控制范圍、抽采純量等方面進行對比,闡述了在高瓦斯礦井使用大孔徑德鉆孔進行瓦斯治理的優(yōu)點及進行技術推廣的可行性。
明確裂隙帶瓦斯運移及分布規(guī)律是合理布置抽放系統(tǒng)的重要前提。根據(jù)礦山開采煤巖沉降理論,上覆巖層會因為下部的巖層垮落沉降形成巖層間的離層裂隙和豎向破斷穿層裂隙。覆巖層層面離層裂隙和穿層破斷裂隙相互貫通,形成隨工作面推進動態(tài)變化的采動裂隙帶。裂隙帶的形成為本煤層及鄰近2#煤層中的卸壓瓦斯流動提供了通道。對于2#煤層的卸壓瓦斯,首先在濃度差作用下,瓦斯從沒有裂隙的煤體擴散到周圍的裂隙中去,然后在壓力差作用下,瓦斯沿裂隙滲流到煤層上部離層裂隙內。對于本煤層瓦斯,會沿著采動斷層裂隙通道上升,最終聚集在裂隙帶上部的離層裂隙內。綜合分析可知,將抽采鉆孔布置在離層裂隙發(fā)育且能長時間保持的區(qū)域,有利于卸壓瓦斯流動到抽采鉆孔,保證鉆孔有效抽采時間長、瓦斯抽采率高。
將煤巖層看成均勻多孔介質,在壓差的作用下,瓦斯在煤體中的流動屬于多孔滲流。若將傾向高位巷看成大直徑鉆孔,在鉆孔長期抽采條件下煤巖層中的瓦斯流動可看成徑向穩(wěn)態(tài)滲流。瓦斯在煤巖層中徑向流動見圖1。
圖1 瓦斯在煤巖層中徑向流動
在第一類邊界條件下,利用徑向穩(wěn)態(tài)滲流微分方程可以求出煤巖層中任意一點的瓦斯壓力:
式中:R1——鉆孔半徑,m;
R0——鉆孔影響的極限半徑,m;
r——任一點到鉆孔的法向距離,m;p0——煤層原始瓦斯壓力,Pa;p1——鉆孔中的瓦斯壓力,Pa;
p——距鉆孔r處的瓦斯壓力,Pa。
由式 (1)可以看出,從鉆孔孔壁到瓦斯源邊界,壓力分布呈對數(shù)關系,r相同的各點壓力相等。因此,平面徑流的等壓線是以鉆孔軸線為中心的同心圓,越靠近鉆孔處等壓線越密。在一定的范圍內,隨著r的增大,煤層中瓦斯壓力迅速上升,在邊緣處壓力變化較為緩慢。由于瓦斯在煤層中流動受到阻力作用,抽采系統(tǒng)作用到煤層的抽采負壓只能使煤層一定區(qū)域內的瓦斯流動。因此,鉆孔的抽采量是一定的:
式中:Q——鉆孔瓦斯抽采量,m3/d;
l——深入煤體的鉆孔長度,m;
K——煤層滲透率,m2;
μ——瓦斯絕對粘度,Pa·s。
從式 (2)可以得知提高瓦斯抽采量的途徑:鉆孔瓦斯抽采量與煤巖層滲透率成正比,應將鉆孔布置在孔隙率較大的地方;與瓦斯壓力差成正比,應盡量降低鉆孔中的負壓;與鉆孔在煤層中的長度成正比,應盡量加大在煤層中的鉆孔長度;與鉆孔半徑成正比,可適當增大鉆孔半徑。
對于正常生產(chǎn)礦井而言,由于受抽采泵、抽放管路的限制,總抽采負壓相對固定;礦井小區(qū)域內煤層及覆巖相對穩(wěn)定,采空區(qū)覆巖垮落后同一水平孔隙率的分布變化較小。因此,若想提高單個鉆孔抽采量,必須從增大鉆孔孔徑和長度兩個方面入手。因此采用高位巷進行瓦斯治理受到煤礦的青睞。實踐表明,高位巷治理瓦斯技術具有抽采量大、抽采效果明顯、便于日常管理、觀測等優(yōu)點。但是從經(jīng)濟效益考慮,該技術具有巷道施工工程量大、巖巷掘進速度慢、工期較長、費用較高等缺點。
為節(jié)省開資,提高瓦斯治理效率,沙曲礦根據(jù)本礦地質條件和瓦斯賦存特征,引進了德國先進的ADR-250型鉆機。該型鉆機鉆孔最大長度約250 m,孔徑為250 mm,擴徑孔徑為320 mm。
24207工作面帶式輸送機巷與回風巷間留煤柱寬45 m,在回風巷內共布置9個鉆場。為了與傾向高位巷的抽采效果進行對比,在該工作面與鉆場交叉施工了8條傾向高位巷,鉆場與傾向高位巷平均間距100 m。工程施工情況見圖2。
工程施工圖鉆場高寬均為4 m,深2.5 m。每個鉆場均布置5個高位鉆孔,在頂板處開孔,鉆孔呈扇形布置。依據(jù)本礦煤巖層垮落運移規(guī)律確定鉆孔參數(shù),5個鉆孔傾角分別為37°、36°、33°、30°、27°,與尾巷走向方位夾角分別為90°、77°、65°、56°、48°。各鉆孔均向帶式輸送機巷并偏向切眼方向鉆進,孔深90 m。鉆孔終孔位于帶式輸送機巷以內20 m、頂板以上54 m左右,所有鉆孔均采用聚氨脂封孔。傾向高位巷由回風巷沿走向往煤層頂板方向施工,斷面為2.4 m×2.4 m,在煤層底板處以40°起坡,爬至回采煤體上方45 m,沿傾向方向向被保護段施工15 m。
圖2 工程施工圖
鉆場的控制范圍是合理布置鉆場間距的重要前提條件,也是衡量抽采效果好壞的重要標準??刂品秶拇笮≈饕蓡慰子行Э刂瓢霃胶徒K孔布置位置決定。對于同一工作面,不同鉆孔控制半徑相對大小只與鉆孔半徑R1有關。經(jīng)過長期抽采達到穩(wěn)定狀態(tài)后,利用式 (1)可以得到不同孔徑鉆孔等壓距r與鉆孔半徑R1的關系:
在鉆孔負壓p1遠小于煤層原始瓦斯壓力p0的條件下,由式 (3)可知,p較小時,等壓線分布受鉆孔半徑影響較大,但p增大到一定值后鉆孔半徑的影響可忽略不計,即不同孔徑鉆孔的等壓線分布基本重合。4#煤層原始瓦斯壓力1.5 MPa,按照煤層殘余瓦斯壓力小于0.74 MPa,達到防突要求的標準,在現(xiàn)場利用鉆孔測試法測知德鉆孔的極限有效抽采半徑為3.2 m。利用式 (3),若將24207工作面傾向高位巷近似看成直徑為4510 mm的鉆孔,則傾向高位巷的極限抽采影響半徑是單個鉆孔 (直徑320 mm)的3.85倍,即有效抽采直徑在24 m左右。
但對于一個鉆場而言,由以上實際布置參數(shù)可以得知整個鉆場終孔的相對位置,鉆場終孔位置參數(shù)見表1。從表1可以看出整個鉆場的覆蓋范圍由1#孔和5??讻Q定,兩孔終孔位置在垂直煤層方向相距13.3 m,沿工作面推進方向相距27.34 m,距帶式輸送機巷內側壁最大投影距離25.38 m。根據(jù)多孔同時工作相互影響符合勢的疊加理論:
式中:pm——n個鉆孔在m點產(chǎn)生的負壓和,Pa;
qi——第i個鉆孔抽采量,m3/d;
ri——第i個鉆孔到m點的法向距離,m。
若m點在1??缀?#孔終孔孔壁處,各鉆孔的抽采量等同,將表1中的數(shù)據(jù)代入式 (3)和式(4)計算得知,5個鉆孔使1??缀???椎目刂品秶龃笾猎瓉韱慰椎?.3倍和3倍。整個鉆場在沿工作面推進方向的抽采控制范圍達48 m,在垂直煤層方向達32 m,遠大于傾向高位巷半徑12 m的控制范圍,即為傾向高位巷控制范圍的1.4~2倍,與下面談及的有效抽采時間相呼應,證明了此分析結果的正確性。
表1 鉆場終孔位置參數(shù)
沙曲礦每天派瓦檢員到井下對各抽放鉆孔及傾向高位巷的抽采數(shù)據(jù)進行實地測量記錄,根據(jù)實測數(shù)據(jù)記錄進行了匯總分析。
圖3 鉆場瓦斯抽采量
圖3為2#德鉆場自2011年4月6日-6月7日的抽采純量記錄。由圖3可以看出:4月12日,工作面距離鉆場37 m時,鉆場抽到大量的卸壓瓦斯,純量迅速上升至17.37 m3/min;到5月30日,瓦斯純量一直維持在13 m3/min左右,抽采純量較穩(wěn)定;有效抽采時間達63 d,平均抽采量為12.20 m3/min。
圖4為2#傾向高位巷自2011年10月2日-11月16日的抽采純量記錄。由圖4可以看出:至10月4日,工作面推過傾向高位巷幾十米時抽采純量才達到6.5 m3/min左右,相對于大孔徑鉆孔具有較大的滯后性;10月25日抽采純量上升到10 m3/min以上,最高可達到17.32 m3/min;之后又有大幅度的回落,抽采純量的穩(wěn)定性相對較低;有效抽采時間43 d,平均抽采純量為10.05 m3/min。
圖4 傾向高位巷瓦斯抽采量
通過以上數(shù)據(jù)分析,可得出如下結論:扇形鉆孔控制區(qū)域超前,若將其布置在切眼處,可降低開采初期工作面及上隅角瓦斯超限的可能性;扇形鉆孔有效控制范圍大,有效抽采時間長,約是傾向高位巷的1.5倍;扇形鉆孔的平均抽采純量高,約為傾向高位巷的1.22倍,總體抽采純量較為穩(wěn)定;扇形鉆孔減少了獨頭巷道的掘進量,節(jié)省大量人力物力的同時,避免了安全事故的發(fā)生;鉆場布置在回風巷巷道內,打鉆對巷道支護作業(yè)影響較小,可與巷道掘進同時進行,節(jié)省了大量的采前準備時間。
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Contrast analysis of gas drainage effect for sectorial high-level borehole and inclined high-level roadway
Liu Yang1,Wu Shiyue1,Li Jinpeng2
(1.College of Mining Technology,Taiyuan University of Technology,Taiyuan,Shanxi 030024,China;2.Huajin Coking Coal Co.,Ltd.,Lishi,Shanxi 033000,China)
In order to solve the problem of gas overrun,the trial of gas drainage in fissure zone was carried out through large-diameter boreholes instead of inclined high-level roadway at 24207 mining face in Shaqu Coal Mine.The drainage result showed that the large-diameter boreholes are good for the gas drainage.The average gas drainage amount for 5 boreholes in one drilling site is up to 12.20 m3/min,higher than the value of 10.05 m3/min via high-level roadway,and the effective control range is 1.4-2 times than that of high-level roadway.
large diameter borehole,inclined high-level roadway,gas drainage,Shaqu Coal Mine
TD712.6
A
劉洋 (1988-),男,河南商丘人,在讀碩士研究生,主要從事礦井瓦斯災害防治方面的研究。
(責任編輯 張艷華)