譚 偉,趙 寧,于根穩(wěn),王海波
(東風(fēng)汽車股份公司 商品研發(fā)院,武漢 430057)
在車輛發(fā)生碰撞時(shí),安全氣囊是否起爆是由ECU通過采集車身加速度響應(yīng)的曲線與寄存器算法中固化的曲線進(jìn)行對(duì)比來判定的。因此ECU采集到的車身加速度信號(hào)的準(zhǔn)確性對(duì)于氣囊起爆的控制精度起著至關(guān)重要的作用。大部分的氣囊ECU都是安裝在車身結(jié)構(gòu)上,如果車身安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)的動(dòng)剛度不足,對(duì)ECU采集加速度信號(hào)就會(huì)有干擾,影響信號(hào)的質(zhì)量。目前,絕大部分的氣囊ECU廠家對(duì)于ECU的安裝點(diǎn)動(dòng)剛度都有相應(yīng)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。在某微車開發(fā)過程中,ECU廠家通過對(duì)安裝點(diǎn)進(jìn)行錘擊法動(dòng)剛度試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),車身結(jié)構(gòu)的動(dòng)剛度沒有達(dá)到企業(yè)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),因此需要通過改變車身結(jié)構(gòu)以提高ECU安裝點(diǎn)的動(dòng)剛度。
ECU安裝在駕駛室前地板上,車身后部結(jié)構(gòu)對(duì)該點(diǎn)的影響甚微,為了縮短分析計(jì)算的時(shí)間,因此可以截取B柱以前的車身結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析研究,如圖1。在模型中約束車身前懸架安裝點(diǎn)和截取邊界節(jié)點(diǎn)的全部平動(dòng)自由度,并在ECU安裝的螺栓孔上方20 mm處的節(jié)點(diǎn)上施加X、Y、Z三個(gè)方向上的單位載荷100 N,激勵(lì)的頻率范圍0~1000 Hz,有限元模型前處理采用Hypermesh軟件,車身結(jié)構(gòu)的阻尼比取0.02。
分析計(jì)算采用NASTRAN求解器。NASTRAN求解器具有完善的頻率響應(yīng)分析功能,在分析模型中采用直接頻率響應(yīng)法進(jìn)行求解,輸出激勵(lì)點(diǎn)的位移、速度和加速度。
在NASTRAN的計(jì)算結(jié)果OP2文件中,可以找出激勵(lì)點(diǎn)隨頻率變化的位移值,繪制成頻響位移曲線。加載的單位激勵(lì)力為100 N,通過計(jì)算激勵(lì)力和位移的比值即可得到對(duì)應(yīng)頻率下動(dòng)剛度。
如圖2所示,德國BOSCH公司對(duì)ECU支架X、Y、Z三個(gè)方向上的動(dòng)剛度要求在50~2 000 Hz頻域內(nèi)都不能低于2 000 N/mm(目標(biāo)線)。原方案計(jì)算發(fā)現(xiàn),車身ECU安裝點(diǎn)的動(dòng)剛度(曲線)明顯不滿足要求,與試驗(yàn)的結(jié)論是一致的。
通過有限元分析的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)車身前地板動(dòng)剛度低的原因主要是:
(1)前地板為0.8 mm的單層鋼板,地板垂直方向的剛度很難提高。
(2)前地板上的加強(qiáng)筋形狀設(shè)計(jì)不夠合理,在某些頻率下,加強(qiáng)筋沒有起到加強(qiáng)的作用。
(3)前地板與發(fā)動(dòng)機(jī)艙連接的拐角的抗彎剛度不足,在ECU安裝點(diǎn)受到X向沖擊時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)艙擋板不能提供支撐,增加剛度。
根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,設(shè)計(jì)了五種新的加強(qiáng)結(jié)構(gòu)方案,并進(jìn)行了對(duì)比分析。
在地板上部增加1.2 mm厚槽型加強(qiáng)板,這可以增加地板與發(fā)動(dòng)機(jī)艙擋板之間的抗彎剛度,見圖3。但是由于ECU上方設(shè)計(jì)了水杯托架,這個(gè)加強(qiáng)方案受其影響不能設(shè)計(jì)的太大,因此效果不明顯。從分析結(jié)果可知,在300 Hz~450 Hz之間,X和Z向的動(dòng)剛度均低于目標(biāo)值。
在方案一的基礎(chǔ)上將前地板通道的形狀進(jìn)行優(yōu)化,以增加前地板的剛度。通過計(jì)算發(fā)現(xiàn)安裝點(diǎn)Z向的動(dòng)剛度有了明顯的提高,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,但是X向的動(dòng)剛度仍然不足,該方案不能滿足要求。
設(shè)計(jì)了一個(gè)新的支架用于連接地板和圓管梁。前地板下方有一根圓管梁,剛度比地板要大。在地板和圓管梁之間增加連接件可以提高地板的剛度。通過有限元分析發(fā)現(xiàn),前地板動(dòng)剛度仍然低于目標(biāo)值。
在前地板ECU安裝處增加0.7 mm厚的加強(qiáng)板。但是效果并不理想,動(dòng)剛度只有略微的改善。
基于前四種方案,設(shè)計(jì)了一個(gè)組合型的結(jié)構(gòu),既連接前地板和圓管梁,也增加前地板局部的料厚,這樣一來可以把前幾種方案的改進(jìn)效果疊加在一起,通過分析計(jì)算,效果非常明顯,前地板ECU安裝點(diǎn)在X、Y、Z三個(gè)方向的動(dòng)剛度都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求的目標(biāo)值。
本文通過有限元分析方法,對(duì)安全氣囊ECU安裝點(diǎn)動(dòng)剛度進(jìn)行了分析計(jì)算,并對(duì)安裝點(diǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),方案五的結(jié)構(gòu)動(dòng)剛度有了明顯的提升,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。最后的驗(yàn)證試驗(yàn)也表明安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)是有效的。
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