慕星華 劉 明 丁書文
(中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司,516086)
近年來,隨著原油采購的重質(zhì)化和劣質(zhì)化,原油加工中的金屬離子含量逐漸增高。研究認(rèn)為鈣離子對原油加工過程及后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量影響十分明顯,不僅腐蝕蒸餾塔頂冷凝系統(tǒng),且會造成加氫裂化和催化裂化催化劑中毒,尤以對石油焦產(chǎn)品質(zhì)量的影響最為顯著。在電脫鹽過程中注入脫鈣劑,使油溶性鈣變?yōu)樗苄遭},通過油水分離除去原油中大部分鈣是當(dāng)今煉廠的主要做法。以中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司(以下簡稱惠州煉化)為例,研究鈣離子對原油加工過程的影響,并介紹原油脫鈣劑在該企業(yè)生產(chǎn)裝置中的應(yīng)用。
原油中的鈣多以環(huán)烷酸鹽、脂肪酸鹽、酚鈣鹽等有機鈣的形式存在,也有一部分以氯化鈣等無機鹽的形式存在。氯化鈣在經(jīng)過常減壓加熱爐時,在350℃的工況下發(fā)生水解反應(yīng)生成氯化氫,并隨輕餾分油與水蒸氣一起上升到塔頂,再經(jīng)過冷凝遇到液態(tài)水時生成鹽酸,腐蝕塔頂冷凝系統(tǒng)。
原油中的鈣離子絕大多數(shù)聚集在經(jīng)常減壓蒸餾后的蠟油及渣油中,以蠟油為原料的催化裂化裝置進(jìn)料時,原料中大量的鈣會迅速吸附到催化劑上,使催化劑失去活性而迅速中毒,使得催化劑燒結(jié),粒經(jīng)變大,比表面積下降,催化劑床層流化變差。朱玉霞[1]對鈣中毒裂化催化劑進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)中毒催化劑表面有燒結(jié)現(xiàn)象,堵塞了催化劑微孔,影響了轉(zhuǎn)化率。
當(dāng)渣油作為延遲焦化的原料時,原油中的鈣、鎂會成為石油焦中的灰分,根據(jù)惠州煉化常減壓裝置加工高鈣原油的運行實踐,脫后原油中鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)與石油焦灰分有一定的相關(guān)性(見圖1)。
圖1 脫后原油中鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)與石油焦灰分對比
由圖1可看出:當(dāng)脫后原油中鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高時,隨后就會出現(xiàn)石油焦灰分高的一個趨勢;脫后原油鈣含量降低時,石油焦灰分也會隨著降低??紤]到從脫后原油到石油焦產(chǎn)出,由于中間罐庫存的影響,石油焦的灰分隨原油脫后鈣含量的變化會滯后兩天。如果將所得灰分?jǐn)?shù)據(jù)往前推兩天,則可以看出兩列數(shù)據(jù)的變化趨勢是高度重合的。
惠州煉化加工原油品種較多,以產(chǎn)地分類,一般有蓬萊原油、巴斯洛原油、新西江原油、新文昌原油、陸豐原油等,其中蓬萊原油和巴斯洛原油是主力加工油種。表1列舉了原油產(chǎn)地與金屬含量的關(guān)聯(lián),可以看出幾種原油中蓬萊原油的鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)146.4 mg/L,金屬鈣、鎂、鈉含量也較高,而其本身灰分也較高,達(dá)到0.09%。梵高原油的鹽含量、灰分與蓬萊原油基本接近,且梵高原油的鈣、鎂、鈉、鐵等金屬總含量也較高。
表1 原油產(chǎn)地與金屬含量的關(guān)聯(lián)
2013年6—7月期間,惠州煉化實際加工的原油資源比較穩(wěn)定,只是各油種的配比略有變化(見表2)。分析不同原油配比下,電脫鹽后混合原油金屬含量,當(dāng)蓬萊原油比例達(dá)到45%時,脫后原油的鈣、鎂含量明顯升高。
表2 不同原油配比下脫后原油金屬含量
目前原油脫鈣技術(shù)主要有螯合沉降脫鈣、加氫催化脫鈣、膜分離脫鈣、CO2脫鈣、樹脂脫鈣、生物脫鈣、過氧化氫脫鈣、過濾脫鈣、萃取脫鈣等[2]。盡管各種技術(shù)均有其優(yōu)缺點,但是螯合沉降脫鈣法因其投資少、操作簡單、適應(yīng)性強的特點而被各煉油企業(yè)廣泛采用[3-4]。
原油中的有機鈣主要以環(huán)烷酸鹽、脂肪酸鹽、酚鹽等形式存在,在原油與水混合后,形成具有大量油水界面的油水混合物,這些有機鈣鹽在油水界面上存在一定的電離平衡,當(dāng)加入化學(xué)劑后,加入的化學(xué)劑分子以絡(luò)合、螯合或置換的方式與鈣離子形成水溶性的化合物,使鈣離子從油相轉(zhuǎn)移到水相。同時原油中環(huán)烷酸鹽、脂肪酸鹽、酚鹽分子中的鈣離子 被其他陽離子取代形成其他鹽或酸。因此,在脫鈣過程中化學(xué)劑參與的方式無論是絡(luò)合、螯合還是置換,化學(xué)劑與原油中上述鈣鹽發(fā)生了類似復(fù)分解的化學(xué)反應(yīng)[5],兩種反應(yīng)物之間存在著物質(zhì)交換,其過程表述如下:
式中,R代表烷烴;X代表陽離子或配合物中心離子,如Na+、H+等;Y代表脫鈣劑分子中的陰離子或配體陰離子部分。
加注脫鈣劑期間,維持原油加工配比為蓬萊∶巴斯洛∶新文昌∶新西江 =40%∶30%∶15%∶15%,保持處理量和電脫鹽罐入口溫度穩(wěn)定,注水量(脫前注水)控制為原油量的6%,控制油水混合閥壓差小于0.1 MPa,電場強度1 400 V/cm;以脫除原油中80 mg/L的鈣為基準(zhǔn),按劑鈣比3∶1~4∶1的量注入,每天對電脫鹽前、后原油采樣3次,用等離子發(fā)射光譜(ICP)儀測量油樣中的金屬含量,脫鈣劑注入點選在二級、三級電脫鹽罐入口。
原油和脫鈣劑在每個電脫鹽罐內(nèi)停留時間為25~35 min,為了避免由于加入脫鈣劑而對電脫鹽產(chǎn)生影響,脫鈣劑加注質(zhì)量濃度依次增加,即150,200,250,300 mg/L 直至確定最佳點。由于脫鈣劑設(shè)置2個加藥點,第二級入口及第三級入口藥劑加注量比例為1∶1。
不同脫鈣劑注入濃度下,混合原油中電脫鹽前、后金屬離子含量如表3所示??梢钥闯?,隨脫硫劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的提高,總脫除率逐步升高,當(dāng)脫硫劑達(dá)到400 mg/kg時,脫鈣率達(dá)到30.57%,脫鎂率達(dá)到83.33%,總脫除率達(dá)到39.33%?;葜轃捇舜卧囼灥拿撯}率和石油焦灰分下降率均不夠高,尚需選擇更合適的脫鈣劑品種和注入方式。
徐振洪[6]也做過脫鈣劑的研究,在含鈣54 mg/kg的原油中加入某脫鈣劑后,脫鈣率在90%以上。
表3 脫鈣劑不同注入濃度與電脫鹽前后金屬離子含量變化
在常減壓裝置加注脫鈣劑期間,延遲焦化石油焦灰分變化如圖2所示。由此看出添加脫鈣劑前后,石油焦灰分下降明顯。根據(jù)石油焦品級劃分,惠州煉化石油焦灰分低于0.5%時屬于1#B焦,其價格比灰分大于0.5%時高150元/t。石油焦灰分下降至0.5%以下后,可以增加經(jīng)濟(jì)效益40萬元/d。
圖2 脫鈣劑試驗前后石油焦灰分的變化
由于脫鈣劑將大量的鈣、鎂轉(zhuǎn)化為水溶性鈣、鎂鹽,隨著電脫鹽排水一起進(jìn)入污水處理廠,勢必會造成電脫鹽排水的硬度加大,污水處理廠的加工壓力也隨之增大,因此需重點監(jiān)控污水處理廠的運轉(zhuǎn)工況,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即降低脫鈣劑注入濃度。電脫鹽排水的水質(zhì)變化情況如表4所示。
表4 脫鈣劑加注期間電脫鹽排水水質(zhì)變化
(1)原油中的鈣離子含量的上升,對煉油加工過程的影響十分明顯,導(dǎo)致常減壓裝置塔頂冷凝系統(tǒng)的腐蝕加劇,催化裂化裝置催化劑中毒失活,石油焦灰分升高。
(2)惠州煉化在特定工況下進(jìn)行某脫鈣劑的注入試驗,雖然脫鈣率達(dá)到30%,但與行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)水平還有一定差距,尚需選擇更合適的品種和注入方式。
(3)脫鈣劑注入后,石油焦灰分下降明顯,當(dāng)灰分低于0.5%時,可增加經(jīng)濟(jì)效益40萬元/d。
(4)脫鈣劑的注入會引致電脫鹽排水水質(zhì)變差,需重點監(jiān)控污水處理廠的生產(chǎn)狀況。
[1]朱玉霞,汪燮卿.原料油中的鈣分布在催化裂化過程中的變化[J].石油學(xué)報(石油加工),1999,15(1):37 -41.
[2]王玉春.原油脫鈣劑的研究進(jìn)展[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2005,24(2):155 -158.
[3]侯克.RPD原油脫鈣劑在電脫鹽裝置的應(yīng)用[J].石化技術(shù),2013,20(1):32 -35.
[4]張花,高啟寶,王欣,等.HF-101原油脫鈣劑的工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(7):45-47.
[5]徐振洪.原油脫鈣劑作用機理及其脫鈣效果[J].石油煉制與化工,2004,35(10):29-33.
[6]徐振洪,譚麗,于麗,等.原油脫鈣劑工業(yè)試驗[J].煉油技術(shù)與工程,2004,34(10):49 -51.