張苡源,張 成,常培廷
(中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)
隨著世界能源需求日趨緊張和環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)格,降低煉油裝置能耗、實(shí)現(xiàn)綠色低碳生產(chǎn)已成為當(dāng)前煉油行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展及提高盈利能力亟待研究和解決的重要課題。催化裂化裝置承擔(dān)全廠約65%汽油和20%柴油的生產(chǎn)任務(wù)[1],是煉油企業(yè)生產(chǎn)成品油及提高效益的核心裝置,國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)催化裂化裝置能耗平均占煉油企業(yè)能耗的35%[2],因此,降低催化裂化裝置能耗對(duì)于煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳生產(chǎn)、降低加工成本和提高經(jīng)濟(jì)效益具有非常重要的作用。
中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱青島煉化公司)2.9Mt/a催化裂化裝置是青島大煉油項(xiàng)目一期16套主要生產(chǎn)裝置之一,提升管反應(yīng)器采用中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱石科院)開發(fā)的MIP-CGP工藝,提升管出口設(shè)置帶預(yù)汽提密閉旋流式快速分離系統(tǒng)(VQS),再生部分采用兩器高低并列、前置燒焦罐高效完全再生工藝。該裝置由中國(guó)石化工程建設(shè)公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與總承包,設(shè)計(jì)以加氫預(yù)處理后的高硫直餾蠟油與焦化蠟油混合油為原料,主要產(chǎn)品包括干氣、液化氣、汽油、柴油,設(shè)計(jì)能耗1849.1MJ/t,低于國(guó)內(nèi)催化裂化裝置平均能耗水平(約2800~3500 MJ/t)[3],處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
本課題在對(duì)青島煉化公司首次開工后裝置能耗與設(shè)計(jì)值的差距進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,挖掘裝置節(jié)能潛力,通過采取提高裝置運(yùn)行負(fù)荷、優(yōu)化裝置進(jìn)料結(jié)構(gòu)和操作條件、實(shí)施機(jī)泵葉輪切削和改造余熱鍋爐等措施,以降低裝置能耗。
2.9Mt/a催化裂化裝置于2008年5月建成投產(chǎn),首次開工當(dāng)年能耗(2008年,扣除首次開工因素)達(dá)到2069.1MJ/t,超過設(shè)計(jì)值11.90%,實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)能耗較高。表1為2008年能耗與設(shè)計(jì)值的對(duì)比分析。從表1可以看出,裝置首次開工后,與設(shè)計(jì)能耗相比,主要存在以下幾個(gè)方面的問題:①電耗比設(shè)計(jì)值高19.05MJ/t,說(shuō)明裝置在節(jié)電方面存在較大差距;②從裝置熱進(jìn)/出料數(shù)據(jù)對(duì)比看,熱進(jìn)/出料折合外送能源比設(shè)計(jì)值低10.05MJ/t,說(shuō)明在裝置直供料及低溫?zé)崂梅矫嫒杂胁罹?;③由于該裝置蒸汽產(chǎn)出熱源來(lái)自于燒焦,而除氧水消耗主要用于發(fā)生蒸汽,因此可將燒焦、3.5 MPa蒸汽、1.0MPa蒸汽及除氧水消耗四項(xiàng)數(shù)據(jù)合并對(duì)比,該裝置四項(xiàng)能源介質(zhì)2008年消耗量比設(shè)計(jì)值高194.02MJ/t,說(shuō)明裝置在降低燒焦能耗、多產(chǎn)蒸汽等工作上仍有較大差距。
表1 2008年能耗與設(shè)計(jì)值的對(duì)比分析
從表1能耗介質(zhì)的分布數(shù)據(jù)對(duì)比看,燒焦能耗占裝置能耗的118.23%,說(shuō)明降低燒焦能耗是節(jié)能工作的重點(diǎn),降低燒焦能耗應(yīng)該從改善產(chǎn)品分布入手,包括優(yōu)化裝置原料、優(yōu)化裝置操作條件和選擇合適的催化劑等。
裝置外送蒸汽對(duì)裝置能耗是負(fù)貢獻(xiàn),多產(chǎn)蒸汽可有效降低能耗。催化裂化裝置共有外取熱器汽包、油漿汽包和余熱鍋爐汽包等6個(gè)生產(chǎn)中壓蒸汽的汽包,裝置自產(chǎn)中壓蒸汽部分經(jīng)過氣壓機(jī)蒸汽透平后轉(zhuǎn)化為低壓蒸汽,部分送出裝置;裝置氣壓機(jī)透平產(chǎn)生的低壓蒸汽一部分在裝置內(nèi)使用,另一部分外送至公司低壓蒸汽管網(wǎng)。從表1可以看出,裝置外供3.5MPa中壓蒸汽量與設(shè)計(jì)值差距較大,也是裝置節(jié)能工作的重點(diǎn)。
從表1的電耗數(shù)據(jù)對(duì)比看,2008年裝置電耗比設(shè)計(jì)值高19.05MJ/t,說(shuō)明實(shí)際電耗與設(shè)計(jì)值仍然有差距,且2008年實(shí)際電耗占裝置總能耗的14.10%,也是裝置節(jié)能的重點(diǎn)之一。另外,熱進(jìn)/出料、除氧水能耗總和占裝置總能耗的9.89%,也是催化裂化裝置節(jié)能工作的重點(diǎn)。
提高加工量可最大限度地利用存量資產(chǎn),發(fā)揮裝置規(guī)模效益優(yōu)勢(shì),同時(shí)由于裝置的能源介質(zhì)消耗并不隨著運(yùn)行負(fù)荷增加而線性提高,在裝置操作彈性允許的范圍內(nèi),提高裝置運(yùn)行負(fù)荷可有效降低裝置能耗。
由于催化裂化裝置是煉油企業(yè)生產(chǎn)汽油及高附加值烯烴的主要裝置,提高催化裂化裝置的負(fù)荷具有較好的效益[4]。圖1為該裝置2008年首次開工以來(lái)的加工負(fù)荷情況。從圖1可以看出,青島煉化公司通過拓寬催化裂化原料來(lái)源、摸索操作條件、優(yōu)化操作方法、實(shí)施消除操作瓶頸等措施,不斷提高裝置的運(yùn)行負(fù)荷。2011年和2012年催化裂化裝置運(yùn)行負(fù)荷已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的120%左右,裝置加工量的增加有效地分?jǐn)偭搜b置能耗,為降低能耗創(chuàng)造了有利的條件。
圖1 2008—2012年催化裂化裝置月均負(fù)荷率
該催化裂化裝置采用石科院開發(fā)的MIP-CGP工藝,裝置提升管采用兩段反應(yīng)器串聯(lián)工藝,優(yōu)化了催化裂化的一次反應(yīng)和二次反應(yīng)。其中第一反應(yīng)區(qū)(一反)提升管反應(yīng)器長(zhǎng)13m,擴(kuò)頸后進(jìn)入長(zhǎng)10m的第二反應(yīng)區(qū)(二反)快速床反應(yīng)器,二反出口的物流進(jìn)入長(zhǎng)度27m的VQS直聯(lián)升氣管,提升管反應(yīng)器總長(zhǎng)度達(dá)50m。催化劑與油氣接觸時(shí)間較長(zhǎng),油氣在提升管中存在過度裂化傾向,干氣收率約為3.2%、焦炭收率約為5.6%,低附加值產(chǎn)品收率較高。
為減小油氣在提升管中的過度裂化傾向,降低干氣、焦炭等低附加值產(chǎn)品產(chǎn)率,將常一線油作為急冷油注入一反出口來(lái)抑制后續(xù)的二次反應(yīng)。表2為2010—2012年常一線油的平均餾程。從表2可以看出,常一線油中約有65%的餾分屬于常規(guī)汽油餾程范圍,注入反應(yīng)器后經(jīng)反應(yīng)轉(zhuǎn)化成汽油。
表2 常一線油餾程 ℃
2012年2月,將常一線油以急冷油的形式注入催化裂化裝置。為研究注入常一線油對(duì)催化裂化裝置生產(chǎn)的影響,對(duì)常一線油回?zé)掃M(jìn)行了0,5,15,20t/h四種流量工況的標(biāo)定,結(jié)果見圖2、圖3。從圖2、圖3可以看出:常一線油作為急冷油注入催化裂化提升管后,對(duì)產(chǎn)品分布產(chǎn)生了較大影響;汽油收率明顯增加,20t/h工況下的汽油收率較空白工況上升1.78百分點(diǎn);干氣及液化氣收率略有下降;柴油收率稍有上升;燒焦能耗下降,20t/h工況下的焦炭產(chǎn)率較空白工況下降了0.61百分點(diǎn),相應(yīng)燒焦能耗降低38.2MJ/t。從圖3還可以看出,常一線油注入量20t/h標(biāo)定工況下的能耗為1658.0MJ/t,較常一線不進(jìn)催化裂化提升管反應(yīng)工況降低37.7MJ/t,降低幅度達(dá)2.22%。因此,常一線油進(jìn)催化裂化提升管一反出口后,不僅自身經(jīng)催化裂化并分餾后產(chǎn)生高附加值的汽油,而且抑制了提升管中物料的二次反應(yīng),改善了產(chǎn)品分布,降低了裝置能耗。
圖2 常一線油進(jìn)料流量對(duì)液化氣、汽油及柴油產(chǎn)率的影響
圖3 常一線油進(jìn)料流量對(duì)干氣、焦炭產(chǎn)率及能耗的影響
催化裂化裝置通過反應(yīng)-再生余熱產(chǎn)生蒸汽,從表1可以看出,按照設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),外送蒸汽占催化裂化裝置能耗的-76.43%,按照2008年累計(jì)數(shù)據(jù),外送蒸汽占催化裂化裝置能耗的-39.24%,可見裝置產(chǎn)汽是催化裂化裝置能源消耗的重要組成部分。降低裝置蒸汽單耗,提高產(chǎn)汽量,可以有效降低裝置能耗。本裝置的節(jié)汽工作主要從減少氣壓機(jī)蒸汽透平耗汽和減少反應(yīng)-再生系統(tǒng)工藝耗汽入手。
2.3.1 降低氣壓機(jī)耗汽量,提高中壓蒸汽產(chǎn)出量
降低氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速和出口背壓可以有效降低中壓蒸汽消耗量。催化裂化裝置氣壓機(jī)的設(shè)計(jì)可調(diào)轉(zhuǎn)速范圍為5046~6921r/min,由于設(shè)計(jì)選型偏大,在最高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速仍保持在低限5046r/min,通過重新核算汽輪機(jī)臨界轉(zhuǎn)速,并通過實(shí)際操作條件摸索,不斷降低氣壓機(jī)最低臨界轉(zhuǎn)速控制值,將轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍修改為4100~6921r/min,機(jī)組的實(shí)際轉(zhuǎn)速由5046r/min下降至4520 r/min,氣壓機(jī)一級(jí)反飛動(dòng)閥位開度也由26%降至15%左右。表3為2008—2012年氣壓機(jī)壓縮富氣量與中壓蒸汽消耗情況。從表3可以看出,2008—2012年裝置氣壓機(jī)入口平均富氣壓縮量不斷增加,但氣壓機(jī)平均耗汽量卻持續(xù)下降,2012年中壓蒸汽平均消耗量比2008年降低6.07t/h,折合降低能源介質(zhì)消耗7.6MJ/t,如果考慮到實(shí)際壓縮富氣量的增加,降低中壓蒸汽消耗的效果則更為明顯。
裝置氣壓機(jī)蒸汽出口背壓設(shè)計(jì)值為1.0MPa,在保證反應(yīng)-再生系統(tǒng)催化劑正常流化的前提下,不斷降低氣壓機(jī)背壓蒸汽壓力,從而提高汽輪機(jī)效率,降低中壓蒸汽消耗量。圖4為氣壓機(jī)耗汽量與背壓蒸汽壓力的關(guān)系。從圖4可以看出,在氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速、壓縮富氣量不變的前提下,氣壓機(jī)耗汽量隨著背壓蒸汽壓力的降低而降低,在背壓蒸汽壓力降低0.1 MPa時(shí),中壓蒸汽消耗量約減少2t/h。表4為2008—2012年催化裂化裝置氣壓機(jī)出口背壓變化情況。從表4可以看出,2012年氣壓機(jī)背壓蒸汽的平均壓力為0.748MPa,比2008年降低0.169MPa,平均節(jié)約中壓蒸汽3.1t/h,折合降低能源介質(zhì)消耗3.7MJ/t。
表3 2008—2012年氣壓機(jī)壓縮富氣量與中壓蒸汽消耗情況
圖4 氣壓機(jī)耗汽量與背壓蒸汽壓力的關(guān)系
表4 2008—2012年催化裂化裝置氣壓機(jī)出口背壓蒸汽壓力變化情況
2.3.2 降低提升管和分餾塔用低壓蒸汽量,提高低壓蒸汽產(chǎn)出量 降低催化裂化裝置的反應(yīng)-再生系統(tǒng)及分餾系統(tǒng)低壓蒸汽消耗量可以提高裝置低壓蒸汽外送量,有效降低裝置能耗。首先,將反應(yīng)預(yù)提升蒸汽改為預(yù)提升干氣,預(yù)提升蒸汽流量由原來(lái)的7.5t/h降至0.5t/h,低壓蒸汽消耗量降低7.0t/h,雖然氣壓機(jī)的中壓蒸汽流量也上升了約7t/h(蒸汽透平為低壓蒸汽),但裝置實(shí)際能耗下降46.9MJ/t。其次,將原料噴嘴霧化蒸汽與原料油的質(zhì)量比由5%逐漸下調(diào)至3%,原料霧化蒸汽消耗量下降4t/h;將油漿噴嘴霧化蒸汽量由2 t/h優(yōu)化至1.5t/h,外補(bǔ)蒸汽量由4t/h優(yōu)化至1.6 t/h。通過不斷優(yōu)化反應(yīng)器蒸汽用量,反應(yīng)工藝的低壓蒸汽消耗量由26t/h降至17t/h,節(jié)約低壓蒸汽9t/h,降低裝置能耗68.5MJ/t。
對(duì)催化裂化裝置機(jī)泵運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤,發(fā)現(xiàn)部分機(jī)泵存在設(shè)計(jì)選型偏大的問題,實(shí)際運(yùn)行偏離了設(shè)計(jì)工況。這些問題既降低了機(jī)泵效率,又容易造成機(jī)泵密封或軸承故障。根據(jù)機(jī)泵特性曲線及管道特性曲線對(duì)比,對(duì)部分裕量較大的機(jī)泵進(jìn)行了葉輪切削。切削后的機(jī)泵電流和出口壓力均明顯下降,控制閥開度適當(dāng)加大,大幅降低了機(jī)泵電耗。機(jī)泵進(jìn)行葉輪切削前,部分機(jī)泵的工作電流在高限附近,葉輪切削后,機(jī)泵工作電流變化范圍變寬,消除了高負(fù)荷運(yùn)行隱患,同時(shí)有效降低了裝置耗電量。表5為葉輪切削前后機(jī)泵運(yùn)行情況對(duì)比。從表5可以看出,機(jī)泵葉輪切削可節(jié)電約442.13×104kWh/a,折合降低能耗13.75 MJ/t(按機(jī)泵功率因數(shù)0.85計(jì)算)。
表5 葉輪切削前后機(jī)泵運(yùn)行情況對(duì)比
催化裂化裝置的余熱鍋爐由四川鍋爐有限公司制造,設(shè)計(jì)排煙溫度為190℃。余熱鍋爐改造前,實(shí)際排煙溫度約在191℃左右,處于國(guó)內(nèi)鍋爐的常規(guī)設(shè)計(jì)水平。為進(jìn)一步降低余熱鍋爐排煙溫度,最大限度回收煙氣余熱,在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,2011年利用大檢修的機(jī)會(huì)對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行了改造。改造措施主要為:①改造省煤器,加大換熱面積。原設(shè)計(jì)余熱鍋爐省煤段為三組光管蛇形管,換熱面積約1157m2,在保持余熱鍋爐主體基礎(chǔ)及鋼結(jié)構(gòu)不變的情況下(最大限度減少投資),采用三組蛇形翅片管替代光管蛇形管,換熱面積可達(dá)5838m2,比原設(shè)計(jì)值約提高4倍。②采用組合式激波吹灰器系統(tǒng),確保余熱鍋爐長(zhǎng)周期高效運(yùn)行。原設(shè)計(jì)采用光管蛇形管,排煙溫度控制在191℃,主要是考慮到省煤器管束積灰嚴(yán)重,易發(fā)生腐蝕穿孔泄漏事故。為保證改造后省煤段的換熱效果,新增24臺(tái)激波吹灰器,與原激波吹灰系統(tǒng)共同構(gòu)成組合式除灰系統(tǒng),有效改善清灰效果,提高爐管換熱效率,同時(shí)降低煙氣流動(dòng)阻力和爐膛壓降,提高煙機(jī)效率。③采用特殊防腐涂層,有效避免露點(diǎn)腐蝕。原設(shè)計(jì)排煙溫度較高,主要擔(dān)心低溫下爐管露點(diǎn)腐蝕,為確保余熱鍋爐長(zhǎng)周期安全運(yùn)行,對(duì)改造后蛇形翅片爐管采用特殊防腐涂層,有效地避免省煤器低溫露點(diǎn)腐蝕,實(shí)現(xiàn)裝置的平穩(wěn)操作。
圖5為2011年7月大檢修前后余熱鍋爐排煙溫度對(duì)比。從圖5可以看出,在余熱鍋爐改造項(xiàng)目實(shí)施后,余熱鍋爐排煙溫度從191℃降至136℃,可持續(xù)控制最低排煙溫度在130℃左右,為當(dāng)前中國(guó)石化同類生產(chǎn)裝置余熱鍋爐排煙溫度的最好水平,有效地回收了煙氣低溫?zé)崮堋?/p>
按照2012年運(yùn)行水平計(jì)算,兩臺(tái)余熱鍋爐可多回收煙氣余熱約20216.85×104MJ/a,折合降低能耗57.76MJ/t,改造后的節(jié)能效果明顯。
圖5 2011年7月大檢修前后余熱鍋爐排煙溫度對(duì)比
催化裂化裝置低溫?zé)岬木C合利用主要包括以下兩個(gè)方面:一是熱進(jìn)料和熱出料,加氫蠟油熱供料直供催化裂化裝置,催化裂化柴油和油漿熱出料分別直供柴油加氫和延遲焦化裝置;二是與氣體分餾裝置熱聯(lián)合,分餾塔塔頂循環(huán)和塔頂油氣低溫?zé)嶂惫怏w分餾裝置。
催化裂化裝置在熱進(jìn)料和熱出料方面的節(jié)能措施主要是最大限度加大直供料比例和提高直供料溫度。在熱進(jìn)料方面,青島煉化公司從全廠節(jié)能角度出發(fā),優(yōu)化加氫處理裝置流程和罐區(qū)存儲(chǔ)方式,通過實(shí)施加氫處理裝置少發(fā)生低壓蒸汽和停用水冷卻器措施,將催化裂化熱進(jìn)料溫度由設(shè)計(jì)值的150℃提高到190℃,使催化裂化裝置多產(chǎn)中壓蒸汽。在熱出料方面,通過技改措施將油漿出裝置流量計(jì)更換為耐高溫流量計(jì),停用水箱冷卻系統(tǒng),將油漿直供焦化溫度由130℃提高至200℃左右。針對(duì)柴油直供柴油加氫溫度,催化裂化裝置通過優(yōu)化工藝流程和停用空氣冷卻器,將催化裂化柴油直供料溫度由60℃提高到100℃,有效提高了裝置的熱輸出能力。
通過提高催化裂化裝置運(yùn)行負(fù)荷、優(yōu)化反應(yīng)進(jìn)料結(jié)構(gòu)和操作條件、實(shí)施機(jī)泵葉輪切削和改造余熱鍋爐等措施,有效地降低了裝置能耗。圖6為2008—2012年催化裂化裝置能耗變化情況。2008—2012年該裝置能耗逐年下降,在中國(guó)石化同類裝置能耗指標(biāo)競(jìng)賽中連續(xù)三年位居第一名。催化裂化裝置2012年的能耗為1602.1MJ/t,比設(shè)計(jì)值低247.0MJ/t,按照裝置實(shí)際加工量3.50 Mt/a計(jì)算,加工成本可降低6738萬(wàn)元/a。
圖6 2008—2012年催化裂化裝置能耗情況
通過提高催化裂化裝置運(yùn)行負(fù)荷、優(yōu)化反應(yīng)進(jìn)料結(jié)構(gòu)和操作條件、實(shí)施機(jī)泵葉輪切削和改造余熱鍋爐等措施,有效地降低了裝置能耗。該裝置2012年的累計(jì)能耗為1602.1MJ/t,比設(shè)計(jì)值低247.0MJ/t,加工成本降低6738萬(wàn)元/a。
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