吳 令,王 林,趙欽瑞
(中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司試采一廠,江蘇江都 225265)
根據(jù)FERC(美聯(lián)邦能源管制委員會)制定的油藏滲透率界定標準劃分,地層平均滲透率μ≤50 mD為低滲透油藏。其中,10 mD<μ≤50 mD為一般低滲透油藏,1 mD<μ≤10 mD為特低滲透油藏,μ≤1 mD為超低滲油藏,特、超低滲透油藏屬于致密油藏范疇,一般、特低滲透屬于泥頁巖油藏范疇。盡管泥頁巖油藏物性略好于致密油藏,但其儲層塑性較強,壓裂造縫效果往往不可控,且穩(wěn)定性較差,因而其儲層改造難度亦較大。
2012年至2013年初,油田共實施壓裂32井次,其中泥頁巖油藏壓裂6井次,占總施工井的19%,油田首次進入非常規(guī)泥頁巖油藏改造領(lǐng)域。儲層平均孔隙度8.96%、平均滲透率16.14 mD、平均油層中深3 610 m,儲層物性差、埋深大。
油田泥頁巖油藏壓裂基本處于空白狀態(tài),初步使用常規(guī)壓裂模式實施改造,在多口井一系列的現(xiàn)場應(yīng)用中,摸索出適合油田泥頁巖油藏的壓裂之路。主要是(1)用小型壓裂試探驗證地層;(2)增大前置液用量,利用段塞砂粒在地層微裂縫中的鋪置,降低壓裂液在微裂縫的濾失,穩(wěn)固裂縫壁面,延伸主裂縫;(3)利用前置液高流速、壓力的噴射作用,對炮眼及近井地帶打磨,有效降低施工摩阻;(4)控制施工砂比及砂比提升幅度,降低砂堵幾率;(5)采用“兩高三低”優(yōu)質(zhì)壓裂液體系,適應(yīng)地層苛刻條件,提高施工成功率。
區(qū)塊低滲透油層增油效果一般優(yōu)于致密油層,致密油層增油效果優(yōu)于泥頁巖油層(見表1)。
表1
表2
油層中深3 000 m內(nèi)的井措施有效率達100%,3 000 m以上的井措施有效率只有80%,隨著井深的增加,管柱施工摩阻加大,地層的應(yīng)力增大,施工難度逐漸增大。從增油的貢獻度來看,1 800~2 500 m、2 500~3 000 m這兩個層段的井措施后增油量占到66%。
(1)第一階段嘗試未獲成功,L38-1僅加砂1.9 m3,而且欠頂0.6 m3砂,第一次接觸非常規(guī)地層,對其特性有了一定了解,為后續(xù)非常規(guī)地層壓裂開辟了道路。
對于新井壓裂,其地層破裂壓力系數(shù)不是很清楚,在設(shè)計施工方案時借用該地區(qū)的相近區(qū)塊的壓力系數(shù)存在不足,導致設(shè)計施工參數(shù)不能滿足實際施工的要求從而引起砂堵。從壓裂前置液的施工數(shù)據(jù)來看最高壓力73 MPa,最低壓力68 MPa,壓力降幅僅5 MPa,而參考其它成功壓裂井的壓力降幅均在10 MPa以上,針對這種情況應(yīng)增開壓裂車組,提高施工的排量以達到地層的破裂壓力。在前置液的小型壓裂的設(shè)計中砂比提高的過快,應(yīng)降低小型壓裂的砂比既可以利用壓裂砂在地層微裂縫中的鋪置,降低壓裂液在地層的濾失,同時可降低壓裂施工中小型壓裂時就出現(xiàn)砂堵的風險,建議小型壓裂的砂比保持在5.0%比較合適。
(2)第二階段實施取得進展,L38-2加砂量提高到了10.7 m3,進一步掌握了非常規(guī)地層特性,為后面的壓裂施工拓展了道路。本壓裂層段泥巖含量較高,平均在30%,相對常規(guī)地層約高出5%~10%;砂巖含量在58%。近期壓裂的幾口類似油井反映出一個趨勢,儲層泥質(zhì)含量達到25%以上,壓裂施工進行受到的影響較大,且地層泥巖含量越高這種影響就越大。如Y38-1第一次壓裂的E2d1段24號層(3 709~3 717 m)泥巖含量25%,Y38探井第一次壓裂的E2d1段57、61-62號層(3 675~3 723 m)泥巖含量29%,L38-1壓裂的 E1f4段39號層(3 648~3 656 m)泥巖含量更是高達38%。
這些井的共同點在于,泥巖含量高,地層塑性強于脆性,塑性占了主導地位,最直接的表現(xiàn)就是,壓裂施工中地層破裂不明顯,幾乎看不出破裂的痕跡,并且在造縫的過程中,裂縫很不規(guī)則,難以預測,裂縫延伸受限、已經(jīng)打開的裂縫隨機閉合,導致裂縫幾何尺寸、空間容量嚴重受到制約。還有一個特點,這些井壓裂段儲層埋深大,本井的儲層埋深更是創(chuàng)造了油田壓裂層段的紀錄,在3 864~3 874 m,地應(yīng)力梯度有所變化,在巨大的上覆巖層及水平應(yīng)力作用下,壓裂造縫更加困難,這是此類井壓裂施工難度大的兩個主要原因。
裂縫壓開后施工泵壓在1.5 min內(nèi)由79 MPa降至62 MPa。壓降為17 MPa,壓降幅度很大,說明地層裂縫形成比較劇烈,且突然出現(xiàn)的裂縫空間很大,流通能力驟增,所以施工壓力快速下落。中孔低滲儲層物性、管柱優(yōu)化共同作用,一定程度上彌補了因埋層深度過大和巖性構(gòu)成較差帶來的先天不足。
加入兩級段塞后壓力升至69 MPa,砂比增加液柱密度增大,地面壓力下降;壓力進而又上升,地層裂縫延伸有限,泵入的壓裂液在較短時間內(nèi)便再次充滿裂縫空間。整個壓裂施工過程,有兩個顯著特點。如果把正式加砂階段也視作段塞的話,那么,本井表現(xiàn)為“四級段塞、三個臺階面”。特點一:這四級段塞之間存在一個關(guān)系,泵壓隨著砂量、段塞級數(shù)的增多而升高,砂量、段塞級數(shù)越多,泵壓升幅就越高。特點二:各級段塞造成的影響累積加深,出現(xiàn)的問題環(huán)環(huán)相扣,逐級泵入一定砂量后,井口壓力反應(yīng)愈發(fā)激烈并逐級抬升,壓力抬升過高過快,使得砂比無法提升,嚴重時加砂被迫中斷,段塞之間替入更多的壓裂液以緩解砂堵帶來的憋壓狀況,而段塞之間的壓裂液過多,裂縫得不到有效支撐的距離就更長,裂縫中部閉合的可能性、閉合的面積就更大,負面影響更深,直接導致后續(xù)加砂困難甚至加不進砂。
表3 聯(lián)38-2儲層巖性與物性數(shù)據(jù)
表4 聯(lián)38-1儲層巖性與物性數(shù)據(jù)
儲層埋深較大,根據(jù)地溫梯度推算壓裂層溫度在130℃,壓裂液的性能受到挑戰(zhàn),應(yīng)力剪切、高溫降解作用使得壓裂液攜砂能力下降,砂粒沉降,各級段塞發(fā)生不同程度的砂堵,又致使泵入地層的壓裂液在段塞后部停滯,地層得不到及時的降溫,加劇了前端壓裂液的降解,進一步降低了壓裂液的攜砂能力,砂粒沉降速度、沉降量增大,形成惡性循環(huán)。這就要求所使用的壓裂液體系具備更高的性能、更好的穩(wěn)定性和抗剪切能力。
(3)第三階段應(yīng)用獲得成功,L38-5加砂23 m3,意義重大。前期非常規(guī)油藏壓裂失敗的主要原因,是對此類地層的特性了解得不夠深入,掌握得不夠全面,用常規(guī)手段去處理非常規(guī)地層。實踐表明,應(yīng)對非常規(guī)地層,必須要使用非常規(guī)手段。面對泥頁巖含量高的非常規(guī)油藏地層,稍有不慎,必將發(fā)生砂堵導致壓裂施工失敗。所以,壓裂泥頁巖地層時,一定要做到“排量穩(wěn)、壓力準、速度緩、操作平、加砂均”,不能片面追求高砂比,應(yīng)適當增大前置液用量,以保證裂縫通道的順暢、裂縫壁面的穩(wěn)定,為后續(xù)填砂提供良好條件。并采用“兩高三低(高彈力、懸砂性;低稠度、粘度、傷害)”壓裂液,保證了施工的平穩(wěn)有效。
為充分研究裂縫形成及走向,油田加大了裂縫監(jiān)測工作量,裂縫監(jiān)測率47%,同比增長27%。裂縫走向方面,有71%的井裂縫方位為北東向90°以下,具體在 74~86°(如 H26-8 與 L7-5)區(qū)間內(nèi),有 29%的井裂縫方位為北東向90°以上,具體在96~105°(如S25-10與X33-1)區(qū)間內(nèi)。說明各區(qū)塊地層構(gòu)造趨近,應(yīng)力作用相當,具有基本統(tǒng)一的方向性。
裂縫半縫最長 150~160 m(X33-1),最短 90~100 m(X7-3上層),平均半縫長114~124 m;縫高最大45 m(L7-6、LX38),最低 29 m(X7-1),平均縫高 38 m;半縫長與縫高大致比列為3:1,半縫長、縫高與油層埋深基本成正比關(guān)系。
泥頁巖油藏壓裂能夠成功實施,并可取得一定的效果。同為非常規(guī)油藏,泥頁巖油藏與致密砂巖油藏壓裂的區(qū)別在于,致密油藏側(cè)重于地層是否壓得開,要保持較高的施工壓力;而泥頁巖油藏關(guān)鍵在于裂縫能否固得住,要保持較大的施工排量。就目前掌握的情況來看,其整體效果略低于致密砂巖油藏。
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