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油井不動管柱酸化技術(shù)工藝應(yīng)用

2013-09-05 07:49:52潘萬宏錢憶春陶劍清顧曙兵
石油化工應(yīng)用 2013年6期
關(guān)鍵詞:掛片抽油泵處理劑

潘萬宏,錢憶春,陶劍清,潘 義,顧曙兵,王 華

(1.中國石化江蘇油田礦業(yè)開發(fā)總公司,江蘇揚(yáng)州 225009;2.中國石化江蘇油田分公司試采一廠,江蘇江都 225265)

酸化是一種廣泛使用的解除油井近井地帶地層傷害的增產(chǎn)措施,對于酸化半徑、酸液用量較小的近井地帶的解堵酸化,常規(guī)酸化工藝流程存在占井周期長、作業(yè)費(fèi)用高、存在環(huán)境污染等缺點。不動管柱酸化工藝是將酸液由油套環(huán)空注入地層,酸化完成后殘酸由抽油泵返排出地面,其優(yōu)點是節(jié)省了起下泵掛及酸化管柱的作業(yè)工序,降低了作業(yè)成本;其次是縮短了油井酸化作業(yè)工序的占井周期。

該工藝的技術(shù)關(guān)鍵是解決殘酸對泵、油管、抽油桿的腐蝕問題,為使不動管柱酸化工藝滿足現(xiàn)場的應(yīng)用要求,本工藝從兩個方面對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了攻關(guān)研究,一是進(jìn)行井筒鍍膜劑的研究,鍍膜劑能在油管表面形成一層金屬鍍層,起到降低殘酸對管桿、泵的腐蝕作用;二是進(jìn)行了殘酸處理劑的研究,在酸液返排期間,通過從環(huán)空泵入殘酸處理劑,對殘酸進(jìn)行中和、絡(luò)合處理,提高殘酸的pH值,改善殘酸的流體性質(zhì)。

1 油井酸化后返排殘酸研究

1.1 殘酸性質(zhì)分析

通過實驗室模擬現(xiàn)場酸化條件進(jìn)行模擬試驗,具體方法如下:取生產(chǎn)區(qū)塊的地層巖心20 g;油井油管管壁及泵筒的腐蝕樣和垢樣的混合物8 g;200 mL現(xiàn)場所配制的酸液,然后放入65℃的恒溫水浴中,依次反應(yīng) 3 h、6 h、9 h、12 h、15 h,將所得殘酸液性質(zhì)進(jìn)行定量分析(見表1)。

表1 室內(nèi)制得殘酸性質(zhì)分析

由表1可知:(1)高殘留濃度、高礦化度、高電導(dǎo)率;(2)酸化15 h后酸化反應(yīng)趨于緩慢,殘留酸的殘留濃度變化不大。

1.2 殘酸腐蝕速率測試

考慮到返排的殘酸對油管的腐蝕和集輸管線的腐蝕,采用與油管材質(zhì)和集輸管線材質(zhì)相同的鋼片,通過實驗測定了殘酸的pH值和腐蝕速率指標(biāo),依據(jù)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5405-1996,測試常壓靜態(tài)腐蝕速率,試驗方法:采用四片N80鋼片和四片20號鋼片,在60℃分別懸掛在八份上述殘酸液中,在不同的反應(yīng)時間段測得失重質(zhì)量。

表2 不同時間段的殘酸pH值與腐蝕速率

由表2可知:掛片的腐蝕速率普遍偏高均大于5.9 g/(m2×h),并隨反應(yīng)時間的延長而增高。

1.3 殘酸影響分析

殘酸液對抽油泵及井下管柱的影響主要表現(xiàn)在以下三方面。

1.3.1 造成抽油泵固定凡爾球、凡爾座、柱塞的腐蝕因殘酸的腐蝕作用,抽油泵零部件會發(fā)生不同程度的腐蝕問題,現(xiàn)用的抽油泵部件的材質(zhì)主要為9Cr18Mo合金鋼,為此測試了該材料在殘酸中的腐蝕速率,試驗方法:采用四片9Cr18Mo鋼片,在60℃分別懸掛在四份上述殘酸液中,在不同的反應(yīng)時間段測得失重質(zhì)量。

表3 抽油泵材質(zhì)在殘酸中的腐蝕速率

由表3可知:雖然9Cr18Mo合金鋼片的腐蝕速率比N80鋼片要低,但其較長時間在酸液中的腐蝕速率達(dá)到了5.67 g/(m2×h),仍處于較高的水平。

1.3.2 酸液殘渣及其他垢物影響 當(dāng)?shù)貙幽芰康汀⒇?fù)壓,酸液返排困難時。地層殘留酸液與地層基巖發(fā)生反應(yīng)。產(chǎn)生氟化鈣、氟化鋁、硅酸、氫氧化鐵等沉淀物或與原油作用生成瀝青質(zhì)、膠質(zhì)等,與其他砂、油泥等共同作用,使地層喉道堵塞、泵固定凡爾球、凡爾座座封不嚴(yán)或堵塞抽油泵。無法正常生產(chǎn)。

1.3.3 酸液對油管絲扣的腐蝕 酸液對油管的腐蝕主要集中在兩根油管連接處的絲扣內(nèi),由于酸液的滲入,對絲扣內(nèi)的腐蝕造成油管漏,在一些采用酸化管柱下泵生產(chǎn)的油井,曾出現(xiàn)過開抽后不出液,診斷為油管漏,作業(yè)起出油管后發(fā)現(xiàn)油管絲扣處腐蝕造成漏失。

2 防腐鍍膜劑篩選研究

通過初步的篩選,確定了二種鍍膜劑產(chǎn)品進(jìn)行了室內(nèi)試驗研究。實驗方法為,將N80掛片置于鍍膜劑水溶液中靜置鍍膜4 h后,模擬井筒溫度65℃,放入不同酸液中進(jìn)行腐蝕速率測試。

2.1 土酸溶液鍍膜效果測試

清水按如下加量加入鍍膜劑,放入N80掛片于65℃水浴下鍍膜4 h,然后將鍍膜后的掛片置于15%HCl+3%HF的配方土酸溶液中,在65℃水浴下評價各時間段掛片的腐蝕性(見表4)。

2.2 鹽酸溶液的鍍膜效果測試

在自來水中按如下加量加入鍍膜劑,放入N80掛片于45℃水浴下鍍膜4 h,然后將鍍膜后的掛片置于15%HCl的配方溶液中,在45℃水浴下評價各時間段掛片的腐蝕性(見表5)。

由表5可知:N80掛片在5%濃度二號鍍膜劑中鍍膜4 h后,在15%HCl和土酸溶液中均具有較好的抗腐蝕性能,在45℃水浴中靜置4 h和3 h后,其腐蝕速率分別為1.01 g/(m2×h)和0.08 g/(m2×h),達(dá)到了石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的A級標(biāo)準(zhǔn),滿足現(xiàn)場使用要求。

3 殘酸處理劑研究

油井酸化后,pH值1左右的殘酸會隨返排液進(jìn)入井筒,在舉升過程中會對整個生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,為了防止這一現(xiàn)象的發(fā)生,必須使殘酸在返排液時pH值從1升至5~6左右,抑制返排液的腐蝕性;同時保持返排液的流體性質(zhì)較好,能安全順暢的排出,不發(fā)生堵塞現(xiàn)象。

表4 土酸溶液鍍膜劑性能測試結(jié)果

表5 鹽酸溶液鍍膜劑性能測試結(jié)果

表6 殘酸處理劑綜合試驗結(jié)果

根據(jù)不動管柱酸化工藝的兩方面核心要求,以堿性聚合物聚天冬氨酸鹽(PASP)與堿金屬氫氧化物作中和劑,以大分子有機(jī)膦酸鹽多氨基多醚基甲叉膦酸鹽作為絡(luò)合劑,以二氫咪唑作為緩蝕劑,利用復(fù)配增效的原理合成油井不動管柱酸化工藝所要求的殘酸處理劑產(chǎn)品小樣。

3.1 室內(nèi)評價試驗

取100 mL不同時段的殘酸與100 mL殘酸處理劑進(jìn)行室內(nèi)綜合試驗(見表6)。

從表6數(shù)據(jù)以及反應(yīng)現(xiàn)象可以看出,該類藥劑具備用量小,中和、絡(luò)合性強(qiáng)、緩蝕效果好的特點,并且處理后殘酸返排液的流體性佳的特點,達(dá)到了現(xiàn)場對殘酸處理劑的性能要求。

3.2 殘酸處理劑絡(luò)合性能試驗

配置模擬現(xiàn)場酸液,配方為:前置液1 000 mL:10%HCl+酸化添加劑,處理液1 000 mL:10%HCl+10%HBF4+酸化添加劑。將前置液和處理液分別分成5份,每份200 mL于10只塑料瓶,在上述酸液中,加入不同比例的絡(luò)合劑,攪拌均勻。

將巖芯和垢樣分別粉碎,稱取10份樣品,每份含巖芯40 g,垢樣8 g。將10份巖芯樣品分別溶于200 mL酸液中,恒溫水浴65℃,反應(yīng)3 h,取100 mL殘酸加入中和劑使pH值達(dá)到6左右,觀察溶液狀態(tài)。

從表7結(jié)果可看出:在每200 mL前置液和200 mL處理液中加入40 mL絡(luò)合劑時,中和后的殘酸溶液透亮,靜置后無沉淀產(chǎn)生。

表7 殘酸絡(luò)合劑用量確定

3.3 殘酸處理劑中和性能試驗

配置模擬現(xiàn)場酸液,配方為:前置液400 mL:10%HCl+酸化添加劑+絡(luò)合劑80 mL,處理液400 mL:10%HCl+10%HBF4+酸化添加劑+絡(luò)合劑80 mL。

將巖芯和垢樣分別粉碎,稱取4份樣品,每份含巖芯40 g,垢樣8 g。將前置液和處理液分成4份,置于4只塑料瓶中,將4份巖芯樣品分別溶于200 mL酸液中,恒溫水浴65℃,反應(yīng)3 h后,取得殘酸樣備用。

取10 mL上述殘酸樣,將中和劑添加至殘酸中,實時檢測殘酸樣pH值(見表8)。

由表8可知:模擬現(xiàn)場酸化配方情況下,殘酸綜合中和劑與殘酸的當(dāng)量體積比為1:1時,可將殘酸pH值提高到6左右。

表8 殘酸中和劑用量確定

表9 措施井增油效果統(tǒng)計

4 現(xiàn)場工藝應(yīng)用與效果

該工藝分別在江蘇油田的 cn2-18、cn3-60和F86-1A,進(jìn)行了3口井現(xiàn)場試驗,施工成功率100%。施工效果明顯,3口井單井平均日增液9.1 m3,單井平均日增油4 t。截至2012年11月30日累計增油量2 246.6 t(見表9)。

該井生產(chǎn) Ef3的 16、18、20、23 ~26、29 ~30 號層,從2011年11月開始液量油量逐漸下降,日產(chǎn)液量從13.7 m3下降到4.5 m3,日產(chǎn)油量從9.2 t下降到4.5 t,2011年12月15日,井口不出液,功圖顯示嚴(yán)重供液不足。2012年1月1日實施不動管柱酸化工藝,設(shè)計酸化半徑0.7 m,緩蝕鍍膜液30 m3,前置液5 m3,處理液 5 m3,絡(luò)合劑 2 m3,隔離液 10 m3,殘酸中和劑 13 m3。該井施工前供液不足,不出液,施工后日產(chǎn)液量10.2 t,油量5.8 t,開抽正常,至2012年6月30日累計增油878.9 t。該井生產(chǎn)曲線及井口pH值監(jiān)測數(shù)據(jù)(見圖1、圖2)。

5 結(jié)論與認(rèn)識

(1)研制的殘酸處理劑具有保持返排液流體性質(zhì)、提高殘酸體系的pH值及降低殘酸體系的腐蝕速率等特性,為實現(xiàn)油井不動管柱酸化提供來技術(shù)上的可行性。

(2)通過對選井工藝、酸液配方篩選及殘酸防腐蝕性能的評價、井口殘酸返排液的pH值指標(biāo)在線連續(xù)監(jiān)測等完整配套技術(shù)的研究,形成了不動管柱酸化技術(shù)及相關(guān)配套工藝。

(3)根據(jù)不動管柱酸化工藝的應(yīng)用特點,對于地層能量充足,污染半徑較小且井下泵掛工作狀況良好,無套損問題的油井解堵酸化,應(yīng)推廣應(yīng)用該項工藝。

(4)不動管柱酸化大大降低了施工成本、縮短施工周期,滿足原油生產(chǎn)任務(wù)和降低生產(chǎn)成本的需要,適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保需求,對于降低采油廠作業(yè)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益具有非常重要的現(xiàn)實意義。

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