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減少寒冷干燥地區(qū)堆石壩面板混凝土裂縫的系統(tǒng)技術(shù)

2013-09-03 10:22:06王慧琴章天長易永軍
水利技術(shù)監(jiān)督 2013年5期
關(guān)鍵詞:積石堆石壩壩體

王慧琴 章天長 易永軍

(1.陜西省寧強(qiáng)縣水土保持工作站,陜西寧強(qiáng)縣 724400;2.中國水電十五局科研設(shè)計院,陜西咸陽 712000)

面板堆石壩鋼筋混凝土面板裂縫一直是該壩型常見的通病,對大壩運(yùn)行的安全及效益影響很大。國內(nèi)對此問題的研究很多,涌現(xiàn)出很多好的工藝、技術(shù),但中高壩中混凝土面板裂縫較多的現(xiàn)象一直沒有得到有效的解決。筆者參與了青海黃河積石峽面板堆石壩建設(shè)的全過程,混凝土面板施工后裂縫很少,較同地區(qū)其他類似工程相比,裂縫減少近90%。

積石峽水電站位于青海省循化縣境內(nèi)的黃河干流積石峽出口處,該工程是以發(fā)電為主,兼顧灌溉、防洪等綜合利用的水利樞紐工程;樞紐建筑物由混凝土面板堆石壩、左岸表孔溢洪道、左岸中孔泄洪洞、左岸泄洪排沙底孔、右岸引水發(fā)電系統(tǒng)、壩后廠房電站等組成;大壩壩頂海拔高程為1861m,最大壩高103m,壩頂全長325m,壩頂寬10m,壩頂上游側(cè)設(shè)5.2m高“L”形混凝土防浪墻,上游壩坡1:1.5,下游壩坡1:1.4。積石峽壩址附近及以上流域氣候干燥、雨量少,為高原半干旱型氣候;多年最高氣溫38.2℃,多年最低氣溫-19.9℃; 多年各月最大風(fēng)速 24m/s、平均風(fēng)速 3.1m/s ;多年平均降雨量266.2mm,多年平均年蒸發(fā)量2131.4mm。

1 大壩設(shè)計分區(qū)

該工程自上游向下:墊層料(天然砂礫石)、過渡料(天然砂礫石)、反濾排水料、主堆石 3BI(天然砂礫石)、主堆石3BII(開挖料)、次堆石(開挖料),在兩岸邊坡處設(shè)置過渡層(天然砂礫石,最大粒徑 300mm,寬 3m),在周邊縫處設(shè)置特殊墊層料(天然砂礫石),共八種壩料。

設(shè)計理念是:自上而下,粒徑逐漸增大,滲透能力依次增強(qiáng),達(dá)到上堵下排,使得整個壩體具有良好的排水穩(wěn)定性;在周邊縫設(shè)置特殊墊層料,其粒徑不大于20mm,并且薄層碾壓,設(shè)計壓實(shí)度高,使得周邊縫具有良好的變形性能;在兩岸邊坡設(shè)置過渡層,有效提高邊坡附近處壩料的壓實(shí)效果,因其具有較好的變形能力,在大壩沉降時在岸坡處不至于脫空??偟脕碇v,壩料的設(shè)置充分體現(xiàn)了堆石壩具有良好的排水穩(wěn)定性、沉降均勻性。分區(qū)明確、設(shè)置合理。

2 壩體填筑

大壩填筑在整個施工過程中除基坑填筑階段外,基本保證了全斷面填筑,大壩整體上升,有效避免了因小斷面填筑而造成不均勻沉降的可能性,且填筑強(qiáng)度適中。料源質(zhì)量,特殊墊層料、墊層料、過渡料、反濾排水料由專門的摻配料場生產(chǎn),保證含水量及級配符合設(shè)計要求。主堆石 3BI(天然砂礫石)的料源是在經(jīng)過詳細(xì)的料場復(fù)查的區(qū)域內(nèi)選用的。主堆石3BII、次堆石來源兩岸邊坡開挖料,根據(jù)巖石的狀況分區(qū)堆放。

填筑質(zhì)量,嚴(yán)格按照大壩填筑作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工,各工序遵守施工規(guī)范的規(guī)定,填筑質(zhì)量檢測遵從設(shè)計要求,填筑質(zhì)量良好。料源級配檢測見表1、填筑質(zhì)量檢測見表2、表3。

表1 大壩摻配料級配分析檢測成果統(tǒng)計表

表2 壩體填筑質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計表

表3 壩料相對密度檢測結(jié)果統(tǒng)計表

3 壩體浸水預(yù)沉降技術(shù)

壩體填筑結(jié)束,在預(yù)留沉降期內(nèi),為加速壩體沉降,采用了浸水預(yù)沉降技術(shù),該技術(shù)已獲得水利部工法(中水協(xié)(2011)17號、工法編號:SDGF1059-2010),簡要介紹如下。

該技術(shù)分為3個步驟,壩體充水、壩體浸水、壩體排水;針對EL1785以下的壩體。

壩體充水主要利用水泵從上游抽水至基坑,一次性將基坑水位達(dá)到EL1789;待壩內(nèi)滲壓計顯示壩內(nèi)水位達(dá)到預(yù)定值后再將上游基坑內(nèi)水位降至EL1785壩體浸水主要利用壩前至上游圍堰和左右岸山體圍成的基坑蓄水至EL1789,壩體自然滲透達(dá)到壩料浸水的效果,以加速壩體下部沉降。

排水主要利用壩基底部的排水管進(jìn)行排水。壩基排水利用壩基基坑前的水泵進(jìn)行對外抽排水,抽排至上游導(dǎo)流洞口,壩體的排水主要利用壩體底部的排水進(jìn)行排水,使壩外和壩內(nèi)水位差最大不能超過1m(墊層區(qū)不產(chǎn)生破壞時臨界水頭差)。

在浸水預(yù)沉降過程中,壩體沉降量增加明顯,沉降速率增大,后轉(zhuǎn)為穩(wěn)定,具體見圖1。

圖1 時間-沉降量關(guān)系曲線圖

在浸水期間,壩體沉降明顯,累計沉降量 128 mm。2009年9月2日至2009年11月5日壩體浸水期間的大壩沉降變形如下。

(1)9月2~7日壩體最大沉降量為11mm,沉降速率為1.57mm/d。

(2)9月~20日壩體沉降加速,最大沉降量為90mm,沉降速率為6.9mm/d。

(3)9月21日~10月31日壩體沉降趨緩,最大沉降量為27mm,沉降速率為0.68mm/d。

(4)11月1日以后壩體沉降趨于穩(wěn)定。

4 面板混凝土配合比設(shè)計試驗(yàn)研究

積石峽面板混凝土配合比設(shè)計主要考慮: 采用水化熱較低的水泥,達(dá)到降低混凝土內(nèi)部絕熱溫升的目的;選擇能提高混凝土極限拉伸值的外加劑,有效提高混凝土的變形性能;降低混凝土拌合物的出機(jī)塌落度,減少因混凝土干縮引起的裂縫;選擇和易性、抗分離性、均勻性好的混凝土配合比,使得施工過程連續(xù)快捷,避免施工冷縫的出現(xiàn)。

選用 42.5中熱硅酸鹽水泥,其粉煤灰摻量在20%時,水化熱為236(kJ/kg);粉煤灰采用Ⅰ級粉煤灰;外加劑分別選用聚羧酸減水劑、GYQ引氣劑(簡稱外加劑1),HL-PLC聚羧酸減水劑、AE引氣劑(簡稱外加劑 2),WHDF增密劑;砂石骨料采用積石峽骨料加工廠生產(chǎn)的砂石骨料。坍落度采用20~40mm,單方材料用量見表 4,力學(xué)、熱學(xué)、變形試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5。

表4 積石峽堆石壩面板混凝土設(shè)計配合比

表5 混凝土性能試驗(yàn)結(jié)果匯總

經(jīng)比較,施工選用的是摻增密劑類型配合比。

5 面板混凝土施工工藝

大壩經(jīng)過6個月的沉降期,并在浸水預(yù)沉降后,配合比經(jīng)論證通過,與2010年3月5日開始面板混凝土的施工,至2010年5月30日結(jié)束,共計36塊面板順利澆筑完成。

為確保面板施工成功,并實(shí)現(xiàn)20~40mm低坍落度混凝土入倉,特在壩頂右岸設(shè)置了拌合站(750L*2滾筒式拌和機(jī)),采用6輛0.5方翻斗車水平運(yùn)輸混凝土。每盤拌制0.5方混凝土,采用袋裝水泥和粉煤灰,但在投入拌制前均進(jìn)行二次稱量,確保每次投入的膠材總量偏差0.5%以內(nèi)。

外加劑為液態(tài),添加的容器為特制,正好是0.5方混凝土所用的量,專人添加;粗細(xì)骨料自動稱量,系統(tǒng)精度經(jīng)過地方計量部門檢定合格。面板混凝土坍落度、含氣量檢測結(jié)果見表6。

表6 面板混凝土施工塌落度、含氣量實(shí)測值統(tǒng)計表

該項(xiàng)目在實(shí)施過程中,現(xiàn)場研究了新的混凝土面板施工方法和研制了新的澆筑模板,形成了專利施工方法《混凝土面板堆石壩的面板施工方法》(國家發(fā)明專利,ZL201010257417.8)及專利產(chǎn)品《混凝土面板堆石壩澆筑滑?!罚▏覍?shí)用新型專利,專利號:ZL 201020297578.5),使面板混凝土攤鋪均勻密實(shí)、快速進(jìn)行澆筑,減少了不均勻收縮產(chǎn)生的裂縫。

根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)提供的混凝土絕熱溫升值,控制養(yǎng)護(hù)水溫,防止因養(yǎng)護(hù)水溫與混凝土內(nèi)部溫度溫差較大引起的裂縫。積石峽水電站室內(nèi)試驗(yàn)混凝土絕熱溫升 7天為 26.9℃~29.3℃,施工時段(2010年4-5月),當(dāng)?shù)貧鉁卦?℃~18℃,河水自然溫度在1℃~2℃。根據(jù)氣溫不同,采用加熱溫水養(yǎng)護(hù)面板混凝土,使混凝土內(nèi)外溫差滿足小于20℃,效果良好。積石峽面板混凝土養(yǎng)護(hù)用水,是用鍋爐將水加熱至25℃左右,并采取土工布加塑料薄膜進(jìn)行混凝土養(yǎng)護(hù)。

6 積石峽水電站混凝土面板裂縫檢查結(jié)果

經(jīng)現(xiàn)場普查,截止2010年6月積石峽水電站工程混凝土面板裂縫數(shù)量為 71條,總面積共計35516m2,裂縫率 2條/1000m2;積石峽水電站面板混凝土裂縫與相同氣候環(huán)境的類似工程相比,裂縫減少 90%以上,大大降低了后期裂縫處理費(fèi)用,同時也保證了大壩運(yùn)行安全。具體裂縫情況見表7。

表7 面板裂縫檢查統(tǒng)計匯總表

7 結(jié) 語

筆者認(rèn)為,鋼筋混凝土面板堆石壩的建設(shè)是一個系統(tǒng)性的工程,其難點(diǎn)在于面板不裂縫或者少裂縫。但是形成裂縫的原因很多,表象是面板開裂,內(nèi)因則是大壩建設(shè)的各個環(huán)節(jié)。

(1)設(shè)計應(yīng)合理對大壩進(jìn)行分區(qū),并結(jié)合壩址區(qū)地材的實(shí)際情況優(yōu)化設(shè)計,選取符合要求的料場。

(2)施工方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求加工生產(chǎn)制備合格的上壩料用于壩體填筑。

(3)重視大壩填筑前的碾壓試驗(yàn),在碾壓試驗(yàn)的過程中可以發(fā)現(xiàn)很多問題,也是驗(yàn)證和校核設(shè)計指標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。

(4)應(yīng)重視料場的復(fù)查工作,在設(shè)計的基礎(chǔ)上,詳細(xì)摸清料場料源的詳細(xì)品質(zhì),是確保質(zhì)量和進(jìn)度的重要步驟。

(5)嚴(yán)格按照設(shè)計及規(guī)范的要求開展壩體填筑施工,重視各工序均要達(dá)標(biāo),嚴(yán)防為趕工期而出現(xiàn)的粗制濫造,力求實(shí)現(xiàn)壩體全斷面填筑,均衡上升,目的是使壩體能保持均勻沉降。

(6)預(yù)留合理的壩體沉降期,在面板施工前,壩體沉降量應(yīng)絕大部分完成,沉降速率應(yīng)減緩,在面板施工前從壩體沉降總量與時間過程線觀察,總量應(yīng)保持基本不變。

(7)應(yīng)由專門的試驗(yàn)研究機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計與工地情況相適應(yīng)的面板混凝土配合比,在國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)制造水平下,優(yōu)選膠材、外加劑及其他摻合料,以力學(xué)、熱學(xué)、變形性能優(yōu)良、施工可操作性好的配合比用于混凝土拌制;與此同時務(wù)必加強(qiáng)混凝土拌制質(zhì)量控制,確保配合比設(shè)計意圖的實(shí)現(xiàn)。

(8)高度重視新澆筑混凝土的養(yǎng)生工作,應(yīng)制定適合工程所在地具體氣候特點(diǎn)的養(yǎng)生方案。

綜上,如能將面板防止、限制裂縫的出現(xiàn)這個單一的技術(shù)問題與面板堆石壩建設(shè)全過程結(jié)合起來,系統(tǒng)性的加以考慮,并在各個環(huán)節(jié),參建各方不同的責(zé)任立場加以重視;設(shè)計優(yōu)化、業(yè)主方科學(xué)合理安排工期、施工方嚴(yán)格遵照設(shè)計及規(guī)范施工。重視從兩岸邊坡的處理、基坑的處理、壩體填筑的每一個細(xì)節(jié)、面板混凝土澆筑的每一個細(xì)節(jié),只有這樣才是解決面板裂縫的根本性途徑。

按照系統(tǒng)工程思路提出的一個有效可行的系統(tǒng)技術(shù),在積石峽水電站建設(shè)中得到了成功應(yīng)用,最終面板裂縫少,裂縫率低,值得推廣。

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