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合成塔出口廢熱鍋爐技術(shù)改造

2013-08-24 02:14
科技傳播 2013年23期
關(guān)鍵詞:合成塔管束換熱器

李 明

中海石油化學(xué)有限公司,海南東方 572600

我廠有一套年產(chǎn)45 萬噸合成氨裝置,合成塔出口廢熱鍋爐123C1/C2(合成塔廢熱鍋爐/合成塔出口給水預(yù)熱器統(tǒng)稱為123C) 由意大利BELLELL ENERGY S.R.L 公司制造。123C 用于氨生產(chǎn)過程回收氨合成反應(yīng)熱,同時生產(chǎn)12.0MPa 的高壓蒸汽。

1 123C 存在的問題及原因分析

在2004 年合成氨裝置性能考核時中發(fā)現(xiàn),123C2 蒸汽出口溫度為247.5℃,遠低于292℃(設(shè)計值),123C1/C2 汽化率只有18%,低于設(shè)計值24.5%,

合成裝置自2003 年9 月投產(chǎn)以來,合成塔出口廢熱鍋爐的工藝氣出口溫度高 ,換熱器設(shè)計熱負荷為169.66 GJ/h,運行時的熱負荷為151.27 GJ/h,僅為設(shè)計值的89.16%。造成裝置噸氨能耗偏高,致使快裝鍋爐的運行負荷高,整個合成尿素裝置出現(xiàn)蒸汽不平衡。

合成氨裝置兩套廢熱回收鍋爐:合成塔出口廢熱鍋爐和高溫變換爐出口廢熱鍋爐(123C1/C2)均為意大利BELLELL ENERGY S.R.L 公司制造,103C 同樣存在運行熱負荷達不到設(shè)計值的問題。2004 年5 月,中?;瘜W(xué)、成達工程公司、KBR、KHI 共同成立了裝置性能考核后遺留問題解決小組,負責(zé)裝置存在問題原因查找、問題解決方案提出、解決方案實施辦法、解決方案的設(shè)計審查、方案實施材料落實、施工組織、實施結(jié)果驗收、遺留設(shè)備問題商務(wù)談判。103C/123C 表征現(xiàn)象:熱負荷不達標(biāo)是聯(lián)合調(diào)查小組要重點解決的問題之一。

聯(lián)合調(diào)查組通過查找對比設(shè)備制造商BELLELI 公司提供的設(shè)備數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)制造數(shù)據(jù)與設(shè)計數(shù)據(jù)的偏離。計算103C1/C2 熱負荷,實際熱負荷為105.77GJ/h 較設(shè)計熱負荷117.49GJ/h 低9.97%。2005 年3 月,在裝置進行檢修時對變換廢鍋103C1/C2 進行了抽芯檢查。調(diào)查發(fā)現(xiàn):103C1 內(nèi)徑Φ1410mm,設(shè)計管束外徑Φ1402mm,制造管束外徑Φ1390mm,實際測量管束與外殼內(nèi)徑間隙13.334mm,由于管束與外殼間隙超差和缺少管束上下兩端折流板,造成37%流量的工藝氣走旁路,未與鍋爐水換熱。

通過103C 檢查結(jié)果,調(diào)查小組判斷123C 同樣存在相同的工藝氣走“短路”問題。

2 解決方案及實施

我廠與原設(shè)備制造商討論協(xié)商,決定采用密封隔離的辦法即安裝葉式密封,通過在123C1/C2 兩臺換熱器管束上分別安裝徑向及軸向可以彎曲的葉式密封條,減少或調(diào)低工藝氣直接旁路的流量,使合成氣按照要求的路徑流動。

用0.1mm 的不銹鋼薄片10 個疊成每一組后,做成圓環(huán)形和直排型兩種結(jié)構(gòu),利用管束中穿插的折流板作為固定砧板,按一定距離鉆孔,使用與折流板相同材料作壓板,用螺栓固定,點焊螺母,分別安裝在折流板和入口分布板邊緣,密封折流板、入口分布板與設(shè)備殼體間的間隙,通過在123C1/C2 兩臺換熱器管束上分別安裝徑向及軸向可以彎曲的葉式密封條,減少或調(diào)低工藝氣直接旁路的流量,使得工藝氣按照設(shè)計路徑流動延長工藝氣在管束間的流程。

經(jīng)過2007 年初到2009 年3 月兩年多的籌備, 2009 年3月裝置全面停車檢修時,對123C1/C2 進行了加裝葉式密封改造。

圖1 現(xiàn)場安裝圖

圖2 現(xiàn)場安裝圖

圖3 葉式密封與換熱器殼體縱向密封

圖4 葉式密封與換熱器殼體的水平密封

3 改造效果分析

實施技術(shù)改造后,在相同負荷情況下進行比較得出:高壓鍋爐給水流量增加12049kg/h; 高壓蒸汽產(chǎn)量增加13688kg/h; 123C2 鍋爐給水預(yù)熱溫度增加44.1℃; 123C1 出口合成氣溫度降低17.25℃; 123C 熱負荷計算值為150544055kJ/h,較改造前1466077969kJ/h 增加3936086kJ/h。

本次檢修解決了123C 換熱能力不夠的狀況,改善了管網(wǎng)蒸汽緊張的局面,大修后123C1/C2 熱負荷148GJ/h,工藝氣出口溫度由改造前 243℃降低到227.4℃(設(shè)計為231.7℃)。達到工藝氣與換熱管中的給水充分換熱,增強了換熱效率,提高了廢熱鍋爐的汽化率,達到節(jié)能降耗的目的,改造效果顯著。本次改造的成果實施,對同類型廢熱鍋爐的改造具有借鑒意義。

[1]姚燁.450Kt/a合成氨裝置原始試車及性能考核.大氮肥,28(4).

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