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四工位電動刀架機械故障維修實例

2013-08-23 11:12許昌技師學院河南461000王銀洲
金屬加工(冷加工) 2013年14期
關(guān)鍵詞:百分表蝸桿刀架

許昌技師學院 (河南 461000) 王銀洲

四工位電動刀架具有轉(zhuǎn)位快,定位精度高,剛性好的優(yōu)點,普遍用于經(jīng)濟型數(shù)控車床上。筆者簡要介紹幾例常見的機械故障。

故障現(xiàn)象一:電動刀架在換刀時,一直伴隨有“呼啦,呼啦”的噪聲。

故障分析與解決:一般情況下,傳動部件磨損會產(chǎn)生較大的噪聲。根據(jù)刀架的工作原理分析,換刀時,電動機帶動蝸桿,蝸桿帶動蝸輪從而實現(xiàn)換刀。電動機和蝸桿及兩端的軸承在整個換刀過程中一直處于高速旋轉(zhuǎn)中,很容易造成磨損。

筆者和機床操作人員談話中了解到,機床換刀后除有噪聲外沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,電動機也沒有發(fā)熱,加工精度穩(wěn)定。筆者以此斷定是蝸桿兩端的軸承失效造成的。

筆者關(guān)閉機床電源,拆下電動機及聯(lián)接座,取出蝸桿,隨后拆下右端M10螺釘及端蓋,取出蝸桿另一端軸承,發(fā)現(xiàn)右端軸承已磨損嚴重,造成軸承失效的原因是由于操作人員長期使用乳化液,沒有及時潤滑刀架造成的。更換軸承并加注潤滑油后,噪聲消除。

故障現(xiàn)象二:換刀時上刀體不動,一段時間后,系統(tǒng)出現(xiàn)報警。

故障分析與解決:筆者從操作人員談話中了解到,這臺機床主要用來粗加工零件,吃刀量一般選擇比較大,對加工尺寸精度沒有嚴格要求,平常只用一個刀位,今天換新零件需要用兩把刀,才發(fā)現(xiàn)不能換刀。筆者初步斷定是蝸桿和蝸輪的機械卡死。

蝸桿軸和蝸輪機械卡死常規(guī)的解決方法:關(guān)閉機床電源,拆下刀架右端M10螺釘,用內(nèi)六方板手轉(zhuǎn)動蝸桿軸即可解除。

筆者通過上述方法操作,但是蝸桿軸沒有絲毫動靜。于是筆者把整個上刀體、電動機及聯(lián)接座拆下(見圖1),蝸桿還是絲毫未動。筆者拆下下刀體,取下主軸(見圖2),將主軸和蝸輪、螺桿分離時,發(fā)現(xiàn)螺桿和主軸已卡死。從圖1和圖2可以看出,刀架的潤滑情況良好,主軸上端有明顯磨損痕跡,造成機械卡死的原因是操作人員選擇切削用量不合理(吃刀量選擇過大),刀架承受不了較大外力而造成刀架主軸彎曲。筆者將主軸在車床上修復后,重新安裝完成后,故障排除。同時,筆者提醒操作人員要合理選擇切削用量,以免對機床造成不良的影響。

圖1

圖2

故障現(xiàn)象三:加工尺寸或精度誤差過大。

故障分析與解決:產(chǎn)生這種故障的原因有以下三個方面:一是系統(tǒng)方面,主要是指數(shù)控系統(tǒng)比較簡單,機床中出現(xiàn)的誤差不在設(shè)計時預測的范圍內(nèi)或者是在系統(tǒng)中對誤差沒有設(shè)置檢測,因此當出現(xiàn)誤差時檢測不到;二是操作方面,操作人員對刀不正確,或者加工時沒有考慮刀尖半徑尺寸,或者在利用刀尖半徑補償時,G41、G42使用不正確以及刀具與工件的相對位置方位號設(shè)定錯誤等;三是機械方面,主要表現(xiàn)在絲杠與電動機的聯(lián)軸器松動,或者滾珠絲杠螺母副松動,或者床鞍與中滑板鑲條或壓板松動以及電動刀架松動等方面。

操作人員告訴筆者,這臺機床近期一直加工此零件,近兩天才發(fā)現(xiàn)尺寸略有變化,機床在使用過程中也沒有發(fā)現(xiàn)什么異常情況。

筆者首先可以排除機床系統(tǒng)方面及操作方面的故障。于是,筆者找來一塊百分表,并用磁性表座將百分表固定在機床導軌上,百分表測量頭壓在刀架左側(cè)面上,用一根一兩米長的鋼管輕輕撬動床鞍,此時百分表變化不大,說明床鞍前后壓板沒有松動或磨損。然后筆者將磁性表座固定在中滑板上,百分表測量頭壓在刀架側(cè)面上,雙手用力晃動刀架,此時百分表表針變化在0.2mm左右,說明刀架四個緊固螺釘沒有鎖緊或者刀架內(nèi)部松動。

筆者用內(nèi)六方扳手查看緊固螺釘并沒有松動,可以斷定是刀架內(nèi)部故障。根據(jù)圖3所示的結(jié)構(gòu),造成刀架內(nèi)部松動的原因可能來自于止退圈下的推力軸承的失效。于是筆者讓操作人員折開刀架,發(fā)現(xiàn)軸承下圈滾道已出現(xiàn)裂痕,更換一個新的軸承,尺寸誤差得到解決。

圖3 四工位電動刀架結(jié)構(gòu)圖

造成刀架故障的原因主要在于刀架潤滑不足,部分操作人員錯誤地認為刀架的潤滑也是由機床自動潤滑系統(tǒng)供給的,也很少有操作人員發(fā)現(xiàn)刀架的潤滑油加注位置,從而忽視了此處的潤滑,導致刀架產(chǎn)生故障。

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