王 勇, 王 衛(wèi)
(1.長慶油田公司第三采油廠新寨作業(yè)區(qū),陜西 延安 717600;2.中國石油克拉瑪依石化公司,新疆 克拉瑪依 834003)
吳一聯(lián)合站于2006年11月16日投產(chǎn),初期總體設(shè)計(jì)規(guī)模為50萬噸/年,隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,聯(lián)合站進(jìn)行了兩次擴(kuò)建改造,目前年處理能力超過100萬噸/年。吳一聯(lián)合站是新寨作業(yè)區(qū)420區(qū)塊的油氣集輸及水處理系統(tǒng)的中心樞紐,也是實(shí)行數(shù)字化改造的首個(gè)試點(diǎn)的老站,傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能及時(shí)反映站內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)態(tài),為了全面提高站內(nèi)生產(chǎn)效率以及站內(nèi)自動(dòng)化水平,吳一聯(lián)實(shí)行了全站數(shù)字化改造。本文主要介紹監(jiān)控組態(tài)軟件在這次改造中的應(yīng)用,通過力控組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程組態(tài)監(jiān)控、數(shù)據(jù)顯示、數(shù)據(jù)記錄、報(bào)警顯示等功能,對于一線生產(chǎn)有著重要的指導(dǎo)意義[1]。
吳一聯(lián)合站是一個(gè)大型的原油集輸及水處理中心,其中包括油調(diào)度系統(tǒng)、水調(diào)度系統(tǒng)、集輸與加熱系統(tǒng)、注水與消防、功圖分析等部分,以下主要對集輸與加熱及注水系統(tǒng)的工藝流程做簡要介紹。
如圖1,對于站內(nèi)集輸與加熱系統(tǒng)中,在這次數(shù)字化改造中利用組態(tài)軟件及數(shù)字化儀表將所要監(jiān)控的壓力、溫度、流量、液位、油水界面等參數(shù)傳輸?shù)街锌厥疫M(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。
如圖2,在水處理系統(tǒng)中,主要對注水泵、配水間、清水過濾系統(tǒng)、清水罐液位、污水罐液位,消防系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,狀態(tài)監(jiān)控,同時(shí)對清水過濾器可進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,提高了全站的自動(dòng)化水平。
圖1 集輸與加熱系統(tǒng)工藝流程圖Fig.1 Gathering and the heating system of process flowsheet
圖2 注水系統(tǒng)工藝流程圖Fig.2 Injection system of process flowsheet
聯(lián)合站內(nèi)在中控室設(shè)置一套智能視頻監(jiān)控系統(tǒng),包括視頻攝像機(jī)、智能視頻服務(wù)器和視頻智能視頻處理軟件組成,在中控室進(jìn)行大屏幕顯示?,F(xiàn)場安裝5臺(tái)視頻攝像機(jī),實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控、電子警戒、特殊區(qū)域保護(hù)等功能,通過使用該系統(tǒng),現(xiàn)場完全可以實(shí)現(xiàn)無人職守功能[2]。
數(shù)據(jù)采集點(diǎn)覆蓋了站內(nèi)全部生產(chǎn)流程、生產(chǎn)過程中需要監(jiān)測的數(shù)據(jù)以及安全生產(chǎn)需要監(jiān)測的數(shù)據(jù),將采集來的數(shù)據(jù)傳輸至總控室,可實(shí)現(xiàn)站內(nèi)部分生產(chǎn)過程的遠(yuǎn)程控制[3],例如對PE燒結(jié)管式過濾器實(shí)現(xiàn)了中控室對現(xiàn)場的遠(yuǎn)程沖洗及反沖洗功能。
對站內(nèi)可燃?xì)怏w、設(shè)備浸水等安裝了檢測設(shè)備,提高了安全生產(chǎn)的可靠性。
信號(hào)電纜就近接入工業(yè)以太網(wǎng),縮短模擬信號(hào)傳送距離,減少干擾,結(jié)構(gòu)靈活,可方便變更和配置,同時(shí)短距離的信號(hào)線纜,減小了維護(hù)及更換的工作強(qiáng)度[4]。
對站內(nèi)設(shè)置5個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn),監(jiān)視環(huán)境和設(shè)備工作狀態(tài),減少了人工巡查的次數(shù)。
組態(tài)軟件是數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件,是在自動(dòng)化控制監(jiān)控層的軟件平臺(tái)和開發(fā)環(huán)境[5]。本文在介紹聯(lián)合站集輸與水處理系統(tǒng)中利用北京三維力控組態(tài)軟件提供友好而又功能強(qiáng)大的人機(jī)界面,使得該系統(tǒng)能夠更好的發(fā)揮作用。
人機(jī)界面窗口設(shè)計(jì)是首先根據(jù)系統(tǒng)的構(gòu)成及其工藝流程要求確定系統(tǒng)需要實(shí)時(shí)監(jiān)控的對象,然后結(jié)合3Dmax等圖形處理軟件將組態(tài)畫面設(shè)計(jì)成三維動(dòng)態(tài)畫面,從該人機(jī)界面窗口可對罐位、加熱爐溫度、三相分離器壓力、溫度、外輸泵流量壓力、注水泵壓力、流量等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控[6],圖3為本站集輸與加熱系統(tǒng)組態(tài)畫面圖,圖4為本站注水系統(tǒng)組態(tài)畫面圖。
圖3 集輸與加熱系統(tǒng)組態(tài)畫面圖Fig.3 Gathering and the heating system configuration diagtam
圖4 注水系統(tǒng)組態(tài)畫面圖Fig.4 Injection system configuration diagtam
按照系統(tǒng)中各個(gè)數(shù)據(jù)對象的特征確定不同數(shù)據(jù)類型,并建立實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,并結(jié)合系統(tǒng)的要求定義各個(gè)的數(shù)據(jù)對象。
通過對站內(nèi)灌區(qū)可燃?xì)怏w、各點(diǎn)壓力、溫度等實(shí)時(shí)監(jiān)控,確定提示報(bào)警信號(hào)的區(qū)域、類型等,并具有歷史查詢、打印等功能,以備查看,如圖5為站內(nèi)可燃?xì)怏w報(bào)警平面圖。
圖5 站內(nèi)可燃?xì)怏w報(bào)警平面圖Fig.5 Instation combustible gas alarm plan
在系統(tǒng)運(yùn)行中需要記錄的數(shù)據(jù),如站內(nèi)加熱系統(tǒng)溫度、各站點(diǎn)來油流量曲線、罐位、各點(diǎn)壓力等。本系除可顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)曲線,還可顯示歷史數(shù)據(jù)和歷史曲線,圖6為站內(nèi)壓力歷史曲線圖。
圖6 站內(nèi)壓力歷史曲線圖Fig.6 Instation pressure history graph
在此組態(tài)畫面中,將Excel與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行有機(jī)地結(jié)合、無縫地連接,實(shí)現(xiàn)報(bào)表組態(tài)、其中包括報(bào)表自動(dòng)生成的功能,并具有打印功能。
本文運(yùn)用監(jiān)控組態(tài)軟件對老站進(jìn)行了數(shù)字化改造,可對站內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,畫面直觀動(dòng)態(tài)顯示,準(zhǔn)確實(shí)時(shí)顯示各運(yùn)行狀況,大大提高了系統(tǒng)監(jiān)控能力,同時(shí)提高了站內(nèi)自動(dòng)化水平,縮短了與新建站之間的距離,達(dá)到了此次數(shù)字化改造的目的,發(fā)揮了吳一聯(lián)在420區(qū)塊指揮生產(chǎn)調(diào)控中心的作用。
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